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      工業(yè)水泵軸承頻繁損壞解決方案及實(shí)施

      2018-08-03 01:49:52趙建新
      機(jī)電工程技術(shù) 2018年6期
      關(guān)鍵詞:軸功率用水量頻譜

      趙建新

      (沙角C電廠,廣東東莞 523936)

      1 概述

      南方某燃煤發(fā)電廠新安裝的工業(yè)系統(tǒng)采用三臺(tái)水泵并聯(lián)布置,用戶(hù)為消防水源備用、地面沖洗、鍋爐水封補(bǔ)水、沖渣等之用。設(shè)計(jì)工作點(diǎn)的流量258 m3/h,揚(yáng)程130 m,匹配電機(jī)160 kW,轉(zhuǎn)速度2 980 r/min,泵效率為78%,運(yùn)行方式為一用二備。近年來(lái)由于不斷進(jìn)行環(huán)保改造,系統(tǒng)設(shè)備增加,用水量持續(xù)增大,特別是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生清潔用水時(shí)段峰值疊加,改變?cè)瓉?lái)設(shè)計(jì)的最大用水量,系統(tǒng)的用水量變化導(dǎo)致泵工作點(diǎn)嚴(yán)重偏移,造成泵軸功率過(guò)載損壞軸承。通過(guò)測(cè)量、軸功率計(jì)算、頻譜采集等量化分析了該泵頻繁損壞根本原因,重新根據(jù)系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)律和要求,優(yōu)化運(yùn)行方式進(jìn)行徹底解決[1]。

      2 故障現(xiàn)象描述

      三臺(tái)工業(yè)水泵布置于地下泵房負(fù)3米標(biāo)高,入口水池長(zhǎng)期保持5米液位,2017年底3臺(tái)泵新安裝相繼投入運(yùn)行。A工業(yè)水泵11月28日出現(xiàn)故障,發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動(dòng)端軸承超溫?fù)p壞,12月10日,運(yùn)行中的B工業(yè)水泵又出現(xiàn)故障,運(yùn)行值班人員發(fā)現(xiàn)軸承冒煙,伴隨有異常響聲音,停泵進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動(dòng)端軸承與A泵損壞情況相同,均是非驅(qū)動(dòng)端軸承超溫?fù)p壞,如圖1所示。點(diǎn)檢人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)唯一臺(tái)能正常運(yùn)行的C工業(yè)水泵進(jìn)行軸承溫度測(cè)量,發(fā)現(xiàn)有超溫情況。查詢(xún)了設(shè)備管理管理臺(tái)帳記錄的潤(rùn)滑油品、聯(lián)軸器對(duì)中等數(shù)據(jù)均未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致軸承損壞的因素。

      為準(zhǔn)確找到工業(yè)水泵軸承損壞的原因,12月16日對(duì)現(xiàn)場(chǎng)僅有一臺(tái)運(yùn)行中的C泵采集了振動(dòng)頻譜[2],通過(guò)對(duì)采集的頻譜分析發(fā)現(xiàn),雖然整體的振動(dòng)尚處于許可范圍,最大的振動(dòng)為1.8 mm/s,頻率為99.3 Hz,但同時(shí)伴隨有故障初期的高倍頻振動(dòng)信號(hào)[3],149 Hz、198.6 Hz、248.3 Hz、298 Hz等均有明顯的峰值。如圖2所示。

      圖1 非驅(qū)端泵軸損壞

      圖2 C泵非驅(qū)端泵頻譜

      3 故障根源分析

      根據(jù)軸承及泵軸損壞的情況看,排除了軸承質(zhì)量、運(yùn)行維護(hù)等方面的因素,泵廠家反饋該泵其他用戶(hù)使用情況良好,未出現(xiàn)過(guò)連續(xù)損壞的現(xiàn)象。從運(yùn)行中的C泵采集的頻譜中顯示有故障初期特征信號(hào)[5],考慮從系統(tǒng)的匹配方面著手分析。

      根據(jù)系統(tǒng)用水量的情況,抽樣測(cè)量了有代表性的時(shí)間段內(nèi)單泵運(yùn)行時(shí)全天的用水流量,分布情況如圖3所示。

      圖3 系統(tǒng)全天用水趨勢(shì)

      根據(jù)用水流量曲線(xiàn)發(fā)現(xiàn),有兩個(gè)時(shí)間段流量超過(guò)泵的額定值,存在過(guò)載荷的情況。測(cè)量的最大流量368 m3/h,出口壓力表顯值為8 bar,該流量點(diǎn)對(duì)應(yīng)的效率60%。

      軸功率計(jì)算如下:

      η泵——60%,為泵廠家提供對(duì)應(yīng)非設(shè)計(jì)工況流量效率。

      (1)原設(shè)計(jì)工作點(diǎn)軸功率

      根據(jù)計(jì)算可知,實(shí)際運(yùn)行中存在軸功率超過(guò)設(shè)計(jì)值的情況。泵軸傳遞的軸功率頻繁交變?cè)龃?,特別是快速大流量變化,軸承受的軸向推力及振動(dòng)隨之增加,從采集的頻譜可以得到驗(yàn)證。該工業(yè)水泵的損壞為系統(tǒng)用水量偏大,導(dǎo)致泵軸過(guò)載損壞。

      4 解決方案及實(shí)施效果

      綜合考慮系統(tǒng)穩(wěn)定需要,提出解決方案是將一用二備運(yùn)行方式改為二用一備方式,在不改變?nèi)魏蜗到y(tǒng)設(shè)備的情況下限制單泵的最大出力在額定出力以?xún)?nèi),確保泵的運(yùn)行工作點(diǎn)處于最佳效率區(qū)[6],同時(shí)提高了系統(tǒng)用水的可靠性。

      圖4 優(yōu)化運(yùn)行后非驅(qū)端泵頻譜

      經(jīng)解體泵軸并更換軸承后重新安裝到系統(tǒng)中投入運(yùn)行,新的優(yōu)化后的運(yùn)行方式設(shè)計(jì)任一臺(tái)泵跳閘或停運(yùn)時(shí),及時(shí)開(kāi)啟備用泵。

      如圖4所示,經(jīng)一個(gè)多月的運(yùn)行驗(yàn)證和振動(dòng)頻譜采集分析,振動(dòng)的1X頻,2X頻峰值等均有了較大的減少[7],泵運(yùn)行平穩(wěn),系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,確保了全廠各用戶(hù)的供水可靠性,優(yōu)化后運(yùn)行一直良好,未再出現(xiàn)軸承燒壞故障[8]。該泵軸承頻繁損壞的解決可為其他同類(lèi)故障原因分析和處理提供一定的借鑒。

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