鄭衛(wèi)東,李海洋,熊志成,杜 璞
(華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠,浙江 臺(tái)州 317604)
《浙江省人民政府關(guān)于印發(fā)大氣污染物防治行動(dòng)計(jì)劃(2013—2017)的通知》(浙政發(fā)[2013]59號(hào))要求[1],浙江省區(qū)域電廠粉塵排放質(zhì)量濃度(以下簡(jiǎn)稱“濃度”)不大于 5 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),下同),要實(shí)現(xiàn)該目標(biāo),電除塵改造是電廠環(huán)保改造的重點(diǎn)之一。某發(fā)電廠4×1000MW超超臨界燃煤火力發(fā)電機(jī)組建成于2007年,每臺(tái)機(jī)組原配套2臺(tái)3室4電場(chǎng)電除塵器,1—4電場(chǎng)工頻電源,2012年將1、2電場(chǎng)改造為高頻電源,設(shè)計(jì)保證除塵效率為99.7%。
電除塵提效改造中,對(duì)電除塵入口氣力分布均流進(jìn)行改造,灰斗電加熱器改造為蒸汽加熱器;電場(chǎng)進(jìn)行分區(qū)改造,左右布置,最終將24個(gè)電場(chǎng)改造為36個(gè)電場(chǎng)(12個(gè)大電場(chǎng)、24個(gè)小電場(chǎng));電除塵器全部電場(chǎng)電源更換為高頻電源。采用低低溫電除塵器并配合電源改造后,保證除塵效率不低于99.925%,出口粉塵濃度不大于15 mg/m3;電除塵器本體阻力不大于200 Pa,電除塵本體漏風(fēng)率不大于2%。
電廠主機(jī)及脫硫采用DCS(分散控制系統(tǒng))控制,系統(tǒng)選用艾默生過(guò)程控制公司的Ovation系統(tǒng)?;?、灰渣、電除塵及輸煤系統(tǒng)采用PLC(可編程邏輯控制器)系統(tǒng),其中化水、灰渣、電除塵通過(guò)輔網(wǎng)進(jìn)行集成,實(shí)行集中控制,如圖1所示。
電除塵控制系統(tǒng)大致可以分為兩部分,即電除塵高壓部分(電源部分)和低壓部分(振打、加熱、熱風(fēng)吹掃、灰斗等)。其中,高壓部分3、4電場(chǎng)的工頻電源控制器為單片機(jī),1、2電場(chǎng)的高頻電源控制器為西門子S7-200PLC。高壓部分由就地控制器控制,同時(shí)與電除塵PLC通信,實(shí)現(xiàn)PLC遠(yuǎn)方控制和就地操作,低壓部分直接由PLC控制[2]。電除塵控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖1 輔網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
圖2 電除塵控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
電除塵控制系統(tǒng)并入輔網(wǎng),存在以下幾個(gè)方面問(wèn)題:一是操作員站響應(yīng)速度慢;二是網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定[3],每年均發(fā)生網(wǎng)絡(luò)中斷故障,其中2013—2014年發(fā)生網(wǎng)絡(luò)中斷故障6次。
輔網(wǎng)采用PLC控制,IFIX服務(wù)器上共配置超過(guò)36 000個(gè)通信點(diǎn),根據(jù)IFIX性能設(shè)計(jì),超出20 000個(gè)通信點(diǎn)將造成整個(gè)通信輪詢過(guò)程的緩慢。由于數(shù)據(jù)庫(kù)大導(dǎo)致丟包現(xiàn)象集中發(fā)生在輔網(wǎng)內(nèi)各子系統(tǒng)。而且輔網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,PLC型號(hào)不統(tǒng)一,最終導(dǎo)致操作員站響應(yīng)緩慢,一般需要5 s左右方可收到反饋。
