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      煤礦主斜井帶式輸送機(jī)制動(dòng)裝置技術(shù)改造

      2018-08-26 11:03:38
      機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2018年8期
      關(guān)鍵詞:制動(dòng)閘閘瓦油壓

      馬 龍

      (同煤集團(tuán)馬道頭煤業(yè)有限責(zé)任公司通風(fēng)區(qū), 山西 大同 037000)

      引言

      我國(guó)早期礦井多數(shù)采用GD鋼絲牽引帶式輸送機(jī)進(jìn)行作業(yè),這些礦井都具備輸送量大、輸送距離超長(zhǎng)、傾角大的特點(diǎn),制動(dòng)裝置在作業(yè)過(guò)程中不斷受動(dòng)載荷沖擊,時(shí)常會(huì)出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。造成這一現(xiàn)象主要原因?yàn)槎鄶?shù)輸送機(jī)的制動(dòng)裝置未滿足《煤礦安全規(guī)程》中對(duì)其制定的安全技術(shù)要求,存在極大安全隱患,因此應(yīng)對(duì)其進(jìn)行改造。

      1 制動(dòng)力矩影響因素

      圖1為膠帶輸送機(jī)廣泛采用的盤(pán)型制動(dòng)裝置器中的單只盤(pán)型制動(dòng)器示意圖,現(xiàn)假設(shè)制動(dòng)器正處于理想作業(yè)狀態(tài)。

      圖1 單只盤(pán)型制動(dòng)器示意圖

      當(dāng)P達(dá)到最大油壓Pmax時(shí),蝶形彈框承受最大壓縮量,閘瓦與制動(dòng)輪處于最大間隙、完全松閘狀態(tài),油壓和彈簧力處于平衡,如式(1):

      式中:A為制動(dòng)油缸當(dāng)中的有效面積,K為彈簧剛度,Xmax為碟形彈簧最大壓縮量。

      當(dāng)油壓達(dá)到完全制動(dòng)油壓(系統(tǒng)殘壓),碟形彈簧壓縮量處于最小狀態(tài),閘瓦、制動(dòng)輪無(wú)間隙接觸,產(chǎn)生最大制動(dòng)力Fmax如式(2):

      式中:Xmin為碟形彈簧最小壓縮量,Pc為系統(tǒng)的殘壓。

      當(dāng)油壓P在Pc≤P≤Pmax進(jìn)行變化,同時(shí)蝶形彈簧壓縮量X變化于Xmin≤X≤Xmax時(shí),制動(dòng)力式(3):

      為確保制動(dòng)器無(wú)附加變形現(xiàn)象,且主軸無(wú)附加軸向力,通常情況下會(huì)成對(duì)使用盤(pán)型制動(dòng)器,在同一圓周上對(duì)稱分布。在設(shè)置n副副制動(dòng)情況下,盤(pán)型制動(dòng)器最大制動(dòng)力矩Mmax如式(4):

      式中:n表示制動(dòng)器副數(shù),μ指閘瓦摩擦的系數(shù),通常取 0.4,Ra表示平均摩擦半徑,將式(2)帶入式(4)可以得出式(5):

      對(duì)式(5)分析可以得出,盤(pán)型制動(dòng)器所產(chǎn)生的最大制動(dòng)力矩同制動(dòng)器的摩擦系數(shù)、摩擦半徑以及制動(dòng)器副數(shù)成正比關(guān)系,同蝶形彈簧剛度為正相關(guān)。

      2 主斜井帶式輸送機(jī)改造策略

      以同煤集團(tuán)馬道頭煤礦為例。該礦井采用的GD鋼絲繩牽引帶式輸送機(jī)安裝于1996年,拖動(dòng)電機(jī)為40 kW雙電機(jī),350 t/h輸送量、1 125人/h,膠帶總長(zhǎng)1 652m,14°26'傾角。該礦井運(yùn)輸距離長(zhǎng),輸送機(jī)的制動(dòng)力矩、最大靜張力差在閘輪上發(fā)生的力矩比值為1.72,《煤礦安全規(guī)程規(guī)定》中明確指出該系數(shù)必大于2且小于3,因此該輸送機(jī)不符合規(guī)定,一旦在生產(chǎn)作業(yè)中出現(xiàn)操作不當(dāng),極易造成嚴(yán)重事故。

