張 斌
(南京天加熱能技術有限公司,江蘇 南京 210009)
某煉廠苯罐區(qū)有3臺內(nèi)浮頂儲罐,儲罐總?cè)莘e15000 m3,儲罐的大、小呼吸排氣通過設置在罐頂?shù)暮粑y直排大氣,致使苯蒸汽排入大氣,造成苯的損耗,同時會污染大氣環(huán)境。通過對儲罐罐頂氣的采樣檢測,得出不同工作狀態(tài)下儲罐排氣中苯的含量,見表1。
表1 灌頂排放氣檢測數(shù)據(jù)
國家環(huán)保部在2015年5月正式頒布實施的GB31570-2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》中明確規(guī)定了石油煉制企業(yè)大氣污染物的排放限值,其中特征污染物苯的排放限值為≤4 mg/m3。
由表1可以看出,雖然處于不同操作狀態(tài)時罐頂氣中苯含量變化較大,但多數(shù)情況下其中的苯含量嚴重超過排放限值。基于以上原因,需要新建一套廢氣治理裝置,進行苯油氣的回收,減少環(huán)境污染。
當前,有機廢氣治理的主要技術有冷凝法、吸收法、吸附法、膜分離法、燃燒法等,這些工藝技術各有優(yōu)缺點及適合使用的工況。本裝置結(jié)合現(xiàn)場實際情況,采用冷凝-吸附組合技術,廢氣治理裝置由冷凝單元和吸附單元兩部分組成,裝置處理規(guī)模150 m3/h,治理后的排放氣滿足環(huán)保要求,同時還可以回收部分苯。裝置流程簡圖見圖1。
圖1 廢氣治理裝置流程簡圖
冷凝單元采用兩級機械制冷,一級制冷將廢氣冷卻到6℃,二級制冷將廢氣冷卻到-45℃。廢氣通過兩級冷卻后分離出其中大部分的苯,剩余的廢氣經(jīng)升溫至15℃左右后進入吸附單元進一步處理。
由于苯的冰點為5.53℃,為了防止低溫下分離出的苯在冷卻器內(nèi)壁結(jié)霜,長時間運行后形成冰堵,影響設備的穩(wěn)定運行,冷凝單元采用雙通道設計,并在控制上加入自動切換除霜系統(tǒng),以冷卻器的壓差為信號,當某一面的運行壓差達到一定值時,系統(tǒng)會自動切換冷凝通道并對原運行通道進項融霜。
冷凝及融霜階段產(chǎn)生的液態(tài)苯收集后通過泵送回苯儲罐回收利用。
冷凝單元的運行參數(shù)見表2。
表2 冷凝單元運行參數(shù)
冷凝單元出口的含苯廢氣進入吸附單元,在通過吸附劑床層時苯被吸附在活性炭的表面,從而實現(xiàn)苯的分離去除,吸附塔出口的廢氣通過排氣筒排入大氣。吸附單元采用變壓吸附工藝,兩臺吸附塔并聯(lián)設置,交替進行吸附/脫附操作。為了保證吸附塔出口的廢氣中苯含量小于標準限值,需要在吸附塔被穿透之前進行切換。
吸附塔內(nèi)裝填活性炭吸附劑,本項目選用的吸附劑為專門針對苯進行設計的,在操作條件下對苯具有良好的吸附和脫附能力,吸附劑的規(guī)格參數(shù)見表3。
表3 吸附劑的規(guī)格參數(shù)
吸附單元采用常壓吸附,真空脫附操作,系統(tǒng)配干式真空泵使吸附塔內(nèi)形成真空,為了平衡脫附后的塔內(nèi)壓力,系統(tǒng)采用氮氣對吸附塔進行吹掃。吸附系統(tǒng)的運行參數(shù)見表4。
表4 吸附系統(tǒng)的運行參數(shù)
有機廢氣治理裝置安裝調(diào)試結(jié)束后,一直處于穩(wěn)定運行狀態(tài),運行過程中持續(xù)不定期的裝置處理后的排放氣進行采樣,并采用氣相色譜法分析其中苯的濃度,其中某個星期的檢測結(jié)果見表5。
由檢測結(jié)果可知,裝置運行后,經(jīng)過處理后的廢氣中苯的濃度低于GB31570-2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》中規(guī)定的限值4 mg/m3,滿足排放的要求。
表5 裝置運行檢測結(jié)果
通過本裝置的運行結(jié)果,可知采用冷凝-吸附組合工藝技術處理苯罐區(qū)大、小呼吸排出的有機廢氣是可行的,處理后的排放氣可以滿足國家標準規(guī)定的排放要求,同時還可以回收部分苯。此外,這一結(jié)果對苯裝車、裝船等過程中產(chǎn)生的含苯廢氣的治理工藝的選擇可以起到良好的借鑒作用。