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      雷門溝鉬礦選礦廠工藝改造與生產(chǎn)實踐

      2018-07-18 17:52:04陳剛剛邱利賓李亞輝
      智富時代 2018年5期
      關(guān)鍵詞:工藝流程存在問題

      陳剛剛 邱利賓 李亞輝

      【摘 要】雷門溝鉬礦選礦廠設(shè)計為3000T/d的單一浮鉬的選礦廠,于2005年12月投產(chǎn)運行。在生產(chǎn)初期存在尾礦高,精礦雜質(zhì)超標,流程階段選別工藝紊亂等問題。經(jīng)試驗研究分析,有針對性的進行有效的局部流程改造后,使各項指標穩(wěn)定提高,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,具有借鑒推廣應(yīng)用的意義。

      【關(guān)鍵詞】工藝流程;存在問題;改造效果;強化掃選

      雷門溝鉬礦是含礦斑巖體侵入新太古代變質(zhì)花崗巖——綠巖帶的典型斑巖型鉬礦床。其規(guī)模大,品位偏低,整個礦床金屬量達34萬噸。雷門溝鉬礦選礦廠是設(shè)計能力為3000T/d的單一浮鉬的選礦廠,于2005年3月基建動工,同年12月試車生產(chǎn),2006年5月達產(chǎn)。經(jīng)過一年多的生產(chǎn)運行,礦石供應(yīng)量和性質(zhì)逐步穩(wěn)定,操作人員技術(shù)素質(zhì)不斷提高,但生產(chǎn)實踐中存在著工藝指標周期性波動[1],選別現(xiàn)象難以控制,精選段分選紊亂,尾礦偏高,精礦含有害元素銅超標等現(xiàn)象。通過對原工藝流程進行數(shù)據(jù)采集考察,試驗研究分析,結(jié)合典型同行選礦廠的案例,有針對性對原流程精選段進行了局部改造。改造后,尾礦降低,回收率顯著提高,可達到82%左右,鉬精礦質(zhì)量達標,合理利用了部分低品位難處理礦石,降低了生產(chǎn)成本;為進一步集約資源,挖潛增效,該選礦廠開展了資源高效回收利用研究---強化尾礦再選的實踐,不斷提升自身的技術(shù)水平,最大化的利用有限的資源,增強了企業(yè)核心競爭力[2]。

      一、原礦性質(zhì)

      (一)原礦礦物組成及基本特征

      雷門溝鉬礦礦石中目的礦物為輝鉬礦,銅礦物為黃銅礦,其它金屬礦物主要為黃鐵礦,其次少量磁黃鐵礦、磁鐵礦、赤鐵礦、金紅石等;脈石礦物主要為石英、白云母、長石,其次為少量高嶺石,綠泥石等[3]。其礦石可分為斑巖、片麻巖、混合巖、氧化斑巖、氧化片麻巖等自然類型;各類型的鉬礦石中,鉬均以獨立鉬礦物-輝鉬礦的形式存在。輝鉬礦主要以片狀疊聚合物的形態(tài)存在,大多數(shù)嵌生在脈石裂隙或晶界處,少數(shù)在致密脈石中侵染,它的大多數(shù)呈中粒0.02-0.10㎜嵌布;亦有部分呈粗粒>0.10㎜;少量呈中細粒<0.02㎜嵌布;絕大多數(shù)可以實現(xiàn)單體解離。黃銅礦以中細粒為主,部分呈粗粒,大多在脈石裂隙或晶間充填,一般與輝鉬礦關(guān)系密切,適當(dāng)增加磨石可以實現(xiàn)單體解離。黃鐵礦是含量最高的硫化礦物,在整個礦石分布不均,但大多呈粗粒,非常易實現(xiàn)解離。

      (二)礦石的多元素及物象分析

      礦石的有益元素成份主要為Mo,另有Fe、S、微量Cu,雜質(zhì)成份主要是SiO2,AL2O3和少量CaO和MgO,其礦物成份見圖0、表1、表2、表3。

      二、原工藝流程及生產(chǎn)狀況

      (一)原流程及特點

      原工藝流程磨礦為一般粗磨,中礦一次再磨,精選兩次再磨的磨礦工藝。選礦為一次粗選,兩次掃選,四次精選,精尾一次掃選的工藝。原流程見圖1。

      一段磨礦作業(yè)有4.27×6.1溢流型球磨機一臺,同500型旋流器組構(gòu)成循環(huán)閉路磨礦,溢流細度為60%-0.074㎜,濃度為33%。粗選為30m3 充氣式浮選機六臺組成,掃選一、二由30m3充氣式浮選機各三臺組成。一次精選由充氣式8m3浮選機三臺組成,水平配置,順序返回。二精、三精、四精分別由B1212、B1212、B0912型浮選柱各一臺組成。精掃選由2m3自吸式浮選機組成。中礦再磨、一精精礦再磨、二精精礦再磨分別由JM1200、JM800、JM800型塔磨機各一臺閉路組成。

