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      基于AMESim 的熱芯盒射芯機(jī)上芯盒提升機(jī)構(gòu)液壓控制系統(tǒng)研究

      2018-08-08 08:16:28張靜偉宋高旗丁建峰
      中國鑄造裝備與技術(shù) 2018年4期
      關(guān)鍵詞:開模合模電液

      張靜偉,宋高旗,姚 勝,丁建峰

      (一拖(洛陽)鑄造有限公司,河南洛陽 471004)

      熱芯盒射芯機(jī)主要用于電加熱的熱芯盒射制砂芯。其工作過程是利用壓縮空氣將預(yù)先混有樹脂粘結(jié)劑的砂子或覆膜砂射入芯盒,通過芯盒的加熱,將砂子固化直至硬化,最后將砂芯從芯盒中頂出。采用機(jī)電液一體化控制,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)可靠、自動化程度高。其中上芯盒提升機(jī)構(gòu)的液壓系統(tǒng)要求既能滿足快速運(yùn)動以減少運(yùn)動循環(huán)時間,又能慢速合模或開模以防止芯盒沖撞而造成砂芯損壞,針對此問題,設(shè)計(jì)了熱芯盒射芯機(jī)上芯盒提升機(jī)構(gòu)電液比例液壓控制系統(tǒng),利用AMESim軟件,分析了上芯盒提升液壓系統(tǒng)的速度跟蹤動態(tài)特性,仿真結(jié)果驗(yàn)證了液壓控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的合理性。

      1 上芯盒提升液壓系統(tǒng)的組成及工作原理

      上芯盒提升機(jī)構(gòu)主要用于上芯盒的提升脫模和合模,同步機(jī)構(gòu)確保上芯盒升降平穩(wěn)、同步,提升油缸由比例閥控制,使開合模的動作平穩(wěn)、快慢適度,其液壓系統(tǒng)如圖1所示。

      圖1 上芯盒提升電液比例控制系統(tǒng)原理圖

      該系統(tǒng)由電液比例換向閥、電磁換向閥、平衡閥、液控單向閥和液壓缸等組成。通過調(diào)節(jié)電液比例方向閥的開度,控制單作用液壓缸的運(yùn)行速度和方向,可以實(shí)現(xiàn)快-慢的運(yùn)行方式,使其在合?;蜷_模時采用低速運(yùn)行,在其他行程下采用快速運(yùn)行。電磁換向閥、平衡閥和液控單向閥的作用是確保液壓缸靜止時能鎖定在任意位置,避免上芯盒因自重而下降。

      2 上芯盒提升液壓控制系統(tǒng)建模仿真

      AMESim軟件為流體動力和控制系統(tǒng)提供了優(yōu)越的仿真環(huán)境和靈活的解決方案[1,2]。根據(jù)上芯盒提升系統(tǒng)的液壓工作原理,利用AMESim中的液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)庫,對上芯盒提升電液比例控制系統(tǒng)建立物理學(xué)模型[3-5],根據(jù)整個系統(tǒng)之間的關(guān)系,添加電磁換向閥、平衡閥、液控單向閥和液壓缸等模塊,連接相關(guān)油路,完成電液比例模型的搭建,如圖2所示。

      圖2 上芯盒提升電液比例控制系統(tǒng)仿真模型

      搭建上芯盒提升液壓系統(tǒng)模型后,要為系統(tǒng)中各模塊選擇子模型。每個模塊都有一種或數(shù)種子模型可供選擇。根據(jù)提升系統(tǒng)的實(shí)際工況要求,以上芯盒最大重量700kg為對象,對模型和子模型逐一進(jìn)行匹配,對系統(tǒng)中元件的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。以瑞士萬福樂的WDPFA10電液比例閥為對象,設(shè)置模型如下:泵的轉(zhuǎn)速為1500r/min,溢流閥的壓力為15MPa,單作用缸的缸筒直徑為50mm,活塞桿直徑為36mm,行程為305mm,平衡閥的平衡壓力設(shè)定和負(fù)載匹配。在控制系統(tǒng)中控制信號比例放大系數(shù)為10。

