■張 鵬 張照坤
永坪煉油廠
汽輪機(jī)是能將蒸汽熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械功的外燃回轉(zhuǎn)式機(jī)械,來自鍋爐的蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)后,依次經(jīng)過一系列環(huán)形配置的噴嘴和動(dòng)葉,將蒸汽的熱能轉(zhuǎn)化為汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的機(jī)械能。
本文所舉的汽輪機(jī)型號(hào)為NG25/20;
N為正常蒸汽進(jìn)汽參數(shù),最高為10.0MPa(510℃);
G為背壓式汽輪機(jī);
25為外缸前段進(jìn)汽內(nèi)徑為250mm;
20為轉(zhuǎn)子末級(jí)根徑為200mm 。
汽輪機(jī)主要參數(shù)如下:
永煉140萬噸/年柴油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)(C-1101),主要由壓縮機(jī)、汽輪機(jī)、干氣密封和潤(rùn)滑油系統(tǒng)組成。其中離心式壓縮機(jī)由汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),汽輪機(jī)為杭汽制造,型號(hào)NG25/20,出廠編號(hào)為T8787,額定功率2349kW,額定轉(zhuǎn)速為9620rpm,入口為中壓蒸汽,壓力3.6MPa,溫度435℃,流量為36.2t/h,汽輪機(jī)調(diào)速范圍在7170~12548rpm。
汽輪機(jī)正??刂妻D(zhuǎn)速為8000~12000 r/min之間,當(dāng)調(diào)節(jié)時(shí)給定一個(gè)轉(zhuǎn)速,ITCC系統(tǒng)會(huì)把給定信號(hào)轉(zhuǎn)化成為4~20mA的電流信號(hào)輸送至汽輪機(jī)的電液轉(zhuǎn)化器,當(dāng)電液轉(zhuǎn)化器收到電流信號(hào)后,把4~20 mA的電流信號(hào)再轉(zhuǎn)化成0.15~0.45MPa的二次油壓。
二次油壓的變化會(huì)使錯(cuò)油門套筒上下運(yùn)動(dòng),而達(dá)到控制動(dòng)力油進(jìn)入油動(dòng)機(jī)上下腔的順序來改變活塞桿的運(yùn)動(dòng)。
而油動(dòng)機(jī)的拉桿運(yùn)動(dòng)會(huì)帶動(dòng)調(diào)節(jié)汽閥杠桿運(yùn)動(dòng),然后引起閥梁總成上閥桿的上下運(yùn)動(dòng)達(dá)到控制閥碟的開啟高度,因?yàn)殚y梁上有五個(gè)閥碟,并且設(shè)計(jì)開啟高度不一樣,所以在杠桿的上下運(yùn)動(dòng)中會(huì)因?yàn)樾盘?hào)的不同而產(chǎn)生五個(gè)閥碟開啟的順序是不一樣的,從而實(shí)現(xiàn)中壓蒸汽進(jìn)氣量不一樣,這樣就達(dá)到了操作室在ITCC上控制現(xiàn)場(chǎng)汽輪機(jī)的目的。
2014年6月27日,永煉柴油加氫裝置C1101壓縮機(jī)汽輪機(jī)控制系統(tǒng)調(diào)速畫面主汽門顯示開度為46.4%,轉(zhuǎn)速為8975r/min,在正常范圍內(nèi),隨后顯示開度逐漸增大,轉(zhuǎn)速也隨之有小幅度的增大,經(jīng)過8個(gè)小時(shí)后,顯示開度達(dá)到98%,轉(zhuǎn)速為9015r/min,之后主控室給出降低轉(zhuǎn)速的信號(hào),主汽門顯示開度開始減小,直至顯示為0,轉(zhuǎn)速仍未降低反而升至9338r/min。現(xiàn)場(chǎng)油動(dòng)機(jī)升程指示刻度為19(總刻度為34),主汽門并未關(guān)閉,現(xiàn)場(chǎng)二次油壓接近0.15MPa。車間加強(qiáng)對(duì)該設(shè)備的監(jiān)護(hù),特護(hù)運(yùn)行。隨后幾日汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速一直在升高,現(xiàn)場(chǎng)油動(dòng)機(jī)升程指示刻度也一直在增大。6月29日21時(shí)44分,該設(shè)備運(yùn)行轉(zhuǎn)速超過10000r/min,最高達(dá)到10140r/min,現(xiàn)場(chǎng)油動(dòng)機(jī)升程指示刻度到達(dá)30(最大值為34),現(xiàn)場(chǎng)二次油壓接近0.15MPa,此刻控制室已經(jīng)完全失去了對(duì)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速的控制。
