蔡吉祥,左河川,趙海燕*
(1.廣西科技師范學院,廣西 來賓 546199;2.新疆綠翔糖業(yè)有限責任公司,新疆 額敏 834601)
循環(huán)水系統(tǒng)是工藝生產(chǎn)的生命線,遍布工業(yè)生產(chǎn)的諸多行業(yè)。糖廠也不例外,甜菜糖廠生產(chǎn)用水達3.5 m3(對甜菜),即為甜菜的3.5倍??梢娞菑S的用水相當多,為促進資源節(jié)約建設,推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展,搞好糖廠生產(chǎn)用水的循環(huán)使用和各種水的回收利用很有必要。甜菜糖廠用水最多的設備之一為蒸發(fā)和煮糖工段用于抽真空的噴射冷凝器。真空系統(tǒng)的情況不但直接影響糖膏在罐內(nèi)對流、結晶速度、煮糖時間,糖的質量等[1]而且可以提高傳熱的有效溫度差,并降低罐內(nèi)罐溫,減少蒸汽消耗量,從而節(jié)約能源,它對于制糖工藝煮糖工段至關重要。雖然可以通過采用有足夠生產(chǎn)能力和效率高的真空泵來抽出不凝氣體[2]保證煮糖真空度,但是真空泵在設計好后不方便隨意增加,因此,在原有的生產(chǎn)線基礎上改善煮糖用水采用降低進入冷凝器內(nèi)冷水的溫度或增加進入冷凝器的冷水量,使水蒸汽迅速變成冷凝水的辦法變得更加重要。而針對水質硬度較高的水循環(huán)系統(tǒng),急需解決循環(huán)冷卻效果不佳,冷卻水水溫不斷升高,從而煮糖真空度降低的問題。
目前甜菜糖廠冷卻水循環(huán)系統(tǒng)一般采用冷卻塔強制冷卻,并且其循環(huán)冷卻水與制糖甜菜浸出用水混在一起,其流程如圖1所示:
圖1 甜菜糖廠冷卻水循環(huán)系統(tǒng)
在該系統(tǒng)內(nèi)新鮮冷水直接補充進入循環(huán)水池進行冷卻循環(huán),浸出用水采用從冷凝器冷卻過后的冷凝水。如果水質硬度不高,那么在該系統(tǒng)正常運行也能保證煮糖生產(chǎn)正常,但由于本地水質硬度較高(見表1),較容易結垢,在運行一段時間后在冷卻循環(huán)管道內(nèi)及冷卻塔內(nèi)噴頭上就形成較厚的水垢,這樣不但影響循環(huán)水量還影響循環(huán)冷卻效果,造成冷卻水水溫不斷升高,并最終影響煮糖效果。該循環(huán)系統(tǒng)在這種水質條件下運行一個月后冷卻塔的效率幾乎下降一半,在運行兩個月后冷卻塔幾乎沒有任何效率(所有噴頭幾乎堵死),因此需要停機清理再恢復生產(chǎn)。
表1 水質主要參數(shù)
為了解決目前甜菜糖廠冷卻水循環(huán)系統(tǒng)存在的上述問題,現(xiàn)將冷凝水與浸出用水分開,實現(xiàn)煮糖冷凝水獨立循環(huán)冷卻,這樣該冷卻系統(tǒng)就不需要加入硬度較高的冷水。具體流程如下圖2所示:
圖2 煮糖獨立冷凝水循環(huán)系統(tǒng)
每加工100 t甜菜所消耗及中間所產(chǎn)生的物料量如下(對甜菜%)[3]:
浸出器用水量W1=110%(溫度45℃); 蒸發(fā)、加熱器及連浸產(chǎn)生凝結水量W2=139.34%;濾泥洗水(凝結水)量W3=15.388%;煮糖打水(凝結水)用量W4=6.35%;助晶稀釋用水(凝結水)量W5=0.21%;分離機洗水(凝結水)量W6=2.71%;干包糖塊再融用水(凝結水)量W7=2%、回鍋爐凝結水量W8=66.16%、其它熱水用量W9=2%,一膏蒸發(fā)水量A1=15.52%(水蒸汽)、二膏蒸發(fā)水量A2=2.87%(水蒸汽)、三膏蒸發(fā)水量A3=3.56%(水蒸汽),蒸發(fā)罐的凝結汁汽量A0=0。若取各結晶罐真空度為600 mmHg,則一砂、二砂、三砂各罐汁汽的潛熱為R1=R2=R3=564.3 kcar/kg,循環(huán)泵的循環(huán)能力為412.1%。
冷凝器循環(huán)水量W循按下式計算 [3]:
W循=AR/t1-t2
式中:A為一砂、二砂、三砂結晶罐及末效蒸發(fā)罐汁氣總量(對甜菜%);R為一砂、二砂、三砂結晶罐及末效蒸發(fā)罐平均汁氣潛熱(kcar/kg);t1、t2為冷凝器出入口水溫。
假設進入冷凝器的水溫t1=25℃,則出冷凝器的水溫:
t2=(AR/W循)+t1
