韓旭鑫
(河鋼集團(tuán)宣鋼公司二鋼軋廠,河北 張家口 075100)
鋼水爐外精煉是為適應(yīng)鋼品種質(zhì)量的提高,開發(fā)新品種以及生產(chǎn)過程合理化不可缺少的工序,成為現(xiàn)代煉鋼、連鑄生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié)。隨著宣鋼公司“優(yōu)轉(zhuǎn)特”模式的推進(jìn),特鋼品種開發(fā)及產(chǎn)量提升,對爐外精煉設(shè)備穩(wěn)定、高效運(yùn)行提出了更高的要求。目前,150 t爐區(qū)爐外精煉工藝為LF-RH模式,裝配兩座雙工位LF鋼包精煉爐、一座雙工位RH真空精煉爐。RH精煉爐由上海寶鋼工程技術(shù)有限公司總體設(shè)計安裝,屬于兩車兩位型雙工位,設(shè)計能力為年產(chǎn)165萬噸,于2015-09-16順利投產(chǎn)。投產(chǎn)后,RH精煉爐在公司“優(yōu)轉(zhuǎn)特”實施過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,主要承擔(dān)GCr15軸承鋼、35MnBH履帶鋼等特鋼的生產(chǎn)冶煉。RH精煉爐生產(chǎn)所用能源介質(zhì)非常集中,鑒于其間斷性生產(chǎn)的組織模式,如何在保證設(shè)備正常維護(hù)的情況下實現(xiàn)節(jié)能降耗,是我們需要解決的主要問題。
夏季,在RH非冶煉時需要停送氣體介質(zhì),降低能耗,濁環(huán)水系統(tǒng)同樣具備停送條件,而軟環(huán)水系統(tǒng)由于涉及附帶主控室、電氣室水冷空調(diào)供水,為保證空調(diào)正常運(yùn)轉(zhuǎn)不具備停水條件,因而造成軟水系統(tǒng)水、電浪費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計,每日產(chǎn)生額外費(fèi)用約1萬元。鑒于RH精煉爐非冶煉狀況下造成的水、電、蒸汽消耗,需要對軟環(huán)水系統(tǒng)、蒸汽供汽系統(tǒng)進(jìn)行改造優(yōu)化,以降低能源介質(zhì)消耗。針對軟環(huán)水中水冷空調(diào)供水問題,改造管路時將水冷空調(diào)從軟環(huán)水系統(tǒng)脫離,單獨(dú)接引空調(diào)水供水,保證水冷空調(diào)正常工作,這樣軟環(huán)水系統(tǒng)就可以停泵停水,降低消耗。
冬季,為滿足真空抽氣系統(tǒng)及管路防凍保溫需要,蒸汽要以5 t/h耗量供應(yīng),而這些暖管蒸汽全部由75 t鍋爐外供,隨之帶來蒸汽成本增加。冬季,真空抽氣系統(tǒng)暖管汽源可以利用轉(zhuǎn)爐余熱,鍋爐蒸汽由蓄熱站倒供實現(xiàn),這樣既充分利用了轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽,又降低了75 t鍋爐外供蒸汽暖管產(chǎn)生的能源成本。
精煉溫度是生產(chǎn)過程的重要參數(shù),也是制約生產(chǎn)成本的重要因素。溫度過高會對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生重大影響,溫度過低又會導(dǎo)致連鑄機(jī)絮流事故,將溫度穩(wěn)定在需要的范圍,避免能源浪費(fèi)是節(jié)能降耗的重要手段。
在當(dāng)前微利乃至不盈利的鋼鐵市場新格局下,為了充分對RH精煉爐設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行挖潛,本著降本增效、節(jié)能降耗的原則,經(jīng)對存在問題的研究論證,最終形成的改造方案為:將RH精煉爐空調(diào)水總管從軟環(huán)水脫離斷開,由主廠房B列112線空調(diào)水總管單獨(dú)接引一趟專供RH精煉爐空調(diào)水管。具體路由為:由C列112線空調(diào)水總管引出DN80空調(diào)水,沿112線至E列,走E列管道支架延伸至RH精煉爐16.2 m平臺,在16.2 m平臺管道沿至F列,從F列下沿至7.6 m平臺下方,與現(xiàn)空調(diào)水DN80主管聯(lián)通。該方案需增加DN80管道長度約為370 m,在C列進(jìn)回水處各增加DN80閥門一套,便于日后管路維檢。改造后,水冷空調(diào)單獨(dú)由空調(diào)水供水,夏季在RH精煉爐非冶煉時即可實現(xiàn)軟環(huán)水系統(tǒng)停泵停水、節(jié)能降耗。水冷空調(diào)供水從軟環(huán)水系統(tǒng)脫離后,主控室、電氣室水冷空調(diào)運(yùn)行正常,夏季RH精煉爐非冶煉時具備停送軟環(huán)水節(jié)能的條件。軟環(huán)水系統(tǒng)改造后水冷空調(diào)運(yùn)行良好,實現(xiàn)了設(shè)備本體水與空調(diào)水單獨(dú)控制,便于設(shè)備系統(tǒng)維檢,同時又實現(xiàn)了節(jié)能降耗。改造前,在RH精煉爐非冶煉時無法停用軟環(huán)水,供水流量為310 m3/h,每天產(chǎn)生水、電成本費(fèi)用約為1萬元;改造后,按目前RH產(chǎn)能統(tǒng)計,每月有15天非冶煉時間,非冶煉時具備停送軟環(huán)水條件,每年按6個月計,則共節(jié)約能耗成本90萬元。
