梅舟營
(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)
隨著世界各國綜合國力和科學(xué)水平的提高,球形容器的制造水平也正在高速發(fā)展。近年來,我國在石油化工、合成氨、城市燃氣的建設(shè)中,大型化球形容器得到了廣泛應(yīng)用。例如:在石油、化工、冶金、城市煤氣等工程中,球形容器被用于儲存液化石油氣、液化天然氣、液氧、液氮、液氫、液氨、氧氣、氮氣、天然氣、城市煤氣、壓縮空氣等物料;在原子能發(fā)電站,球形容器被用作核安全殼;在造紙廠被用作蒸煮球等??傊?,隨著工業(yè)的發(fā)展,球形容器的使用范圍必將越來越廣泛。
根據(jù)國內(nèi)相關(guān)行業(yè)對球罐的置換方法介紹,以及同行業(yè)兄弟單位對大中型球罐置換的實際經(jīng)驗,球罐的置換方法主要以氮氣置換法和水置換法為主。但對于大中型球罐的置換,選用氮氣置換法最為經(jīng)濟環(huán)保。
1、檢修前置換
先將球罐內(nèi)液態(tài)烴倒空后,將烴類氣體通過罐頂?shù)蛪和咚咕€放空,再用氮氣由罐底充壓到一定壓力后,通過罐頂?shù)蛪和咚咕€置換出罐內(nèi)烴類氣體,重復(fù)置換幾次后,直至罐內(nèi)烴類氣體檢測含量小于1%為止。
2、檢修后置換
用氮氣由罐底充壓到一定壓力后,通過罐頂往大氣排空置換出罐內(nèi)氧氣,重復(fù)置換幾次后,直至罐內(nèi)氧氣檢測含量小于0.5%為止。
1、置換前準備工作
(1)啟泵將球罐內(nèi)物料倒空。
(2)關(guān)閉球罐閥組處所有液氣相閥門,并將氣動閥調(diào)到手動模式關(guān)嚴后鉛封。
(3)將罐內(nèi)氣相壓力往低瓦系統(tǒng)放空。
(4)關(guān)閉球罐罐根氣動閥與罐根手動閘閥,將罐根氣動閥調(diào)至手動,并在手輪出加好鉛封禁動。
(5)將兩道罐根閥之間的短接拆下后,法蘭面用盲板封死。
(6)球罐采樣器連二次脫水線出口閥門,至二次脫水罐閥門,罐頂氣相線閥門用盲板封死,罐頂排大氣的放空雙閥之間盲板拆除。
(7)在罐底切水口法蘭處接好臨時氮氣皮管。
2、具體置換步驟
(1)往罐內(nèi)注氮氣至0.3MPa后停止注氮,打開罐頂火炬放空閥往低瓦排放至0.01MPa后關(guān)閉火炬放空閥,罐底繼續(xù)注氮氣重復(fù)上述步驟操作。
(2)置換4次后,在罐頂遠傳壓力表放空處采樣分析,罐內(nèi)可燃氣檢測含量應(yīng)<1%,如達不到要求,則繼續(xù)進行置換。
(3)如采樣分析合格后,打開罐頂排大氣閥,將罐內(nèi)殘余氣體往大氣排放直至放盡。
3、置換后操作
(1)將罐頂罐根閥拆除后,靠集合管處的法蘭用盲板封死。
(2)罐頂火炬放空線用“8”字盲板封死。
(3)罐頂兩個安全閥進口閥關(guān)閉并加鉛封,打開罐頂排大氣雙閥。
(4)打開罐底、罐頂人孔通風24小時以上,測爆、氧含量分析合格后交付檢修。
1、置換前準備工作
球罐檢驗結(jié)束,罐底、罐頂人孔復(fù)位,氣密試驗合格。
2、具體置換步驟
(1)往罐內(nèi)注氮氣至0.3MPa后停止注氮,打開罐頂放空閥直接排大氣,待壓力到0.01MPa后停止外排,罐底繼續(xù)注氮氣重復(fù)上述步驟操作。
(2)置換4次后,在罐頂遠傳壓力表放空處采樣分析,罐內(nèi)檢測氧含量<0.5%為合格,合格后罐內(nèi)壓力保持在0.1MPa。如化驗分析不合格,則應(yīng)繼續(xù)進行置換,直至分析合格。
3、置換后操作
(1)拆除檢修盲板,盲板拆除期間罐內(nèi)必須保持正壓,防止空氣進入罐內(nèi)。
(2)檢修盲板全部拆除及短接全部復(fù)位后,打開罐根氣動閥及罐頂罐根閥,用肥皂水對拆除過盲板及短接的部位進行試漏,發(fā)現(xiàn)問題立即處理。
