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      新型低NOx環(huán)形回流旋流燃燒器噴口燒損原因分析

      2018-11-29 07:56:20王軍民
      發(fā)電設(shè)備 2018年6期
      關(guān)鍵詞:噴口煤種風(fēng)門

      王軍民

      (浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責(zé)任公司, 浙江寧波 315722)

      煤粉燃燒器是鍋爐燃燒設(shè)備的重要組成部分,燃燒器燒損后將破壞爐內(nèi)燃燒工況,造成火焰中心偏斜,并帶來水冷壁結(jié)焦、高溫腐蝕以及飛灰可燃物含量不正常升高等問題,使鍋爐運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性受到影響[1]。因此,筆者根據(jù)某電廠燃燒器燒損的實(shí)際狀況,對(duì)新型低NOx環(huán)形回流旋流燃燒器的燒損原因及預(yù)防措施進(jìn)行了分析與探討。

      1 設(shè)備概況

      某廠鍋爐為超臨界本生直流鍋爐,型號(hào)為HG-1890/25.4-YM4,一次中間再熱、滑壓運(yùn)行,配內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng),固態(tài)排渣、單爐膛、平衡通風(fēng)、П形布置、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置。

      制粉系統(tǒng)為中速磨煤機(jī)正壓直吹系統(tǒng),配置6臺(tái)HP1003型中速磨煤機(jī),燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí),BMCR(鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)工況下5臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用。燃燒器為前后墻布置、對(duì)沖燃燒方式,前后墻各15只燃燒器,分3層對(duì)稱布置,前墻下層燃燒器配等離子點(diǎn)火裝置,燃燒器上部前后墻各布置2層OFA(燃盡風(fēng))裝置,每層各5只,見圖1。

      圖1 燃燒器布置

      2015年11月為配合鍋爐超低排放改造,除等離子燃燒器及OFA裝置未做改造,其他層25只燃燒器均更換為新型低NOx環(huán)形回流旋流燃燒器。

      鍋爐設(shè)計(jì)煤種為神府東勝煙煤,校核煤種為大同塔山煙煤,常用煤種為高熱值煙煤。各煤種特性見表1。

      表1 鍋爐各煤種特性

      2 新型低NOx環(huán)形回流旋流燃燒器工作原理

      在新型低NOx環(huán)形回流旋流燃燒器中,燃燒的空氣被分成中心風(fēng)、一次風(fēng)、二次風(fēng)、三次風(fēng)和四次風(fēng)5股,見圖2。

      圖2 燃燒器結(jié)構(gòu)示意圖

      中心風(fēng)管內(nèi)布置有油槍和點(diǎn)火裝置。中心風(fēng)的作用主要是向燃燒器中心供給適量的空氣以穩(wěn)定油火焰,防止油火焰沖刷中心風(fēng)管和油燃燒器旋流器,并防止油滴沉積在中心風(fēng)管;在燃燒器停運(yùn)時(shí),冷卻中心風(fēng)噴口,防止噴口燒損。

      一次風(fēng)由一次風(fēng)機(jī)提供,進(jìn)入磨煤機(jī)中攜帶煤粉形成一次風(fēng)粉混合物,經(jīng)燃燒器一次風(fēng)管送入爐膛。一次風(fēng)粉在一次風(fēng)管彎頭出口處通過一個(gè)均粉器,使煤粉濃度分布趨于均勻,再經(jīng)過文丘里煤粉濃縮器后,在一次風(fēng)管斷面上產(chǎn)生外濃內(nèi)淡的濃度分布,促進(jìn)煤粉著火。在一次風(fēng)管出口處設(shè)有一個(gè)多齒狀穩(wěn)燃器以穩(wěn)定火焰,在一次風(fēng)管的周向上產(chǎn)生煤粉濃淡分離,導(dǎo)致局部還原環(huán)境,減少NOx的生成。濃縮的煤粉氣流同二次風(fēng)、三次風(fēng)、四次風(fēng)配合,以保證在靠近燃燒器喉口處維持一個(gè)穩(wěn)定的火焰。

