孫俊
摘 要: 隨著新環(huán)保法的頒布實(shí)施,對(duì)企業(yè)的污水外排提出了新的要求,特別是遼寧的污水外排指標(biāo)COD≤50mg/L給遼河油田的污水外排帶來(lái)了巨大壓力。面對(duì),污水,外排污水遲遲不能達(dá)標(biāo),只能采取高成本的應(yīng)急加藥處理,通過(guò)實(shí)施污水減排增注管理新方法,終于實(shí)現(xiàn)了污水零排放,也取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞: 注水;污水零排放;節(jié)能減排
【中圖分類號(hào)】 X 323 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】 A【文章編號(hào)】 2236-1879(2018)14-0210-01
1 概述
錦州采油廠,地跨閻家、西八千、大有三鎮(zhèn),南臨貫穿遼寧省“五點(diǎn)一線”沿海經(jīng)濟(jì)帶的濱海公路。下設(shè)3座聯(lián)合站、3座污水處理站、1個(gè)污水處理廠,日處理污水30000m3/d左右,由于技術(shù)落后,設(shè)備老舊,因此污水處理不達(dá)標(biāo)一直是困擾我廠多年的老大難。隨著開(kāi)發(fā)周期的延長(zhǎng),油田的減排工作面臨諸多挑戰(zhàn),含水上升,產(chǎn)量遞減是油田開(kāi)發(fā)的客觀規(guī)律。隨著開(kāi)發(fā)時(shí)間的延長(zhǎng),產(chǎn)液量還將繼續(xù)增大,這將給采油廠污水減排帶來(lái)巨大的壓力。
2面臨的矛盾
采油廠面臨油井進(jìn)入高含水期,2015年油井綜合含水90.99% ,年產(chǎn)液量1098萬(wàn)噸,注水量438萬(wàn)噸,熱注鍋爐回用量258萬(wàn)噸,污水外排348萬(wàn)噸,拉水、洗井等回用量54萬(wàn)噸,處理廢液壓力越來(lái)越大。持續(xù)低迷的油價(jià)和成本緊縮的困境,面對(duì)污水外排廠COD指標(biāo)遲遲不能滿足外排標(biāo)準(zhǔn),一方面加快運(yùn)行調(diào)試進(jìn)度,確保盡早達(dá)標(biāo)外排,另一方面尋求污水減排增注的新出路。
2015年1月1日外排污水通過(guò)應(yīng)急加藥流程,實(shí)現(xiàn)了污水達(dá)標(biāo)排放,然而達(dá)標(biāo)的背后卻是龐大的成本增加,加藥成本5.7元/方,日均加藥費(fèi)用6萬(wàn)元,給采油廠帶來(lái)了沉重的成本壓力。因此尋求其他低成本的減排增注模式迫在眉睫。由此污水減排增注管理新方法應(yīng)運(yùn)而生。
3 污水減排增注管理主要做法
為切實(shí)保障污水減排增注工作的順利完成,全廠成立了污水減排增注小組,成員涵蓋地質(zhì)、采油、熱注、集輸、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等幾個(gè)領(lǐng)域,將污水零排放工程列為重點(diǎn)工作,制定工作計(jì)劃,層層落實(shí)責(zé)任,多次召集地質(zhì)、注水、工程科等召開(kāi)污水減排增注專題會(huì)議,對(duì)污水減排增注實(shí)施方案進(jìn)行審議論證,最終形成了總體實(shí)施方案,為全面完成污水減排增注工作,實(shí)現(xiàn)污水零排放奠定了基礎(chǔ)。
3.1提高有效注水量。
為提高有效注水量,減排增注小組中的地質(zhì)專家負(fù)責(zé)優(yōu)化注水方案,保證注水開(kāi)發(fā)效果,減少外排污水,保證長(zhǎng)期穩(wěn)定注水、不影響產(chǎn)量或?qū)Ξa(chǎn)量影響較小,注入層位只考慮沙河街組、注入層位對(duì)應(yīng)高部位為油層、所選區(qū)塊要有接替、注入井要有接替井、增加注水的同時(shí)不增加產(chǎn)液量、保證注入井段固井質(zhì)量合格等7項(xiàng)原則開(kāi)展增加底部注水、增加注水層厚度、注水井轉(zhuǎn)注復(fù)注等工作,累計(jì)實(shí)施各類水井工作量52井次,增加注水能力3000方/天,對(duì)應(yīng)油井見(jiàn)效累增油1.8萬(wàn)噸。
3.2減少無(wú)效水循環(huán)。
