李省委
(閩南理工學(xué)院,福建 石獅 362700)
隨著我國頒布實施“中國制造2025”開始,各個工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)中的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)設(shè)備升級都迫在眉睫,據(jù)2013年中國機床行業(yè)運行及投資趨勢調(diào)研報告統(tǒng)計,我國有各類機床近1400萬臺。雖然總量多,但是自動、半自動車床的總量不足30%,要想滿足現(xiàn)在生產(chǎn)的需求,全靠購買新的設(shè)備機床代價是非常昂貴的,那么對原有的機床進行改造,提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、降低勞動成本同時較大節(jié)省了投資省本。因此我們需要對原有的機床進行改造升級,在保留原有機床的基本框架下改造其進給系統(tǒng)、主軸的傳動系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等,從而優(yōu)化機床的性能,實現(xiàn)機床的半自動化、自動化,提高生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
根據(jù)設(shè)計需求先對福州某機床廠生產(chǎn)的Z4116型機床進行整體改造,機床總體設(shè)計的構(gòu)思與方案的確定,關(guān)系到機床的性能優(yōu)良、產(chǎn)品種類、經(jīng)濟效益等最為顯著。因此,在設(shè)計初我們要確定優(yōu)良的總體方案設(shè)計思路,確保產(chǎn)品的功能、經(jīng)濟效益和機床實用性能。改造后的機床加工工藝流程如下:啟動 (電源及控制模塊)→自動送料→自動夾緊→主軸快進→主軸工進→主軸停留→主軸快退→夾具松開→出料→。根據(jù)此工藝流程圖可確定自動鉆床的動作流程如圖1所示。
圖1 自動鉆床動作流程圖
普通鉆床的執(zhí)行系統(tǒng)是機械設(shè)計的核心部分,原有的鉆床主軸傳動關(guān)系是有電動機通過皮帶傳遞給主軸;進給運動系統(tǒng)是由手動控制圓柱齒條及齒輪完成。改造后使鉆床實現(xiàn)全自動,主軸的源動力傳動還是由原來的電動機通過皮帶傳遞給主軸,主軸的進給系統(tǒng)改造為液壓缸驅(qū)動來替代手動進給,主要包括鉆頭切削運動和進給液壓缸驅(qū)動進給運動,傳動系統(tǒng)的運動簡圖如圖2所示。
總體設(shè)計的內(nèi)容主要包括:執(zhí)行系統(tǒng)的設(shè)計、傳動系統(tǒng)方案設(shè)計和原動機選擇、PLC控制方案設(shè)計及總體布局設(shè)計;通過這些改造使機床實現(xiàn)自動化,以達到預(yù)期目標,實現(xiàn)改善產(chǎn)品質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率,最終滿足工作需要。
圖2 傳動系統(tǒng)運動簡圖
傳統(tǒng)的普通臺式鉆床主軸進給系統(tǒng)主要由主軸、主軸套筒、主軸套筒鑲套、齒輪齒條和軸承等組成。主軸在工作時既要做旋轉(zhuǎn)運動也要做進給運動,動力傳遞流程是主軸在套筒人,套筒放再鉆床主軸的箱體中,動力傳遞是有花鍵連接。機床改造后更換原有的傳遞模式,導(dǎo)入液壓缸進給系統(tǒng),由PLC控制系統(tǒng)控制液壓缸驅(qū)動代替原有的手動進給,來實現(xiàn)主軸的快進、工進和快退動作。在引入液壓缸進給系統(tǒng)后,由于液壓系統(tǒng)自身缺點及液壓缸的結(jié)構(gòu)和性能的限制,液壓缸不宜作高速的旋轉(zhuǎn)運動,因此,在設(shè)計時必須引入合適的軸承及其結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)主軸的高速旋轉(zhuǎn),由液壓缸實現(xiàn)往復(fù)運動。液壓系統(tǒng)工作原理圖如圖3所示。
圖3 自動鉆床液壓進給系統(tǒng)控制原理圖
自動化鉆床控制系統(tǒng)控制方式常用有有兩種方式:手動開關(guān)控制和PLC控制。手動開關(guān)控制主要安裝在主電路上控制床機床的啟、停。PLC控制方式下,通過反復(fù)執(zhí)行反映控制要求的程序來實現(xiàn)控制功能,為了使PLC的輸出及時地響應(yīng)隨時可能變化的輸入信號,程序不是只執(zhí)行一次,而是不斷地重復(fù)執(zhí)行,直至PLC停機或切換到STOP工作模式??刂齐娐穲D如圖4所示。
圖4 臺式鉆床PLC控制原理圖
自動鉆床進給系統(tǒng)的控制流程包括主軸電機和液壓泵電機的啟動控制、主軸快進控制、主軸工進控制、主軸停留控制、主軸快退控制、主軸快退停止控制和主軸電機和液壓泵電機的停止控制??刂屏鞒虉D如圖5所示。
圖5 自動鉆床進給系統(tǒng)PLC控制流程簡圖
主軸快進控制:當(dāng)工件檢測開關(guān)SB1閉合,接通工件夾緊定時器T2,達到計時完成后,三位四通電磁換向閥1Y得電,快進油路接通,主軸快速進給。
主軸工進控制:主軸快進行程完成后,開關(guān)SQ0閉合,三位四通電磁換向閥線圈1Y、二位二通電磁換向閥線圈3Y和二位三通電磁換向閥線圈4Y得電,液壓控制系統(tǒng)接入工進油路,主軸工進。
主軸停留:加工后,此時觸發(fā)PLC控制電路發(fā)出下一步指令,使主軸停留對加工孔進行修磨。
主軸快退:PLC控制電路完成計時時
間后,各個換向閥完成相應(yīng)復(fù)位,使液壓控制系統(tǒng)接入快退油路,主軸快退。
主軸快退停止:主軸快退至行程開關(guān)SQ2處時,觸發(fā)PLC控制電路下一步指令,來控制液壓系統(tǒng)油路,使主軸停止快退。
主軸電機和液壓泵電機停止:當(dāng)工件檢測器檢測不到工件時,PLC控制程序中SB1常閉開關(guān)處于閉合狀態(tài),達到計時時如果沒有工件待加工時主軸電機和液壓泵電機停止工作。
本文在原有傳統(tǒng)鉆床的基礎(chǔ)上主要對控制部分和主軸進給方面進行了系統(tǒng)改造和設(shè)計,介紹了鉆床總體的改造方案,液壓控制系統(tǒng)和PLC控制系統(tǒng)在機床中的應(yīng)用,主要涉及到液壓傳動設(shè)計、PLC自動控制技術(shù)、機械設(shè)計學(xué)、機構(gòu)學(xué)等學(xué)科的綜合應(yīng)用。改造后保留了原有機床的基本結(jié)構(gòu)和性能,同時實現(xiàn)了設(shè)備的智能化加工,提高生成效率及安全。