      主燃燒空氣分為二次風(fēng)、三次風(fēng)和四次風(fēng),以加大空氣分級(jí)程度。二次風(fēng)、三次風(fēng)和四次風(fēng)通過燃燒器內(nèi)同心的環(huán)形通道,在燃燒的不同階段進(jìn)入爐膛,達(dá)到分級(jí)燃燒,有助于NOx總量的降低和燃料的燃盡。二次風(fēng)為直流,三次風(fēng)和四次風(fēng)為軸向旋流風(fēng),在近燃燒器區(qū)形成環(huán)形回流,將高溫?zé)煔鈳Щ亟紵鲄^(qū),加熱一次風(fēng),點(diǎn)燃煤粉,保持火焰穩(wěn)定性,同時(shí)帶回的高溫?zé)煔夂趿康?,有利于NOx還原;在遠(yuǎn)燃燒器區(qū)通過三、四次風(fēng)來完成未燃盡碳的燃燒。每只燃燒器均配有獨(dú)立的風(fēng)箱,可以通過擋板調(diào)節(jié)同層燃燒器的風(fēng)量平衡,達(dá)到穩(wěn)定火焰,防止偏燒的目的。燃燒器還配有二次風(fēng)擋板、三次風(fēng)擋板,用以調(diào)節(jié)每個(gè)燃燒器的二次風(fēng)量、三次風(fēng)量和四次風(fēng)量間的比例。每個(gè)擋板均配有兩根拉桿,拉桿穿過燃燒器面板,可以在燃燒器外部調(diào)整擋板的位置,調(diào)節(jié)時(shí)根據(jù)燃燒器前部面板上的刻度尺準(zhǔn)確調(diào)整。運(yùn)行時(shí)三次風(fēng)和四次風(fēng)旋流器均可根據(jù)需要調(diào)整,以便產(chǎn)生最佳的流場(chǎng)。

      3 新型燃燒器噴口燒損分析

      3.1 燒損現(xiàn)象

      2015年11月3號(hào)爐A級(jí)檢修,將A、C、D、E、F層燃燒器全部改造為新型低NOx環(huán)形回流旋流燃燒器,噴口結(jié)構(gòu)見圖3。

      圖3 新安裝燃燒器噴口結(jié)構(gòu)

      至2016年1月,3號(hào)機(jī)組連續(xù)在網(wǎng)運(yùn)行14月后,機(jī)組開始檢修,爐內(nèi)搭設(shè)升降平臺(tái),全面檢查改造后燃燒器的運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)以下問題:

      (1) B層等離子燃燒器完好,無(wú)燒損、無(wú)結(jié)焦情況。

      (2) 所有燃燒器的一次風(fēng)噴口及組件均完好,無(wú)燒損現(xiàn)象。

      (3) 所有新型燃燒器的小二次風(fēng)噴口和四次風(fēng)擴(kuò)口燒損變形嚴(yán)重(見圖4)。

      (4) C、D、F層大部分燃燒器的三次風(fēng)擴(kuò)口都產(chǎn)生變形,損壞嚴(yán)重。

      (5) 所有新型燃燒器噴口附近水冷壁均掛焦嚴(yán)重,每只燃燒器的靠下區(qū)域和小二次風(fēng)噴口區(qū)域結(jié)焦較嚴(yán)重,燃盡風(fēng)區(qū)域結(jié)焦較輕(見圖4、圖5)。

      圖4 新型燃燒器噴口燒損及結(jié)焦情況

      圖5 新型燃燒器噴口附近水冷壁掛焦情況

      3.2 原因分析

      (1) 所有新型燃燒器一次風(fēng)噴口及組件完好、無(wú)燒損的原因分析。

      燃燒器改造后,開展了熱態(tài)一次風(fēng)調(diào)平試驗(yàn),測(cè)量出口粉管一次風(fēng)速均較高,平均達(dá)30 m/s,見表2。

      表2 磨煤機(jī)出口粉管一次風(fēng)速 m/s

      在正常運(yùn)行時(shí),一次風(fēng)速較高,煤粉氣流溫度控制在75 ℃左右,煤粉氣流著火點(diǎn)離噴口有一定的安全距離,燒損燃燒器的可能性較小。磨煤機(jī)停運(yùn)后,雖然無(wú)一次風(fēng)冷卻,但是燃燒器設(shè)計(jì)有中心風(fēng)管,通過開大中心風(fēng)量,增加對(duì)一次風(fēng)組件的冷卻,能保證一次風(fēng)噴口及組件的安全。

      (2) 所有新型燃燒器小二次風(fēng)噴口均嚴(yán)重?zé)龘p變形的原因分析。

      燃燒器改造后熱態(tài)調(diào)試過程中,為了控制燃燒器回流區(qū)內(nèi)的氧量,減少燃燒初期NOx的生成量,將燃燒器的小二次風(fēng)擋板調(diào)至最小開度(10%),拉桿調(diào)整前位置見表3。雖然有降低NOx質(zhì)量濃度的作用,但是由于小二次風(fēng)擋板開度過小,使得二次風(fēng)量過小,必然減弱二次風(fēng)噴口的冷卻效果。如果煤粉氣流著火點(diǎn)過近,或者回流區(qū)過于靠近燃燒器噴口,將導(dǎo)致二次風(fēng)噴口溫度長(zhǎng)期高于所用鋼材的最高許用溫度,最終使得噴口燒損變形。