      該工藝有以下特點:

      ①流程布局緊湊,結(jié)構(gòu)簡單,浮選機、浮選柱、加藥機實現(xiàn)了PC機閉環(huán)控制,自動化程度高,各漿體輸送均有變頻調(diào)節(jié),穩(wěn)定方便節(jié)能。

      ②一段粗磨,中礦、粗精礦再磨的工藝,提高一段磨礦的產(chǎn)能,降低單耗,又實現(xiàn)了有用礦物的單體解離,提質(zhì)降雜,穩(wěn)定指標。

      ③機柱聯(lián)合工藝應(yīng)用,使選礦設(shè)備優(yōu)勢互補,大型充氣式攪拌浮選機,充入氣量足,及U型槽底設(shè)計解決了粗選段壓槽,堵塞的難題;浮選柱細粒級浮選二次富集比大,動耗低,基建費少,流程短等優(yōu)點較適合再磨后的精選段應(yīng)用[3]。

      (二)工藝指標狀況

      隨著礦山采礦臺階的深入,形成多點配礦,穩(wěn)定了原礦供給性質(zhì),及工藝操作人員對選別現(xiàn)象辨識和調(diào)控能力加強,生產(chǎn)指標有所提高。但實際生產(chǎn)實踐中仍存在選礦回收率低,在69-78%之間;尾礦偏高,含鉬在0.036%左右;精礦含元銅素高,達1%左右。時有選別現(xiàn)象難以控制,精選段分選紊亂、周期性波動(當(dāng)將精選段礦漿完全放掉,指標會有所好轉(zhuǎn),10-15天后指標將逐步惡化,并有逃尾,逆浮現(xiàn)象)。各指標狀況見表4、表5、表6。

      (三)原工藝存在的問題

      從原工藝流程圖1和表4、5、6,結(jié)合實際生產(chǎn)情況分析表明該流程存在主要問題是:

      (1).分選段尾礦返回點不合理,特別是二次精選尾礦含鉬一般在10%左右,最高可達20%品位直接返回到粗選,其返回金屬量相當(dāng)于原礦品位增加一倍。精掃選尾礦含鉬一般在8-10%左右,返回到一次掃選,使掃一的原礦品位增加0.5倍。加重了粗掃段的分選負荷,而丟失一定金屬量在主系統(tǒng)尾礦中。

      (2).二次精選浮選柱的效果不佳,使精選段流程形成“瓶頸”,沒有起到承上啟下的分選作用。經(jīng)取樣分析可以看出:該精選作業(yè)入選品位(一次精選精礦)為22.37%,泡沫品位為39.91%,排礦品位為13.20%,排礦金屬量占有率高達53.34%,作業(yè)金屬回收率僅為61.24%。

      (3).精掃選作業(yè)選用GF-2型浮選機兩臺,有效容積僅為4m3,浮選時間短,很難將經(jīng)過多次再磨后的細粒銅鉬有效分選,該作業(yè)回收率在40-60%,增加鉬在精掃作業(yè)中的損失幾率。

      (4).二精精礦再磨后細度在86%-0.038mm,有害雜質(zhì)元素銅被磨細(過磨),部分銅微細粒被夾帶富集上浮后進入精礦中,難以抑制,造成精礦銅超標。

      (5).由于精掃選作業(yè)無法實現(xiàn)甩尾,在精選及精掃選作業(yè)中被抑制的銅及其它雜質(zhì)又返回到主系統(tǒng)中,經(jīng)過多次循環(huán)及充氣式浮選機的強力攪拌后,TGA作用時間過長而失效,使更多可浮性好的有害雜質(zhì)元素細粒被浮收到主系統(tǒng)中,并優(yōu)先上浮,引起分選紊亂,導(dǎo)致精礦質(zhì)量不穩(wěn)[4]。

