吳 霞,胡承建
(神龍汽車有限公司技術(shù)中心,湖北 武漢 430056)
江蘇鹽城明德汽車有限公司反饋一輛東風(fēng)標(biāo)致301,由神龍汽車有限公司生產(chǎn),購車日期:2014年1月16日,故障日期:2015年6月10日,配備EC5自然吸氣發(fā)動機(jī),故障里程:17 204 km??蛻舴从?,車輛在行駛中突然熄火。經(jīng)過4S店專業(yè)技術(shù)人員維修,發(fā)現(xiàn)該車點火線圈有輕微燒損。
1)讀取故障碼 使用診斷儀器讀取故障碼,根據(jù)故障代碼判斷,發(fā)動機(jī)電控單元 (CMM)、智能控制盒 (BSI)和電子穩(wěn)定系統(tǒng) (ESP)均報出不同的故障。其中,發(fā)動機(jī)電控單元報點火線圈控制故障與4S專業(yè)人員描述一致,如圖1所示。
2)故障件檢查 將點火線圈拆卸下來后,發(fā)現(xiàn)其表面有燒損的現(xiàn)象。根據(jù)電氣原理圖,檢查點火線圈對應(yīng)的熔斷絲,該熔斷絲已經(jīng)燒斷。用萬用表測量點火線圈連接器插針的電源端 (Pin5)與搭鐵端 (Pin6),發(fā)現(xiàn)2個端口短路。剖開連接器殼體,發(fā)現(xiàn)電源端 (Pin5)已經(jīng)燒斷。點火線圈電氣接口定義如下:Pin1為發(fā)動機(jī)氣缸1信號端;Pin2為氣缸2信號端;Pin3為氣缸3信號端;Pin4為氣缸4信號端;Pin5為供電端;Pin6為搭鐵端,如圖2所示。
3)點火線圈原理及結(jié)構(gòu) 在汽車發(fā)動機(jī)點火系統(tǒng)中,點火線圈是為點燃發(fā)動機(jī)氣缸內(nèi)空氣和燃油混合物提供點火能量的執(zhí)行部件。其主要工作是基于電磁感應(yīng)的原理,通過電子控制器接收發(fā)動機(jī)電控單元 (CMM)的指令關(guān)斷和打開點火線圈的初級回路,通過初級繞組的電流作為磁場儲存。當(dāng)初級繞組電流突然被切斷時,磁場衰減,使次級繞組產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,該感應(yīng)電動勢的電壓足以使火花塞放電。
圖2 點火線圈插接件端口定義
點火線圈結(jié)構(gòu)主要包括控制線、電容、線圈模塊、連接器、連接器插針、金屬導(dǎo)軌、殼體、電阻和橡膠護(hù)套等,如圖3所示。
圖3 點火線圈結(jié)構(gòu)圖
4)故障原因分析 故障件檢查顯示,點火線圈插接件的電源端 (Pin5)與搭鐵端 (Pin6)短接。為了查明真正的原因,分析工程師決定利用X光評估零件底座區(qū)域的品質(zhì),如圖4所示。X光分析顯示出2個關(guān)鍵點:①點火線圈連接器與殼體之間有很小的空隙;②連接器插針的電源端與搭鐵端之間 (俯視圖)在可見的空隙位置出現(xiàn)短接。經(jīng)過深入分析,點火線圈在高低溫工作時會通過空隙吸入潮氣,這樣導(dǎo)致連接器插針的電源端與搭鐵端之間短接。
圖4 點火線圈X光顯示圖
點火線圈的連接器與殼體之間有空隙,其主要原因是殼體底座的生產(chǎn)方式為覆模工藝,造成殼體底座與連接器之間出現(xiàn)脫開現(xiàn)象。根據(jù)點火線圈的外殼注塑工藝文件,殼體內(nèi)熱流道溫度大于230℃,但是成型的連接器在注塑模具腔外的實際溫度僅有80℃,二者之間不可能完全熔合。如果需要這兩者完全熔合,那么連接器溫度需要達(dá)到殼體內(nèi)熱流道的溫度,但是這個要求在二次覆模 (連接器供應(yīng)商先將連接器和插針一起注塑形成成型件提供給點火線圈供應(yīng)商)工藝時很難實現(xiàn),點火線圈殼體注塑見圖5。
圖5 點火線圈殼體注塑圖
點火線圈在二次覆模時易產(chǎn)生空隙,同時其在高低溫?zé)岘h(huán)境下吸入的潮氣在空隙內(nèi)堆積會使插針短接。供應(yīng)商針對此問題提出4種解決方案:①將點火線圈的連接器與殼體二次覆膜工藝改為一次覆膜工藝,整體注塑,避免出現(xiàn)不能熔合的問題;②在連接器與殼體空隙處外圍一圈開槽,然后在槽中添加防水的密封膠,防止潮氣進(jìn)入空隙;③在殼體內(nèi)部插針之間部位開槽,然后灌封樹脂,降低進(jìn)入縫隙的潮氣引起插針短接的風(fēng)險;④修改連接器的模具,在連接器插針的針腳和外邊沿一周增加箭頭型凸臺,減小點火線圈殼體底座與連接器之間產(chǎn)生空隙,降低因潮氣進(jìn)入產(chǎn)生插針短接的風(fēng)險。
根據(jù)供應(yīng)商的方案介紹資料分析,方案①的修改周期長,費用高;方案②、③修改周期長,而且費用需要待估算;相比前面3種方案,方案④的修改周期短,其周期只有其它方案的一半,費用也低,而且該方案經(jīng)過驗證后,其樣件能滿足要求。整車廠根據(jù)這4個方案的特點,以及當(dāng)前售后故障問題解決的緊急性需求,最終采用方案④。
方案④的具體操作過程如下:修改連接器的模具,在連接器的插針針腳和邊沿處增加箭頭型凸臺,其3D示意圖如圖6所示,圖6中①②③為增加的凸臺。增加凸臺后,點火線圈殼體底座注塑后的剖面空隙效果如圖7所示,將其更改前后的狀態(tài)進(jìn)行對比,空隙明顯變小。改后的點火線圈樣件在原先測試要求的基礎(chǔ)上,增加空氣熱沖擊、循環(huán)連潮濕接頭后電性能測試、冰水熱沖擊后電性能測試、X光分析等新的測試要求,經(jīng)過驗證,滿足測試要求。
圖6 修改連接器模具增加凸臺3D示意圖
圖7 修改連接器模具前后空隙對比圖
點火線圈是汽車點火系統(tǒng)的重要器件,其工作性能的好壞直接影響到火花塞火花的強弱,繼而影響發(fā)動機(jī)的燃燒情況。本次點火線圈的燒損直接導(dǎo)致發(fā)動機(jī)熄火,其原因是連接器中的插針短路。如果點火線圈采用二次覆膜的工藝,其殼體與連接器之間會容易產(chǎn)生空隙;同時,點火線圈在高低溫工作時會通過空隙吸入潮氣,從而導(dǎo)致連接器內(nèi)部插針短接。為避免出現(xiàn)這種狀況,產(chǎn)品設(shè)計工程師在零件開發(fā)階段可以優(yōu)先考慮整體注塑的方案,降低零件燒損失效的風(fēng)險。