王湛鈞
(廣東電網(wǎng)有限公司韶關(guān)供電局,廣東 韶關(guān)512026)
氧化鋅避雷器作為維持電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的重要設(shè)備,受潮后絕緣水平會(huì)大大降低。不僅會(huì)失去對(duì)其他電氣設(shè)備的保護(hù)作用,而且容易引發(fā)重大電氣事故。氧化鋅避雷器投運(yùn)前必須嚴(yán)格做好檢查測(cè)試工作,運(yùn)行期間也要嚴(yán)格按照規(guī)程對(duì)其進(jìn)行定期檢查和維護(hù)[1]。
氧化鋅避雷器受潮后會(huì)導(dǎo)致絕緣電阻下降,在電流監(jiān)視器中可觀察到電流增加,在帶電測(cè)試數(shù)據(jù)中會(huì)發(fā)現(xiàn)阻性電流和有功損耗增加。導(dǎo)致以上現(xiàn)象的原因有:(1)密封不良或組裝過程中進(jìn)入水分;(2)在運(yùn)行電壓和環(huán)境溫度作用下,電阻閥片內(nèi)的水分蒸發(fā)到閥片外側(cè)或瓷套管內(nèi)壁[2]。
2017年10月,通過在線監(jiān)測(cè)儀對(duì)110 kV線路避雷器進(jìn)行監(jiān)測(cè)。該線路型號(hào)為YH10W5 108/268 W的A相避雷器,結(jié)果顯示該避雷器運(yùn)行中的全電流數(shù)據(jù)偏大。通過對(duì)比該避雷器歷史帶電測(cè)試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),該相避雷器全電流較初始值增大14.3%,阻性電流較初始值增大12.5%,功率因數(shù)角φ為81°。另外,兩相數(shù)據(jù)較其初始值基本無變化。
對(duì)該避雷器進(jìn)行停電試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 某線路避雷器A相停電數(shù)據(jù)
該避雷器在直流1 mA下的參考電壓為140.4 kV,而廠家規(guī)定值為157 kV,偏差超過±5%,數(shù)據(jù)不合格;0.75%U1mA電壓下的泄露電流為8 μA,遠(yuǎn)小于規(guī)程限值50 μA,數(shù)據(jù)合格;本體絕緣電阻5 200 MΩ,大于規(guī)程要求2 500 MΩ,數(shù)據(jù)合格。由直流1 mA下的參考電壓不合格,即可判斷該避雷器存在的缺陷是由受潮或老化導(dǎo)致。一般情況下,受潮避雷器的阻性電流會(huì)嚴(yán)重偏高,如表2所示,而本次避雷器的阻性電流并未大幅增加。
表2 某變電站避雷器(Y10W5-204/532 W)帶電測(cè)試數(shù)據(jù)
表2中的避雷器為瓷絕緣外套,一旦受潮,往往會(huì)貫穿整個(gè)避雷器,整體的功率因數(shù)角φ會(huì)降低,大幅增加阻性電流。而本次出現(xiàn)缺陷的避雷器為有機(jī)復(fù)合外套,采用抽真空灌注硅凝膠工藝進(jìn)行填充芯體與環(huán)氧絕緣筒之間的空氣間隙。硅凝膠從下樁頭抽氣孔流入,直至上樁頭抽氣孔流出硅凝膠后,表明整體空隙已被填滿[3]。可推斷,有機(jī)復(fù)合外套避雷器由于制造工藝的原因,不易出現(xiàn)嚴(yán)重的受潮現(xiàn)象,所以阻性電流并未大幅增加,功率因數(shù)角φ也接近正常值。因此,該避雷器可能只是出現(xiàn)部分受潮現(xiàn)象[3]。
氧化鋅避雷器由氧化鋅閥片疊裝而成,每個(gè)閥片可等效為一個(gè)電阻和一個(gè)電容的并聯(lián),如圖1所示。閥片承受一定的交流電壓時(shí),會(huì)流過一個(gè)阻性電流分量IR和一個(gè)容性電流分量IC,全電流IX為二者的向量和。全電流IX與其阻性分量IR間的夾角為功率因數(shù)角φ,φ的余角即為介質(zhì)損耗角δ,IR=IXcosφ[4]。正常運(yùn)行情況下,流過避雷器的電流主要為容性電流,阻性電流只占10~20%。出現(xiàn)缺陷時(shí),容性電流變化不大,阻性電流大幅增大。避雷器的運(yùn)行狀況可通過阻性電流的變化來判斷。規(guī)程規(guī)定:全電流、阻性電流或功率損耗的測(cè)試值與初始值不應(yīng)有明顯變化;阻性電流增大50%時(shí)應(yīng)分析其原因;阻性電流增大100%時(shí)應(yīng)退出運(yùn)行。阻性電流的大幅增加,往往是因?yàn)楣β室驍?shù)角φ大幅減小所致[5]。
