張道鋒, 胡茂龍, 尹 聰
(瑞星集團(tuán)股份有限公司, 山東東平 271500)
瑞星集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱瑞星股份)55 t/h三廢爐規(guī)格型號(hào)為Q185/950-55-3.82/450,于2010年10月開(kāi)車。2011年8月28日至9月4日,瑞星股份對(duì)60 t/h三廢爐進(jìn)行了技術(shù)改造。主要將燃燒室爐膛的直徑由原來(lái)4.05 m縮減至了2.60 m;隨著爐墻的加厚,煤管、播煤風(fēng)管、熱電偶及測(cè)壓套管也相應(yīng)地加長(zhǎng)了0.70 m,二次風(fēng)底側(cè)入爐管加長(zhǎng)了0.45 m;螺旋給煤機(jī)由原來(lái)的長(zhǎng)5.00 m改為了長(zhǎng)3.50 m;用小皮帶替代了往復(fù)給煤機(jī);在一次風(fēng)管與二次風(fēng)管之間增加了串閥。
2014年4月13日至5月2日進(jìn)行了一次大修,期間更換了水冷壁管、過(guò)熱器管及部分風(fēng)帽,進(jìn)行大修的主要原因是過(guò)熱器爆管頻繁,影響鍋爐運(yùn)行。
2016年6月22日,三廢爐檢修開(kāi)車,因空氣預(yù)熱器磨損、腐蝕泄漏嚴(yán)重,影響開(kāi)車一次,直到28日更換空預(yù)器后才開(kāi)車成功。
2016年12月至2017年4月,又進(jìn)行了一次大修,此次大修項(xiàng)目比較多,更換了過(guò)熱器、省煤器、水冷壁、鍋爐管、風(fēng)帽等,并澆筑了爐墻。
2010年10月30日開(kāi)車后、2011年8月28日至9月4日改造后、2017年4月大修開(kāi)車后的對(duì)比數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 對(duì)比數(shù)據(jù)
分析數(shù)據(jù)后可知,影響三廢爐點(diǎn)火的主要因素有風(fēng)帽,底料,流化試驗(yàn)參數(shù),煙煤、木炭量,設(shè)備狀態(tài)(風(fēng)機(jī)、風(fēng)擋、空預(yù)熱器、串閥等),起火過(guò)程控制等6個(gè)方面[1]。下面分別對(duì)各影響因素進(jìn)行總結(jié)。
風(fēng)帽要求完好,頂部磨損不能出現(xiàn)漏氣,型號(hào)與原廠設(shè)計(jì)一致,外形及規(guī)格不宜改動(dòng),關(guān)鍵指標(biāo)是風(fēng)帽眼與底部澆注料間隙控制不大于10 mm,過(guò)大會(huì)影響流化的風(fēng)量,過(guò)小容易增加澆筑難度,且風(fēng)帽眼每次開(kāi)車人工通風(fēng)帽眼,防止有堵塞造成流化不良。
另外,下渣管澆筑,風(fēng)室清理也非常重要,處理不好同樣影響流化試驗(yàn)的效果。
底料直接影響流化試驗(yàn)的效果及起火升溫的情況。底料原則上選用三廢爐的下出渣,但是為了確保流化效果同時(shí)還要保證底料蓄熱,故需要對(duì)底料進(jìn)行篩選。
2017年10月15日開(kāi)車,因篩選的粒徑過(guò)大,出現(xiàn)難流化的情況,后更換部分細(xì)料,流化效果有所好轉(zhuǎn),開(kāi)車升溫比較容易。
底料主要分為粗料和細(xì)料,粗料顏色發(fā)紅,粒徑大,有氣孔,質(zhì)量偏輕,主要用來(lái)蓄熱;細(xì)料顏色白,粒徑非常小,內(nèi)含細(xì)末和碎渣,容易流化但是細(xì)末蓄熱差。細(xì)料比例控制在20%~25%,過(guò)多點(diǎn)火難度大不易提高溫度,過(guò)少不容易流化,一次風(fēng)用量大,消耗木炭和煙煤多,控制難度大同樣不易點(diǎn)火成功。