原75 t鍋爐供RH暖管蒸汽改為150 t轉(zhuǎn)爐自產(chǎn)飽和蒸汽進(jìn)行暖管,暖管蒸汽量壓力控制在0.6~1.0 MPa之間(流量約為5 t/h)。蒸汽由余熱鍋爐供汽管路閥組12、15號調(diào)節(jié)閥供汽,經(jīng)由75 t鍋爐供汽管路旁通6號閥進(jìn)行送汽。75 t鍋爐供汽管路旁通6號閥開度控制在50%~100%,75 t鍋爐供汽管路調(diào)節(jié)閥主路閥門處于關(guān)閉狀態(tài),DN250連通管閥門處于關(guān)閉狀態(tài)。RH精煉爐生產(chǎn)前切換到RH爐供汽模式。暖管蒸汽供汽模式優(yōu)化后,75 t外供蒸汽即可停用,利用轉(zhuǎn)爐自產(chǎn)飽和蒸汽供汽,保證滿足真空抽氣系統(tǒng)及管路防凍保溫需要。RH精煉爐暖管蒸汽供汽模式優(yōu)化后,可滿足系統(tǒng)冬季暖管需要。蒸汽供汽模式的優(yōu)化達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),大大降低了外供蒸汽能耗成本,充分利用轉(zhuǎn)爐飽和蒸汽實現(xiàn)了冬季設(shè)備維保。優(yōu)化前,RH精煉爐真空抽氣系統(tǒng)暖管需75 t鍋爐外供蒸汽,冬季供汽流量為5 t/h,蒸汽成本140元/t。改用轉(zhuǎn)爐自產(chǎn)飽和蒸汽暖管后,飽和蒸汽比高溫高壓蒸汽沿途損失低約10%,即可節(jié)約外供蒸汽沿途損失的成本,按目前RH產(chǎn)能統(tǒng)計每月有15 d非冶煉時間,非冶煉時冬季防凍保溫需暖管每年按5個月計,則共節(jié)約能耗成本12.6萬元。
組織技術(shù)人員對現(xiàn)場原有二級數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化,開發(fā)精煉溫度查詢系統(tǒng),實現(xiàn)煉鋼與精煉工序?qū)囟葦?shù)據(jù)同步共享,根據(jù)實際需求確定數(shù)據(jù)鋼種、熔煉號、包況、溫度、時間等信息采集點(diǎn),通過對數(shù)據(jù)采集點(diǎn)的分析,建立數(shù)據(jù)庫ER圖和關(guān)系模式,進(jìn)行數(shù)據(jù)庫設(shè)計,創(chuàng)建相應(yīng)的數(shù)據(jù)表和視圖,編制數(shù)據(jù)庫程序,采用DBLINK+存儲過程+JOB的數(shù)據(jù)庫程序處理模式,對數(shù)據(jù)進(jìn)行初步處理。根據(jù)需求,為保證系統(tǒng)兼容性,確定選用VS2010的C#語言編程語言,采用C/S模式編制精煉溫度查詢系統(tǒng)程序,進(jìn)行詳細(xì)的界面設(shè)計、數(shù)據(jù)處理和邏輯算法程序設(shè)計,實現(xiàn)增、刪、改、查和數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,具備溫度管理、包況管理、溫度報表管理、轉(zhuǎn)爐工位、精煉工位管理等功能,實現(xiàn)了鋼水溫度的精確控制,滿足了精煉溫度管理要求,為品種鋼節(jié)能創(chuàng)效提供良好的條件。
軟環(huán)水系統(tǒng)改造將水冷空調(diào)脫離后,涉及水冷空調(diào)系統(tǒng)維檢,將不再造成設(shè)備本體全面停水,保證了設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。而冬季暖管蒸汽供汽模式的優(yōu)化,在充分利用了轉(zhuǎn)爐自產(chǎn)飽和蒸汽的同時,還大大降低了外供蒸汽成本,實現(xiàn)了節(jié)能降耗、挖潛增效。
參考文獻(xiàn):
[1]張真銘.120噸RH精煉爐工藝優(yōu)化研究[D].南昌:江西理工大學(xué),2017.
[2]李瑋.精煉爐節(jié)能實踐[J].河南冶金,2016(01):26-29.
[3]仵宗賢,孟凡亮.RH精煉爐工藝裝備進(jìn)展[J].現(xiàn)代冶金,2009(04):1-3.