杜 康
(潞安集團余吾煤業(yè)有限公司,山西 長治 046103)
山西長治余吾礦為高瓦斯礦井,多年來通過對抽采技術(shù)及抽采工藝的總結(jié)研究,確定了“掘前預(yù)抽、邊掘邊抽、采前預(yù)抽、邊采邊抽、采空區(qū)抽采”的瓦斯抽采方案,并先后建成了中央?yún)^(qū)、南風(fēng)井、北風(fēng)井三座永久瓦斯抽采泵站,實現(xiàn)了獨立采區(qū)抽采和高低濃度雙源瓦斯抽采體系。抽采鉆孔并網(wǎng)是瓦斯抽采系統(tǒng)重要核心,直接影響著整個瓦斯抽采系統(tǒng)的運行,決定著瓦斯抽采的效果。目前礦井瓦斯抽采鉆孔主要存在的問題有:
(1)抽采系統(tǒng)工程龐大,點多面廣,鉆孔后期管理難度大,效果差;
(2)鉆孔抽采濃度高低不齊,低濃度鉆孔缺乏有效的管理;
(3)鉆孔單孔濃度雖進行定期觀測,但并未對觀測結(jié)果進行整理分析,不能如實反映井下鉆孔抽采變化情況。
由于以上問題的存在,導(dǎo)致余吾礦工作面平巷抽采混流大、濃度低,瓦斯抽采效率不高,平巷中抽采管抽采負(fù)壓損失嚴(yán)重,管路末端負(fù)壓不能滿足抽采要求。
瓦斯抽采是一個系統(tǒng)龐大的工程,而抽采鉆孔是其重要組成部分,只有對抽采鉆孔進行精細化管控,即以鉆孔觀測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過對數(shù)據(jù)的整理分析,輔以井下實際探究考察,找出每一個低濃度鉆孔問題所在,并因地制宜地采取有效處理措施(如通孔、小角度帶抽等),加強問題鉆孔管理,使得瓦斯抽采鉆孔管理由粗放型向精細型轉(zhuǎn)變,才能提高瓦斯抽采率,實現(xiàn)礦井高效抽采。
通過對井下低濃度鉆孔的現(xiàn)場測量和檢查,發(fā)現(xiàn)低濃度鉆孔多為堵孔、塌孔、串孔、漏氣鉆孔,串孔、漏氣鉆孔的抽采負(fù)壓多在鉆孔淺部就已消耗殆盡,堵孔、塌孔的抽采負(fù)壓則無法傳遞到鉆孔深部,從而導(dǎo)致鉆孔瓦斯抽出率低,抽采混流大,抽采濃度不高。為了探究平巷內(nèi)低濃度鉆孔對整個工作面抽采影響情況,2014年7月曾在該礦N2103膠帶平巷中進行鉆孔漏氣排查處理、系統(tǒng)水堵排查處理、低濃度鉆孔及鉆場關(guān)閉處理等精細化管控提純試驗。試驗表明對N2103膠帶平巷進行鉆孔精細化管控后,平巷內(nèi)瓦斯抽采濃度、純流得到提升,瓦斯抽采效率提高,試驗效果明顯。
在N2103膠帶平巷進行工業(yè)性試驗時,巷道內(nèi)共施工624個鉆孔,包括23個邁步鉆場預(yù)抽鉆孔和486個順層平行孔,其中9個掘進預(yù)抽鉆場已關(guān)閉或拆除,103個平行孔已拆除,剩余14個鉆場和383個順層平行孔在帶抽。由于平巷內(nèi)多數(shù)鉆場鉆孔抽采濃度及純流較低,順層鉆孔也多存在鉆孔堵塞、孔口漏氣、匯流管水堵、煤堵現(xiàn)象,部分鉆孔單孔濃度低于10%,平巷整體抽采濃度及純流不高。
