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      降低循環(huán)流化床鍋爐啟動(dòng)時(shí)間及用油量的有效措施研究

      2018-09-11 08:30:28
      山東煤炭科技 2018年7期
      關(guān)鍵詞:床料風(fēng)帽床溫

      支 勝

      (山西西山熱電有限責(zé)任公司,山西 太原 030022)

      1 鍋爐設(shè)備及燃料性質(zhì)簡(jiǎn)介

      西山熱電有限責(zé)任公司所用鍋爐由無錫華光鍋爐廠生產(chǎn),結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,型號(hào)UG-240/9.8-M4。爐膛采用膜式水冷壁,鍋爐中部是并列的兩只水冷分離器,尾部豎井煙道布置兩級(jí)四組對(duì)流過熱器,過熱器下方布置兩組省煤器及一、二次風(fēng)各兩組空氣預(yù)熱器。本單位使用0#輕柴油作為啟動(dòng)燃料,在鍋爐啟動(dòng)過程中,油燃燒產(chǎn)生的熱煙氣通過布風(fēng)板進(jìn)入爐膛,先將爐膛內(nèi)的底料加熱至550℃左右,之后投運(yùn)給煤機(jī),床料將煤引燃,爐膛密相區(qū)溫度900℃左右時(shí)停止供油。2005年鍋爐調(diào)試結(jié)束進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)后至2013年,每次啟動(dòng)油耗在9500~10500L(約8~9t),啟動(dòng)時(shí)間9~10小時(shí),遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)工況。

      圖1 鍋爐結(jié)構(gòu)

      煤揮發(fā)分的成分和含量決定著煤的著火溫度,實(shí)際生產(chǎn)中,由于受經(jīng)營(yíng)成本、燃煤來源等多方面的影響,入爐煤很難達(dá)到設(shè)計(jì)煤種及校核煤種的要求。下表1 與 2分別是設(shè)計(jì)和入爐煤的數(shù)據(jù),實(shí)際入爐煤的灰分偏高,而熱值、揮發(fā)分遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)及校核煤種,對(duì)燃燒造成不利影響。

      表1 設(shè)計(jì)及校核煤種

      表2 2016年入爐煤月平均指標(biāo)

      2 提高鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)速度采取的方案

      影響煤著火速度的因素主要有燃燒器本身的結(jié)構(gòu)特性,熱煙氣對(duì)煤的加熱強(qiáng)度,煤的性質(zhì)。經(jīng)過多年的分析,經(jīng)驗(yàn)總結(jié),逐步實(shí)踐,采取以下幾方面來縮短燃油時(shí)間,進(jìn)而提高點(diǎn)火啟動(dòng)速度。

      2.1 啟動(dòng)前風(fēng)帽的檢查與清理

      鍋爐所采用的是大直徑、鐘罩式風(fēng)帽,總數(shù)量為997個(gè),均勻安裝在布風(fēng)板上。風(fēng)帽上有對(duì)稱的8個(gè)風(fēng)孔,清理主要依靠人工手段,勞動(dòng)強(qiáng)度較高。一般在遇到受熱面爆管、鍋爐結(jié)焦等情況時(shí),風(fēng)孔堵塞嚴(yán)重,床料無法繼續(xù)使用才進(jìn)行清理。經(jīng)過多年的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),由于氣流擾動(dòng)等原因,部分床料顆粒會(huì)積存在風(fēng)帽內(nèi),鍋爐運(yùn)行時(shí)間達(dá)到5000h以上,約四分之三的風(fēng)帽風(fēng)孔會(huì)出現(xiàn)不同程度的堵塞,尤其是靠近爐墻的兩排風(fēng)帽及返料口周圍的風(fēng)帽,這就需要更大的一次風(fēng)量來滿足床料流化。在點(diǎn)火初期,較大的一次風(fēng)量會(huì)使啟動(dòng)燃燒器內(nèi)風(fēng)、燃油配比失衡,火焰發(fā)暗,不能充滿整個(gè)燃燒器空間,產(chǎn)生的熱煙氣溫度也隨之降低,床料的加熱速率變慢,投煤時(shí)間延后。因此,當(dāng)鍋爐累計(jì)運(yùn)行時(shí)間在4500h以上時(shí),利用停運(yùn)檢修時(shí)間對(duì)風(fēng)帽進(jìn)行清理。對(duì)于該鍋爐,清理后的最低一次流化風(fēng)量,相較之前可以減小6000~7000m3/h。

