吳立濤
摘? ?要:某冶金集團擁有多套除鹽水車間及中水回用車間,其中污水廠處理電廠循環(huán)排污水及多年積存的含錳廢水,除鹽水工藝為反滲透工藝。為降低膜元件更換成本,在同水質(zhì)及運行工況下,選用國產(chǎn)膜元件和進口膜進行對比運行中試實驗,以驗證國產(chǎn)膜元件在系統(tǒng)條件下的適用性及對進口膜元件替換的可行性,以期降低運行成本,并通過對原有工藝進行優(yōu)化改進,達到良好的處理效果。
關(guān)鍵詞:反滲透系統(tǒng);膜元件;廢水處理
該集團擁有多套除鹽水車間及中水回用車間,其中污水廠處理電廠循環(huán)排污水及多年積存的含錳廢水、除鹽水工藝選用反滲透工藝[1]。3套反滲透系統(tǒng),A和B號反滲透使用的水源是循環(huán)排污水,C號反滲透使用的是含錳生產(chǎn)廢水,反滲透系統(tǒng)膜元件是14∶7)×6排列,單套126支膜,共計378支膜,設(shè)計產(chǎn)水量80 t/h,之前均使用進口膜元件近2年。膜元件污堵頻繁,性能衰減明顯,更換周期短。為降低膜元件更換成本,在同樣水質(zhì)及運行工況下,選用國產(chǎn)膜元件和進口膜進行對比運行中試實驗,以驗證國產(chǎn)膜元件在系統(tǒng)條件下的適用性及對進口膜元件替換的可行性,以期降低運行成本,并對原有工藝進行優(yōu)化改進,達到良好的處理效果。
1? ? 原水處理概況
1.1? 水質(zhì)概況
循環(huán)排污水及含錳廢水水質(zhì)如表1~2所示。
1.2? 處理工藝
循環(huán)排污水處理工藝如圖1所示。
含錳廢水處理工藝如圖2所示。
1.3? 系統(tǒng)概況
該污水處理廠循環(huán)排污水處理系統(tǒng),含有少量二價錳,COD100×10-6以上,水質(zhì)波動較大,電導(dǎo)率從1 800~4 000波動,預(yù)處理簡單,沒有機械沉淀工藝,通過加碳酸鈉然后CAP加速沉淀,沉降效果不佳,含有大量懸浮物和淤泥。進入浸沒式超濾后,膜絲污堵嚴(yán)重,大面積斷絲,導(dǎo)致反滲透進水濁度嚴(yán)重超標(biāo),達到20 NTU以上反滲透濁度進水要求小于1 NTU),膜元件污堵頻繁,結(jié)垢嚴(yán)重,壓差大,膜元件出現(xiàn)爆絲現(xiàn)象,單套系統(tǒng)產(chǎn)水量已不足35 t/h,系統(tǒng)脫鹽率已衰減至80%以下。原有處理工藝簡單,通過投加石灰和聚合硫酸亞鐵,沉淀,再進入MBR,化學(xué)反應(yīng)沉淀效果不佳,導(dǎo)致MBR負(fù)擔(dān)加重,斷絲嚴(yán)重,出水濁度高,達到15NTU以上,有一定色度,余氯測試顏色明顯,反滲透污堵非常嚴(yán)重,膜元件被氧化,脫鹽率大幅衰減。
2? ? 中試實驗
2.1? 試驗方法
使用過程6只項目實驗?zāi)ぴ?,與該廠近期采購的6支進口膜元件,從10月24~11月10日共計18天進行對比運行中試實驗。在污水處理廠A組反滲透一段相鄰兩個膜殼分別填裝國產(chǎn)反滲透膜元件和進口膜,組成一段試驗組,記錄膜殼編號的同時在膜殼上做好標(biāo)記。實驗開始后,由該廠現(xiàn)場工作人員測定記錄兩個試驗?zāi)さ漠a(chǎn)水電導(dǎo)。同時,為進一步了解試驗組所處的狀態(tài),收集記錄整套的反滲透系統(tǒng)運行數(shù)據(jù),如進水壓力、濃水壓力、產(chǎn)水壓力、濃水量、產(chǎn)水量、進水量、產(chǎn)水電導(dǎo)率、進水電導(dǎo)率,反滲透 CIP清洗頻次和時間等數(shù)據(jù),有助于分析試驗組膜元件性能的優(yōu)劣。
2.2? 試驗過程
系統(tǒng)每天早班對反滲透系統(tǒng)進行化學(xué)清洗,基本上遵循一天堿洗一天酸洗的規(guī)律,每次清洗時間在1~2 h;在安裝中試膜元件以前系統(tǒng)產(chǎn)水量基本在35 t/h,安裝上2個膜殼的中試膜后,系統(tǒng)產(chǎn)水量上升到60 t/h,進水壓力也大幅下降,運行一天后產(chǎn)水量降到45 t/h,壓力也有所上升;在中試實驗進行到2017年11月初時,工作人員更換了A組反滲透一段6個膜殼的膜元件,系統(tǒng)產(chǎn)水量上升到80 t/h左右,運行一定時間后有所下降,清洗后可恢復(fù)部分產(chǎn)水量。
