田林峰
(南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司,南京 210000)
某工程3臺220T/h鍋爐,制粉系統(tǒng)采用中間儲倉式乏氣(熱風(fēng))送粉,每臺爐配備2臺TDM290/410型球磨機和2臺M5-29-11No17D型離心式排粉機。其工作原理為:原煤輸送到磨煤機進料口,螺旋管將其輸送進入磨煤機內(nèi)部,經(jīng)由熱風(fēng)和再循環(huán)風(fēng)組成的干燥劑在磨煤機內(nèi)對煤粉進行干燥,分離器將不合格的煤粉顆粒分離出來,由回粉管送回至進料口重新磨制,合格煤粉由旋風(fēng)分離器進行分離,然后把煤粉收集到煤粉倉。
制粉系統(tǒng)(見圖1)是發(fā)電廠運行中主要的系統(tǒng)設(shè)備,包括磨煤機、排粉機、給煤機、螺旋輸粉機、粉倉、粗細粉分離器及附屬管道閥門等。中儲式制粉系統(tǒng)能耗高、通風(fēng)量過大、排粉機設(shè)計裕量大等問題是典型性問題。
圖1 制粉系統(tǒng)系統(tǒng)圖
磨煤機鋼球裝載量G是影響磨煤出力和電能消耗的直接因素:當(dāng)G增加到最佳裝載量后,鋼球下落有效高度減少,撞擊作用減弱,電耗反而顯著增加。因此,選擇合理的鋼球裝載量可以提高磨煤機的經(jīng)濟性,其計算公式[1]為:
式(1)中:G為磨煤機鋼球裝載量,t;D為筒體有效內(nèi)徑,m;L為筒體有效長度,m;γ為筒體容重,t/m3;ψ為填充系數(shù)。
該公式為經(jīng)驗公式,主要在γ和ψ的確定上。γ根據(jù)鋼球材質(zhì)來選定,一般為4.5~4.9t/m3。國產(chǎn)鋼球磨煤機ψ一般在0.3~0.35。
TDM290/410型磨煤機直徑2.9m,長度4.11m,轉(zhuǎn)速19.34r/min,筒體有效容積27.08m3,通過公式計算得出最佳鋼球裝載量范圍在36~46T。
制粉系統(tǒng)設(shè)計總一次風(fēng)量為57260m3/h(28630m3/h/臺),一次風(fēng)阻力為1500Pa。而排粉機出口設(shè)計壓力為8787Pa,直徑為1700mm,轉(zhuǎn)速1450r/min,單臺流量為48608m3/h,遠大于設(shè)計風(fēng)量28630m3/h,風(fēng)機選型過大,節(jié)流損失較多。同類型機組大都根據(jù)《泵與風(fēng)機》原理中轉(zhuǎn)速比計算公式和切割定律進行計算,然后對排粉機進行車削節(jié)能改造。
當(dāng)2臺相似風(fēng)機進口狀態(tài)相同,或者為標(biāo)準進氣狀態(tài),輸送同一流體,比轉(zhuǎn)速[2]簡化計算公式:
式(2)中:N為風(fēng)機轉(zhuǎn)速,單位r/min;Q為風(fēng)機的體積流量,單位m3/s;P為風(fēng)機全壓,單位Pa。
由此公式計算得出排粉機比轉(zhuǎn)速為6.354,屬于低比轉(zhuǎn)速,對于低比轉(zhuǎn)速的風(fēng)機和泵,當(dāng)≥0 . 9時,根據(jù)相似三角形定律,可計算切割后的最小直徑為1530mm,得出最大切割量為170mm,根據(jù)相似三角形計算公式[2]:
得出:切割后 Q′=37843>28630m3/h,壓力 P′=5326>3500Pa,流量壓力均能滿足設(shè)計需要。