圖1 氧化鋅閥片等效電路圖及向量圖
因避雷器閥片本體電容遠(yuǎn)大于其對(duì)地電容,為方便計(jì)算,忽略閥片對(duì)地電容,將避雷器分為上下兩部分,模型簡(jiǎn)化如圖2所示。上部分等效電阻和電容分別為C1和R1,下部分等效電容分別為C2和R2。
圖2 避雷器簡(jiǎn)化模型
由圖2可得綜合絕緣電阻為:
綜合阻抗為:
由圖1可得:
由式(2)和式(3)可得綜合介損為:
下面按照受潮是否貫穿整個(gè)避雷器兩種情況來分析。
(1)受潮貫穿整個(gè)避雷器。當(dāng)受潮貫穿這個(gè)避雷器時(shí),可認(rèn)為每節(jié)閥片的絕緣電阻均大幅減小,假設(shè)R1=R2=0;每節(jié)閥片的電容值大致相等,可假設(shè)C1≈C2;每節(jié)閥片的介質(zhì)損耗因數(shù)tanδx均較大,可假設(shè) tanδ1=tanδ2=tanδx。因此,總的絕緣電阻 R=R1+R2≈0不合格,總的tanδ=tanδx數(shù)值較大,即φ較小。而上述避雷器絕緣電阻合格,功率因數(shù)角φ為81°。結(jié)果與試驗(yàn)數(shù)據(jù)不符,故排除。
(2)受潮未貫穿整個(gè)避雷器,且只有少部分閥片受潮。假設(shè)上部分為受潮閥片,且僅僅占整體的極少部分,下部分為良好閥片。R1≈0,R2合格;假設(shè)C1≈8C2,φ1=60°(tanδ=0.577),φ2=83°(tanδ=0.123),則總的絕緣電阻R=R2合格,總的tanδ=0.162,即φ=80.7°。與上述避雷器試驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合,假設(shè)成立。
為進(jìn)一步驗(yàn)證理論假設(shè),對(duì)該避雷器進(jìn)行解體檢查試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)頂部金屬蓋子的螺絲是松動(dòng)的,頂部已被氧化,金屬部件有銹跡和白色的粉末,且部分氧化鋅閥片的周邊出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象,如圖3所示。
圖3 內(nèi)部氧化鋅閥片
對(duì)閥片進(jìn)行單個(gè)試驗(yàn),測(cè)得數(shù)據(jù)如表3所示。
該避雷器共有36個(gè)閥片,根據(jù)規(guī)程35 kV及以上電壓等級(jí)的避雷器絕緣電阻不小于2 500 MΩ,分到每個(gè)閥片上約是69 MΩ;廠家規(guī)定給參考電壓157 kV,分到每個(gè)閥片約為4.4 kV。試驗(yàn)測(cè)得頂部五個(gè)閥片的絕緣電阻R、U1mA及0.75%U1mA的泄漏電流均不滿足規(guī)定,因此頂部五個(gè)閥片已受潮損壞,底部閥片狀態(tài)良好。
借助試驗(yàn)變壓器模擬正常情況下的各閥片承受的交流電壓,用避雷器帶電測(cè)試儀對(duì)單個(gè)閥片進(jìn)行帶電測(cè)試,測(cè)得頂部損壞閥片的功率因數(shù)角為63°,底部未受潮的閥片的功率因數(shù)角為83°。對(duì)比整個(gè)避雷器未解體之前的功率因數(shù)角(81°),解體的試驗(yàn)數(shù)據(jù)與僅小部分閥片受潮的理論推測(cè)完全符合。
表3 單個(gè)閥片的停電試驗(yàn)數(shù)據(jù)
對(duì)于有機(jī)復(fù)合外套金屬氧化物避雷器,避雷器部分閥片受潮損壞時(shí),由于澆注制造工藝的影響,受潮并未貫穿到底部,大部分底部閥片狀態(tài)仍然良好。因此,避雷器整體運(yùn)行電壓下的阻性泄露電流可能不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重增長(zhǎng)現(xiàn)象,達(dá)不到預(yù)試規(guī)程判斷的標(biāo)準(zhǔn),但可以通過觀測(cè)運(yùn)行電壓下的全電流增長(zhǎng)趨勢(shì)判斷避雷器的運(yùn)行狀況,從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并停電進(jìn)行檢查。