為了解N2103膠帶平巷平行孔和鉆場的抽采情況,抽采一隊于2014年7月27日~31日對N2103膠帶平巷所有平行孔單孔濃度、鉆場抽采參數(shù)進行觀測,并將測量結(jié)果進行整理分析,分析發(fā)現(xiàn)26個平行孔單孔濃度低于10%,8個鉆場濃度低于10%且純瓦斯流量低于0.08%。鉆場帶抽數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 N2103膠帶平巷鉆場抽采參數(shù)
2014年8月1日對N2103膠帶平巷抽采鉆孔及系統(tǒng)進行巡查,發(fā)現(xiàn)鉆孔漏氣,放水器漏氣、堵死,瓦斯管水大,煤墻漏氣等問題,經(jīng)過集中的巡查、維護,N2103膠帶平巷抽采系統(tǒng)存在的所有問題基本得到解決。
8月2日對N2103膠帶平巷抽采參數(shù)進行觀測,隨后關(guān)閉8個純流最低的鉆場,然后再次對濃度低于10%的26個平行孔進行觀測,發(fā)現(xiàn)有15個鉆孔濃度顯著上升到10~80%,如表2所示。其余11個鉆孔單孔濃度仍低于10%,將該11個低濃度鉆孔關(guān)閉。
表2 N2103膠帶平巷部分單孔濃度對比表
待抽采穩(wěn)定后對平巷瓦斯抽采參數(shù)進行再次觀測。關(guān)閉前后瓦斯抽采參數(shù)如表3所示。由表中數(shù)據(jù)可知,進行精細化管控后,N2103膠帶平巷瓦斯抽采濃度提高了27.6%,純瓦斯流量提高了32.4%。
表3 N2103膠帶平巷試驗前后抽采參數(shù)對比表
根據(jù)在N2103膠帶平巷進行的鉆孔精細化管控提純試驗經(jīng)驗,對N1101膠帶平巷進行了類似試驗。該平巷內(nèi)共有順層鉆孔338個,其中單孔濃度低于10%的鉆孔97個,用同樣的辦法將濃度10%以下的鉆孔全部關(guān)閉,試驗結(jié)果見表4。
如表4顯示,雖然6月21日的數(shù)據(jù)可能測得混合流量一個極值或者偏差,但并不影響本次試驗。試驗后抽采混量由69.45m3/min下降到46.89m3/min,抽采濃度由10.8%提升到19.8%,抽采純流由7.5m3/min提升到9.28m3/min,由此可見,N1101膠帶平巷鉆孔精細化管控提純試驗同樣效果顯著。
表4 N1101膠帶平巷鉆孔處理期間數(shù)據(jù)統(tǒng)計
由N2103膠帶平巷、N1101膠帶平巷的兩次工業(yè)性試驗結(jié)果可知,導(dǎo)致抽采鉆孔濃度低的原因有水堵、塌孔、堵孔、串孔、鉆孔。由煤層裂隙在工作面形成網(wǎng),導(dǎo)致一孔漏氣整網(wǎng)癱瘓。
為實現(xiàn)瓦斯抽采鉆孔精細化管控的目的,可以對排查瓦斯抽采鉆孔可能存在的漏氣、煤堵、水堵等問題及時進行處理,同時關(guān)閉適量的低濃度鉆孔,對滯后工作面迎頭距離較遠,抽采效果較差的邁步鉆場鉆孔進行關(guān)閉回撤,可減少抽采管路負(fù)壓損失及系統(tǒng)漏氣,提高瓦斯抽采濃度及純流。
瓦斯抽采鉆孔精細化管控對提高瓦斯抽采率必要且可行。瓦斯抽采鉆孔精細化管控措施充分利用現(xiàn)有的抽采系統(tǒng)、抽采條件、抽采設(shè)備及抽采鉆孔,對瓦斯抽采鉆孔濃度進行細節(jié)優(yōu)化來大幅度提高瓦斯抽采效率,進而提高經(jīng)濟效益,為工作面快速掘進及安全回采提供了保障。