(3)管線法蘭試漏正常后,將罐內(nèi)壓力往大氣泄至0.01MPa后將罐頂排大氣雙閥用盲板封死。
(4)球罐恢復(fù)投用,引入氣相后在0.3MPa和0.6MPa時操作人員用肥皂水對拆除過盲板及短接的部位進行試漏,發(fā)現(xiàn)問題立即處理。
1、罐內(nèi)液態(tài)烴液相倒空前2米及時通知儀表人員將伺服液位計浮球收起,球罐投用后液位至2米時復(fù)位。
2、液態(tài)烴氣相往低瓦排放期間,必須全程監(jiān)控罐內(nèi)壓力、溫度參數(shù),同時對低瓦管網(wǎng)壓力加強關(guān)注。
3、球罐放壓期間由于罐底少量殘余液體氣化,導(dǎo)致罐溫驟降,放壓時要求速度緩慢,溫度原則上不低于-5℃,最低不得低于-10℃。
4、使用氮氣或提氮氣量前必須經(jīng)過生產(chǎn)調(diào)度及公用工程部門同意,以免影響氮氣管網(wǎng)壓力,造成生產(chǎn)波動。
5、檢修過程中的盲板必須做好盲板表,盲板拆裝必須設(shè)專人負責,確認無誤后方可進行盲板拆裝,并做好盲板登記臺帳。
6、拆裝盲板及短接時,檢修人員必須使用防爆工具。
7、球罐重新投用前,必須經(jīng)過當班班長,部門工藝、安全、設(shè)備管理人員確認后方可投用。
8、球罐內(nèi)殘留氣體向大氣排放期間,周邊禁止一切施工動火。
9、拆裝盲板及短節(jié)需做好管線的臨時支護和腳手架。
10、上人孔拆除后,及時做好井字架進行防護,防止人員跌落。
11、用氮氣、引氣相、往低瓦放壓前都需征得生產(chǎn)調(diào)度及公用工程部門同意后才能進行。
12、提前辦理檢修球罐聯(lián)鎖摘除/投用申請,置換合格檢修前將聯(lián)鎖摘除;檢修完成進液前將聯(lián)鎖投用。
以中海石油寧波大榭石化有限公司丙烯球罐置換為實例,對球罐置換期間的放壓及氮氣充壓等各個環(huán)節(jié)進行全程跟蹤,統(tǒng)計匯總數(shù)據(jù),最終得出了最為合理的置換方法。如表1。
表1 球罐置換統(tǒng)計表
通過《表1》得出:置換1臺3000m3球罐,以氮氣充壓至0.1MPa為基礎(chǔ),從置換開始直到置換合格需進行九次充壓、放壓操作,消耗時間為175小時(約7天半)。
表2 球罐置換統(tǒng)計表
通過《表2》得出:置換1臺3000m3球罐,以氮氣充壓至0.2MPa為基礎(chǔ),從置換開始直到置換合格需進行五次充壓、放壓操作,消耗時間為144小時(約6天)。
表3 球罐置換統(tǒng)計表
通過《表3》得出:置換1臺3000m3球罐,以氮氣充壓至0.3MPa為基礎(chǔ),從置換開始直到置換合格需進行四次充壓、放壓操作,消耗時間為120小時(約5天)。
根據(jù)上述3次球罐置換實例分析,《表1》置換次數(shù)多達9次,操作太過于頻繁,不僅增加了操作安全風險及操作勞動強度,而且置換時間最長;《表2》由于提高了充氮壓力后,置換次數(shù)大幅度減少,由原來的九次減少至五次,不僅有效地降低了操作安全風險及操作勞動強度,而且置換時間相比《表1》置換時間減少了31小時;《表3》再次提高充氮壓力后,置換次數(shù)由《表2》的五次再次減少至四次,置換時間比《表2》減少了24小時,比《表1》足足減少了55小時。除有效降低操作安全風險及操作勞動強度外,置換時間再進一步減少,大大提高了工作效率。由于本公司氮氣屬于外購,氮氣用量主要以保主生產(chǎn)裝置為主,罐區(qū)使用氮氣經(jīng)常受限,無法長時間保證連續(xù)補氮,故未對球罐置換進行0.4MPa充壓嘗試。但通過上述3種充壓不同的方法分析比較,得出《表3》的球罐置換方法最為有效合理。