      三、工藝流程的改造

      (一)取消二次再磨工藝

      因為礦石的性質(zhì)決定了鉬、銅容易單體解離,可減少不必要的多次再磨。經(jīng)過再磨試驗,見表7。鉬粗精礦不再磨細度為65%-0.074mm時,較難得到較高的鉬精礦和回收率;經(jīng)過一段再磨細度為76%-0.038mm時,可獲得品位為46.38%,回收率為40.27%的指標;經(jīng)過兩段再磨細度為81%-0.038mm以上時,可獲得品位為52.64%,回收率為38.07%的指標。從表6和實際生產(chǎn)來看,一段再磨細度可達76%-0.038以上,其綜合指標考慮優(yōu)于不在磨和兩段再磨,因此停開二精精礦再磨系統(tǒng)。

      (二)精掃選開路工藝

      如何將精選段作業(yè)被抑制的銅、黃鐵尾礦單獨選別及將“過?!彼巹┖臀⒓毩ks質(zhì)及時排出系統(tǒng)循環(huán),成為解決問題的關(guān)鍵。經(jīng)分析研究,參閱資料,結(jié)合金堆城百花嶺選礦廠、克萊麥克斯選鉬廠等成熟的工藝特點,將二精尾礦單獨開路再選。改造后,精掃選系統(tǒng)以一次粗選8m3充氣式浮選機兩臺、三次掃選8m3充氣式浮選機六臺、四次精選1m3自吸式浮選機五臺的裝備,水平配置,順序返回[5],見圖2。代替原精掃選單次4m3系統(tǒng),延長了浮選時間,確保了精掃選作業(yè)尾礦及時甩尾和達標,指標效果見表8。

      (三)延長二精浮選時間工藝

      針對二次精選浮選柱能力不足,分選效果不佳,以及二精尾礦過高將制約精掃選系統(tǒng)的直接拋尾,所以其尾礦高低是影響總尾礦品位的關(guān)鍵因素。通過院企合作,經(jīng)北京礦冶研究總院試驗研究,將原二精浮選柱直徑1.2m改為1.6m。新安裝了B1612型浮選柱一臺,延長了二精浮選時間9分鐘,降低了精掃選系統(tǒng)尾礦品位0.3%,提高了粗選和一精的產(chǎn)率,每天增大處理量300噸左右。同時提高了主系統(tǒng)回收率,穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量。指標效果見表9。

      (四)工藝改造效果

      經(jīng)過2007年對再磨系統(tǒng)、精掃選系統(tǒng)、二精系統(tǒng)的分項改造后,使工藝流程合理高效,優(yōu)化后的工藝流程見圖3。生產(chǎn)趨于穩(wěn)定有序,各項指標達到了預(yù)期。尾礦品位逐步降低,可控在0.016%;回收率顯著提高,可達82.19%;精礦含銅穩(wěn)定在0.1%左右。改造后綜合指標見表10。改造后,回收率提高3%,每年可新增鉬精礦66噸,取得了較好的經(jīng)濟效益[6]。

      四、尾礦強化再選分析研究

      (一)流程改造后尾礦狀況

      從改造后流程中可以看出其總尾礦為尾1、尾2的合并,對選礦廠總尾礦取樣分析,雖然尾礦以大幅度降低,但與同行業(yè)相比仍需提高回收,見表11。從表中數(shù)據(jù)可以看出,尾礦中-400目鉬金屬分布占47.68%,說明尾礦中微細粒級是“逃尾”損失有用目的礦物主要點,也是掃選進一步強化回收的關(guān)鍵。

      (二)尾礦再選小型試驗

      采用現(xiàn)場的尾礦1、尾礦2礦樣,進行降低尾礦中鉬品位的探索性浮選試驗?,F(xiàn)場尾礦試驗流程圖見圖4,實驗結(jié)果見表12。從實驗結(jié)果看,尾礦1再選采用BK340和煤油混用情況下,Mo精礦品位為0.09%,回收率可達40.31%。尾礦2再選采用BK340和煤油混用條件下,Mo精礦品位為0.54%,回收率56.29%,兩種尾礦小型試驗采用藥劑基本相近[7],因此工業(yè)實驗采用相同的藥劑條件是可行的,同時也表明該尾礦1、2具有一定的再選性。

