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      硝化強化劑在污水處理系統(tǒng)硝化功能快速啟動中的應用

      2018-09-04 01:42:28倪泳泉孫曉瑩馬明媚
      天津建設科技 2018年4期
      關鍵詞:強化劑氧池活性污泥

      □文/倪泳泉 孫曉瑩 馬明媚

      山東某顏料化工廠主要產(chǎn)品為有機顏料A和無機顏料B,無機顏料B生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量酸性廢水。該廢水有機物含量較低,氨氮含量高且含有大量表面活性劑和助劑等物質,可生化性較差。該廠廢水處理站采用簡單的絮凝沉淀處理,未設生化處理系統(tǒng),因此出水氨氮濃度高,增加了下游污水處理廠進水氨氮負荷,造成其出水氨氮不能穩(wěn)定達標。針對該廠廢水處理站原處理工藝存在的問題,采用天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團科研院生產(chǎn)的污水處理系統(tǒng)硝化強化劑對生化系統(tǒng)進行硝化功能快速啟動,在最短時間內使出水氨氮濃度達到排放標準。

      1 廢水處理站現(xiàn)狀分析

      1.1 處理工藝

      現(xiàn)有廢水處理站處理工藝流程見圖1。

      圖1 現(xiàn)有廢水處理站處理工藝流程

      廢水首先經(jīng)過板框壓濾回收部分顏料,濾出液進入中和調節(jié)池,該池分為調節(jié)池及中和池兩部分:調節(jié)池有效容積1 000 m3,用于收集生產(chǎn)廢水;中和池有效容積100 m3,用于將廢液pH調節(jié)至堿性,該過程中產(chǎn)生大量黃色沉淀物。

      此后,廢水通過提升泵泵入混凝罐,該罐有效容積20 m3,在混凝罐中投加聚丙烯酰胺,對廢水中的沉淀物進行絮凝處理。

      絮凝處理后的廢水流入斜板沉淀池。斜板沉淀池有效容積300 m3,用于將廢水中的懸浮物、膠凝物沉淀去除,達到固液分離的目的。出水進入清水池,外排至污水收集管網(wǎng)。

      1.2 存在問題

      該廢水處理站各工段水質情況見表1。

      表1 現(xiàn)廢水處理站各工段水質

      由表1可知,該廠生產(chǎn)廢水具有氨氮較高但COD較低的特點;而現(xiàn)有廢水處理工藝為簡單的物化處理,對色度的去除較明顯,但對氨氮的去除率較低,因此最終出水氨氮濃度較高。

      2 工藝整改方案制定與實施

      2.1 進出水指標

      整改后,該廠廢水處理站生化段進出水需達到的指標見表2。由表2可知,該系統(tǒng)生化段的主要功能為去除氨氮。

      表2 廢水處理站生化處理段進出水設計水質

      2.2 工藝整改方案比選

      制定了3套整改方案,見表3。

      表3 廢水處理站工藝整改方案

      方案1優(yōu)點是投資低,但后期運行維護因需要外投碳源會產(chǎn)生一定的費用;方案2后期運行費用低,但該硝化強化劑沉降性能一般,采用二沉池難以實現(xiàn)有效的固液分離,因此需在好氧池中增加膜組件用于固液分離,盡管采用硝化強化劑可進行快速硝化功能啟動,但膜組件的選型、采購、安裝及調試需一定周期,因此需4~6周才能實現(xiàn)氨氮達標排放,同時前期投資費用較高;方案3前期需購買硝化強化劑,投資費用中等,后期運行維護因需要外投碳源也會產(chǎn)生一定的費用,優(yōu)點是可在1周內實現(xiàn)氨氮達標排放,使工廠盡快恢復生產(chǎn),將經(jīng)濟損失降至最低。