      表3 新型低NOx旋流燃燒器調(diào)整前、后拉桿位置對(duì)比

      (3) 所有新型燃燒器四次風(fēng)擴(kuò)口嚴(yán)重變形,部分三次風(fēng)擴(kuò)口變形的原因分析。

      旋流燃燒器葉片角度越大旋流強(qiáng)度越強(qiáng),環(huán)形回流區(qū)越大,越靠近燃燒器噴口[2],且由于旋流強(qiáng)度強(qiáng),卷吸高溫?zé)煔獾哪芰σ蚕鄳?yīng)增強(qiáng),回流區(qū)溫度必然更高。新型燃燒器不同三、四次風(fēng)角度的冷態(tài)試驗(yàn)回流區(qū)見圖6。三、四次風(fēng)角度均為45°工況的回流區(qū)明顯大于角度均為30°的工況,且回流區(qū)與噴口的距離更近。新型低NOx旋流燃燒器改造后,為了提高煤粉燃盡率,以及考慮低負(fù)荷穩(wěn)燃能力,將燃燒器三次風(fēng)和四次風(fēng)旋流葉片角度均設(shè)置在45°(見表3調(diào)整前位置),必然使得旋流強(qiáng)度很強(qiáng),環(huán)形回流區(qū)過于靠近噴口。雖然燃燒器四次風(fēng)擴(kuò)口內(nèi)側(cè)有二次風(fēng)冷卻,但是四次風(fēng)擴(kuò)口外側(cè)卻無(wú)冷卻風(fēng),僅靠燃燒器噴口的水冷壁繞管通過高導(dǎo)熱性能的耐火澆注料導(dǎo)熱冷卻,冷卻效果明顯不足,因此大部分燃燒器四次風(fēng)擴(kuò)口超溫變形。燃燒器三次風(fēng)擴(kuò)口雖然也靠近高溫回流區(qū),但是由于三次風(fēng)擴(kuò)口內(nèi)外均有大量二次風(fēng)冷卻,因此三次風(fēng)擴(kuò)口變形較小。

      圖6 新型燃燒器冷態(tài)試驗(yàn)環(huán)形回流區(qū)示意圖

      (4) 鍋爐上層和中層燃燒器噴口較下層燃燒器噴口變形更嚴(yán)重的原因分析。

      鍋爐處于低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),上層2臺(tái)或3臺(tái)磨煤機(jī)停運(yùn)。在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),上層1臺(tái)磨煤機(jī)停運(yùn)。停運(yùn)層燃燒器的二次風(fēng)量相對(duì)于運(yùn)行燃燒器的二次風(fēng)量少得多,同時(shí)上層和中層燃燒器對(duì)應(yīng)區(qū)域溫度較高,輻射熱較大,燃燒器噴口更容易超溫變形[3]。

      (5) 燃燒器噴口附近水冷壁及噴口靠下區(qū)域結(jié)焦嚴(yán)重的原因分析。

      燃燒器旋流強(qiáng)度過大,不僅燃燒器回流區(qū)離噴口過近,燃燒器二次風(fēng)擴(kuò)展角也過大,導(dǎo)致部分熔融狀態(tài)灰渣被甩到噴口附近水冷壁,造成噴口附近水冷壁嚴(yán)重結(jié)焦。高溫熔融狀態(tài)的焦渣,在重力的作用下流到燃燒器噴口靠下區(qū)域并凝固、堆積。

      4 防止燃燒器燒損及結(jié)焦的對(duì)策

      (1) 通過關(guān)小旋流葉片角度,降低三、四次風(fēng)的旋流強(qiáng)度,減小回流區(qū)并推遲著火,降低燃燒器噴口附近的溫度。

      考慮設(shè)備安全,三、四次風(fēng)旋流角度調(diào)整分別進(jìn)行了30°、45°兩個(gè)工況的調(diào)整試驗(yàn),小二次風(fēng)門開度50%不變,其他各級(jí)配風(fēng)的拉桿位置不變(見表3調(diào)整前位置)。試驗(yàn)結(jié)果見表4(φ(O2)為O2體積分?jǐn)?shù))。