為了尋求油價(jià)與污水處理成本之間的效益平衡點(diǎn),減排增注小組中負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的成員,在龐大的生產(chǎn)數(shù)據(jù)中尋找突破口,經(jīng)過(guò)仔細(xì)的論證,優(yōu)化開(kāi)停井方案,按計(jì)劃有計(jì)劃的關(guān)停304口高含水油井,限液4800方/天,減少產(chǎn)油量130.8噸,減少無(wú)效水循環(huán),至此污水外排水量由原來(lái)的11000方/天降至6000方/天。
3.3實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)低耗注水。
定期開(kāi)展注水水質(zhì)監(jiān)測(cè),對(duì)調(diào)節(jié)水罐、斜管除油罐、注水罐等開(kāi)展清罐作業(yè),清除罐內(nèi)污泥、浮渣等2.6萬(wàn)方,實(shí)現(xiàn)注水來(lái)水水質(zhì)達(dá)到含油≤10mg/l,含懸浮物≤10mg/l。
每周對(duì)注水干線最遠(yuǎn)處的注水井口進(jìn)行取樣化驗(yàn),分析管線污染情況,視污染情況對(duì)注水干線進(jìn)行清洗,采取變頻擾動(dòng)清洗技術(shù),歡三聯(lián)注水泵按照大-小-大模式調(diào)整頻率,水流在管線中來(lái)回沖刷,將管線中的雜質(zhì)攜帶出來(lái),達(dá)到清洗管線的目的。
利用洗井車循環(huán)洗井技術(shù),開(kāi)展注水井洗井工作,清洗管柱和井底近井地帶污染,以達(dá)到降低注水壓力的目的,累計(jì)實(shí)施洗井273井次,注水平均注入壓力下降0.5Mpa。
3.4加強(qiáng)泵與管網(wǎng)匹配。
以前歡三聯(lián)2臺(tái)注水泵對(duì)應(yīng)3臺(tái)注水干線,在注水閥組間混注,由于注水泵的揚(yáng)程和注水壓力不同,造成注水泵相互之間“頂流”,泵運(yùn)行極為不穩(wěn)定,泵管壓差高達(dá)2-4Mpa,注水泵打回流造成日均浪費(fèi)電費(fèi)6000多元。通過(guò)對(duì)歡三聯(lián)注水閥組的升級(jí)改造,將原先的3條注水干線連通變?yōu)?條,不僅實(shí)現(xiàn)單泵對(duì)單線(每條注水干線對(duì)應(yīng)3臺(tái)注水泵),同時(shí)實(shí)現(xiàn)變頻啟運(yùn)注水泵,降低了泵管壓差4Mpa,增加注水量3400方/天。
優(yōu)化注水管網(wǎng),根據(jù)每條注水干線最大注水量,優(yōu)化注水管網(wǎng),以采油6#站和42#站注水閥組為機(jī)動(dòng)點(diǎn),動(dòng)態(tài)分配注水量,保證每條注水干線達(dá)到注水泵的最佳流量范圍,經(jīng)過(guò)分配后,每條注水干線日注水量6100方,不僅保障了有效注水開(kāi)發(fā),同時(shí)解決了以前混注帶來(lái)的注水干壓不穩(wěn),管線易穿孔問(wèn)題。
4 取得的效果
1、2015年-2016年6月共減少污水外排量320萬(wàn)方,100%實(shí)現(xiàn)了污水有效回注,減少污水外排加藥成本418萬(wàn)元。原油價(jià)格按照2000元/噸計(jì)算,原油成本按照1500元/噸計(jì)算,增加經(jīng)濟(jì)效益900萬(wàn)元。
2、通過(guò)以污水零排放為目標(biāo)的“污水減排增注管理”,通過(guò)污水的100%有效回注,有效彌補(bǔ)了采油廠的產(chǎn)量遞減,減緩了水驅(qū)含水上升率和自然遞減率,油田開(kāi)發(fā)水平得到提升,穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)明顯改善。
3、污水減排增注管理新方法的持續(xù)推進(jìn),不斷提高環(huán)保管理水平,努力實(shí)現(xiàn)原油生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)發(fā)展,對(duì)以清潔生產(chǎn)具有重要的指導(dǎo)意義,減緩了不達(dá)標(biāo)外排帶來(lái)的環(huán)保壓力,油田含油污水低成本降解COD≤50mg/l做出了積極貢獻(xiàn)。
參考文獻(xiàn)
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