底料總量控制加入后料層為350~400 mm,過(guò)多或過(guò)少同樣存在流化和蓄熱的問(wèn)題。
流化試驗(yàn)一次風(fēng)開(kāi)度30%~50%,與風(fēng)擋有關(guān),一次風(fēng)量20 000~25 000 m3/h,所以流量計(jì)不能隨便校驗(yàn),目的是確保參考價(jià)值,風(fēng)電流6.0 A左右,不宜過(guò)高,風(fēng)室壓力7.0~9.0 kPa,引風(fēng)機(jī)開(kāi)度60%以下。
風(fēng)量不足,檢查空預(yù)器損壞情況,2016年6月開(kāi)車,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)量?jī)H15 000 m3/h。但是因底料使用的細(xì)料多,雖然流化但多次點(diǎn)不著火,最后檢查發(fā)現(xiàn)空預(yù)器腐蝕損壞。一次風(fēng)擋開(kāi)度過(guò)大,風(fēng)機(jī)電流過(guò)高,風(fēng)室壓力高,一般要檢查底料和風(fēng)帽,底料使用過(guò)后,風(fēng)帽澆筑尺寸不合格容易造成風(fēng)量過(guò)大,所以需要在開(kāi)車過(guò)程中嚴(yán)抓檢修質(zhì)量,確保流化試驗(yàn)合格。幾次成功開(kāi)車流化試驗(yàn)的數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 成功開(kāi)車流化試驗(yàn)數(shù)據(jù)
木炭床上點(diǎn)火原理:使用木炭加熱底料,帶入初始的熱量,同時(shí)使用木炭點(diǎn)燃煙煤,再使用煙煤進(jìn)一步加熱底料,等床溫達(dá)到白煤末著火點(diǎn)后,引燃白煤末,通過(guò)風(fēng)量和給煤數(shù)平衡爐溫為900~1 000 ℃,煙氣中氧的體積分?jǐn)?shù)為7%~10%[2]。各種燃料的著火點(diǎn)和熱值見(jiàn)表3。
煙煤要求含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于6%,越干越好,存放時(shí)間太長(zhǎng)揮發(fā)分少,不容易著火,最好使用新進(jìn)廠煙煤,所以一般開(kāi)車前更換煙煤和料倉(cāng)原料。點(diǎn)火前可以先將3~5 t煙煤通過(guò)斗提機(jī)加入空料倉(cāng)。
木炭需要著透,防止起火時(shí)燃燒不充分升溫困難,不能出現(xiàn)硬塊或燃燒不完全情況。木炭分兩個(gè)爐門點(diǎn)著后均勻加入,總加入量一次16袋,一袋30 kg。
表3 各種燃料的著火點(diǎn)和熱值
設(shè)備狀態(tài)容易被忽略,要確保風(fēng)擋、串閥處于原來(lái)狀態(tài),停車大修要檢查空預(yù)器,出現(xiàn)泄漏要進(jìn)行焊補(bǔ),否則將影響流化試驗(yàn)的數(shù)據(jù),影響開(kāi)車的調(diào)整。
起火是三廢爐開(kāi)車最重要的部分,成功與否往往就在開(kāi)車的幾分鐘時(shí)間,期間要嚴(yán)格注意爐溫和給煤數(shù)的控制。因?yàn)闊犭娕紝?duì)溫度的反應(yīng)較慢,爐溫每3 s才刷新一個(gè)數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)是連續(xù)的,所以數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)(DCS)顯示的爐溫是比較滯后的,操作人員點(diǎn)火一般都參考煙氣中氧含量來(lái)控制給煤數(shù)和風(fēng)量。