      2.2 點(diǎn)火啟動(dòng)風(fēng)量的優(yōu)化

      鍋爐采用的是床下熱煙氣點(diǎn)火,燃燒器并列布置在爐膛水冷風(fēng)室前側(cè)。點(diǎn)火油槍為機(jī)械霧化,燃料為0#輕柴油。每支油槍出力900kg/h,爐前油壓2.5MPa,油槍所需助燃空氣為一次風(fēng)。空氣和油燃燒后形成950℃左右的熱煙氣,從水冷風(fēng)室上的布風(fēng)板均勻送入爐膛。在調(diào)試階段確定的點(diǎn)火總風(fēng)量為 56000m3/h,其中燃燒風(fēng)量為36000m3/h,混合風(fēng)量為20000m3/h,2005~2013年一直延用此配風(fēng)方式。2013年08月2#爐點(diǎn)火時(shí),首次嘗試微流化點(diǎn)火(即燃燒風(fēng)量20000~22000m3/h,混合風(fēng)量21000~22000m3/h,低于最小啟動(dòng)流化風(fēng)量)。調(diào)整后通過看火孔觀察到啟動(dòng)燃燒器內(nèi)的火焰變?yōu)楦右鄣慕瘘S色,且能完全充滿整個(gè)啟燃器空間,與之前黃白混色火焰形成鮮明對(duì)比,密相區(qū)溫升速率明顯上升,表3對(duì)這兩種配風(fēng)方式下各階段床溫平均升溫速率做出對(duì)比。低于啟動(dòng)流化風(fēng)量點(diǎn)火存在低溫結(jié)焦的風(fēng)險(xiǎn),因此在投煤階段必須將一次風(fēng)量提至56000m3/h以上。在之后的多次啟動(dòng)過程中,采用此配風(fēng)方式下爐內(nèi)床料各溫度場(chǎng)仍比較均勻,到目前為止未發(fā)現(xiàn)有結(jié)焦、床溫大范圍偏差情況。

      表3 兩種配風(fēng)方式下各階段床溫平均升溫速率對(duì)比

      2.3 給煤的方式與二次風(fēng)

      循環(huán)流化床鍋爐常用的投煤方式為:床溫達(dá)到預(yù)定的投煤溫度后,逐臺(tái)給煤機(jī)間斷性的給煤,通過床料加熱使煤的揮發(fā)分析出、著火、燃燒和放熱,為煤中的焦炭燃燒提供溫度條件,焦炭燃燒后放出大量熱量,使?fàn)t內(nèi)溫度快速上升,再逐漸增加給煤量以維持燃燒反應(yīng)的連續(xù)進(jìn)行,待床溫升到900℃左右時(shí),停止油槍運(yùn)行,開啟二次風(fēng)機(jī),加強(qiáng)燃燒,將床溫穩(wěn)定在900±50℃范圍內(nèi),點(diǎn)火階段結(jié)束。入爐煤灰分高、揮發(fā)分及熱值偏低,煤的引燃相對(duì)較難,鍋爐運(yùn)行規(guī)程上要求的投煤溫度是600℃。啟燃器需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能將床料加熱到此溫度,這會(huì)造成啟動(dòng)油耗偏高,對(duì)電除塵器的運(yùn)行也會(huì)帶來不利影響。因此在多次實(shí)踐后,床溫達(dá)到490℃左右時(shí),采用多臺(tái)給煤機(jī)小量連續(xù)給煤,來彌補(bǔ)揮發(fā)分的不足,同時(shí)稍微開啟二次風(fēng),加強(qiáng)爐內(nèi)擾動(dòng),減緩密相區(qū)熱煙氣的流速,使揮發(fā)分停留的時(shí)間更長(zhǎng),這里需要注意的是因初期給煤量偏大,易造成爐內(nèi)積煤過多發(fā)生爆燃,床層溫度急劇上升而導(dǎo)致結(jié)焦。因此需時(shí)刻注意氧量的變化,氧量會(huì)在床溫變化前2~3分鐘作出反應(yīng),當(dāng)氧量突變時(shí),需立即切斷所有給煤,并增大一次風(fēng)量來穩(wěn)定床溫。

      2.4 提高入爐風(fēng)溫

      出于減小熱量損耗及進(jìn)一步降低冷渣器冷卻水溫的需求,在一次風(fēng)機(jī)入口加裝換熱器的技改。換熱器換熱管采用鋼鋁復(fù)合軋制翅片管,換熱面積1628.12m2,換熱量855.3kW。換熱器利用冷渣器冷卻水作為熱源加熱一次風(fēng),水從換熱器下部集箱進(jìn)入,通過換熱后從上部集箱出來進(jìn)入冷渣器。點(diǎn)火初期,對(duì)流煙道整體溫度場(chǎng)偏低,空預(yù)器的作用不明顯。點(diǎn)火風(fēng)溫幾乎與外界環(huán)境溫度相同,一次風(fēng)經(jīng)過換熱器后,則可以加熱至45~50℃,改善燃料燃燒條件。

      3 結(jié)論

      循環(huán)流化床鍋爐的點(diǎn)火是鍋爐運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),經(jīng)歷多次的點(diǎn)火啟動(dòng)實(shí)踐,尋找合理的配風(fēng)及投煤方式,在點(diǎn)火過程中,加強(qiáng)床溫、風(fēng)量、氧量及風(fēng)室壓力等重要參數(shù)的監(jiān)視和控制,在目前燃用劣質(zhì)煤種情況下,鍋爐啟動(dòng)時(shí)間相較原來的方式縮短為7~8h,啟動(dòng)油耗降至5500~6500L(約4.5~5.5t),汽水損耗降低60~65t,鍋爐每次點(diǎn)火啟動(dòng)節(jié)約生產(chǎn)成本4~4.5萬元。

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