郭 濤,黃 超
(國營蕪湖機械廠,安徽 蕪湖241000)
螺栓作為重要的緊固件,其失效引起的結果往往具有較大的危害性。螺栓斷裂失效研究的文獻也集中于高強螺栓,其中對高強螺栓的研究主要以氫脆為主[1-5],其中也有部分螺栓是由于疲勞[6,7]或者材料自身缺陷[8]導致的斷裂,對螺栓裝配不當引起的高強螺栓斷裂報導較少。
在對某液壓閥進行裝配時,96件該螺栓在裝配過程中有2件發(fā)生斷裂。所有螺栓均為新件且檢驗合格。螺栓規(guī)格為M10內六角螺栓,12.9級(GB/T 70.1)。螺栓材質為40Cr,表面處理采用氧化發(fā)黑,二次達克羅表面處理。為防止該斷裂的再次發(fā)生,通過對螺栓進行外觀觀察,對螺栓斷口進行宏微觀觀察,結合螺栓材料的金相組織、硬度等檢測結果,確定了螺栓斷裂性質,并對其失效原因進行了分析,給出了預防措施。
圖1 螺栓頭靠螺桿側端面外觀
試驗選取3件螺栓,其中2件為安裝后斷裂螺栓(編號為1#螺栓和2#螺栓),另一件為安裝后未斷裂螺栓(編號為3#螺栓)。如圖1(a)~圖1(c)所示,從3件螺栓頭的裝配損傷痕跡來看,1#和2#螺栓頭靠螺桿側端面磨損較嚴重,3#螺栓頭靠螺桿側端面輕微磨損,表明斷裂的1#和2#螺栓裝配應力相對較大。
對螺栓超聲波清洗后進行體式鏡觀察。1#螺栓斷面下第一扣螺紋處部分已被磨平,未磨平的螺紋還可見塑性變形,見圖2(a).2#螺栓多處螺紋已經被磨平,且靠近斷裂位置可見輕微的塑性變形,如圖2(b).3#螺栓完整,螺紋部位未發(fā)現(xiàn)明顯螺紋磨平的痕跡,如圖2(c).從以上3件螺栓的螺紋磨損痕跡來看,也表明斷裂的1#和2#螺栓裝配應力相對較大。
螺栓斷口清洗后,銹蝕斷面基本被清除,。1#螺栓斷面較平坦,呈灰色,見圖3(a).2#螺栓斷面呈灰色,可見明顯的放射棱線,從棱線匯聚方向可判斷其起源于螺栓表面,見圖3(b).
將螺栓斷口經超聲波清洗后進行掃描電鏡觀察。1#螺栓斷口心部為等軸韌窩,邊緣為剪切韌窩,見圖4,可判斷1#螺栓為過載斷裂。2#螺栓斷口可見明顯的放射棱線匯聚于表面一側,對該區(qū)放大主要呈韌窩特征,還可見少量的解理特征,其它區(qū)域邊緣為拉長韌窩,心部為等軸韌窩形貌,見圖5.由此判斷2#螺栓也為過載斷裂。
圖4 1#螺栓斷口微觀形貌
圖5 2#螺栓斷口微觀形貌
在螺栓斷口附近截取金相試樣,磨制拋光經4%硝酸酒精腐蝕后進行金相組織檢查。螺栓組織均勻,為回火索氏體組織,未見其它異常,見圖6.
圖6 螺栓金相組織
在螺栓斷口附近截取硬度試樣,由于試樣較小,采用A標尺洛氏硬度(HRA)進行測試,并根據GB/T 1172-1999《黑色金屬硬度及強度換算值》換算成C標尺的洛氏硬度值(HRC)和抗拉強度(σb),結果見表1.由測試結果可知,斷裂螺栓和完好螺栓硬度值均較均勻,硬度平均值相當,符合GB/T 3098.1-2000中12.9級中對螺栓的技術要求。
表1 螺栓硬度測試結果
在斷裂螺栓和同批次螺栓上分別進行氫含量測試,測試結果見表2.由表2結果可知,斷裂螺栓的氫含量為1.5 ppm,同批次完好螺栓氫含量為1 ppm.
表2 螺栓氫含量測試結果(ppm)
宏微觀觀察可知,1#、2#螺栓斷口均主要為韌窩特征,可判斷螺栓斷裂性質為過載斷裂。1#、2#、3#螺栓組織均勻,為回火索氏體,符合40Cr材料調質處理的組織要求;3件螺栓硬度值相當,HRC平均值分別為 40.2、40.4和 40.4,符合螺栓技術要求(GB/T 3098.1-2000中 12.9級螺栓,σb≥1 200 MPa,HRC 的測試值在39~44,可知螺栓斷裂與材質無關。斷裂螺栓和完好螺栓的氫含量相差不大,分別為1.5 ppm和1 ppm,可知氫對本次螺栓斷裂的影響也不大。
斷裂的1#和2#螺栓的螺紋可見磨損和變形痕跡,螺栓頭靠螺桿側端面處磨損相對更嚴重,而完好的3#螺栓的螺紋外觀完整,螺栓頭靠螺桿側端面未見嚴重磨損痕跡,可推斷斷裂螺栓在安裝過程中由于裝配應力較大,導致螺栓發(fā)生斷裂。
綜上所述,2件斷裂螺栓為過載斷裂,其斷裂與過大的裝配應力有關。建議在液壓閥裝配過程嚴格控制螺栓安裝過程,使用力矩扳手等工具控制安裝應力。
(1)2件螺栓斷裂螺栓為過載斷裂,其斷裂與過大的裝配應力有關;
(2)螺栓組織均勻,硬度值符合技術要求;
(3)建議嚴格控制螺栓安裝過程。