虎玉榮
(雙錢集團上海橡膠機械一廠有限公司,上海 200129)
近幾年國內(nèi)很多輪胎企業(yè)不僅要提升輪胎產(chǎn)品的質(zhì)量、外觀、舒適度等同時還要提高生產(chǎn)效率、降低能耗以及減少環(huán)境污染等。為此某集團要求對生產(chǎn)輪胎的半鋼兩次法成型機設(shè)備進行優(yōu)化,本文通過了解半鋼兩次法成型機結(jié)構(gòu),針對目前設(shè)備所存在問題進行分析,通過系統(tǒng)升級和一些功能的優(yōu)化措施來解決問題,同時也描述了改造后的實際效果。
兩次法成型機主要由一、二段兩部分設(shè)備組成,其主要設(shè)備結(jié)構(gòu)分布如下。
(1)貼合鼓:主要負責將內(nèi)襯層、簾布、胎側(cè)等復合成輪胎的胎體筒。
(2)扣圈推盤裝置:主要分為左右兩部分,其功能是將鋼絲圈的進行扣圈和反包。
(3)尾座:主要負責扣圈推盤裝置的左側(cè)部分。
(4)下壓輥裝置:主要由海綿輥用于貼合胎體時排氣和分壓輥用于是滾壓胎側(cè)組成。
(5)后壓輥裝置:主要對胎側(cè)子口位置進行旋轉(zhuǎn)壓合。
(6)供料裝置:主要將簾布、胎側(cè)、內(nèi)襯部分等通過導料小車、輸送帶傳輸至貼合鼓。
(1)帶束鼓:帶束層及胎面的貼合滾壓。
(2)傳遞環(huán):將輔機帶束層及胎面貼合完成后部件傳送到成型鼓。
(3) 滾壓裝置:滾壓裝置是成型中重要組成部分,滾壓的效果對輪胎的質(zhì)量影響很大。
(4)PU成型鼓:將一段的胎筒和二段帶束筒部件放在PU成型鼓上進行滾壓后成胎坯。
(5)冠帶裝置:由導開裝置、儲料裝置、纏繞頭組成,主要把冠帶條纏繞到帶束鼓上。
(6)帶束層供料部分:主要將導開后的帶束層通過輸送帶裝置傳輸至帶束貼合鼓。
(7)胎面供料部分:主要將大卷的胎面進行導開、定長、裁切后輸送貼合到帶束鼓上。
我公司在用半鋼兩次法成型機的控制系統(tǒng)由三菱早期的A172SHCPU的PLC、A970GOT系列的HMI、MR-J2S系列伺服驅(qū)動、HC-SFS系列的伺服電機等組成。近期由于此控制系統(tǒng)的電器元件老化嚴重等造成質(zhì)量和產(chǎn)量波動幅度較大,維修頻率高且備件采購周期長,具體如下:
(1) A172SHCPU的PLC經(jīng)常丟數(shù)據(jù),故障信息不明確,無法修復且目前市場備件較少。
(2) A970GOT系列的HMI經(jīng)常操作不靈敏,有時會呈現(xiàn)黑屏,維修后的使用效果不好。
(3)伺服驅(qū)動系統(tǒng)MR_J2S_□B驅(qū)動頻繁故障,且返修驅(qū)動器用一段時間再次故障且運行不穩(wěn)定。
(4) A1S系列的繼電器輸出模塊內(nèi)部的繼電器已壞,目前市場備件較少。
(5)后壓輥、下壓輥計數(shù)采用的是通過接近開關(guān)產(chǎn)生脈沖,經(jīng)常定位不準,滾壓時由于數(shù)據(jù)的差異而造成胎坯質(zhì)量不穩(wěn)定。
(6)冠帶條纏繞過程中,規(guī)格大小和冠帶的寬窄不一樣,往往造成儲料裝置供料不及時,造成纏繞過程中有拉升現(xiàn)象以及在帶束鼓上的帶束層變形。
(7)該機組整個安全系統(tǒng)仍存在不完善,主要體現(xiàn)在供料架導開、扣圈推盤、傳遞環(huán)移動等在自動狀態(tài)下安全措施不到位等現(xiàn)象,往往由于操作失誤因素導致引發(fā)的安全事故。
(8)帶束鼓貼合的寬度定位,采用多燈固定式測量寬度,每班更換規(guī)格比較頻繁情況下,需要對貼合的寬度進行重復調(diào)整,降低了生產(chǎn)效率和質(zhì)量。
通過對現(xiàn)場設(shè)備目前存在的現(xiàn)狀和問題點進行分析。具體改造的方案分析如下:
