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      一種履帶式挖掘機(jī)行走異常的故障診斷及排除

      2018-08-04 07:20:04玉有恩韋會(huì)周
      裝備制造技術(shù) 2018年6期
      關(guān)鍵詞:斗桿動(dòng)臂閥片

      玉有恩,韋會(huì)周

      (1.廣西柳工機(jī)械股份有限公司挖掘機(jī)研究院,廣西 柳州545007;2.廣西柳工機(jī)械股份有限公司國際營銷事業(yè)部,廣西 柳州545007)

      工程機(jī)械液壓系統(tǒng)的故障處理一直是個(gè)難題,服務(wù)人員接到故障信息后,往往根據(jù)自己的主觀判斷而在未進(jìn)行系統(tǒng)檢測(cè)的情況下就對(duì)機(jī)器進(jìn)行拆檢。這種方法往往會(huì)費(fèi)時(shí)費(fèi)力,甚至?xí)驗(yàn)楹鷣y拆卸而污染了液壓系統(tǒng),對(duì)原故障的修復(fù)適得其反。

      筆者以自己檢修的一例挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)故障為例,闡述了故障診斷與排除的過程,總結(jié)了一種故障診斷及排除方法。

      1 故障現(xiàn)象

      下面是一種4噸級(jí)的挖掘機(jī)系統(tǒng)故障現(xiàn)象,其故障表現(xiàn)為:

      (1)高速檔直線行走時(shí)速度慢,僅為3 km/h,但行走牽引力正常;

      (2)直線行走過程進(jìn)行高速檔和低速檔切換時(shí),整機(jī)行走速度無明顯變化,速度為3 km/h;

      (3)以高速檔直線行走的同時(shí),操作斗桿或動(dòng)臂或鏟斗,行走速度大大提升,約為4 km/h.

      2 液壓系統(tǒng)及液壓元件介紹

      該型號(hào)挖掘機(jī)的液壓系統(tǒng)屬于開中位節(jié)流調(diào)速系統(tǒng),主要由泵總成、主控閥、行走馬達(dá)等元件組成,液壓系統(tǒng)原理如圖1所示。

      圖1 液壓系統(tǒng)原理圖

      泵總成由一個(gè)先導(dǎo)泵和三個(gè)工作泵組成。三個(gè)工作泵中的兩個(gè)泵是排量為20.8 mL/r的變量柱塞泵,另一個(gè)是排量為16.8 mL/r的齒輪泵,泵的功率控制方式為總功率控制[1],三個(gè)工作泵的出口壓力都參與兩個(gè)變量柱塞泵的排量調(diào)節(jié),使泵總成的最高輸出功率近似恒定為16 kW.

      主控閥為開中位旁通節(jié)流及進(jìn)油節(jié)流調(diào)速片式多路閥[2],油路連接為串并聯(lián)方式。如圖1,P1回路中右行走閥片與其下游的閥片屬于串聯(lián)關(guān)系;動(dòng)臂閥片與鏟斗閥片屬于并聯(lián)關(guān)系。P2回路中左行走閥片與其下游的閥片屬于串聯(lián)關(guān)系,動(dòng)臂2閥片、斗桿閥片和附屬裝置閥片三者屬于并聯(lián)關(guān)系,動(dòng)臂2閥片用于把P2油液與P1油液合流后流進(jìn)到動(dòng)臂油缸。P3回路較為復(fù)雜,P3油液經(jīng)過直線行走閥片后,除了可供給于回轉(zhuǎn)馬達(dá)外,還可供給于附屬裝置和斗桿油缸;在直線行走閥桿處在下位工作的情況下,P3油液還可供給于動(dòng)臂油缸和鏟斗油缸。

      直線行走閥的作用:當(dāng)進(jìn)行直線行走時(shí)P1、P2油液分別全部進(jìn)入右行走馬達(dá)和左行走馬達(dá),不再被分配給下游的工作機(jī)構(gòu)。此時(shí)如果對(duì)動(dòng)臂、斗桿、鏟斗、附屬裝置的任何一個(gè)或多個(gè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作,直線行走閥桿變?yōu)橄挛还ぷ?,P3油液可供給于相應(yīng)的機(jī)構(gòu)。

