高瑋 ,鄭先強(qiáng) ,孫凱 ,張克楠 ,曾猛 ,,段云霞 ,,侯霙
(1.天津市聯(lián)合環(huán)保工程設(shè)計(jì)有限公司,天津300191;2.天津市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院,天津300191)
上海某化工有限公司年產(chǎn)500t煤制乙二醇加氫催化劑,該催化劑是煤制乙二醇技術(shù)的核心和關(guān)鍵。在制備該產(chǎn)品的過程中產(chǎn)生廢液,廢液的主要污染物為SS、氨氮、硝酸鹽氮等物質(zhì)。該廢水氨氮極高,有機(jī)物含量接近于0。此類廢水處理主要采用加堿吹脫、電解法、化學(xué)氧化法、吸附法及生物法。其中高濃度廢水多采用堿吹脫及電解法。堿吹脫法設(shè)備腐蝕嚴(yán)重、電解法產(chǎn)生劇毒氣體氯氣,對(duì)安全和環(huán)境有危害。膜法脫氨氮因膜易污染、預(yù)處理工藝流程長(zhǎng),分離的氨氮仍需額外的冷凝或吸收成本。鑒于此,提出先通過絮凝沉淀去除雜質(zhì)和懸浮物,再進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,蒸發(fā)產(chǎn)水回用到該產(chǎn)品生產(chǎn)過程中。蒸發(fā)濃縮液斧殘外運(yùn),作為硝酸銨鈣的生產(chǎn)原料,進(jìn)行二次利用。
該股廢水主要為催化劑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的,其成分主要含硝酸銨、懸浮物及微量銅。每天產(chǎn)生60t,廢水水質(zhì)(mg·L-1)為:Cu2+、懸浮物無、NO-3-N2.37×104,NH+4-N3.68×103全鹽量 TDS,3.62×104,原水20.48。
持續(xù)穩(wěn)定的進(jìn)水對(duì)處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行起到關(guān)鍵作用。該廢水生產(chǎn)過程為間歇生產(chǎn),故通過設(shè)置調(diào)節(jié)池對(duì)廢水進(jìn)行收集、調(diào)節(jié),使水質(zhì)得以均化,并可保證穩(wěn)定的進(jìn)水流量。
調(diào)節(jié)池出水經(jīng)提升泵先后進(jìn)入反應(yīng)罐及絮凝罐,通過加入沉淀劑Na2S,與廢水中銅離子發(fā)生沉淀反應(yīng),實(shí)現(xiàn)除銅。同時(shí)投加絮凝劑PAM:一方面增大沉淀粒徑,以便更好被濾布隔離;另一方面形成較大絮體顆??赏瑫r(shí)去除水中懸浮物。硫化銅顆粒小,沉淀時(shí)間長(zhǎng),效果不理想,故采用板框壓濾機(jī)進(jìn)行過濾分離,保證分離效果。
濾液進(jìn)入中間水池進(jìn)行收集,后經(jīng)浸沒式超濾進(jìn)一步去除雜質(zhì)后進(jìn)入MVR蒸發(fā)系統(tǒng)濃縮。廢水偏堿性,蒸發(fā)過程中有一定量氨氮以氨氣的形式進(jìn)入到冷凝水中,本產(chǎn)品原料含氨,生產(chǎn)過程中溶解用純水對(duì)氨氮指標(biāo)要求不高,冷凝水可不做處理直接回用。也可后續(xù)增設(shè)RO系統(tǒng),RO產(chǎn)水可做制備純水的進(jìn)水,濃液返回調(diào)節(jié)池,經(jīng)預(yù)處理后重新回到蒸發(fā)系統(tǒng)。
蒸發(fā)濃縮液斧殘外運(yùn),作為硝酸銨鈣的生產(chǎn)原料,進(jìn)行二次利用。工藝流程圖見圖1。
1.3.1 調(diào)節(jié)池
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為150m3,停留時(shí)間28h,廠區(qū)排水為不連續(xù)進(jìn)行,為了保證系統(tǒng)正常運(yùn)行和維修保養(yǎng),需要設(shè)計(jì)較大的存水量。池內(nèi)設(shè)提升泵2臺(tái)(1用1備,Q=5m3/h,H=9.5m,N=1.1kW),通過超聲波液位計(jì)控制泵的啟停。
1.3.2 除銅反應(yīng)系統(tǒng)
分反應(yīng)罐、混凝罐、附屬加藥系統(tǒng)。反應(yīng)罐停留時(shí)間20min,混凝罐停留時(shí)間2h,設(shè)置加藥系統(tǒng)2套,分別投加Na2S及PAM。
1.3.3 過濾系統(tǒng)
