蔣三斌 郭安奎 唐炯
摘 要: 根據(jù)春廠壩水電站機組及調(diào)速器工作原理以及華中電網(wǎng)對一次調(diào)頻性能的各方面要求,針對并網(wǎng)一次調(diào)頻試驗過程中出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象,提出解決方案及處理措施。
關(guān)鍵詞: 調(diào)速器;一次調(diào)頻;機械死區(qū)
中圖分類號:TK730.41 文獻標識碼:B
1設備概述
春堂壩電站位于四川省小金縣境內(nèi)的沃日河上,電站采用引水式開發(fā),安裝3臺立式混流機組,單機容量18MW,總裝機容量54MW。調(diào)速器選用武漢長控高油壓微機調(diào)速器(型號:GVT-7600-16),調(diào)速器并網(wǎng)時采用開度模式受南自監(jiān)控系統(tǒng)有功閉環(huán)控制,而當一次調(diào)頻動作時會自動閉鎖南自監(jiān)控系統(tǒng)有功閉環(huán),同時調(diào)速器控制PID自動由并網(wǎng)PID變?yōu)橐淮握{(diào)頻PID,其開度反饋信號是由安裝在接力器上磁致伸縮式位移傳感器反饋,功率反饋信號是由安裝在調(diào)速器電柜內(nèi)功率變送器反饋的機組出口功率,水輪機導葉傳動機構(gòu)采用調(diào)速器動作經(jīng)接力器動作控制環(huán),由聯(lián)系控制環(huán)與導葉的雙頭連桿帶動導葉動作。
2機組一次調(diào)頻過程
機組調(diào)速器試驗由四川中鼎科技有限公司進行,試驗設備采用“TG2000 系列水輪機調(diào)速器測試系統(tǒng)”。在進行機組一次調(diào)頻試驗前,進行了調(diào)速器靜態(tài)特性、空載擺動、空載擾動等相關(guān)試驗,試驗結(jié)果調(diào)速系統(tǒng)轉(zhuǎn)速死區(qū)ix為0.03%,空載擺動頻率波動范圍在±0.08HZ以內(nèi),空載擾動波形到位迅速、穩(wěn)定。
根據(jù)調(diào)速器帶負荷前的相關(guān)試驗,機組進行一次調(diào)頻設置PID參數(shù)為:KP=5、Ki =8、Kd=0,bp=4%,開度限幅6%,人工死區(qū)±0.035HZ(華中電網(wǎng)水電機組一次調(diào)頻人工死區(qū)控制在±0.05Hz范圍內(nèi),開度限幅不超過10%),進行模擬頻率擾動時(如圖),在50HZ頻率(紅線)基礎上增加0.1HZ后,開度信號(藍線)與功率信號(綠線)相應降低,當撤去擾動信號,頻率重新回到50HZ后,開度信號基本返回原位置,但功率信號卻沒有返回原位置。
從機組負荷變化情況可看出,調(diào)速器能正確響應而機組負荷未能發(fā)生相應變化,說明機組調(diào)速系統(tǒng)包括接力器動作正常,而實際導葉開度未能發(fā)生相應變化,初步判定機組導水機構(gòu)間存在一定的機械死區(qū)。
3原因分析
結(jié)合一次調(diào)頻試驗情況,試驗人員、設備廠家、電廠人員組成檢查組認真分析認為可能存在以下幾點原因:1.試驗接線是否正確,采集數(shù)據(jù)是否真實;2.機組出口PT/CT、系統(tǒng)PT一次/二次接線是否正確、牢固,是否有存在干擾;3.各類傳感器(如功率變送器、接力器位移傳感器)等是否工作正常;4.機組導葉開度是否在接力器動作后真實響應。
針對以上分析原因,檢查組首先對試驗設備、試驗接線、測量回路、各類傳感器等進行了仔細的檢查核對,均未發(fā)現(xiàn)問題。初步懷疑是存在開度死區(qū)。
為確認該疑問,檢查組在兩只接力器臂末端設置兩只百分表,在水車室分四個方向選取4只對稱導葉,分別在導葉軸頸處設置四只百分表,操作調(diào)速器開/關(guān)導葉相同開度,對導葉實際響應進行核對檢查。通過試驗初步認定,接力器存在一定死區(qū),而導葉存在較大死區(qū)。
檢查組認為死區(qū)存在的原因,應該是加工件的制造精度不足,導致導水機構(gòu)各部連接處存在較大空腔間隙,為確認導水機構(gòu)實際安裝間隙,由主機廠家派專人對導水機構(gòu)進行了拆卸復測,重點測量了接力器底座與接力器聯(lián)接銷孔配合間隙、接力器桿與控制環(huán)聯(lián)接銷孔配合間隙、雙頭連桿分別與導葉及控制環(huán)聯(lián)接銷孔配合間隙,導葉拐臂與導葉軸頸定位精度與強度。經(jīng)復測確認接力器底座與接力器聯(lián)接銷孔配合間隙為左0.09mm,右0.11mm( 設計為:Φ65 H8/e7); 接力器桿與控制環(huán)聯(lián)接銷孔配合間隙為左0.05mm,右為0.04mm(設計為:Φ65 H8/e7);20只雙頭聯(lián)桿分別與控制環(huán)及導葉聯(lián)接銷孔配合間隙均在0.05~0.09mm之間(設計兩端配合均為:Φ30 H7/m6);導葉拐臂與導葉軸頸定位精度較好,導葉鍵打緊滿足要求。由于整個導水機構(gòu)傳動系統(tǒng)實際安裝間隙大大超過了設計間隙使整個導水系統(tǒng)形成了固有的機械傳動死區(qū)。
4處理結(jié)果
由主機廠家將導水機構(gòu)不合格零部件返廠嚴格按設計要求重新制造,運抵現(xiàn)場嚴格按標準要求重新安裝。再次做一次調(diào)頻試驗,頻率下擾動0.1HZ,持續(xù)一段時間后回到50HZ,開度與功率都能正確響應,并且回到初始值,機械死區(qū)有明顯好轉(zhuǎn),已達到一次調(diào)頻合格的要求。
5結(jié)論
機組出現(xiàn)一次調(diào)頻試驗不達標情況,應全面分析各類原因并逐一排查,為確保機組安全運行,順利通過各類并網(wǎng)試驗提出如下愚見:1.機組各類傳感器采購到位后應進行精度測試確保采集數(shù)據(jù)真實可靠;2.設備接線應嚴格按各類規(guī)程、規(guī)范要求防止信號干擾;3.試驗設備應定期檢測,試驗接線應正確牢固,防止信號干擾;4.加強機組部件制造精度檢查,充分發(fā)揮駐廠監(jiān)造人員的能動性,不合格不出廠;5.設備部件到貨后應嚴格按制造設計進行到貨驗收,做到早發(fā)現(xiàn)早處理;6.安裝過程中應嚴格“三檢”制,不能走過場,增加返工量;7.加強機組采購設計、制造監(jiān)造、到貨驗收、安裝驗收過程中的管控,設立獎懲辦法,把問題消滅在上一個工序。
作者簡介:蔣三斌(1979-),四川簡陽人,工程師,長期從事水電站機組安裝、維護及安全管理工作。
唐炯(1988-),四川邛崍人,助理工程師,長期從事水電站輔助設備運行維護工作。
郭安奎(1986-),甘肅靈臺,助理工程師,從事水電站運行維護管理及企業(yè)標準化管理工作。