輔網(wǎng)IP地址的分配缺乏統(tǒng)一性,由于輔網(wǎng)各子系統(tǒng)的改造和擴(kuò)容,備用IP地址資源不足,一方面增加了系統(tǒng)使用和維護(hù)的難度,另一方面也導(dǎo)致一些系統(tǒng)改造后難以接入輔網(wǎng),例如本次電除塵高頻電源改造項(xiàng)目,最少需要增加3個(gè)IP地址,輔網(wǎng)已經(jīng)沒(méi)有合適網(wǎng)段。
另外,PLC控制系統(tǒng)組成的輔網(wǎng)相對(duì)孤立,歷史數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、曲線調(diào)取、時(shí)鐘統(tǒng)一等也不同程度存在問(wèn)題。
電除塵進(jìn)行提效改造后,增加12個(gè)高頻電源,如果采用PLC控制系統(tǒng)并入原有的輔網(wǎng)系統(tǒng),每個(gè)高頻電源大約增加20個(gè)模擬量通信點(diǎn),輔網(wǎng)的負(fù)荷將進(jìn)一步加重,控制系統(tǒng)不同步進(jìn)行改造,必將成為薄弱環(huán)節(jié)。為了提高電除塵控制系統(tǒng)可靠性,在電除塵改造中配套實(shí)施了電除塵PLC控制系統(tǒng)與主機(jī)DCS一體化改造[4]。
首先將雙極性 DVB/CAR/PDMS(50/30 μm)固相微萃取頭置于GC-MS儀進(jìn)樣口進(jìn)行老化處理,老化溫度250 ℃,老化時(shí)間為30 min,載氣流速為1.3 mL/min,載氣為氦氣。
通過(guò)電除塵控制系統(tǒng)一體化改造[5-6],可以有效解決存在的系統(tǒng)老化問(wèn)題,提高系統(tǒng)可靠性。
改造后電除塵DCS基本結(jié)構(gòu)與主機(jī)DCS保持一致,考慮到主機(jī)版本較低,電除塵系統(tǒng)采用最新版本系統(tǒng),待主機(jī)升級(jí)后進(jìn)行合并。
以2號(hào)機(jī)組為例,將電除塵PLC控制系統(tǒng)改造為Ovation 3.5 Windows版本系統(tǒng)。電除塵DCS配置包含1套服務(wù)器、2套歷史站、2套操作員站、1套工程師站。時(shí)鐘接入電廠GPS(全球定位系統(tǒng))中心,配置2臺(tái)控制站,分別控制1-3室(A側(cè))及4-6室(B側(cè))電場(chǎng),2對(duì)控制器實(shí)現(xiàn)A側(cè)與B側(cè)電場(chǎng)分散控制??刂破鞫x為DROP35/36,方便與主機(jī)DCS合并。電除塵低壓部分(原PLC控制)直接進(jìn)入DCS控制,高壓部分保留原有控制器,通過(guò)通信方式進(jìn)入DCS,DCS電源取自主機(jī)UPS(不間斷電源)。在不改變電除塵控制策略基礎(chǔ)上,結(jié)合目前DCS的設(shè)計(jì)理念,重新設(shè)計(jì)電除塵畫(huà)面,重新進(jìn)行電除塵組態(tài)和系統(tǒng)調(diào)試。改造后的電除塵控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 改造后的電除塵控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
硬件方面:由發(fā)電廠技術(shù)人員負(fù)責(zé)核對(duì)原有I/O(輸入/輸出)清冊(cè)的正確性,確保正確后作為DCS設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。原有PLC控制根據(jù)模擬量和開(kāi)關(guān)量劃分,分別放置不同控制柜,DCS設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)A側(cè)、B側(cè)分散設(shè)計(jì)。使用原有舊電纜,為防止電纜長(zhǎng)度不足,控制柜沿著電纜來(lái)向移動(dòng)1 m后布置。為保證擴(kuò)展性,以便后期將除渣、輸灰系統(tǒng)并入電除塵系統(tǒng),電源柜、網(wǎng)絡(luò)柜、控制柜分開(kāi)布置,保留約20%的I/O端口裕量??刂乒?、網(wǎng)絡(luò)柜、電源柜如圖4所示。改造淘汰的PLC作為化水系統(tǒng)的備件。