      2.1 增加盤(pán)型制動(dòng)裝置副數(shù)

      以式(5)最大制動(dòng)力矩公式為依據(jù),對(duì)制動(dòng)裝置制動(dòng)器副數(shù)n進(jìn)行增加,將現(xiàn)有制動(dòng)盤(pán)上副制動(dòng)器×4增加到副制動(dòng)器×6,兩個(gè)制動(dòng)盤(pán)一共增加4副制動(dòng)器,使制動(dòng)裝置總體達(dá)到12副制動(dòng)器。改裝為螺栓連接結(jié)構(gòu)形式,將原本每個(gè)閘樁安裝的2副制動(dòng)器增加到3副制動(dòng)氣,具體改造圖如下頁(yè)圖2所示。

      2.2 增加制動(dòng)盤(pán)和閘瓦的接觸面積

      將制動(dòng)盤(pán)和閘瓦的接觸面積增大,能夠有效減少制動(dòng)盤(pán)、閘瓦接觸比壓,從而降低閘瓦的發(fā)熱量,有效改善閘瓦工作狀態(tài),并將其使用壽命有效延長(zhǎng)。

      圖2 盤(pán)形制動(dòng)閘改造示意圖

      2.3 改造蝶形彈簧

      更換原有的碟形彈簧,增加碟形彈簧的剛度,將力矩提高。

      2.4 反向安裝閘瓦磨損開(kāi)關(guān)

      圖3為原閘瓦磨損行程開(kāi)關(guān)。

      圖3 原有閘瓦磨開(kāi)關(guān)示意圖

      原有閘瓦的模塑開(kāi)關(guān)行程短,等瞬間開(kāi)啟壓力增大時(shí),閘瓦磨損開(kāi)關(guān)容易被制動(dòng)閘塊頂壞,倘若將行程調(diào)整過(guò)大,容易造成磨損開(kāi)關(guān)誤動(dòng)作現(xiàn)象,同時(shí)誤動(dòng)作后,確定故障點(diǎn)工序較為繁瑣,需要將24個(gè)閘瓦開(kāi)關(guān)依次進(jìn)行檢查,耗費(fèi)大量人力,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。因此最佳解決方式是反向安裝原閘瓦磨損開(kāi)關(guān),改造圖如圖4。

      經(jīng)過(guò)改造后的閘瓦磨損行程開(kāi)關(guān),有效避免了閘塊在開(kāi)啟瞬間頂壞磨損開(kāi)關(guān)現(xiàn)象,同時(shí)在閘瓦上固定行程板,隨著制動(dòng)閘塊向著制動(dòng)輪方向運(yùn)動(dòng),讓閘瓦磨損開(kāi)關(guān)動(dòng)作真實(shí)反映出閘瓦磨損的情況。

      3 技術(shù)改造操作步驟、關(guān)鍵要點(diǎn)、創(chuàng)新點(diǎn)

      3.1 操作步驟

      1)對(duì)閘樁供油管路逐個(gè)拆除,拆下地腳螺栓后,將機(jī)座上的閘樁調(diào)離,進(jìn)行機(jī)座找平工作。

      2)將新閘樁吊于機(jī)座上方,找正后逐個(gè)放下。3)對(duì)制動(dòng)器上供油管路進(jìn)行逐個(gè)安裝。

      4)將閘瓦磨損開(kāi)關(guān)反向安裝,在閘瓦上加裝、固定行程板,調(diào)整閘瓦的間隙。

      圖4 反向安裝閘瓦磨損開(kāi)關(guān)示意圖

      5)停車狀態(tài)下反復(fù)進(jìn)行開(kāi)閘、合閘動(dòng)作試驗(yàn),并在過(guò)程中進(jìn)行間隙調(diào)整。

      3.2 改造操作關(guān)鍵要點(diǎn)

