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(遼陽(yáng)石化分公司 a.研究院; b.煉油廠,遼寧 遼陽(yáng) 111003)
環(huán)己醇和環(huán)己酮[1]的混合物簡(jiǎn)稱醇酮。某廠以環(huán)己烷為原料生產(chǎn)醇酮,工藝過(guò)程分2步進(jìn)行:①環(huán)己烷的氧化。通過(guò)貧氧將環(huán)己烷氧化成環(huán)己基過(guò)氧化氫。②環(huán)己基過(guò)氧化氫的分解。環(huán)己基過(guò)氧化氫在鉻酸叔丁酯催化劑存在條件下,分解成混合物[1]。該醇酮裝置采用的工藝技術(shù)落后,存在環(huán)己烷循環(huán)量高、環(huán)己醇和環(huán)己酮[2-6]轉(zhuǎn)化率低的問(wèn)題,其能源和物料的消耗均高于目前國(guó)內(nèi)同類(lèi)裝置相關(guān)指標(biāo),已不能滿足低碳、環(huán)保的時(shí)代新要求,迫切需要采取措施節(jié)能降耗[7]。
(新)醇酮裝置(U283)是2003年某廠14萬(wàn)t精己二酸[8]技改工程的主體生產(chǎn)裝置,是在老醇酮裝置工藝的基礎(chǔ)上,結(jié)合多年來(lái)生產(chǎn)實(shí)踐,并加以改進(jìn),采用自己獨(dú)立的工藝包,由天辰設(shè)計(jì)院進(jìn)行工程設(shè)計(jì)的,設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為52 500 t,環(huán)己烷單耗1 055 kg/t,每噸能耗560 kg標(biāo)油。環(huán)己烷在沒(méi)有催化劑存在的情況下,用貧氧空氣氧化得到環(huán)己基過(guò)氧化氫。環(huán)己基過(guò)氧化氫在鉻酸叔丁酯催化劑的作用下,分解成環(huán)己醇和環(huán)己酮,然后經(jīng)精餾除去輕、重組分而最終得到醇酮產(chǎn)品。裝置總共有5個(gè)工段,分別為氧化工段、脫過(guò)氧化工段、精餾工段、尾氣處理工段和公用工程工段。醇酮作為原料指供給己二酸裝置。
(新)醇酮裝置運(yùn)行周期短,一季度進(jìn)行一次停車(chē)堿洗[9],停車(chē)檢修、堿洗是造成當(dāng)月環(huán)己烷單耗、能耗居高不下的主要原因。停車(chē)期間沒(méi)有醇酮產(chǎn)品產(chǎn)出,但環(huán)己烷原料,電、蒸汽等能源一直在消耗,這些損失全部計(jì)算到當(dāng)月的環(huán)己烷單耗、能耗指標(biāo)。停車(chē)期間由于環(huán)己烷退料不徹底、因堿洗需要異常排放等原因,造成大量環(huán)己烷損失,因此增加了每噸醇酮產(chǎn)品環(huán)己烷的耗量。
停車(chē)期間,壓縮機(jī)、部分機(jī)泵因工藝需要而不間斷運(yùn)轉(zhuǎn),耗電量時(shí)3 400 kW·h。因尾氣處理工段一直在使用蒸汽、堿洗需要蒸汽加熱等原因,蒸汽耗量約為10 t/h。以上能耗也要計(jì)算到當(dāng)月的醇酮產(chǎn)品的能耗中,因此停車(chē)次數(shù)越多,停車(chē)時(shí)間越長(zhǎng),當(dāng)月能耗越大。
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,氧化反應(yīng)效率持續(xù)走低,從正常運(yùn)行狀況下的5%降至3%;反應(yīng)溫度過(guò)低,由正常的184℃降至162 ℃;醇酮的產(chǎn)量低,在100%負(fù)荷下由166 t/d降至132 t/d。
醇酮裝置原則工藝流程見(jiàn)圖1。圖1的工藝流程中,進(jìn)料罐(R2104)內(nèi)介質(zhì)主要是環(huán)己烷和酸水。環(huán)己烷自R2104由進(jìn)料泵(P2105)送往氧化反應(yīng)器(K2100~K2104)。環(huán)己烷進(jìn)料中少部分約60 ℃的冷環(huán)己烷送往氧化反應(yīng)器(K2100~K2104),調(diào)節(jié)氧化反應(yīng)溫度,其余大部分經(jīng)氧化反應(yīng)器尾氣中回收的環(huán)己烷液、蒸汽冷凝液、氧化反應(yīng)器頂部排出的氣體和中壓蒸汽的一組熱交換器(E2108~E2115)進(jìn)行預(yù)熱,升溫到184 ℃,然后進(jìn)入第一臺(tái)氧化反應(yīng)器(K2100)。
進(jìn)料時(shí),進(jìn)料罐(R2104)中的環(huán)己烷從罐底出,經(jīng)進(jìn)料泵(P2105)進(jìn)入熱交換器。若環(huán)己烷夾帶過(guò)量酸水,因環(huán)己烷和酸水比熱[10]差別很大,會(huì)嚴(yán)重影響熱交換器的換熱效果,進(jìn)而影響反應(yīng)器的反應(yīng),甚至造成嚴(yán)重的生產(chǎn)事故。
圖1 醇酮裝置原則工藝流程示圖