圖4 網(wǎng)絡(luò)柜、控制柜、電源柜
施工前,核對(duì)圖紙及資料,做好開(kāi)工前準(zhǔn)備工作,確認(rèn)無(wú)誤。施工步驟如下:
(1)系統(tǒng)備份,確認(rèn)無(wú)誤后停電。
(2)核對(duì)控制站所有接線,做好標(biāo)識(shí)。
(3)拆除原有的控制器、相關(guān)硬件及電纜。
(4)安裝DCS機(jī)柜及必要硬件。
(5)核對(duì)電纜并接線。
(6)網(wǎng)線敷設(shè)及系統(tǒng)連接,檢查無(wú)誤,系統(tǒng)上電。
(7)電除塵DCS邏輯組態(tài),軟件下裝。
(8)系統(tǒng)聯(lián)調(diào),整體調(diào)試。
軟件方面:電除塵DCS搭建、邏輯組態(tài)、歷史數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等由DCS廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)完成。原電除塵廠家人員負(fù)責(zé)提供PLC控制邏輯及控制說(shuō)明,DCS廠家人員根據(jù)原控制圖紙及控制說(shuō)明進(jìn)行轉(zhuǎn)換,編寫(xiě)改造邏輯控制說(shuō)明,發(fā)電廠相關(guān)人員進(jìn)行審核,確保與原有控制方案一致后開(kāi)始組態(tài)。流程圖畫(huà)面、控制邏輯的組態(tài)由DCS廠家人員提供模板,發(fā)電廠人員選擇組態(tài)風(fēng)格后實(shí)施。
DCS操作與高頻電源控制器就地控制切換如何實(shí)現(xiàn),是電除塵控制系統(tǒng)改造的一個(gè)難點(diǎn)。在原有的PLC控制模式下,通過(guò)電除塵PLC對(duì)高頻電源就地控制器(S7-200PLC)內(nèi)部地址進(jìn)行讀寫(xiě)操作,PLC指令執(zhí)行一次,需要就地操作時(shí),就地控制面板直接寫(xiě)入控制器內(nèi)部地址,容易實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方就地控制。但DCS與控制器通信時(shí),DCS每個(gè)掃描周期內(nèi)都會(huì)輸出當(dāng)前數(shù),導(dǎo)致就地控制器內(nèi)部地址不斷被寫(xiě)入指令,就地操作面板無(wú)法有效寫(xiě)入。
為了使高壓部分實(shí)現(xiàn)就地、遠(yuǎn)程控制,改設(shè)DCS通信卡(ELC 卡)中“EXCEPTION”功能, 即設(shè)置為更改優(yōu)先,可實(shí)現(xiàn)上位機(jī)與就地并列操作。模擬量指令時(shí),利用通信讀取就地控制器寄存器實(shí)際數(shù)值,實(shí)現(xiàn)跟蹤。當(dāng)需要DCS輸入設(shè)定值時(shí),通過(guò)確認(rèn)按鈕將操作員指令寫(xiě)入,確認(rèn)之后指令保持當(dāng)前值,如圖5所示。開(kāi)關(guān)量控制中,高頻部分也存在同樣問(wèn)題,可以讀取就地控制器指令,復(fù)位DCS指令,實(shí)現(xiàn)就地、遠(yuǎn)程更改優(yōu)先,如圖6所示。
圖5 模擬量指令DCS邏輯
圖6 開(kāi)關(guān)量指令DCS邏輯
高頻部分通信的可靠性是首要問(wèn)題,也是另一個(gè)難點(diǎn)。整臺(tái)機(jī)組的2個(gè)除塵器,每個(gè)3通道(室),每通道6個(gè)電場(chǎng),共6個(gè)高頻電源,設(shè)置1個(gè)JHNet-Ⅲ型RS485/TCP通信適配器,即A側(cè)3室18個(gè)電場(chǎng)高頻電源控制器通信并聯(lián)后進(jìn)入3個(gè)適配器,轉(zhuǎn)換成以太網(wǎng)進(jìn)入控制系統(tǒng),適配器的IP地址獨(dú)立,接至通信箱的交換機(jī)上,適配器通信箱如圖7所示,2個(gè)除塵器共6個(gè)適配器。通信箱交換機(jī)與DCS柜交換機(jī)之間采用光纖連接,為保證通信響應(yīng)速度,每個(gè)適配器對(duì)應(yīng)1只ELC卡,分別和DCS的6只通信卡進(jìn)行通信。