      1)將地腳螺栓進(jìn)行固定后,須確保制動(dòng)輪與每副閘瓦緊密、均勻貼合,安裝期間嚴(yán)格控制制動(dòng)盤(pán)中心線、地腳螺栓中心線、制動(dòng)閘盤(pán)中心線的相對(duì)高度。

      2)每副新增制動(dòng)閘制動(dòng)半徑須保持一致,精確閘瓦之間的相對(duì)高度。

      3)試運(yùn)行期間,輸送機(jī)各項(xiàng)參數(shù)調(diào)配:閘瓦間隙為 1.25mm,油壓為 5.6~6.3MPa。

      3.3 改造后的測(cè)試、計(jì)算

      等效最大制動(dòng)力矩法,對(duì)皮帶輸送機(jī)進(jìn)行制動(dòng)力矩實(shí)測(cè),同時(shí)利用張力傳感器在切線方向上進(jìn)行最大張力測(cè)試,所產(chǎn)生的最大制力矩如式(6):

      式(6) 中:M1代表實(shí)測(cè)制動(dòng)力矩,kN·m;F1表示 1閘、2閘的制動(dòng)力,實(shí)測(cè)29.3 kN;F2表示3閘、4閘的制動(dòng)力,實(shí)測(cè)31.8 kN;F3表示5閘、6閘的制動(dòng)力,實(shí)測(cè)40 kN;F4表示7閘、8閘的制動(dòng)力,實(shí)測(cè)31.5 kN;F5表示 9閘、10閘的制動(dòng)力,實(shí)測(cè) 36.1 kN;F6表示11閘、12閘的制動(dòng)力,實(shí)測(cè)48.1 kN;F01表示完全敞閘狀態(tài),滾筒上系統(tǒng)作用的阻力折算到左閘樁中每一個(gè)閘盤(pán)的動(dòng)力平均值,8.2 kN;F7表示13閘、14閘的制動(dòng)力,實(shí)測(cè)44.3 kN;F8表示15閘、16閘的制動(dòng)力,實(shí)測(cè)72 kN;F9表示17閘、18閘的制動(dòng)力,實(shí)測(cè)72.6 kN;F10表示19閘、20閘的制動(dòng)力,實(shí)測(cè)72.8 kN;F11表示 21閘、22閘的制動(dòng)力,實(shí)測(cè) 53.5 kN;F12表示23閘、24閘的制動(dòng)力,實(shí)測(cè)70.7 kN;F02表示完全敞閘狀態(tài)下,滾筒上阻力折算到右側(cè)閘樁中每個(gè)閘盤(pán)上的動(dòng)力平均值,8.1 kN。

      帶入數(shù)據(jù)計(jì)算得實(shí)測(cè)制動(dòng)力矩M1=775.6 kN·m。

      3.4 技術(shù)改造創(chuàng)新點(diǎn)

      1)將傳統(tǒng)的焊接結(jié)構(gòu)采用螺栓連接形式代替、便于進(jìn)行部件的拆卸、更換工作。

      2)在供油管理上增設(shè)了截止閥,便于對(duì)部件、閘進(jìn)行測(cè)試。

      3)在閘瓦上加裝了行程板,有效避免閘瓦磨損開(kāi)關(guān)誤動(dòng)作以及開(kāi)啟瞬間被閘塊頂壞的現(xiàn)象。

      4 結(jié)語(yǔ)

      經(jīng)過(guò)改造的主斜井所采用的GD帶式輸送機(jī),在有效提高帶式輸送機(jī)作業(yè)效率、提高礦井生產(chǎn)能力的同時(shí),為安全生產(chǎn)提供了良好保障,在采集作業(yè)中取得了十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

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