對(duì)醇酮裝置運(yùn)行的工藝條件和設(shè)備數(shù)據(jù)進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)裝置工藝操作未見(jiàn)異常,熱交換器工作狀態(tài)正常,但熱交換器換熱效果不理想,達(dá)不到184 ℃的設(shè)計(jì)換熱溫度。而熱交換器的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)穩(wěn)定,表明熱交換器本身未出問(wèn)題,由此推測(cè)換熱介質(zhì)環(huán)己烷夾帶過(guò)量酸水,導(dǎo)致熱交換器的換熱效率降低,影響生產(chǎn)效率。
改造前的環(huán)己烷進(jìn)料罐[11]整體外形見(jiàn)圖1中的R2104。進(jìn)料罐是立式容器,內(nèi)徑為4 500 mm,厚度為5 mm,罐體高度為9 740 mm,出料口距離該罐底的高度約300 mm。罐底內(nèi)部有一個(gè)簡(jiǎn)單的換熱結(jié)構(gòu),用于給物料加熱。
此原料罐內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,對(duì)環(huán)己烷和酸水的分離作用有限,分離后的環(huán)己烷含水量依然超出熱交換器進(jìn)口的要求,直接影響熱交換器的換熱效果,并造成反應(yīng)溫度低、脫過(guò)氧化反應(yīng)轉(zhuǎn)化率下降及裝置產(chǎn)量下降等問(wèn)題。
工藝專業(yè)和設(shè)備專業(yè)討論后認(rèn)為,重新設(shè)計(jì)制造1臺(tái)進(jìn)料罐不僅需要的周期長(zhǎng)、費(fèi)用高,還會(huì)影響裝置的長(zhǎng)周期正常生產(chǎn),優(yōu)選在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn)。
3.2.1整體結(jié)構(gòu)
在環(huán)己烷進(jìn)料罐內(nèi)靠近出料口區(qū)域增加出口分離結(jié)構(gòu)。出口分離結(jié)構(gòu)由1塊弧形擋板、1塊矩形底板和3塊角鋼構(gòu)成。改造后環(huán)己烷進(jìn)料罐的立體結(jié)構(gòu)、俯視結(jié)構(gòu)、剖面結(jié)構(gòu)示圖分別見(jiàn)圖2、圖3和圖4。
圖2 改造后環(huán)己烷進(jìn)料罐立體結(jié)構(gòu)示圖
圖3 改造后環(huán)己烷進(jìn)料罐俯視示圖
1.底板 2.加固結(jié)構(gòu) 3.罐底 4.出料口 5.罐壁 6.弧形擋板圖4 改造后環(huán)己烷進(jìn)料罐剖面示圖
3.2.2矩形底板
底板材質(zhì)為不銹鋼,尺寸(長(zhǎng)度×寬度×厚度)為600 mm×400 mm×4 mm。矩形底板以出料口為水平中心懸空點(diǎn)焊在罐底上方,其矩形長(zhǎng)邊的2個(gè)角也同樣焊接固定在該罐壁上,以使該底板與罐體的結(jié)合更加穩(wěn)固,出料口下方距離罐底100 mm高度位置。底板與罐底之間的距離相比罐內(nèi)液位(液位高度約400 mm)很小,其對(duì)液位的影響可以忽略不計(jì)。
3.2.3弧形擋板
弧形擋板材質(zhì)為不銹鋼,弧度為2π/3~5π/6(絕對(duì)長(zhǎng)度為800~1 000 mm),高度為350~500 mm,厚度為4 mm?;⌒螕醢宕怪焙附釉诘装灏迕嫔稀醢宓膱A弧開(kāi)口方向與出料口的出水方向一致,擋板的圓心為出料口在罐底的投影中心,弧形擋板的同一平面截面各點(diǎn)與出料口同距。
3.2.4加固元件
底板與弧形擋板的連接處用角鋼進(jìn)行了加固處理。角鋼的數(shù)量不少于3個(gè),每個(gè)角鋼有2個(gè)直角邊,長(zhǎng)直角邊長(zhǎng)度不小于60 mm,短直角邊長(zhǎng)度不小于40 mm。角鋼比其他結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性更好,其支撐作用可以使底板與弧形擋板的垂直連接關(guān)系更加牢固可靠[12-13]。
大檢修期間對(duì)醇酮裝置進(jìn)料罐進(jìn)行了改造,增加了出口分離結(jié)構(gòu)。改造后的環(huán)己烷進(jìn)料罐有如下特點(diǎn):①出料時(shí),可對(duì)環(huán)己烷與酸水在出口的流動(dòng)形成緩沖,延長(zhǎng)了二者的分離時(shí)間,加強(qiáng)了二者的出口靜止效果。②保證液體流動(dòng)的平穩(wěn)性,減少了出料口環(huán)己烷的帶水量,因而使得環(huán)己烷能夠達(dá)到較好的換熱效果。③能夠輸入含水量較少的環(huán)己烷,因而能夠解決進(jìn)料罐內(nèi)環(huán)己烷輸出時(shí)帶酸水過(guò)量影響換熱引起的生產(chǎn)波動(dòng)問(wèn)題,穩(wěn)定了后續(xù)的化學(xué)反應(yīng),提高了反應(yīng)效率,優(yōu)化了生產(chǎn),避免了非計(jì)劃停車(chē),達(dá)到了節(jié)能降耗的目的[14-15]。