=(A1×R1+A2×R2+A3×R3+A4×R4)/W循+t1
=(564.3×15.52+564.3×2.87+564.3×3.56)/412.1 +25 =54(℃)
由此可知此循環(huán)系統(tǒng)滿足生產(chǎn)要求,順利實現(xiàn)設計目的,只需保證冷卻塔的能力能將54℃的水溫降至25℃,公司原冷卻塔能力能將冷凝水一次冷卻至32℃左右,在此基礎上需再增加一級冷卻塔,該冷卻塔的冷卻能力只需要≥10℃該項目就可以實現(xiàn)(一般國內(nèi)冷卻塔都可以達到)。
該系統(tǒng)內(nèi)主要補水為結晶罐蒸發(fā)的水量,主要失水為冷卻塔冷卻過程中蒸發(fā)失水及冷卻塔的漂水(本項目設備漂水率0.02‰,因此幾乎忽略不計),其中蒸發(fā)水量所帶走的熱量應該等于循環(huán)水由54℃降至25℃所減少的熱量。假設在第一級冷卻系統(tǒng)就將這些熱量帶走則應為54℃的熱水變成54℃的水蒸氣所吸收的潛熱(由于二級水溫低,蒸發(fā)時帶走相同熱量所需蒸發(fā)的水量更少),查資料可得該潛熱△Q=2 372.2 kJ/kg。
W補=A1+A2+A3
=15.52%+2.87%+3.56%
=21.95%
W失×△Q=C×m×△T
W失=(C×m×△T)/△Q
=(4.2×412.1%×29)/2372.2
=21.16%
從上可以看出W補>W失因此該系統(tǒng)內(nèi)不用再補充新的軟化水即可達到水平衡。
經(jīng)過改造后車間用水情況主要是浸出用水的平衡被打破了,因此只要保證浸出用水水量及水溫,則該循環(huán)系統(tǒng)即可滿足要求。除去正常生產(chǎn)用熱水,還能用于浸出用水的熱水量:
W余=W2-W3-W4-W5-W6-W7-W8-W9
=139.34-15.388-6.35-0.21-2.71-2-66.16-2
=44.522%
因此需在浸出用水箱內(nèi)加入的水溫10℃的冷水量為:
W冷=W1-W余
=110%-44.522%=65.478%
則混合后的浸出用水水溫
t=(44.522%×100℃+65.478%×10℃)/110%=46.4℃
符合浸出用水水溫(42℃的工藝要求)
項目在完成后,在生產(chǎn)過程中主要對混合水箱、冷卻塔一級水池、冷卻塔二級水池的水池的水溫進行了跟蹤記錄,如表2所示:
表2 2015年10月-2015年11月系統(tǒng)運行水溫跟蹤記錄表
前期對浸出用水箱水溫進行測量時發(fā)現(xiàn)水溫在一直在60℃左右(偏高),而此時混合水箱的水溫在50℃以下(偏低),因此從2015.11.08開始又將部分凝結水引入至混合水箱,從混合水箱及水池的水溫也可以發(fā)現(xiàn)從2015.11.08開始水溫都相應有些增加,但不影響循環(huán)系統(tǒng)的使用,因此此循環(huán)系統(tǒng)改造是對原設計的優(yōu)化。
項目改造投資中,增加設備費35.1萬元,設備改造費10.2萬元,管線5.3萬元,總投入資金50.5萬元。
對該系統(tǒng)進行改造后,首先在節(jié)約用水上由原噸菜耗水4.19 m3降至2.43 m3,該生產(chǎn)榨期加工甜菜28.5萬噸,直接節(jié)約水資源50.2萬立方;其次,冷卻水循環(huán)系統(tǒng)維修率為零,節(jié)省生產(chǎn)期停機給企業(yè)造成的一次性損失約80萬元左右,為企業(yè)創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟效益。
通過生產(chǎn)期幾個月的使用可以發(fā)現(xiàn)整個系統(tǒng)運行良好,各水箱及水池的水溫都幾乎在設計范圍之內(nèi),煮糖真空也保持良好。新鮮水的使用也較以往得到更好控制,整個生產(chǎn)運行下來較去年節(jié)約用水43%,且整個生產(chǎn)期沒有因該問題再次造成生產(chǎn)停機,為企業(yè)創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟效益。該系統(tǒng)的成功運行為甜菜制糖結晶冷卻循環(huán)方案提供了一個新的思路,也為高堿度水源地區(qū)的糖廠提供了一個新的參考方案。