      綜合考慮各方面因素后,選擇方案3作為最終整改方案。

      2.3 整改后的處理工藝

      該廢水處理站整改后工藝流程見圖2。

      圖2 整改后處理工藝流程

      在原絮凝池后增加好氧曝氣池和二沉池,好氧池有效容積1 400 m3,停留時間33.6 h,在好氧池中同時投加活性污泥和硝化強化劑進行硝化功能啟動;二沉池有效容積300 m3,停留時間7.3 h;二次沉淀池產(chǎn)生的污泥一部分回流至生物處理段,另一部分經(jīng)壓濾脫水、焚燒等處理后運到下游污泥廠妥善處理,二沉池出水進入清水池排放。

      3 系統(tǒng)調試與維護運行

      3.1 硝化強化劑投加

      向好氧池投加含水率為80%的活性污泥10 t,同時投加硝化強化劑0.5 t,停止進水和回流,悶曝處理。控制好氧池中pH為8,溶解氧濃度>2 mg/L。

      3.2 進水調試

      待好氧池中廢水氨氮濃度降至45 mg/L以下后,以500 m3/d的流量進水,根據(jù)出水氨氮的濃度逐漸加大進水流量至1 000 m3/d,控制好氧池中pH在7~8,溶解氧>2 mg/L。

      3.3 運行維護

      每天向生化池中補加750 kg乙酸鈉并持續(xù)監(jiān)測進出水氨氮濃度,以確定硝化系統(tǒng)是否能穩(wěn)定運行。

      4 運行效果分析

      調試運行期間系統(tǒng)進出水氨氮濃度見表4和圖3。

      表4 調試運行期間進出水氨氮濃度

      圖3 調試運行期間進出水氨氮濃度變化

      由表4和圖3可知,自3月25日開始投加活性污泥和硝化強化劑,2 d后生化池中硝化功能已基本建立,氨氮濃度由158 mg/L降至3 mg/L,去除率達到98%,3月27日開始連續(xù)進出水后,廢水處理量穩(wěn)定在1 000 m3/d,系統(tǒng)進水氨氮濃度為150~185 mg/L,出水氨氮均維持在6.5 mg/L以下,遠遠低于45 mg/L的排放標準。

      取系統(tǒng)活性污泥進行鏡檢,發(fā)現(xiàn)污泥絮團較小、較松散,呈黑綠色,測得SVI為29.4 mL/g,污泥濃度2 500 mg/L,而良好的活性污泥SVI常在100 mL/g左右,可見本系統(tǒng)內活性污泥處于貧營養(yǎng)狀態(tài),這是由于進水COD較低,外加碳源量不足造成的。但由于該系統(tǒng)的主要功能為去除氨氮,而使用的硝化強化劑所含的亞硝化菌為自養(yǎng)菌,無需碳源,維持一定量的活性污泥為硝化菌提供可依附的場所即可,因此即使在較低的污泥濃度下,也能實現(xiàn)完全硝化。只投加活性污泥進行硝化功能啟動,需要約1月的時間,投加普通硝化菌劑進行硝化快速啟動也需要1~2周的時間,而本硝化強化劑僅用2 d即完成硝化功能啟動,這表明本硝化強化劑較同類產(chǎn)品而言,具有見效時間短、降解能力旺盛等優(yōu)勢。

      5 結果與討論

      通過在較低污泥濃度情況下投加硝化強化劑,該廠廢水處理站快速建立硝化功能,出水氨氮遠低于排放指標,這表明本硝化強化劑可實現(xiàn)污水處理系統(tǒng)硝化功能快速啟動,氨氮去除率達到98%以上,相比同類產(chǎn)品,啟動時間更短,降解能力更高,具有運行穩(wěn)定、易于維護等優(yōu)勢,可用于市政污水處理系統(tǒng)在低溫及惡劣工況下的硝化效果強化及受沖擊后的快速恢復,垃圾填埋場、煤化工、焦化廠、煉油廠、石油化工廠、化肥廠、畜禽養(yǎng)殖廠等各種高氨氮廢水的處理,推廣價值較高。

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