電除塵的操作、顯示、報(bào)警功能在DCS中實(shí)現(xiàn)。工程師站設(shè)置在電控樓,1臺(tái)操作員站設(shè)在主控DCS,由集控值班員監(jiān)盤,電除塵并入單元機(jī)組控制模式。操作員站可以設(shè)置每臺(tái)高頻電源工作電壓、電流等。另外,設(shè)計(jì)了除塵器粉塵閉環(huán)控制功能[7],即每個(gè)通道根據(jù)粉塵濃度,選擇電壓、電流大小,在滿足排放要求前提下,降低能耗。由于粉塵控制滯后等原因,沒(méi)有投運(yùn)該功能。
圖7 適配器通信箱
調(diào)試中遇到了就地控制器與DCS通信的問(wèn)題。雖然通信正常,但指令執(zhí)行到反饋到達(dá)的時(shí)間較長(zhǎng),一般6 s左右。由于涉及就地控制器、通信及DCS幾個(gè)環(huán)節(jié),經(jīng)過(guò)反復(fù)排查和試驗(yàn),將DCS組態(tài)及通信點(diǎn)移入控制器三區(qū),掃描周期修改為250 ms,通信速率提高明顯,指令發(fā)出到反饋到達(dá)的時(shí)間小于2 s,可以滿足日??刂菩枨?。
改造后電除塵DCS的CPU(中央處理器)負(fù)荷率小于5.6%,I/O端口裕量大于20%,電源裕量大于70%,通信總線負(fù)荷率小于5%,各性能指標(biāo)均優(yōu)良。
系統(tǒng)改造后的優(yōu)勢(shì)包括:
(1)對(duì)輔網(wǎng)通信有利。4臺(tái)機(jī)組進(jìn)行電除塵改造后,輔網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)減少超過(guò)9 000點(diǎn)。輔網(wǎng)通信負(fù)荷降低,有效降低了系統(tǒng)通信傳輸延時(shí)。
(2)提高了環(huán)保數(shù)據(jù)可靠性,降低了環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。改造后電除塵歷史站雙冗余配置,其中1臺(tái)歷史服務(wù)器故障不影響數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)4年以上。歷史數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間同步,消除了因輔網(wǎng)沒(méi)有GPS授時(shí)導(dǎo)致的歷史數(shù)據(jù)時(shí)間不同步的現(xiàn)象。
(3)提高了機(jī)組熱工自動(dòng)化水平,機(jī)組整體協(xié)調(diào)性提高[8]。一體化改造后,主機(jī)與電除塵作為一個(gè)整體進(jìn)行控制,電除塵運(yùn)行情況可第一時(shí)間在主機(jī)報(bào)警,提高了電除塵故障預(yù)警及應(yīng)急能力。
(4)人機(jī)界面友好。PLC控制輔網(wǎng)集成時(shí),畫(huà)面不友好,歷史曲線調(diào)取不便,改造后可以方便地進(jìn)行電除塵相關(guān)數(shù)據(jù)查閱,為電除塵運(yùn)行狀況的分析提供了便利,運(yùn)行人員反映良好。
改造前后性能對(duì)比見(jiàn)表1。
表1 改造前后性能對(duì)比
電除塵PLC控制系統(tǒng)改造為DCS控制可以在大型火電機(jī)組上實(shí)施,實(shí)現(xiàn)一體化控制后,可以實(shí)現(xiàn)電除塵單元制方式,減少輔網(wǎng)運(yùn)行人員,提高電除塵控制系統(tǒng)可靠性。電除塵實(shí)現(xiàn)DCS控制,可以為電廠實(shí)現(xiàn)全廠一體化控制、消除信息孤島奠定基礎(chǔ)。高壓部分通過(guò)通信進(jìn)入DCS實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,低壓部分直接進(jìn)入DCS控制,可以在減少投資的情況下取得較好的可靠性。本案例可為同類型電廠電除塵控制系統(tǒng)改造工程提供借鑒。