      (三)強化掃選系統(tǒng)的生產(chǎn)實踐

      根據(jù)分析和相關(guān)試驗結(jié)果,經(jīng)研究尾礦強化掃選作業(yè)系統(tǒng)采用浮選—重選—浮選聯(lián)合工藝配置方案,在KYZ-4308型浮選柱裝備基礎(chǔ)上又增加BL600型螺旋溜槽4臺,其中重選段粗選為3臺、掃選1臺的配置,精選段為KYZ-0610型浮選柱[8]。流程配置見圖5, 設(shè)備參數(shù)見表13。該系統(tǒng)流程給礦為尾1、2的混合總尾礦,考慮到加入一定量的捕收劑BK340,使部分可浮性較好的細粒和片狀硫化礦物被KYZ-4308E浮選柱分選夾帶在精礦中,導(dǎo)致精選柱細粒分選抑制不佳,提高精礦質(zhì)量有難度,采用螺旋溜槽預(yù)先拋除黃鐵礦和脈石礦物,在進入精選浮選柱分選出精礦,直接摻合于主系統(tǒng)鉬精礦中,烘干出售[9]。經(jīng)過近兩個月的工業(yè)生產(chǎn)試驗與數(shù)據(jù)統(tǒng)計,其指標見表14、15。綜合各項指標使總系統(tǒng)回收率顯著提高,達到了較好的效果,見表16。

      五、結(jié)論與建議

      (1)工藝流程系統(tǒng)的改造,說明加強精掃選作業(yè)并及時甩尾是合理有效的,減少了微細粒級礦泥對工藝閉路系統(tǒng)的干擾,降低了尾礦品位,提高了回收率,穩(wěn)定了精礦質(zhì)量。

      (2)改造擴容了浮選裝備,延長了分選時間,增大了粗選段的產(chǎn)率,提高了產(chǎn)能,拓寬了處理礦石的范圍,利用了0.04%以上的低品位原礦石,集約利用了有限的資源。

      (3)從鉬尾礦中強化再回收有用目的礦物是可行的,同時實踐也證明了采用浮選—重選—浮選聯(lián)合工藝方案配置是合理的,可提進一步高綜合回收率。

      (4)機柱聯(lián)合雙開路浮選工藝的形成,貫徹了階段磨礦、階段選別、能出、早出、快出、早拋的技術(shù)思想。具有技術(shù)先進,礦石適應(yīng)性強,系統(tǒng)干擾少,綜合回收率高,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點。同時該尾礦強化掃選作業(yè)系統(tǒng)的實踐應(yīng)用,合理利用了有限的礦產(chǎn)資源,為走集約發(fā)展、循環(huán)利用,建綠色礦山樹立了典范[10],具有借鑒推廣應(yīng)用的意義。

      (5)建議拓寬試驗研究,在浮選柱分選中酌情添加強力極性輔助捕收劑,以回收部分粗粒級有用連生體礦物,進一步提高回收率。同時做好有價礦物黃鐵礦的市場調(diào)研,增加裝備和完善工藝,提高硫的綜合回收,適應(yīng)市場需求。

      【參考文獻】

      [1].葛虎勝.陳剛剛.節(jié)能減排新工藝在雷門溝鉬礦尾礦庫回水中的應(yīng)用[J].中國鉬業(yè),2008,(04):13-15.

      [2].江研.一個民營礦山企業(yè)的綠色礦業(yè)之路[J].中國礦業(yè)資本,2008,(01):97.

      [3].褚松濤.陳剛剛.雷門溝鉬礦床地質(zhì)特征及主要控礦條件分析[J].有色金屬(采礦部分),2011,(04):12-16.

      [4].陳剛剛.基于可持續(xù)發(fā)展的民營礦山企業(yè)戰(zhàn)略及模式研究[D].河南大學(xué),2015,(04):24.

      [5].邱利賓.GF浮選機在鉬精掃選系統(tǒng)的應(yīng)用實踐[J].科技資訊,2012,(23):93-93.

      [6].陳剛剛等.難選鉬資源高效節(jié)能清潔回收技術(shù)研究[D].中國科技成果,2011,(05):40.

      [7].周少珍.河南嵩縣鉬礦選礦工藝流程優(yōu)化試驗研究報告[D].北京礦冶研究總院,2009,(05):42.

      [8].盧世杰、陳剛剛等.大型浮選柱在鉬礦掃選作業(yè)中的工業(yè)試驗研究[J].有色設(shè)備,2011,(01):13-15.

      [9].陳剛剛等.某鉬尾礦強化掃選作業(yè)系統(tǒng)的研究與實踐[J].現(xiàn)代礦業(yè),2012,(02):81-83.

      [10].王喜紅.清潔生產(chǎn)技術(shù)在嵩縣豐源鉬礦的應(yīng)用[J].能源與節(jié)能,2011,(04):61-63.

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