【摘要】由東方電機股份有限公司負責的鹽鍋峽7#和9#發(fā)電機增容改造于2003年全部完成,至今已安全穩(wěn)定運行14年,足以證明機組改造是成功的。
【關(guān)鍵詞】通風改造;全端部回風結(jié)構(gòu);通風損耗
前言
鹽鍋峽發(fā)電廠共裝機十臺,八臺機組單機容量44MW,其余八臺機容量均為45MW。屬國產(chǎn)六十年代生產(chǎn)的老式機組,至今運行三十年以上。要求僅對發(fā)電機轉(zhuǎn)子部分進行改造,使發(fā)電機增容至50MW。對其7號發(fā)電機進行的電氣參數(shù)和通風參數(shù)的測試結(jié)果表明,發(fā)電機通風系統(tǒng)存在問題。必須對現(xiàn)有的發(fā)電機通風冷卻系統(tǒng)進行全面改造,才能保證增容后發(fā)電機溫升限制在更加合理的范圍內(nèi),保證發(fā)電機長期安全可靠運行。
1、原發(fā)電機通風冷卻系統(tǒng)分析(45MW,cosφ=0.85額定工況)
1.1原發(fā)電機通風冷卻系統(tǒng)風量分析計算
采用等值線路圖進行計算機編程對發(fā)電機通風進行計算,計算結(jié)果為:
發(fā)電機總風量Q0=57.43 (m3/s)
定子有效段風量Q=44.61 (m3/s)
采用原通風方式發(fā)電機冷卻所需風量Qa=52.68 (m3/s)
發(fā)電機轉(zhuǎn)子風扇作用產(chǎn)生的風量能滿足冷卻要求,且有裕度,如果發(fā)電機風路暢通,內(nèi)部不存在死風區(qū),或強大的風渦旋場,發(fā)電機各部分溫升的實測值應(yīng)與計算值相近,相差不應(yīng)大于10K。
1.2發(fā)電機通風試驗和溫升測試
下表為7號機在cosφ=0.85額定工況下實測值與計算值比較(冷風溫度按40℃)
1.3 通風系統(tǒng)改造應(yīng)達到的最終目的:
a) 發(fā)電機增容至50MW,且定子不改動,必須靠改善風路,增大發(fā)電機定子有效風量,且定子有效風量均勻進入定子鐵芯。目標是:第一,使定子平均溫升降低5K;第二,使定子的最高溫度降低10K;第三,選用高效率的空氣冷卻器,理順發(fā)電機內(nèi)部風路使冷卻發(fā)電機定子的冷風溫度降低5K。
b) 發(fā)電機轉(zhuǎn)子改造后其溫升不超過75K。
1.4 原發(fā)電機風路系統(tǒng)分析
鹽鍋峽發(fā)電廠各臺機結(jié)構(gòu)相同,運行情況相近,根據(jù)4號機現(xiàn)場觀察測試及對原施工圖紙進行分析。其風路存在以下缺點:
a) 轉(zhuǎn)子磁極線圈為半圓頭結(jié)構(gòu),斗式風扇安裝位置高,距定子鐵芯直線段高度約400mm,斗式風扇作用不大,大量的風到達定、轉(zhuǎn)子間的氣隙后從兩端溢出至端部,造成進入定子鐵芯中部的風量少,定子鐵芯中部線圈和鐵芯得不到充分冷卻。
b) 原設(shè)計為定子機座兩端與空氣冷卻器不連通,風進入端部冷卻線棒端部后無法進入空氣冷卻器,將回旋到轉(zhuǎn)子支架上、下平面再次進入循環(huán),使得冷卻定子的風溫提高。定子齒壓板背部無擋風圈,而定子鐵芯背部屬高風壓區(qū),高壓熱風經(jīng)壓指間間隙進入端部,同時參與了定子線圈和鐵芯冷卻的高壓熱風經(jīng)定子機座環(huán)板開孔回到端部,此熱風將不經(jīng)空冷器冷卻再次進入循環(huán),使冷卻定、轉(zhuǎn)子風溫提高。
c) 原老式空氣冷卻器銅絲與銅管錫焊點存在大量脫落,灰塵杜塞,冷卻效果差,空冷器周邊存在大量熱風(約45℃)溢出,使發(fā)電機的冷風溫度提高。