(1)目前現(xiàn)場90%機組的系統(tǒng)均采用三菱公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,從成本和性價比考慮,選擇兼容性更穩(wěn)定、更高效的Q系列CPU進行系統(tǒng)升級。子午胎半鋼一段電氣元件更換見表1、二段電氣元件更換見表2。
表1 子午胎半鋼一段電氣元件更換
表2 子午胎半鋼二段電氣元件更換
(2)變頻驅(qū)動器仍然使用目前現(xiàn)場三菱E540,不必要更換,增加CC-LINK模塊進行控制。
(3)人機交互界面HMI選用帶有內(nèi)置以太網(wǎng)的GOT2000系列觸摸屏代替A970GOT系列的。
(4)一、二段機組的伺服電機選型,仍然采用原有機組上的伺服電機。
(5) 一、二段機組的伺服驅(qū)動器,由原MELS ERVO-J2系列的驅(qū)動器升級為MR-J4-B系列的。
(6)一段的下壓輥、后壓輥由原來的接近開關(guān)產(chǎn)生脈沖計數(shù),改為模擬量直線傳感器來計數(shù)控制。
(7)二段機組的冠帶纏繞的儲料裝置由原來5段儲料,增加為10段儲料,并增加張力檢測控制器。
(8)一段、二段機組的供料架導開裝置增加安全光柵,同時在推盤移動、傳遞環(huán)移動等部位增加安全觸邊開關(guān)和漫反射距離檢測開關(guān),對整個機組的每段安全系統(tǒng)增加安全繼電器功能。
(9)二段的固定燈標,改為由伺服驅(qū)動控制的移動燈標,增加配方調(diào)用功能。
高性能QCPU可支持多達4個CPU的之間的相互運算和處理功能,即一個系統(tǒng)中可集成順控、過程控制、運動控制等多CPU控制功能。而本文一、二段均選用Q04UDEHCPU為主CPU和Q172DSCPU為運動CPU來控制。半鋼一、二段設(shè)備的硬件系統(tǒng)分布圖具體如圖1。
圖1 半鋼一、二段設(shè)備硬件系統(tǒng)
(1)SSCNETSⅢ/H 通訊方式:Servo System Control NETwork的縮寫,即伺服系統(tǒng)控制網(wǎng)絡(luò)。用來連接三菱運動控制器CPU與伺服放大器的高速串行通訊網(wǎng)絡(luò)。通過采用高速光纖系統(tǒng)SSCNET III/H通訊,使運動Q172DSCPU和高性能的伺服驅(qū)動器(J4B)之間更加密切的配合,從而實現(xiàn)了高速同步網(wǎng)絡(luò)通訊。采用SSCNETⅢ/H的光纜使其不僅保持了高抗干擾性,而且能夠?qū)崿F(xiàn)全雙工150 Mbps的高速通信能力。
(2)CC-LINK 通訊方式 :Control &Commun ication Link的縮寫,即控制與通信鏈路系統(tǒng)。CC-LINK是三菱開發(fā)的開放式現(xiàn)場總線通訊方式。網(wǎng)絡(luò)中的主站由 PLC 負責,而從站通過QJ61BT11模塊將遠程的I/O模塊、特殊功能模塊、變頻器以及各種測量儀表等現(xiàn)場設(shè)備進行鏈接控制 。CC-Link數(shù)據(jù)傳輸速度可以達到 10 Mb/s。
(3)伺服電機選型,仍然采用原有的伺服電機,可以用MR-J4-□B伺服控制HC-SFS□系列的伺服電機。但用J4系列驅(qū)動控制HC-SFS□系列的電機和新的HG系列電機在使用性能上沒有明顯的差異。為了給企業(yè)降低改造的成本,可以繼續(xù)提高HCSFS□系列伺服電機使用效率。
(4)機組安全功能的進一步完善優(yōu)化,應(yīng)用安全繼電器模塊將一段、二段機組的外圍急?;芈?、安全光柵回路、安全地毯回路、安全觸邊回路等安全裝置進行兩路線路設(shè)計連接和四級控制,達到安全預防措施無紕漏的功效。
(1)一段的下壓輥、后壓輥上各固定一套直線傳感器,該壓輥移動的過程中,滑動傳感器產(chǎn)生0~10 V直流電壓,通過模擬量輸入模塊將其轉(zhuǎn)為數(shù)據(jù)位移量。