      表4 燃燒器三、四次風(fēng)旋流角度調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果

      三次風(fēng)旋流角度30°降低NOx質(zhì)量濃度的效果優(yōu)于45°,四次風(fēng)旋流角度45°降低NOx質(zhì)量濃度的效果優(yōu)于30°。造成這種現(xiàn)象的原因是兩股風(fēng)在燃燒中起到的作用不同,三次風(fēng)起到的主要作用在于形成環(huán)形回流,通過回流將高溫?zé)煔饩砦羾娍诟浇济悍凵淞?,三次風(fēng)旋流角度減小會(huì)造成回流區(qū)減弱,推后著火距離,降低燃燒初期的溫度,實(shí)現(xiàn)降低NOx質(zhì)量濃度的效果;同時(shí)需要指出三次風(fēng)角度不是越小越好,進(jìn)一步降低三次風(fēng)旋流會(huì)使著火進(jìn)一步惡化,可能會(huì)造成燃燒穩(wěn)定性變差,同時(shí)三次風(fēng)旋流角度減小會(huì)使三次風(fēng)阻力降低,增加燃燒初期的空氣量,反而可能使NOx生成量增大。四次風(fēng)在燃燒中起到的作用主要是燃燒初期的分級(jí)供風(fēng),四次風(fēng)角度越大,則這股風(fēng)與火焰接觸的時(shí)間越晚,容易形成缺氧環(huán)境,減少NOx的生成量,同時(shí)四次風(fēng)的角度也不是越大越好,過大的四次風(fēng)角度可能會(huì)造成“飛邊”的現(xiàn)象,因此噴口結(jié)焦,同時(shí)過大的四次風(fēng)角度不利于煤粉的燃盡。綜合考慮以上各項(xiàng)影響因素,將三次風(fēng)和四次風(fēng)的旋流葉片角度均設(shè)置為30°。

      (2) 開大燃燒器小二次風(fēng)門,增加二次風(fēng)量,增強(qiáng)對(duì)二次風(fēng)噴口的冷卻能力。

      將燃燒器三、四次風(fēng)旋流角度分別設(shè)置為30°、30°,其他拉桿位置不變。為觀察小二次風(fēng)門不同開度對(duì)NOx質(zhì)量濃度的影響,將小二次風(fēng)門開度設(shè)置為10%、50%、100%分別進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果見表5。

      表5 燃燒器小二次風(fēng)門調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果

      從表5可以看出:小二次風(fēng)門從10%開到50%,SCR進(jìn)口煙氣NOx質(zhì)量濃度有一定程度的升高,但升高幅度不大。從50%開到100%,NOx質(zhì)量濃度變化不大,主要原因是開度至50%后,小二次風(fēng)門的開度對(duì)風(fēng)量影響已很小,因此將小二次風(fēng)門開度設(shè)置為50%。經(jīng)過燃燒器熱態(tài)調(diào)試后,拉桿詳細(xì)位置見表3(調(diào)整后位置)。

      (3) 停運(yùn)層燃燒器的二次冷卻風(fēng)量相對(duì)于運(yùn)行燃燒器的二次風(fēng)量小得多,為降低停運(yùn)層燃燒器噴口溫度,提高停運(yùn)燃燒器的二次冷卻風(fēng)量至15%運(yùn)行燃燒器二次風(fēng)量以上。另外,定期切換停運(yùn)磨煤機(jī),避免同一磨煤機(jī)停運(yùn)時(shí)間過長(zhǎng)。

      (4) 每只燃燒器均設(shè)置有打焦孔,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行人員應(yīng)根據(jù)燃用煤種定期檢查燃燒器結(jié)焦情況,利用打焦孔及時(shí)除焦。

      (5) 在灰熔點(diǎn)低于1 400 ℃時(shí),結(jié)焦傾向增加。如果不可避免燃用低灰熔點(diǎn)煤種,不宜采用分磨摻燒,應(yīng)采用爐外預(yù)混摻燒方式,并控制好摻燒低灰熔點(diǎn)煤種比例不低于50%。

      (6) 增加燃燒器一次風(fēng)噴口壁溫?zé)犭娕?,?shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)燃燒器噴口金屬溫度,若發(fā)生異常升高,應(yīng)及時(shí)采取降溫措施[3]。

      5 結(jié)語(yǔ)

      (1) 需要優(yōu)化燃燒器配風(fēng),降低三次風(fēng)、四次風(fēng)的旋流強(qiáng)度,減小燃燒器回流區(qū),以及拉大回流區(qū)與燃燒器噴口的距離,保證燃燒器安全。

      (2) 為降低停運(yùn)層燃燒器噴口溫度,提高停運(yùn)燃燒器的二次冷卻風(fēng)量至15%的運(yùn)行燃燒器二次風(fēng)量以上,增強(qiáng)冷卻效果。

      (3) 將三次風(fēng)和四次風(fēng)的旋流葉片角度均設(shè)置為30°,小二次風(fēng)門開度設(shè)置為50%,機(jī)組經(jīng)過長(zhǎng)期并網(wǎng)運(yùn)行,NOx排放質(zhì)量濃度未出現(xiàn)明顯升高,燃燒器噴口燒損及結(jié)焦異常已得到有效解決。

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