磨煤機筒體內(nèi)的通風(fēng)工況直接影響燃料沿筒體長度方向的分布和磨煤出力。通風(fēng)量過高,粗粉分離器回粉增加,還可能會產(chǎn)生過粗煤粉,影響鍋爐的穩(wěn)定燃燒和運行,同時會加速磨煤機各部件磨損;通風(fēng)量不足,筒體出口端鋼球的能量得不到充分利用,出口端部分合格煤粉不能被氣流帶走,此時磨煤機出力很低,而磨煤機電耗卻很高。由此,磨煤電耗和通風(fēng)電耗總和為最小時的通風(fēng)量,即磨煤機最佳通風(fēng)量,其簡化經(jīng)驗公式[3]為:
式中:α為最佳通風(fēng)量系數(shù),單進單出磨煤機選擇0.578;R90為煤粉細度,化驗室提供數(shù)據(jù)(20~25)。根據(jù)磨煤機參數(shù)計算得出磨煤機最佳通風(fēng)量為48089~51788m3/h。
磨煤機工作轉(zhuǎn)速一定的條件下,鋼球裝載量與襯板磨損程度、煤種、鋼球直徑等有關(guān)。由于磨煤過程中能量主要消耗于筒體轉(zhuǎn)動和鋼球提升上,在磨煤機出力足夠的條件下,適當(dāng)降低鋼球裝載量以降低磨煤機電流,可以有效提高磨煤機的運行經(jīng)濟性。另外,磨煤機的額定電流并非最經(jīng)濟的運行電流,公式(3)計算得出理論最佳鋼球裝載量范圍是36~46T,但實驗得出最佳鋼球裝載量為30T。在煤種不變的情況下,球磨機的出力還與鋼球直徑有關(guān),要求有一定的球徑以及不同球徑的球保持一定比例關(guān)系,在檢修期間均會將直徑小于15mm的鋼球篩選出去,磨煤機鋼球直徑比為 60∶50∶40∶30=15∶40∶30∶15,并且一個大修周期整體更換一次磨煤機襯板。
排粉機選型與調(diào)節(jié)系統(tǒng)不匹配,風(fēng)壓和風(fēng)量裕量過大,出現(xiàn)大馬拉小車的情況,在低負荷運行期間,尤為明顯。排粉機節(jié)能改造一般選用投資小見效快的葉輪切割,通過公式(2)計算得出排粉機葉輪最大切割量為170mm,考慮到排粉機僅進行葉輪切割,而蝸殼等其他條件不變,可能會帶來設(shè)備振動等不確定因素,所以,第一次僅嘗試對#1B排粉機進行100mm保守切割,實驗表明#1B排粉機在一個檢修周期內(nèi)各參數(shù)運行正常,隨后對#1A排粉機進行120mm切割,機組啟動后,2臺排粉機均運行穩(wěn)定,6KV排粉機電流總計下降達5.2A(見表1),達到安全運行節(jié)能降耗的目的。在#1爐2臺排粉機葉輪切割節(jié)能改造成功的基礎(chǔ)上,分別對#2、#3爐2臺排粉機進行120mm切割,均達到節(jié)能降耗預(yù)期。
漏風(fēng)直接影響制粉系統(tǒng)的運行工況,降低系統(tǒng)的出力。在運行中,應(yīng)重點檢查給煤機的捅煤孔、磨煤機鋼球加入孔蓋、木塊分離器檢查門及粗、細粉分離器等是否嚴重漏風(fēng),防止漏風(fēng)導(dǎo)致干燥出力下降、磨煤機出力下降、降低分離效率、增大三次風(fēng)量、爐膛溫度降低和鍋爐效率降低。
表1 排粉機葉輪切割前后各參數(shù)對比
由于磨煤機設(shè)備本身及系統(tǒng)其他設(shè)備的影響,在實際運行中,各套制粉系統(tǒng)的出力并不相同。因此,應(yīng)合理使用分配輸粉機,減少磨煤機的啟、停次數(shù),調(diào)整分離器擋板角度,并調(diào)整分離器的循環(huán)倍率,以優(yōu)化制粉系統(tǒng)和降低制粉單耗。
通過上述對中儲式制粉系統(tǒng)的原理,節(jié)能降耗綜合治理影響因素的分析,有針對性地采取相關(guān)節(jié)能降耗措施,不斷嘗試提高中儲式制粉系統(tǒng)工作效率,使中儲式制粉系統(tǒng)每年節(jié)約電能約125萬kW·h,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。