含板框壓濾機(jī)、板框進(jìn)料泵、濾液儲(chǔ)池、提升泵。板框?yàn)V布面積15m2,一周排泥一次。板框進(jìn)料泵采用氣動(dòng)隔膜泵,間歇運(yùn)行,運(yùn)一停一。濾液儲(chǔ)池為地下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)1座,停留時(shí)間3h,內(nèi)設(shè)提升泵2臺(tái)(1用1備,Q=5m3/h,H=9.5m,N=1.1kW),通過超聲波液位計(jì)控制泵的啟停。
1.3.4 中間水池
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為150m3,停留時(shí)間28h,由于廠區(qū)排水為不連續(xù)進(jìn)行,為了保證后續(xù)蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)的正常運(yùn)行和維修保養(yǎng)需要,需要設(shè)計(jì)較大的存水量。
1.3.5 MVR蒸發(fā)系統(tǒng)
地上鋼結(jié)構(gòu)成套裝置,設(shè)計(jì)蒸發(fā)量為3m3/h,二期工程工藝路線上,采用立式降膜蒸發(fā)系統(tǒng),這套立式降膜蒸發(fā)和臥式降膜蒸發(fā)主要的區(qū)別就是在于結(jié)垢的防止上。臥式蒸發(fā)器的換熱器是水平的,蒸汽走換熱器管內(nèi),液體走管外,噴淋下來,熱利用效率較高,但是濃縮倍數(shù)受結(jié)垢現(xiàn)象的限制;立式蒸發(fā)器液體走管內(nèi),蒸汽走管外,由于液體是自然向下流動(dòng),這樣比較不容易結(jié)垢,如果一旦發(fā)生結(jié)垢也可以從上面注入清洗液加以清洗,而不需要拆開整個(gè)加熱室。此外,立式蒸發(fā)器占地面積也比較小。經(jīng)過降膜蒸發(fā)器能夠把硝酸銨濃縮到接近30%的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。蒸發(fā)系統(tǒng)設(shè)進(jìn)水泵、立式降膜蒸發(fā)器、循環(huán)泵、蒸汽壓縮機(jī)、冷凝水泵、冷凝水罐及自控系統(tǒng)。
該廢水處理設(shè)施正式運(yùn)行后,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。見表1。
由于廢水中含有銨根,和銅形成銅氨絡(luò)離子,采用生成氫氧化銅或碳酸銅沉淀的方法,無法有效破絡(luò)。在廢水中加入硫化鈉溶液,使水中的銅離子與硫離子反應(yīng)生成硫化銅沉淀,從體系中去除銅離子。然后在后續(xù)絮凝反應(yīng)池中加入PAM,通過PAM的膠體絮凝作用增大硫化銅沉淀粒徑,以便更好的被濾布隔離。硫化銅極難溶于水,加入硫化鈉沉淀過濾后,廢水從藍(lán)色變?yōu)闊o色透明,銅離子去除率達(dá)94%。沉淀絮凝過程可有效去除SS,懸浮物去除率在98%以上。
MVR進(jìn)水為無色液體,經(jīng)過降膜蒸發(fā)器能夠把硝酸銨濃縮到接近30%的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。蒸發(fā)過程沸點(diǎn)升高約為10~12℃,pH降低到 5~6左右,蒸發(fā)過程沸點(diǎn)及pH變化見表2。
表2 蒸發(fā)過程中沸點(diǎn)、母液和冷凝液pH變化
蒸發(fā)冷凝液無色,含少量隨蒸汽逸出氨氮及夾帶硝酸鹽氮。出水氨氮為875mg/L左右,TDS為2000mg/L,pH9~10,可以滿足廠區(qū)工藝用水要求。
根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù),每蒸發(fā)1m3廢水,需用電40~50kwh,按照當(dāng)?shù)仉娰M(fèi),折合后每蒸發(fā)1m3廢水,需32~40元。
整個(gè)工藝藥劑費(fèi)為0.5元/t水,其余運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備電費(fèi)為2.6元/t水。
本工程以沉淀/混凝/MVR蒸發(fā)為廢水處理整體工藝處理煤化工催化劑廢水,處理后出水滿足本廠回用要求。濃縮液用于生產(chǎn)硝酸銨鈣副產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)資源化利用。整體處理工藝達(dá)到零液排放。