d) 發(fā)電機內(nèi)部存在渦流,通風損耗大。這部分損耗最終轉(zhuǎn)化為熱能,同樣會使發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子溫升提高。
e) 發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子發(fā)熱部件均受到不同程度的油污染,發(fā)熱部件的散熱效果差。
以上風路缺點與下列測試結(jié)果正好相符:
2、發(fā)電機通風系統(tǒng)改造
2.1 全端部回風結(jié)構(gòu)改造方案介紹
2.1.1 主要改進措施:
a) 取消原發(fā)電機斗式風扇;
b) 在定子機座外壁空氣冷卻器支架上、下側(cè)位置開始端部回風孔;
c) 在定子上齒壓板背部增設(shè)擋風圈,堵住定子齒壓板背部間隙;用鋼板堵住定子機座環(huán)板上原開孔;
d) 重新設(shè)計上、下?lián)躏L板,靠近定子線圈端部的高磁場區(qū)采用非磁性玻璃鋼材料;
e) 在轉(zhuǎn)子支架上、下側(cè)位置增設(shè)擋風圈;
f) 新設(shè)計上、下?lián)醢?,上擋板安裝在上機架下部,下?lián)醢灏惭b在下機架上部;
g) 重新設(shè)計擠片式新型高效空氣冷卻器。
2.2 改造后發(fā)電機風路分析
改造后發(fā)電機風路具有以下優(yōu)點:
a) 發(fā)電機風路暢通,從轉(zhuǎn)子出來的風冷卻定子后全部進入空氣冷卻器;
b) 新型空氣冷卻器效率高,發(fā)電機風水溫差比原發(fā)電機??;
c) 發(fā)電機內(nèi)部各主要過流部件的風量分配合理;
d) 發(fā)電機內(nèi)部渦旋少,通風損耗比原發(fā)電機小,效率比原發(fā)電機高;
e) 發(fā)電機定子線圈端部得到充分冷卻,有利于發(fā)電機改變工況運行,延長其絕緣使用壽命。
2.3 通風計算說明
鹽鍋峽發(fā)電機通風計算采用計算源程序進行計算,用風路圖代替實際的通風管道,然后對風路網(wǎng)路求解,各風阻系數(shù),計算結(jié)果與實際相差很小。
發(fā)電機冷卻系統(tǒng)所需風量(全端部回風通風方式):45(m3/s)
風量裕度:26%
3、發(fā)電機通風系統(tǒng)改造后溫升分析計算
2.1 改造后定子溫升分析
定子溫升分析列表如下:
3.2 改造前后轉(zhuǎn)子溫升分析
3.2.1 改造前轉(zhuǎn)子溫升分析(以7號機為例)
1) 轉(zhuǎn)子磁軛出口風速v:
2) 散熱系數(shù)a:
3) 溫度分布系數(shù)Kf:
4) 轉(zhuǎn)子熱負荷WcU2: (IfN=1085A,45MW額定工況測量值)
5) 轉(zhuǎn)子對空氣溫升θ: (實測θ=93.3K,電阻法,45MW額定工況測量值)
3.2.2 改造后轉(zhuǎn)子溫升分析(采用異形銅排)
1) 轉(zhuǎn)子磁軛出口風速v:
2) 散熱系數(shù)a:
3) 溫度分布系數(shù)Kf:
4) 轉(zhuǎn)子熱負荷WQU2:
5) 轉(zhuǎn)子對空氣溫升θ:
丹江口發(fā)電機改造采用異形銅排,采用此方法計算轉(zhuǎn)子溫升為45K,用電阻法實測值為40K。
4、結(jié)束語
發(fā)電機通風系統(tǒng)改造后,發(fā)電機各過流部件的風量、風速分配,比改造前更合理,通風利用率高,溫升分布更為合理,冷卻效果提高。
作者簡介:余以明(1964),擔任鹽鍋峽改造及通風改造主任設(shè)計員。