      附屬裝置閥桿的控制方式為機(jī)械式,其它工作機(jī)構(gòu)的閥桿控制方式為先導(dǎo)控制。

      行走馬達(dá)為兩級(jí)排量馬達(dá),大排量對(duì)應(yīng)整機(jī)行走慢速檔,最高車速約3 km/h;小排量對(duì)應(yīng)整機(jī)行走快速檔,最高車速約5 km/h.快速檔和低速檔的切換方式為司機(jī)手動(dòng)切換。

      3 測(cè)試與分析

      因?yàn)檎麢C(jī)故障的表現(xiàn)出現(xiàn)在行走系統(tǒng),所以重點(diǎn)檢測(cè)、分析與行走液壓系統(tǒng)相關(guān)的項(xiàng)目。以下檢測(cè)及分析均處在泵轉(zhuǎn)速為2 200 r/min的情況下進(jìn)行。

      (1)測(cè)試先導(dǎo)液壓系統(tǒng)壓力

      測(cè)試先導(dǎo)液壓系統(tǒng)壓力的過程如下:

      檢測(cè)先導(dǎo)泵出口壓力為3.2 MPa,正常→檢測(cè)行走先導(dǎo)二次壓力為3.2 MPa,正?!鷻z測(cè)行走馬達(dá)排量控制壓力為3.2 MPa,正常。

      基于以上的測(cè)試過程,判斷出先導(dǎo)系統(tǒng)無故障。

      (2)測(cè)試P1、P2工作液壓系統(tǒng)壓力

      測(cè)試P1、P2工作液壓系統(tǒng)壓力的過程如下:

      檢測(cè)P1、P2溢流壓力為24 MPa,正?!鷻z測(cè)低速直線行走時(shí)P1、P2壓力為5 MPa,正?!鷻z測(cè)高速直線行走時(shí)P1、P2壓力為8 MPa,正?!鷻z測(cè)單邊低速行走時(shí)P1(P2)壓力為20 MPa,正?!鷻z測(cè)單邊高速行走時(shí)P1(P2)壓力為24 MPa,正常。

      基于以上測(cè)試過程,初步判斷P1、P2油路無故障。

      (3)測(cè)試P3工作液壓系統(tǒng)壓力

      測(cè)試P3工作液壓系統(tǒng)壓力的過程如下:

      發(fā)動(dòng)機(jī)空轉(zhuǎn)時(shí)檢測(cè)P3壓力為2 MPa,無明顯異?!本€行走時(shí)檢測(cè)P3壓力為10 MPa,異常,P3油路不參與行走液壓系統(tǒng)工作,應(yīng)無負(fù)荷空流回油箱→單邊右行走時(shí)檢測(cè)P3壓力為2 MPa,無明顯異?!鷨芜呑笮凶邥r(shí)檢測(cè)P3壓力為10 MPa,異常,P3油路不參與行走液壓系統(tǒng)工作,應(yīng)無負(fù)荷空流回油箱。

      根據(jù)異常壓力值判斷左行走閥桿切換到工作位置時(shí)影響了P3的正常回路。

      (4)分析及故障排除

      經(jīng)過對(duì)圖1進(jìn)行分析,左行走閥桿與P3油路唯一有關(guān)聯(lián)的元件是直線行走閥,結(jié)合測(cè)試數(shù)據(jù),判斷為:當(dāng)進(jìn)行左行走操作時(shí)直線行走閥桿切換到了下位工作,導(dǎo)致P3回路在直線行走閥處被節(jié)流,P3有較大的壓力損失,壓力升高達(dá)10 MPa.直線行走閥桿切換到下位工作的條件是Pi3-1和Pi3-2的回路同時(shí)被切斷,根據(jù)圖1分析,當(dāng)單獨(dú)進(jìn)行左行走操作時(shí)Pi3-2回路確定已經(jīng)被切斷,如果以上判斷成立Pi3-1的回路也已經(jīng)被切斷。Pi3-1回路被切斷的條件是油路堵塞或附屬裝置閥桿、斗桿閥桿、動(dòng)臂閥桿、鏟斗閥桿的其中一根或多根閥桿處在工作位置。

      至此初步判斷為Pi3-1油路堵塞或者附屬裝置閥桿、斗桿閥桿、動(dòng)臂閥桿、鏟斗閥桿在中位時(shí)其中一根或多根閥桿處在工作位置導(dǎo)致故障現(xiàn)象出現(xiàn)。由于油路堵塞不容易檢查,根據(jù)處理液壓系統(tǒng)故障由簡(jiǎn)單到復(fù)雜的原則[3],決定先檢查各閥桿的工作是否正常。

