鄭 衛(wèi)
(鄭州鐵路技師學院,河南 鄭州 450041)
從世界上第一臺可編程控器(PLC)誕生的40多年時間里,可編程控器的應用技術得到了迅猛的發(fā)展,利用PLC改造萬能銑床電氣控制系統(tǒng)是一種典型的機電一體化系統(tǒng)的實際應用,也是一種典型的可編程控器(PLC)技術的實際應用,它是通過可編程控器,實現(xiàn)萬能銑床主軸電機的運動、冷卻泵電機的啟停控制和進給電動機的各方向的運動。本系統(tǒng)采用西門子S7-200系列的PLC編程語言進行系統(tǒng)編程
PLC是一種以微處理器為核心的工業(yè)通用自動控制裝置,其實質(zhì)是一種工業(yè)控制用的專用計算機。因此,它的組成與一般的微型計算機基本相同,也是由硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)兩大部分組成的。
PLC的硬件系統(tǒng)由基本單元、I/O擴展單元及外部設備組成。
PLC的軟件系統(tǒng)是指PLC所使用的各種程序的集合,通常可分為系統(tǒng)程序和用戶程序兩大部分。硬件系統(tǒng)與軟件系統(tǒng)組成了一個完整的PLC系統(tǒng)。
(1)可靠性高。①所有的I/O借口電路均采用光電隔離,使工業(yè)現(xiàn)場的外電路與PLC內(nèi)部電路之間電氣上隔離。②各輸入端均采用R-C濾波器,其濾波時間常數(shù)一般為10~20ms。③各模塊均采用屏蔽措施,以防止輻射干擾。④采用性能良好的開關電源。⑤對采用的器件進行嚴格篩選。⑥良好的自診斷功能,一旦電源或其它軟,硬件發(fā)生異常情況,CPU立即采取有效措施,以防止故障擴大。⑦大型PLC還可以采用由雙CPU構成冗余系統(tǒng)或 由三CPU構成表決系統(tǒng),使可靠性更進一步提高。
(2)豐富的I/O接口模塊。PLC針對不同的工業(yè)現(xiàn)場信號,如:交流或直流:開關量或模擬量:電壓或電流,脈沖或電位:強電或弱電等。有相應的I/O模塊與工業(yè)現(xiàn)場的器件或設備。另外,為了提高操作性能,它還有多種人—機對話的接口模塊;為了組成工業(yè)局部網(wǎng)絡,它還有多種通訊聯(lián)網(wǎng)的接口模塊,等等。
(3)采用模塊化結構。為PLC的各個部件,包括CPU、電源、I/O等采用模塊化設計,由機架及電纜將各模塊連接起來,系統(tǒng)的規(guī)模和功能可根據(jù)用戶的需要自行組合。
(4)編程簡單易學。PLC的編程大多采用類似于繼電器控制線路的梯形圖形式,不需要具備計算機的專門知識,工程技術人員很容易理解和掌握。
(5)安裝簡單,維修方便。PLC不需要專門的機房,可在各種工業(yè)環(huán)境下直接運行。使用時只需將現(xiàn)場的各種設備與PLC相應的I/O端相連接,既可投入運行。各種模塊上均有運行和故障指示裝置,便于用戶了解運行情況和查找故障。
本課題是一個典型的“機電系統(tǒng)PLC控制”的應用。所謂的機電一體化系統(tǒng)是指在系統(tǒng)的主功能、信息處理功能和控制功能等方面引進了電子技術,并把機械裝置、執(zhí)行部件、計算機等電子設備及軟件等有機結合而形成的系統(tǒng),以系統(tǒng)的觀點進行組合而形成的一種新興機械系統(tǒng)。本課題主要就是研究如何利用PLC內(nèi)部的軟接觸器來代替萬能銑床的硬接觸器,使復雜的電氣控制系統(tǒng)變得簡單、清晰明了并且避免設備陳舊出現(xiàn)的誤動作以及針對新興的技術及時的做出相應的調(diào)整,使萬能銑床的電氣控制系統(tǒng)處于最佳的工作狀態(tài)。
(1)分析控制對象,確定控制要求。仔細閱讀與分析萬能銑床的電路圖,確定各電機及指示燈的控制要求。
(2)機床要求有三臺電動機,分別稱為主軸電動機、進給電動機和冷卻泵電動機。
(3)由于加工時有順銑和逆銑兩種,所以要求主軸電動機能正反轉及在變速時能瞬時沖動一下,以利于齒輪的嚙合,并要求還能制動停車和實現(xiàn)兩地控制。
(4)工作臺的三種運動形式六個方向的移動是依靠機械的方法來達到的,對進給電動機要求能正反轉,且要求縱向、橫向、垂直三種運動形式相互間應有聯(lián)鎖,以確保操作安全。同時要求工作臺進給變速時,電動機也能瞬間沖動、快速進給及兩地控制等要求。
(5)冷卻泵電動機只要求正轉。
(6)進給電動機與主軸電動機需實現(xiàn)兩臺電動的聯(lián)鎖控制,即主軸工作后才能進行進給。
(7)熔斷器FU1作機床總短路保護,也兼作M1的短路保護;FU2作為M2、M3及控制變壓器TC、照明燈EL的短路保護;熱繼電器 FR1、FR2、FR3 分別作為 M1、M2、M3的過載保護。
(1)主電路。①電源控制由控制控制屏上電源控制部分完成。②制動電阻由2個改成3個。③主軸倒順開關的標號由“SA5”改為“SA6”。④主軸電動機的速度繼電器被去掉,主軸反接制采用時間延時的方式。⑤沒有用到電磁離合器(圖中慮線框內(nèi))去掉。⑥去掉熔斷器FU、進給電機的熱繼電器FR2和冷卻泵電動機的熱繼電器FR3。
(2)控制電路的改造。①去掉了控制變壓器、和熔斷器——FU2、FU3。②冷卻泵電動機控制開關標號由“SA4”改為“SA2”。③主軸變速沖動行程開關標號由“SQ7”改為“SQ1”。④進給變速沖動行程開關標號由“SQ6”改為“SQ2”。⑤四個進給控制行程開關 SQ1、SQ2、SQ3、SQ4改為 SQ3、SQ4、SQ5、SQ6。⑥主軸停止按鈕 SB2 改為 SB3,主軸啟動按鈕SB3改為SB2。