(2)帶束鼓在進行冠帶條纏繞時,由于每條胎坯的纏繞量儲料不足,開始纏繞時,儲料電機也開始旋轉(zhuǎn),有時會造成速度差等原因。通過加裝儲料電機移動位置傳感器以及改善反作用配重塊。使其在纏繞的過程中儲料電機不動,當纏繞完后儲料電機開始儲料,起到預先儲料的功能,同時在纏繞頭和儲料裝置之間,加裝一個實時張力檢測功能,以便檢測和統(tǒng)計每條胎張力。
(3)帶束鼓在貼合每個部件時,由于部件的寬度不一樣。加裝位置控制燈標,使其在每個部件貼合之前定位到該部件的寬度,且燈標的寬度可以根據(jù)不同的規(guī)格進行儲存,在每次切換規(guī)格時,只需調(diào)用配方號就可以切換規(guī)格數(shù)據(jù)。
QCPU是以中大規(guī)模系統(tǒng)為應(yīng)用對象的,在大幅提高CPU模塊處理性能和程序寄存器容量的同時也提供網(wǎng)絡(luò)模塊的通信功能,而最大的優(yōu)點是指令的運行速度僅需34 ns。在邏輯編程上可以使用梯形圖、語句表、ST(結(jié)構(gòu)化文本,類高級語言)、SFC、FB等5種編程語言進行編程,可以滿足不同用戶的需求。通過以下幾點了解本機組的編程思路和方式。
(1)PLC編程軟件采用為GX+Developer系列的軟件,其中用SFC編程語言編寫自動步程序,使邏輯條理更加直觀,監(jiān)控診斷和修改更加易懂。如圖2所示自動貼合內(nèi)襯層自動步,當MAIN中的M35接通后,調(diào)用MAIN-SFC中程序號BL10(AUTO MODE),進入BL10后若判斷條件滿足BL11,調(diào)用BL11執(zhí)行內(nèi)襯層貼合,若不滿足則判斷其他程序等。
圖2 自動貼合內(nèi)襯層自動步程序
(2)運動CPU編程軟件采用MT Work2軟件,此軟件包含了運動控制系統(tǒng)邏輯的程序、K步程序編寫等,同時還包括伺服軸參數(shù)設(shè)定,伺服軸調(diào)試、仿真、維護等的功能。如圖3所示一個復雜的S型冠帶纏繞插補功能程序,可以用兩個簡單的命令調(diào)用,即調(diào)用主CPU中的DP.SVST和運動CPU中的CPSTART2命令相互配合,就可以完成此復雜的動作。
圖3 S型冠帶纏繞插補功能程序
(1)此次改造給維修和技術(shù)人員提供鍛煉的機會,為后續(xù)改造、故障解決等奠定了基礎(chǔ)。
(2)控制系統(tǒng)改造后,產(chǎn)品的質(zhì)量得到有效的控制,尤其是生產(chǎn)效率有了明顯的提高。
(3)該機組升級優(yōu)化后,原來更換規(guī)格需要2 h左右,現(xiàn)在更換規(guī)格只需1 h左右。
(4)該機組的冠帶儲料、燈標裝置等加裝改造后,減少了不良次品率,提高了生產(chǎn)效率。
(5)該機組的下壓輥和后壓輥裝置改造后,原來的電機分合頻率只能設(shè)定在30 Hz,改造后電機的頻率可以設(shè)定在45 Hz,且移動的位移量數(shù)據(jù)沒有丟失。
本機組改造前期在程序和硬件控制系統(tǒng)做了充分的準備,但依然有很多不足之處,尤其舊的伺服電機和新的伺服控制器的兼容性仍有一些不足。經(jīng)過陸續(xù)的完善和優(yōu)化,最終該機組運行穩(wěn)定。自改造以來連續(xù)運行8個月的時間,已連續(xù)生產(chǎn)165/80R15 87TKR17、195/55R15 85VKR20、195/65R15 91HKR23等10種規(guī)格的胎坯。以165/80R15 87TKR17的規(guī)格檢測依論證,改造后產(chǎn)量為302條,比原來計劃多2條左右,動平衡合格率為95.68%。從運行的數(shù)據(jù)中可以判斷達到公司預期的改造效果。