劉海群
斗龍港閘位于江蘇省鹽城市大豐區(qū)三龍鎮(zhèn),1966年6月建成運行,是江蘇省里下河地區(qū)洪水排澇入海的重要控制工程。該工程為大(2)型排澇擋潮閘,設(shè)計日均流量200m3/s,設(shè)計最大流量1260m3/s,控制流域面積4428km2。截至2017年底,斗龍港閘累計開關(guān)閘15909潮次、排水696.59億m3,為保障流域地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和人民安居樂業(yè)作出了重大貢獻。
斗龍港閘共8孔,單孔凈寬10m,其中左岸1號孔兼作通航孔,系平板鋼閘門,在滿足排水功能的同時,兼顧上下游船只通航。通航孔采用上下扉直升平面鋼閘門,其余7孔為排水孔,系弧形鋼閘門,為輕型桁架結(jié)構(gòu),9臺QHB2×100kN卷揚式啟閉機。閘孔中墩厚1.1m,邊墩厚0.9m,閘身總寬93.575m。閘底板共計4塊,兩邊孔各1塊,中間6孔分2塊,閘底板順水流向長17m,高程-3.0m,底板厚1.6m。排水孔弧形鋼閘門為主橫梁式直支臂框架結(jié)構(gòu),主橫梁及支臂均為桁架結(jié)構(gòu),位于內(nèi)河側(cè)。門葉吊耳布置在下主梁與支臂交接處,位于外海測。
2017年8月,工程例行檢查發(fā)現(xiàn)6號排水孔弧形閘門下桁架與面板梁格在兩支臂處聯(lián)接螺栓斷裂,近支臂第二、第三梁格螺栓松動,其聯(lián)接處松動間隙15~30mm。經(jīng)對其他7孔進行全面檢查,除通航孔外,發(fā)現(xiàn)其他6孔弧形閘門支臂聯(lián)接處均有不同程度的松動間隙,存在一定的安全隱患,鋼閘門已經(jīng)不能滿足工程安全運行,需要迅速維修加固。
(1)經(jīng)現(xiàn)場檢查、檢測,螺栓無明顯塑性變形,為脆性斷裂,且表現(xiàn)為低應(yīng)力脆斷,此處應(yīng)力最大,間隙最大位置和螺栓斷裂處位于閘門吊耳背面。閘門由閉合到開啟,瞬時(<4s)拉力最大,螺栓在接近或超過其屈服強度的循環(huán)應(yīng)力作用下,在低于1×104~1×105次塑性應(yīng)變循環(huán)失效,屬于疲勞破壞,這是螺栓斷裂的主要原因。
(2)閘門桁架為輕型結(jié)構(gòu),裝配精度不高,螺栓不能均勻受力,加之螺栓為普通鋼材Q235,強度儲備不夠。
(3)從結(jié)構(gòu)設(shè)計方面分析,在閘門最大應(yīng)力處未增設(shè)斜撐,導(dǎo)致幾何形狀突然變化形成應(yīng)力集中,致使螺栓斷裂。
(4)支鉸軸承長期缺少潤滑,增加運行阻力,加大螺栓應(yīng)力。
(5)螺栓聯(lián)接部位是閘門的防腐死角,螺栓在海水長年腐蝕下,最大銹蝕率達到30%以上。夏季、冬季啟閉閘門時,環(huán)境溫度變化對螺栓聯(lián)接部位疲勞強度影響更加顯著,熱應(yīng)力變化易引起螺栓銹蝕,從而大大降低螺栓強度。
(6)斗龍港閘鋼閘門為雙吊點,運行過程中因鋼絲繩不平衡、兩吊點水平誤差產(chǎn)生閘門整體應(yīng)力分布不均,造成局部應(yīng)力過于集中,從而導(dǎo)致螺栓斷裂。
(7)斗龍港閘鋼閘門經(jīng)過2000年、2015年兩次大修,閘門支撐桿件多次切割、更換,2003年又意外遭遇砂石運貨船撞擊,造成應(yīng)力集中,引發(fā)安全隱患。
(1)就位檢修門,將閘門提升至正常水位以上固定,清洗閘門。
(2)用5T新型增力手拉葫蘆與閉口滑車變力20T,相對于桁架處校正,同時扭緊螺栓,使間隙最小、相序而進。
