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      抽油機井合理沉沒度提高系統(tǒng)效率措施探討

      2018-09-10 01:35:30劉錦秀羊雅琴孫建本
      大東方 2018年5期
      關鍵詞:系統(tǒng)效率泵效

      劉錦秀 羊雅琴 孫建本

      摘 要:通常情況下,抽油機井的下井效率主要是由沉沒度和泵效兩個參數(shù)來決定的。本文初步研究了兩者之間的相互影響因素,并根據(jù)對井下效率、有效揚程和沉沒度的推導,提出了一種通過改變沉沒度預測井下效率的方法.

      關鍵詞:沉沒度;泵效;系統(tǒng)效率

      1 系統(tǒng)效率的概念

      抽油機井系統(tǒng)效率是衡量抽油機井能耗的重要經濟技術指標,它涉及到日產液量、沉沒度、油套壓和耗電量等多項參數(shù),按工作性質可以將系統(tǒng)效率分為地面效率和井下效率。提高地面效率的方法很多,如更換節(jié)能電機、節(jié)能配電箱,保持電機皮帶輪的四點一線,三軸的定期加油,井口盤根的松緊度,保持較高的平衡率等多方面工作。而抽油機井的井下效率也是系統(tǒng)效率的重要組成部分,它與抽油泵的泵效和有效揚程有關。

      2 井下效率的公式及相關參數(shù)推導

      2.1井下效率與有效揚程的關系

      抽油機井井下效率公式:

      式中ηsb一一井下效率;

      l—泵掛深度,(m)

      h一一有效揚程,(m)

      ηp一一泵效

      有效揚程與沉沒度之間的關系式有:

      式中hsb一一沉沒度,(m)

      pwh-油壓,(mpa)

      pc套壓,(mpa)

      γ1—井中混合液的平均相對密度

      在(1),(2)兩個公式中,山于油井的油層中部深度一定,所以它的泵掛深度l是一定的,而油壓pwh、套壓pc、井內混合液的平均相對密度γ1等三個參數(shù)從長期生產上看也是相對穩(wěn)定的,由此可見井下效率的高低直接與沉沒度的大小、泵效的高低有關。

      2.2 影響泵效的諸因素

      影響泵效的因素主要有以下四個方面:(1)抽油桿柱、油管管柱的彈性變形對抽油泵柱塞sp的影響:(2)氣體和泵充不滿的影響,氣體進泵或泵的排量大于地層的供液能力,使柱塞讓出的泵筒空間不能完全被液體充滿:(3)漏失的影響,抽油泵的固定、游動凡爾與凡爾座,柱塞與泵筒的間隙,油管管柱之間都可能存在漏失:(4)經地面脫氣和冷卻后液體體積收縮的影響。

      2.2.1柱塞沖程系數(shù)ηs

      柱塞沖程系數(shù)ηs是井下有效沖程和地面實際沖程的比值,產液量一定的條件下,沉沒度越大,要求的下泵深度越大,即抽油桿柱的長度lp越長,沖程損失就越大,同時它還與泵徑、抽油桿桿徑有關。

      2.2.2 泵的充滿系數(shù)ηp

      在實際抽油井生產中,泵的吸入口壓力都會低于飽和壓力,沉沒度過低時,更會加劇氣體對泵效的影響,通常采用長沖程、低沖次來降低氣體對泵充滿程度的影響。

      2.2.3 液體漏失系數(shù)ηl

      抽油泵工作過程中的動態(tài)漏失量q漏的大小與漏失處兩端的壓差、漏失流體的過流面積和柱塞的運動速度等有關.在相同的泵況和抽汲參數(shù)條件下,漏失量取決于泵排出口壓力與吸入口壓力的差。

      2.3合理參數(shù)的確定

      由于從上面的公式分析可以看出,泵效涉及到的參數(shù)相對較多,計算公式也相對復雜,可以從沉沒度關系入手,通過改變油井沉沒度、即流壓,得到一系列相應的產量,同時比較容易的計算出泵效,代入公式(1),(2),就可以計算出該項措施的提高井下效率效果,井下效率提高,說明措施合理。

      因此,井下效率ηsb僅與預見沉沒度hsb預和v理有關。由此可見可以通過設定合理的沉沒度來控制參數(shù),從而達到提高井下效率的目的。

      3 確定合理沉沒度提高系統(tǒng)效率的措施

      3.1 調大參單井實例分析

      通過單井分析,孤一區(qū)gdgb1xn27井目前沉沒度638.5m。所以該井流壓較高,有一定的潛力,準備制訂調大參數(shù)方案,該井的基礎數(shù)據(jù)如表1。

      把己知的參數(shù)代入公式(4),可以計算出該井的目前流壓為p流=6.383mpa,可以計算出該井的目前采液指數(shù)為j液=8.54×103(t/d·m)。

      將已知的各項參數(shù),和預計達到的沉沒度,沖程、沖次、泵徑分別代入上述公式(1)、(2),就可以得到不同生產參數(shù)的預測產量和對應的井下效率(表2)。

      通過以上6個方案對比,可以看出方案1的井下效率最高,方案5的產量最大,而方案3兼顧二者優(yōu)點,所以在實施中選擇了方案3。現(xiàn)場實施3個月后,對數(shù)據(jù)進行了跟蹤對比(表3):

      通過對比效果,可以看出實際井下效率32.6%與計算值相差2.8個百分點,導致該差值出現(xiàn)的主要原因為產液量、沉沒度及油套壓與現(xiàn)場實際數(shù)值之間的誤差。

      3.2 調小參單井實例分析

      在2011年4月份孤一區(qū)單井的沉沒度只有26m,嚴重供液不足,為了改善泵況,提高井下效率,制定了調小參數(shù)的對比方案,具體生產參數(shù)見表6,并進行了生產參數(shù)和沉沒度的優(yōu)化,計算方法同上,優(yōu)化結果見表7。

      經過對比,選擇方案3執(zhí)行,現(xiàn)場實施2個月后,對數(shù)據(jù)進行了對比(表6)。

      從表6可以看出,實際井下效率66.1%與計算值僅相差2.8,計算結果可靠,可以滿足生產的要求。因此,可以將其作為將來工作中節(jié)能降耗,提高系統(tǒng)效率的一種有效手段及預測方法。

      4 結論及認識

      (1)井下系統(tǒng)效率中的沉沒度與泵效之間存在著一定的關系,在現(xiàn)場管理中越接近這個合理區(qū),井下效率越高。

      (2)通過這種預測方法,可以優(yōu)化合理沉沒度對應的沖程、沖次,還可以優(yōu)化泵徑,優(yōu)化區(qū)塊的合理參數(shù)。

      (3)提高抽油井系統(tǒng)效率應首先提高井下效率,這是提高整體系統(tǒng)效率的關鍵。而確定合理的沉沒度則是提高井下效率的重要因素。

      參考文獻

      [1]盧建平 劉文業(yè) 等抽油機井合理沉沒度與泵效關系探討 《河南石油》 2002 第2期

      [2]譚多鴻.抽油機井合理沉沒度的確定.《石油天然氣學報》 2007 第1期

      (作者單位:勝利油田濱南采油廠)

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