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      萊鋼1#1 880 m3高爐大修開爐實踐

      2018-07-13 07:24:40回全平郭新超
      山東冶金 2018年3期
      關(guān)鍵詞:萊鋼渣鐵焦比

      回全平,郭新超,李 明

      (萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)

      1 前 言

      萊鋼1#1 880 m3高爐從2004年6月18日開爐投產(chǎn),于2017年9月27日停爐大修,安全運行13.5 a多,累計出鐵量達到2 117.6萬t,單位爐容產(chǎn)鐵量為11 264 t,屬于長壽高爐。因設(shè)備安全與環(huán)保因素,決定對高爐進行大修,于大修116 d后順利開爐,爐況恢復(fù)順利,恢復(fù)時間較短,開爐3 d實現(xiàn)了日達產(chǎn),煤比達到130 kg/t,于2018年2月21日實現(xiàn)月達產(chǎn)4 750 t/d,日均鐵量較大修前有較大提升,為萊鋼大修停爐開爐積累了寶貴的經(jīng)驗。

      2 開爐前準備

      2.1 設(shè)備檢修

      本次大修更換了大量老舊設(shè)備,本體包括爐頂煤氣風罩、4個煤氣上升管膨脹節(jié)、爐體冷卻管道,爐底至風口冷卻壁全部更換,部分損壞冷卻壁更換,爐缸碳磚重新砌筑;出鐵場開口機、泥炮換新,除塵系統(tǒng)改造,主溝重新砌筑;渣處理整體更換等。所有檢修均按照計劃進行,并在開爐前進行反復(fù)聯(lián)動調(diào)試,為大修后順利開爐提供了有力保障。

      2.2 爐缸填充

      風口以下空間全部用優(yōu)質(zhì)硬雜木進行填充,未選用昂貴的枕木。為保證爐缸填充密實,裝料過程由人工進入爐內(nèi)進行交叉擺放。期間對風口小套前端進行特殊遮擋,防止裝料損壞小套。

      2.3 原料準備

      開爐原料由主要原料干熄焦、燒結(jié)礦、球團礦與熔劑石灰石、硅石、螢石、錳礦組成。并由專人跟蹤運輸上料入倉,確保開爐原燃料質(zhì)量達到要求。各原料成分見表1。

      表1 萊鋼1#1 880 m3高爐開爐原料成分

      2.4 烘爐過程

      2018年1月10日20:00,高爐送風烘爐,除3#和15#風口留出為工作人員進出爐缸以外,其余26個風口均安裝導(dǎo)風管至爐底保護磚500 mm處,并在保護磚表面用鐵皮進行保護,防止將爐底保護磚吹壞。在爐缸底部安裝熱電偶進行升溫監(jiān)控,烘爐時間確定為8.5 d,最高溫度600℃。冷卻壁與風口各套水量按正常生產(chǎn)控制。送風時按正常復(fù)風程序送風。烘爐時間與溫度控制如表2所示。

      表2 萊鋼1#1 880 m3高爐烘爐控制

      2.5 開爐裝料原則

      按開爐方案計劃,整個裝料過程分為9段。第1段裝底焦和硬雜木;第2段裝凈焦;第3段裝空焦;第4~9段裝正常料,當料線到達6.5 m時,開始進行布料測試;料線到1.45 m,停止上料,整個裝料過程完成。裝料料單見表3。

      1)開爐料總焦比為3.5 t/t,正常料負荷逐漸加重;正常料第4~9段爐渣堿度為1.05,空焦堿度1.1,全爐堿度 0.80。理論生鐵成分:[Si]4.00%、[Mn]0.60%、[S]0.03%、[C]3.50%、[Fe]92.00%。

      表3 萊鋼1#1 880 m3高爐裝料單

      2)元素分配系數(shù):Fe的回收率為99.5%;Mn的回收率為60%;P全部進入生鐵;S 15%揮發(fā),85%進入渣鐵。

      3)爐料壓縮系數(shù):凈焦為15%,空焦為14%,正常料為9%~13%。

      4)爐缸風口以下硬雜木填充,風口以上分別是凈焦、空焦、正常料。配料計算以風口下沿為準。

      3 開爐過程

      3.1 送風點火

      2018年1月21日11:36送風點火,開爐采取堵12個風口開16個風口送風,送風面積為0.180 9 m2;點火時定風壓操作,風壓在20 kPa左右,12:05,16個風口全部著火。

      3.2 負荷及料制調(diào)劑過程

      開爐上料后第3批料停配石灰石,焦比調(diào)整至760 kg/t,并在中心多加1圈焦炭引導(dǎo)中心氣流,10批料后礦石矩陣在43°外擴1檔壓制邊緣。2018年1月21日2:30焦比由760 kg/t調(diào)整為685 kg/t,金屬料負荷2.5 kg/t,同時每批料配加錳礦580 kg/批、螢石300 kg/批。上料10批后停配螢石,第22批料焦比調(diào)整為620 kg/t,34批料焦比調(diào)整為550 kg/t。

      風量2 000 m3/min時噴煤迎負荷料,同時調(diào)整配料堿度為1.26,燃料比按620 kg/t進行平衡。由于鐵水物理熱上行較慢,23日6:00第21批料停配錳礦1個冶煉周期后,鐵水物理熱達到1 497℃;23日第50批料焦比調(diào)整為480 kg/t,76批料調(diào)整為450 kg/t,期間為疏導(dǎo)中心氣流,將中心圈焦炭加到7圈。24日第17批料焦比調(diào)整為420 kg/t,配料堿度為1.3,配料Si為0.5%,燃料比540 kg/t,基本接近正常生產(chǎn)水平。21—24日料制變化情況見表4。