2.3? 試驗數(shù)據(jù)整理分析
2.3.1? 實驗數(shù)據(jù)整理
在現(xiàn)場工作人員協(xié)助下,將中試期間2017年10月24~11月10日)的運行數(shù)據(jù)整理對比如表3和圖3所示。
2.3.2? 實驗數(shù)據(jù)分析
通過對實驗數(shù)據(jù)及運行曲線均可直觀的看到單支膜殼的產(chǎn)水電導(dǎo)率基本上一直優(yōu)于進口,說明國產(chǎn)膜元件對該現(xiàn)場系統(tǒng)工況表現(xiàn)出良好的適用性。數(shù)據(jù)波動是因為系統(tǒng)原水電導(dǎo)率在1 800~4 000 μs/cm波動,有時一天之內(nèi)電導(dǎo)率表現(xiàn)出大幅波動;國產(chǎn)單只膜殼產(chǎn)水電導(dǎo)率波動范圍在13~25 μs/cm,小于進口的15~35 μs/cm,說明國產(chǎn)膜元件對該現(xiàn)場水質(zhì)頻繁波動表現(xiàn)出良好的耐沖擊性和穩(wěn)定性。對比中試膜元件安裝前后系統(tǒng)的運行數(shù)據(jù),可發(fā)現(xiàn)安裝中試膜后,系統(tǒng)產(chǎn)水量大幅上升,運行壓力下降明顯,運行一定時間后產(chǎn)水量有一定衰減,說明由于新膜阻力小,系統(tǒng)存在一定的偏流現(xiàn)象,導(dǎo)致新膜產(chǎn)水負(fù)擔(dān)很重,加快新膜的污堵速率。系統(tǒng)每天早上進行化學(xué)清洗,經(jīng)過18天頻繁的化學(xué)清洗,國產(chǎn)中試膜產(chǎn)水電導(dǎo)率一直表現(xiàn)比較穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)衰減,說明國產(chǎn)膜元件耐受性能強,在頻繁污堵和頻繁清洗的條件下,性能依然優(yōu)越,具有卓越的耐清洗性和清洗恢復(fù)性。
3? ? 系統(tǒng)優(yōu)化改造
鑒于該系統(tǒng)反滲透系統(tǒng)污堵頻繁,使用周期短,運行及更換成本高,對系統(tǒng)進行了優(yōu)化。由于原系統(tǒng)懸浮物及淤泥較多,在預(yù)處理投加絮凝沉淀工藝,機械過濾工藝,既可降低超濾負(fù)擔(dān),又可降低反滲透污堵風(fēng)險。含錳廢水中錳含量非常高,二價錳具有催化氧化作用,膜元件存在極大被氧化的風(fēng)險,增設(shè)除錳工藝[2]。對于反滲透進水余氯、ORP定時檢測,以確定還原劑加藥量,避免膜被氧化;定期測定超濾出水濁度及反滲透進水SDI,以判定預(yù)處理效果是否達標(biāo),以便及時調(diào)整預(yù)處理,避免膜被污堵。在更換膜元件時,盡量整套系統(tǒng)更換,如果新膜和舊膜混裝,會出現(xiàn)偏流現(xiàn)象,導(dǎo)致新膜負(fù)擔(dān)重、污堵快、縮短新膜的使用壽命。定期對反滲透系統(tǒng)殺菌處理,避免微生物污染加劇,形成生物黏膜,不易清洗[3]。經(jīng)過系統(tǒng)優(yōu)化改進,最終使得反滲透進水SDI小于5,濁度小于1NTU,余氯小于0.1×10-6,ORP控制在±200 mV以內(nèi)。
4? ? 結(jié)語
該污水處理工段在同一工況下,國產(chǎn)反滲透膜元件與國外知名品牌進口膜對比運行,經(jīng)過中試實驗驗證,國產(chǎn)膜產(chǎn)水電導(dǎo)率基本上一直優(yōu)于進口膜,數(shù)據(jù)波動范圍小,表現(xiàn)出良好的耐沖擊性和穩(wěn)定性,具有優(yōu)越的耐清洗和清洗恢復(fù)性,表現(xiàn)出優(yōu)異的適用性及替換國外品牌膜的可行性,具有較高的性價比,可降低膜元件更換成本。系統(tǒng)各項指標(biāo)均有明顯提升并達到工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)運行效果良好,為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益。
[參考文獻]
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