      因此,分別對(duì)動(dòng)臂、斗桿、鏟斗進(jìn)行操作感受測(cè)試,所有工作裝置運(yùn)行過程無異常,判斷動(dòng)臂閥桿、斗桿閥桿、鏟斗閥桿無異常。附屬裝置的油路未安裝工作機(jī)構(gòu)無法進(jìn)行操作感受測(cè)試,因此直接對(duì)附屬裝置閥桿進(jìn)行檢查。

      附屬裝置閥桿的控制方式為機(jī)械操作控制,通過軟軸把腳踏板與閥桿進(jìn)行連接,對(duì)腳踏板進(jìn)行踩踏以推拉附屬裝置閥桿進(jìn)行附屬裝置的操作。腳踏板機(jī)構(gòu)有中位鎖定銷,不對(duì)附屬裝置機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作的情況下要求把中位鎖定銷卡入鎖定銷卡槽,防止誤操作(見圖2)。對(duì)附屬裝置閥桿連接機(jī)構(gòu)檢查中發(fā)現(xiàn),當(dāng)鎖定銷卡入鎖定銷卡槽時(shí)因連接機(jī)構(gòu)未調(diào)整好,導(dǎo)致此時(shí)附屬裝置閥桿已經(jīng)有一定的移動(dòng)量,導(dǎo)致附屬裝置閥桿中位時(shí)即已經(jīng)處在工作位置,Pi3-1回路已被切斷。經(jīng)過對(duì)連接機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新調(diào)整后所有故障消除。至此,故障原因已找出,證實(shí)了以上的判斷。

      圖2 腳踏板機(jī)構(gòu)圖

      4 結(jié)合故障原因分析故障現(xiàn)象

      (1)整機(jī)以高速檔直線行走時(shí)速度慢,但行走牽引力正常

      當(dāng)整機(jī)以高速檔進(jìn)行直線行走時(shí)P1、P2壓力為8 MPa.因?yàn)橐簤合到y(tǒng)存在故障導(dǎo)致直線行走閥下位工作,P3回路在直線行走閥處被節(jié)流導(dǎo)致壓力升高到10 MPa,消耗了大量的功率,經(jīng)計(jì)算消耗的功率約為6.5 kW.該泵為恒功率泵,泵總成很大一部分功率消耗在P3油路的直線行走閥節(jié)流口處;左、右行走馬達(dá)只是吸收了泵總成剩下的功率,約為9.5 kW,不能全部吸收泵總成功率,泵1、泵2排量下降較多,所以表現(xiàn)出來行走速度慢。

      因?yàn)樾凶咭簤合到y(tǒng)最高壓力正常,行走馬達(dá)的最高輸出扭矩正常,所以行走牽引力正常。

      (2)直線行走過程進(jìn)行高速檔和低速檔的切換,整機(jī)速度無明顯變化

      由于故障的存在,整機(jī)以低速檔直線行走時(shí)泵總成6.5 kW的功率消耗在直線行走閥,P3壓力高,達(dá)10 MPa.因馬達(dá)排量大,P1、P2壓力低,僅為5 MPa,需要吸收的功率小,為7.6 kW,所以即使直線行走閥消耗了泵總成6.5 kW的功率,但對(duì)行走系統(tǒng)的功率吸收影響不大,泵1、泵2仍以最大排量運(yùn)行,整機(jī)行走速度無變化,以正常的低速行駛,速度為3 km/h.當(dāng)此時(shí)操作斗桿或動(dòng)臂或鏟斗,P3的液壓油通過直線行走閥的油道輸送到對(duì)應(yīng)工作機(jī)構(gòu),P3的功率不再消耗于直線行走閥,而是消耗于工作機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng),而此時(shí),工作機(jī)構(gòu)空運(yùn)行時(shí)負(fù)載不高,P3壓力約為5 MPa,消耗的功率較低,約為3 kW,大幅度小于單獨(dú)進(jìn)行高速檔直線行走時(shí)在直線行走閥的消耗量。P3功率消耗量減小的部分,被行走液壓系統(tǒng)吸收,所以當(dāng)整機(jī)以高速檔直線行走過程操作斗桿或動(dòng)臂或鏟斗,整機(jī)行走速度大幅度提升。

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