      3 仿真結(jié)果與分析

      對于上芯盒提升液壓系統(tǒng),由于實(shí)際使用要求系統(tǒng)既能滿足快速運(yùn)動又能慢速合模或開模,故對上芯盒提升液壓系統(tǒng)進(jìn)行速度跟蹤仿真。給定信號是按上芯盒提升系統(tǒng)在合模(液壓缸縮回)或開模(液壓缸伸出)過程中,由快速合?!俸夏!V埂匍_?!焖匍_模的狀態(tài)給定。其中快速合模時,比例閥負(fù)向開度100%,速度為0.32m/s,時間為0.75s;慢速合模時,比例閥負(fù)向開度30%,速度為0.1m/s,時間為0.65s。停止的時間設(shè)定為0.6s。慢速開模時,比例閥正向開度30%,速度為0.05m/s,時間為1.3s;快速開模時,比例閥正向開度100%,速度為0.16m/s,時間為1.5s。設(shè)定系統(tǒng)仿真時間為5s,步長為0.01s,進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果如圖3所示。為了更好的顯示控制系統(tǒng)對目標(biāo)速度的跟蹤特性,利用AMESim后處理(Post Processing)功能得到目標(biāo)速度與控制系統(tǒng)液壓缸活塞速度的差值與時間的關(guān)系,如圖4所示。

      圖3 上芯盒提升電液比例控制系統(tǒng)仿真曲線

      圖4 動態(tài)跟蹤誤差曲線

      從圖3和圖4中可以看出,對上芯盒提升電液比例液壓控制系統(tǒng),通過設(shè)定控制信號比例放大系數(shù),很快減少誤差,最終接近系統(tǒng)要求的速度。在上芯盒提升系統(tǒng)快速合模時,目標(biāo)速度設(shè)定為0.32m/s,由于機(jī)械系統(tǒng)存在慣性以及液壓閥電磁鐵本身動作滯后,造成系統(tǒng)響應(yīng)有0.1s延遲。在快速合模啟動后,在0.15s時間內(nèi)速度達(dá)到穩(wěn)定,與目標(biāo)速度的差值為6mm/s;在慢速合模時,目標(biāo)速度降到0.10m/s,同樣由于系統(tǒng)跟隨存在滯后,滯后時間為0.12s,而后電液比例閥動作,系統(tǒng)再進(jìn)行跟隨,在0.1s時間內(nèi)速度達(dá)到穩(wěn)定,與目標(biāo)速度差值為-4mm/s;當(dāng)目標(biāo)速度降到0m/s時,同樣系統(tǒng)存在滯后,但滯后時間已縮短到0.06s,最后系統(tǒng)再進(jìn)行跟隨,在0.1s時間內(nèi)速度降為0。同理,在上芯盒提升系統(tǒng)慢速開模時,目標(biāo)速度設(shè)定為0.05m/s,同樣存在滯后,造成系統(tǒng)響應(yīng)有0.1s延遲。在慢速開模啟動后,在0.1s時間內(nèi)速度達(dá)到穩(wěn)定,與目標(biāo)速度的差值為5mm/s;在快速開模時,目標(biāo)速度設(shè)定為0.16m/s,同樣由于系統(tǒng)跟隨存在滯后,滯后時間為0.13s,而后電液比例閥動作進(jìn)行跟隨,在0.08s時間內(nèi)速度達(dá)到穩(wěn)定,與目標(biāo)速度差值為-4mm/s。當(dāng)目標(biāo)速度降到0m/s時,同樣系統(tǒng)存在滯后,但滯后時間已縮短到0.05s,最后系統(tǒng)再進(jìn)行跟隨,在0.05s時間內(nèi)速度降為0。從圖3和圖4中可以得出結(jié)論,上芯盒提升液壓控制系統(tǒng)能夠跟隨系統(tǒng)設(shè)定的速度變化而變化,沒有超調(diào),由于系統(tǒng)存在慣性和液壓閥電磁鐵本身動作滯后,所以系統(tǒng)響應(yīng)有很小的時間延遲,但能滿足系統(tǒng)速度控制要求。

      4 結(jié)論

      (1)應(yīng)用電液比例控制技術(shù)對熱芯盒射芯機(jī)上芯盒提升機(jī)構(gòu)液壓系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì),采用電液比例閥能連續(xù)可調(diào),并便于操作,有利于實(shí)現(xiàn)自動化和智能化。

      (2)利用AMESim軟件,建立上芯盒提升機(jī)構(gòu)電液比例控制系統(tǒng)仿真模型?;诖四P停治隽松闲竞刑嵘簤合到y(tǒng)的速度跟蹤動態(tài)特性,仿真結(jié)果可靠合理,驗(yàn)證了液壓控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)和選型的合理性。

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