起火前先啟動(dòng)引風(fēng)機(jī),再將引風(fēng)機(jī)風(fēng)擋調(diào)節(jié)至流化試驗(yàn)開(kāi)度,然后開(kāi)鼓風(fēng)機(jī),將風(fēng)擋調(diào)節(jié)至流化試驗(yàn)位置,爐溫逐漸升高,氧含量逐漸降低,說(shuō)明木炭經(jīng)一次風(fēng)助燃后已經(jīng)開(kāi)始加快釋放熱量,這期間要人工從螺旋給煤機(jī)處加入煙煤,確保爐膛內(nèi)燃料燃燒,爐溫逐漸升高,一般爐溫升至400 ℃時(shí)(達(dá)到煙煤著火點(diǎn)),使用皮帶輸送煙煤,通過(guò)控制給煤數(shù)來(lái)控制燃燒時(shí)的爐溫,當(dāng)氧體積分?jǐn)?shù)降至3%左右,或者降得速率過(guò)快時(shí),停止加入煙煤,如果氧體積分?jǐn)?shù)還繼續(xù)降低,則加大一次風(fēng)量;如果爐溫過(guò)高達(dá)到1100 ℃,氧含量仍然不見(jiàn)升高,為了防止結(jié)疤,可大幅度加大一次風(fēng)量,盡量疏松料層降溫,直到氧含量開(kāi)始降低,再調(diào)整至流化試驗(yàn)風(fēng)擋位置。
整個(gè)過(guò)程要求操作人員判斷準(zhǔn)確,控制果斷,且反應(yīng)敏捷,有預(yù)見(jiàn)性。需時(shí)刻關(guān)注氧含量的變化,一旦出現(xiàn)滅火,馬上根據(jù)爐溫情況進(jìn)行降溫處理,防止結(jié)疤延誤開(kāi)車進(jìn)度。
總結(jié)現(xiàn)階段點(diǎn)火過(guò)程,底料的選擇很重要。底料蓄熱效果好,流化適宜,爐溫升高與降低較平緩,過(guò)程容易控制;底料蓄熱差,爐溫會(huì)出現(xiàn)升溫快、降溫也快的情況,給煤數(shù)難適應(yīng)爐溫變化,導(dǎo)致起火失敗。每次開(kāi)車都要進(jìn)行總結(jié),對(duì)新采集的數(shù)據(jù),分析出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)的原因,制定應(yīng)對(duì)措施。
Q185/950-55-3.82/450型小型三廢爐蒸發(fā)量小,一般采用床下點(diǎn)火,費(fèi)用高,而采用木炭床上點(diǎn)火,能大大節(jié)省費(fèi)用。
以柴油為燃料的床下點(diǎn)火方式操作簡(jiǎn)單,但是一次點(diǎn)火消耗柴油量比較大,以55 t/h三廢鍋爐為例,每次點(diǎn)火需要2 t柴油,按7 500元/t計(jì)算,柴油的費(fèi)用高達(dá)15 000元,而且柴油的運(yùn)輸和儲(chǔ)存,油庫(kù)的安全設(shè)施管理都需要非常大的人力、物力投資,一個(gè)小型的油庫(kù)投資一次大約要幾十萬(wàn)元,還要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的安全、消防審批,后期安全管理難度也非常大。
以木炭為燃料的床上點(diǎn)火較簡(jiǎn)單,以55 t/h三廢爐為例,點(diǎn)火一次只需要木炭500 kg,即點(diǎn)一次火只需要1 500元左右,成本僅為以柴油為燃料的床下點(diǎn)火的十分之一,缺點(diǎn)是操作較難掌握,對(duì)底料篩選要求較高。
采用木炭床上點(diǎn)火方式,既能節(jié)省成本,還能減少投資,同時(shí)減少油庫(kù)安全管理的隱患,目前很多廠家仍運(yùn)行小型的三廢爐來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保。