(3)每孔鋼閘門更換8-M22×658.8級螺栓,配平墊和彈墊,扭力符合規(guī)范要求。
(4)為使閘門平衡受力,重新緊固兩支臂中間格梁與主桿聯(lián)接螺栓,對銹死無法緊固的螺栓進行割除,更換新螺栓。
(5)實施鋼板加固。為防止閘門應(yīng)力集中、遭受疲勞破壞,要在下支臂與面板位置增設(shè)拉桿。因斜拉桿為細長桿,中間需加撐桿。由于焊接點多,防腐施工不便,維修保養(yǎng)費用較高。因此,在下桁架兩支臂與面板格梁聯(lián)接節(jié)點處向下加裝鋼板,圓弧過渡,居中焊接(見圖1),避免應(yīng)力集中。焊接拼縫,穿透間隙小于0.5mm,以減少變形。焊接位經(jīng)機械打磨確保無其他附著物。焊接選取不銹鋼焊條A102。該焊條可全位置焊接,焊接性能、熔敷金屬力學(xué)性能和抗晶間腐蝕性能良好。
圖1 排水孔支臂加固示意圖
(6)防腐施工。
①加固鋼板。在現(xiàn)場實際取樣,工廠制作,噴砂后涂環(huán)氧富鋅車間底漆(702)2遍,現(xiàn)場焊接后除雜復(fù)涂1遍。
②焊縫燒損位防腐。焊縫雖為不銹鋼焊接,但燒損位仍需防腐。手工打磨 St3、清潔度 Sa2、粗糙度 20~40μm,涂低表面環(huán)氧封閉漆,復(fù)涂低表面環(huán)氧防銹漆,再涂842環(huán)氧云鐵、環(huán)氧面漆。涂裝間隔按照規(guī)范要求實施。
(7)疲勞安全系數(shù)
原結(jié)構(gòu)允許抗剪承載力:N=4×3.799×1350=20515kg
更新后結(jié)構(gòu)承載力N
螺栓加載力:N1=0.7×4×1.5×15000=63000kg
焊接鋼板:N2=35×0.1×2350/2=82250kg
N=N1+N2=145250kg
疲勞安全系數(shù):
np=145250/20515=7.08
在原結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,提高7.08疲勞安全系數(shù)。
支鉸的主要作用是將閘門全部水壓力和部分門重傳給閘墩,并保證閘門能繞水平軸轉(zhuǎn)動,它是閘門中很重要一部份。轉(zhuǎn)動鉸軸在長期失潤、動載劇增情況下,磨損劇烈增大而形成劇烈磨損期。隨著加速磨損期延長,鉸軸磨擦系數(shù)0.03~0.07升高為0.25~0.6。當軸與套粘著時,磨擦系數(shù)>0.8,軸運行阻力增加12倍以上,故應(yīng)安裝鉸軸外置潤滑裝置。
(1)關(guān)閉閘門,用專用模具在鉸鏈上鉆孔,深度到軸,置中。利用強磁去鉆孔鐵屑、油污清潔劑清洗,拆除軸端擋板,用松銹除銹劑清洗,頻繁啟閉閘門后松銹除銹劑壓力加入,打通軸與軸套油路。
(2)外置油箱于支臂處,隨支臂升降連接管路。當閘門開啟時,隨支臂角度變化打開閥門自動加油,閘門閉合時自動關(guān)閉,使支鉸長期處于潤滑狀態(tài)。
(3)每月按期檢查鉸軸外置潤滑裝置,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施,防止非正常狀態(tài)運行導(dǎo)致疲勞破壞和磨損失效,從而有效提高裝置使用年限。
斗龍港閘鋼閘門改造工程效果顯著,具有以下特點:
(1)工序簡單,僅對原有鋼閘門進行適度改造。
(2)更新螺栓便于施工安裝。
(3)施工成本低廉,材料市場易購,易于焊接和機械加工。
(4)日常維修保養(yǎng)工作方便。
斗龍港閘鋼閘門改造工程消除了工程運行隱患,滿足了工程安全運行和運行期限。該閘工程施工和防腐措施對我國沿海擋潮閘具有一定示范意義,可供類似鋼閘門結(jié)構(gòu)工程維修改造參考■