通過對(duì)此次故障現(xiàn)場(chǎng)分析初步得出,在整個(gè)控制過程環(huán)節(jié)中,操作室信號(hào)與現(xiàn)場(chǎng)二次油壓信號(hào)一致,說明控制環(huán)節(jié)中到油動(dòng)機(jī)前是完好的,調(diào)節(jié)汽門開度顯示與轉(zhuǎn)速不符,說明在最后的控制過程中調(diào)節(jié)汽門某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,再進(jìn)一步排查,調(diào)節(jié)汽門杠桿可以正常動(dòng)作,閥梁總成拉桿也可正常動(dòng)作,但是進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽量不能控制,從而說明閥碟不受控制開啟閉合,那么問題初步推斷應(yīng)該就在閥碟上。
經(jīng)過停機(jī)拆解閥梁總成后,閥梁總成取出,發(fā)現(xiàn)東面閥桿有輕微彎曲,位于中間的5號(hào)閥閥碟連接螺栓斷裂,螺栓嚴(yán)重磨損,相鄰1號(hào)閥閥碟有輕微磕碰及磨損,東面閥梁與閥桿底部連接處有一個(gè)大約10mm的凹槽(凹槽形狀為閥桿底部樣式),西面閥桿與閥梁連接處無凹槽,但是有磨痕。
原因分析:此次汽輪機(jī)閥碟故障初步判斷為調(diào)節(jié)汽門進(jìn)蒸汽時(shí),因介質(zhì)流向、管道走向,以及蒸汽壓力、流速、溫度、腔室內(nèi)部結(jié)構(gòu)、閥梁設(shè)計(jì)等因素的影響,正好在5號(hào)閥處形成了蒸汽渦流,而使五號(hào)閥碟產(chǎn)生高頻率的旋轉(zhuǎn)和震動(dòng),在該工況持續(xù)了較長(zhǎng)時(shí)間后,閥碟材質(zhì)受力達(dá)到極限,而發(fā)生斷裂,正好卡在旁邊1號(hào)閥碟出,而使閥梁卡住,向下運(yùn)行受到限制,其他閥碟不能開啟閉合,導(dǎo)致轉(zhuǎn)速不能有效地控制在范圍以內(nèi),所以在ITCC系統(tǒng)上對(duì)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速可以調(diào)節(jié),但是汽輪機(jī)閥梁的實(shí)際運(yùn)動(dòng)受到限制,也就出現(xiàn)了ITCC上顯示主汽門開度顯示是0,二次油壓接近0.15MPa ,但是現(xiàn)場(chǎng)主汽門實(shí)際開度接近30(0—34)的現(xiàn)象。
本次汽輪機(jī)閥碟故障主要成因還是蒸汽渦流,在汽輪機(jī)腔室內(nèi)閥梁總成閥碟處形成的蒸汽渦流導(dǎo)致閥碟斷裂屬于極小概率事件,解決問題的思路只能從改變蒸汽渦流形成的因素來避開渦流,使它不影響汽輪機(jī)的正常操作。綜合考慮,除了改變閥梁設(shè)計(jì)可行外,改變其他幾個(gè)因素的可操作性及成本過高,所以在通過與杭汽設(shè)計(jì)院的溝通交流后,杭汽設(shè)計(jì)院通過改變閥梁總成的設(shè)計(jì),將閥梁兩側(cè)受力面形狀由原來的圓弧面改為現(xiàn)在的錐面,達(dá)到改變蒸汽進(jìn)入后腔室后閥梁的受力方式,避開蒸汽渦流在閥梁總成周圍的形成。
本次通過改造該汽輪機(jī)的閥梁設(shè)計(jì),在接下來的一個(gè)周期運(yùn)行過程中,工況穩(wěn)定,運(yùn)行平穩(wěn),調(diào)節(jié)靈活可靠,在2016年大修時(shí),解體檢查,閥梁總成無任何磨損,進(jìn)一步驗(yàn)證了改造效果,證明了我們的方法可行,對(duì)于處理汽輪機(jī)閥梁總成故障的方向是正確的。
雖然汽輪機(jī)閥梁總成出現(xiàn)故障并不常見,但這次故障處理使我們可以采取有效的預(yù)防措施和操作避免出現(xiàn)類似故障,同時(shí)也提高了技術(shù)人員的判斷能力。我們應(yīng)在以后的設(shè)備管理工作中加強(qiáng)對(duì)機(jī)組的日常維護(hù)保養(yǎng)和操作培訓(xùn),為汽輪機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行和安全生產(chǎn)提供可靠的保障,養(yǎng)成了在石油化工的生產(chǎn)中遇見設(shè)備問題要從理論聯(lián)系實(shí)際出發(fā),運(yùn)用科學(xué)的分析方法,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,做出可行性方案,來解決我們的設(shè)備故障,并且對(duì)于設(shè)備管理,要善于積累經(jīng)驗(yàn),總結(jié)分析,對(duì)于可控性因素一定要把握好,對(duì)于不可控因素一定要及時(shí)分析解決問題,使我們的大型設(shè)備能安全、平穩(wěn)、可靠地長(zhǎng)周期運(yùn)行。