      3.3 渣鐵排放過程控制

      點火送風后爐況順行,原計劃2018年1月22日早7:00累計風量達到210萬m3時開東鐵口出鐵;4:40在送風累計達到157萬m3時,東鐵口開始噴渣,隨后切除東鐵口導(dǎo)管堵鐵口憋鐵;但6:30準備開口時,新開口機故障無法開口。8:40西鐵口開始噴渣,立即燒掉導(dǎo)出管封住鐵口。因西場干渣場較小的限制,等待處理好開口機再開東場鐵口。期間風壓上升,風量由2 700 m3/min減至2 500 m3/min,直到9:23開口機處理好后打開東鐵口,此時累計風量為241.2萬m3。鐵口打開后流動性較好,渣鐵熱量充足(1 480℃),但出渣鐵較少,15 min后堵鐵口。11:13再次打開東鐵口,出渣鐵約20 t,渣鐵流動性較好,11:30堵住鐵口。為了預(yù)熱鐵溝,14:13再次打開東鐵口,渣鐵流動性較好,通過撇渣器進行憋鐵操作。此次出鐵時間較長,渣鐵明顯較多,熱量充足(1 460℃),直到16:38見噴堵鐵口。隨著鐵口出鐵逐步增加風口個數(shù)并對應(yīng)提高入爐風量(見表5)。

      表4 萊鋼1#1 880 m3高爐21—24日料制變化情況

      3.4 開爐后強化冶煉

      降硅是高爐開爐后強化冶煉的重要手段,但降硅速度過快則有可能導(dǎo)致爐況溫度不足等事故,因此,控制合適的降硅速度尤為重要。此次開爐第1爐鐵水含Si量為9.43%,物理熱1 480℃,流動性良好,24 h負荷加至3.57,焦比為550 kg/t。從第3爐鐵開始,爐溫下降較快,鐵水含Si量降至2.0%以下,物理熱1 450℃左右,之后Si含量維持在1.0%~1.5%,熱量逐步上升。2018年1月24日鐵水溫度達到1 530℃,Si含量穩(wěn)定在1%上下,為加風創(chuàng)造了條件。鐵水成分見表6。

      通過選擇合理的送風參數(shù),動態(tài)調(diào)節(jié)料制,匹配好送風參數(shù),控制首爐鐵出鐵時間,控制充足的爐缸溫度等一系列操作技術(shù),實現(xiàn)了高爐開爐后爐況順利恢復(fù),開爐第2天順利將風口全部捅開,達到全風量作業(yè)。通過快速降硅強化冶煉,高爐開爐第3天全天產(chǎn)量4 008.86 t,完成了日達產(chǎn)目標。

      表5 萊鋼1#1 880 m3高爐開風口加風情況

      表6 萊鋼1#1 880 m3高爐鐵水成分

      4 結(jié) 語

      開爐過程經(jīng)驗總結(jié):1)本次開爐安全、順利,整個過程沒有懸料,爐況波動較小,實現(xiàn)了3 d快速達產(chǎn)達效。2)入爐焦炭全部使用干熄焦,反應(yīng)后強度>65%,同時加大焦丁篩分強度,保證了入爐焦炭的質(zhì)量,為高爐順行提供有力保障。3)布料測試順利,為高爐開爐提高了準確的布料參數(shù)。4)工藝技術(shù)方案制定合理,爐溫、堿度適宜。負荷過渡平穩(wěn),渣鐵物理熱充足。通過分段裝料實踐,證明2 000 m3高爐多段料布料開爐是較為合理的裝料方式。5)開爐渣鐵熱量充足,流動性較好,為開爐順利出鐵和恢復(fù)創(chuàng)造了條件。6)本次風口堵泥效果好,未出現(xiàn)開爐期間風口自動吹開的現(xiàn)象,保證開風口加風按照計劃穩(wěn)步進行。7)動態(tài)調(diào)節(jié)料制,負荷調(diào)整及時,中心氣流的發(fā)展合理,加風過程順利,在保證熱量的前提下快速將爐溫降到正常水平。

      開爐過程中的不足:1)裝料過程中,在布料時出現(xiàn)料流開度跳變,導(dǎo)致料面南北相差近1 m,后補加凈焦30 t填平料面,導(dǎo)致東西鐵口噴渣時間間隔較長,因此應(yīng)做到開爐前充分調(diào)試,避免設(shè)備故障導(dǎo)致上料不穩(wěn)。2)對新開口機設(shè)備不夠熟悉,未能及時調(diào)整到位,導(dǎo)致第一次開口時間向后推移,影響首爐開鐵口的時間。3)爐前安裝風口中小套時角度安裝不合適,導(dǎo)致風口送風面積受影響,風口噴煤后煤粉小套前端嚴重磨損,個別風口無法噴煤。隨著煤粉噴吹量增加,多個風口小套磨漏,造成高爐被迫休風調(diào)整風口小套。4)因上料料流開度不穩(wěn)定,導(dǎo)致增加焦炭填補料面,造成爐內(nèi)焦炭負荷比原計劃負荷輕,前3爐鐵水爐溫偏高。

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