楊德倫
摘 要: 根據(jù)凹坑特征,從宏觀形貌、微觀形貌、硬度測試等方面進行詳細檢測分析,初步鎖定缺陷產(chǎn)生的可能原因再經(jīng)過生產(chǎn)線的輥子表面狀態(tài)的排查和鋼卷表面氧化鐵皮現(xiàn)象的確認,找出缺陷產(chǎn)生的根本原因,并制定相關的有效措施消除了酸洗板凹坑缺陷,確保產(chǎn)品質(zhì)量合格和產(chǎn)線正常運行。
關鍵詞: 凹坑;檢測分析;輥子表面;氧化鐵皮
1. 前言
2017年7月以來,酸洗線在在生產(chǎn)過程中因帶鋼表面凹坑缺陷出現(xiàn)多次質(zhì)量預警叫停,且停機3天排查缺陷,造成產(chǎn)線生產(chǎn)不連續(xù)、訂單無法兌現(xiàn)。凹坑的總體特征為:軟鋼較高強鋼嚴重,帶鋼頭尾嚴重、中部輕微,厚規(guī)格較薄規(guī)格嚴重。凹坑缺陷讓步接收量達1000噸/月,嚴重影響了生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)及訂單兌現(xiàn)。為了改善酸洗產(chǎn)品表面凹坑缺陷并保障生產(chǎn)線正常有序的運行,開展了如下工作。
2. 缺陷分析
2.1 宏觀形貌
該凹坑缺陷經(jīng)酸洗后,凹坑深度約1~2mm,凹坑周邊較圓滑,且僅分布在帶鋼整個上表面,無明顯規(guī)律,見圖1。
可初步確認異物掉落在帶鋼上表面造成的凹坑,異物經(jīng)酸洗后已剝離帶鋼。
2.2 微觀形貌
酸洗機組線上取熱卷原料樣板(尾部)凹坑缺陷樣板,進行微觀樣貌和能譜檢測(見圖2-4),結果顯示凹坑處和帶鋼正常部位均為鐵的氧化物。確定了異物壓入后已剝離帶鋼。
2.3 硬度測試
顯微硬度(HV0.1)分析結果顯示:凹坑處:133、130?、135、145、148、156;正常部位:143、136、142、141、141、150。顯微硬度分析表明凹坑附近的硬度與正常部位相差無幾,說明不存在加工硬化,確定了凹坑是非硬物壓入造成的結果。
3. 原因查找、分析
從酸洗機組入口開始,逐步對鋼鐵材質(zhì)的輥子或設備進行排查,如防皺輥、1號張力輥、1號糾偏輥、入口直頭機輥、2#轉向輥夾送輥、拉矯機工作輥等,以確認凹坑產(chǎn)生的位置,從而找到造成凹坑的異物。經(jīng)過多輪、逐段的排查,最終確認產(chǎn)線入口的防皺輥、2#轉向輥夾送輥、拉矯機工作輥處均可產(chǎn)出凹坑缺陷。同時在這3個設備周圍都能發(fā)現(xiàn)大面積的氧化鐵皮剝落和輥面粘有氧化鐵粉。經(jīng)過試驗跟蹤、驗證了凹坑產(chǎn)生根本原因:酸洗線生產(chǎn)泡水鋼卷時防皺輥較臟,粘有氧化鐵皮(粉)可壓入帶鋼上表面。
此外,生產(chǎn)泡水鋼卷時,帶鋼表面有殘留水會將氧化鐵粉帶至2#轉向輥夾送輥、拉矯機處,經(jīng)再次碾壓形成各種各樣的凹坑,故呈無規(guī)律。
4. 整改措施及驗證
4.1清潔或更換酸洗線輥系
酸洗機組停機抽帶,根據(jù)輥面質(zhì)量狀況的再次確認,更換了4根輥子(含1號糾偏輥、6號糾偏輥、3#張力輥2號輥、4#張力輥1號輥),清理11根輥子(其中重點清理有4根)。此外,制定或完善冷軋產(chǎn)線輥系檢查制度及檢查表。
4.2 加強泡水鋼卷管理
完善酸洗水冷槽使用規(guī)定工藝卡,延長泡水鋼卷的濾水時間,由原先的2小時調(diào)整至4小時方可上線,減少因水跡帶走氧化鐵粉而污染輥系。
4.3 細化凹坑判定標準
根據(jù)凹坑缺陷程度,重新細化凹坑缺陷的判定標準,含缺陷處置方案及凹坑分類標準執(zhí)行確保產(chǎn)線正常生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。
經(jīng)過近3個月的跟蹤驗證,采取措施后酸洗凹坑讓步改判量出現(xiàn)顯著下降,月均讓步改判量僅88噸。
5. 結論
通過對酸洗生產(chǎn)線設備的全面排查和清理,及凹坑缺陷科研樣的檢測及分析,得出以下結論。
5.1鋼卷在約200℃的條件下泡水后表面氧化鐵皮易剝落,在防皺輥、2#轉向輥夾送輥、拉矯輥處受變形作用下,帶鋼上表氧化鐵皮剝落后經(jīng)碾壓壓入帶鋼表面形成凹坑。
5.2 酸洗線輥面被異物壓入或污染(氧化鐵粉)也可能造成凹坑。
5.3 經(jīng)過上述措施實施、驗證,酸洗凹坑讓步改判量由1000噸/月降低至88噸/月,改善效果明顯。
參考文獻
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