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      單臺及多臺漿液循環(huán)泵優(yōu)化運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性分析

      2018-11-30 06:01:31齊荷梅馮駿唐欣
      科技與創(chuàng)新 2018年19期
      關(guān)鍵詞:單臺耗電量循環(huán)泵

      齊荷梅,馮駿,唐欣

      單臺及多臺漿液循環(huán)泵優(yōu)化運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性分析

      齊荷梅,馮駿,唐欣

      (江西遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保有限公司,江西 南昌 330000)

      煙氣脫硫設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)及能耗水平直接影響發(fā)電機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,介紹了某發(fā)電有限公司2×640 MW機(jī)組脫硫系統(tǒng)在特殊工況下(入口SO2的濃度低于2 000 mg/Nm3,負(fù)荷小于450 MW時,兩臺漿液循環(huán)泵運(yùn)行,出口SO2濃度為0 mg/Nm3),采取單臺及多臺漿液循環(huán)泵組合運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性分析。

      單臺循環(huán)泵;多臺循環(huán)泵;優(yōu)化組合;經(jīng)濟(jì)性分析

      1 前言

      某發(fā)電廠兩臺2×640 MW機(jī)組脫硫裝置采用石灰石—石膏濕法全容量煙氣脫硫,一爐一塔。在燃用設(shè)計(jì)煤種條件下,1#、2#機(jī)組脫硫效率不低于99%,設(shè)備可用率不低于99%.機(jī)組燃用設(shè)計(jì)煤種時,鍋爐BMCR工況下FGD入口SO2濃度小于3 500 mg/Nm3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),干基,6%的O2),F(xiàn)GD出口SO2濃度不超過35 mg/Nm3(干基,6%的O2)?,F(xiàn)如今,1#主機(jī)燃煤硫份降低至1 000 mg/Nm3左右,脫硫采用最小功率的兩臺漿液循環(huán)泵A,B泵運(yùn)行,pH值控制在4.0~5.0(正常5.0~5.5)之間,F(xiàn)GD出口SO2濃度一直在2 mg/Nm3左右,有很多時段出現(xiàn)0 mg/Nm3,屬于環(huán)保失效數(shù)據(jù)。長此以往,對脫硫裝置腐蝕也很嚴(yán)重,為滿足環(huán)保要求,通過優(yōu)化漿液循環(huán)泵組合(也可采用單臺漿液循環(huán)泵運(yùn)行),來確保達(dá)標(biāo)排放,機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。

      2 漿液循環(huán)泵優(yōu)化組合方案

      在維持整套脫硫機(jī)組正常運(yùn)行過程中,吸收塔循環(huán)漿液泵是耗電功率較大的設(shè)備,單臺設(shè)備每小時耗電量分別約931.2 kWh、958.4 kWh、1 093.97 kWh、1 193.4 kWh,為降低運(yùn)行成本,總結(jié)出優(yōu)化循環(huán)漿液泵運(yùn)行措施。

      2.1 漿液循環(huán)泵運(yùn)行優(yōu)化措施

      循環(huán)漿液泵A+B+C+D組合方式的耗電量最大,每小時耗電量為4 176.97 kWh,單臺循環(huán)泵耗電量最小,每小時耗電量為1 093.97 kWh(C泵)或1 193.4 kWh(D泵)。可見單臺循環(huán)泵是最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式。根據(jù)分公司的實(shí)際運(yùn)行工況,經(jīng)過長期的摸索試驗(yàn)、分析和實(shí)踐,在保證脫硫出口排放濃度合格的前提下,主要通過減少循環(huán)漿液泵的運(yùn)行時間和臺數(shù)來實(shí)現(xiàn)降低循環(huán)漿液泵的電耗量[1]。

      2.2 2#機(jī)組單臺漿液循環(huán)泵運(yùn)行方案

      2.2.1 調(diào)整單臺漿液循環(huán)泵運(yùn)行方案

      根據(jù)出口SO2濃度變化調(diào)整單臺漿液循環(huán)泵運(yùn)行方案。根據(jù)某公司近期單泵運(yùn)行試驗(yàn)情況總結(jié),2#機(jī)組在出口SO2濃度小于5 mg/Nm3時,可采取C層噴淋層運(yùn)行(即C泵運(yùn)行);在出口SO2濃度在 5~12 mg/Nm3時,可采取D層噴淋層運(yùn)行(即D泵運(yùn)行),如pH值在合理范圍內(nèi),出口SO2濃度在可控范圍內(nèi),可采取C層噴淋層(即C泵運(yùn)行)與D層噴淋層(即D泵運(yùn)行)互相切換運(yùn)行,但前提是單一層連續(xù)運(yùn)行時間不能超過3 h。

      2.2.2 調(diào)整漿液循環(huán)泵運(yùn)行方案

      在保證出口SO2濃度達(dá)標(biāo)的條件下,根據(jù)負(fù)荷和入口SO2濃度調(diào)整漿液循環(huán)泵運(yùn)行方案。為減少漿液循環(huán)泵等6 kV設(shè)備的啟停次數(shù),同時兼顧精準(zhǔn)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,特制定出以下調(diào)整方案。在脫硫入口SO2濃度≤1 000 mg/Nm3時,機(jī)組負(fù)荷≤300 MW時,可采取C噴淋層運(yùn)行(即C泵運(yùn)行);脫硫入口SO2濃度≤1 500 mg/Nm3,機(jī)組負(fù)荷≤450 MW時,可采取D噴淋層(即D泵運(yùn)行);脫硫入口SO2濃度≤2 000 mg/Nm3,機(jī)組負(fù)荷≤500 MW時,可采取A噴淋層+B噴淋層(即A+B泵運(yùn)行);在脫硫入口SO2濃度≤2 500 mg/Nm3,機(jī)組負(fù)荷≤550 MW時,可采取A噴淋層+B噴淋層+C噴淋層(即A+B+C泵運(yùn)行);脫硫入口SO2濃度≤3 000 mg/Nm3,機(jī)組負(fù)荷≤660 MW,可采取A噴淋層+B噴淋層+C噴淋層+D噴淋層(即A+B+C+D泵運(yùn)行)。

      2.2.3 單臺漿液循環(huán)泵運(yùn)行時注意事項(xiàng)

      在平時監(jiān)盤、巡檢時,應(yīng)注意參數(shù)的變化。如漿液循環(huán)泵的電流、電機(jī)定子溫度、電機(jī)軸承溫度、泵的軸承溫度、減速機(jī)油溫等,發(fā)現(xiàn)異常及時分析查找原因。并啟動備用漿液循環(huán)泵,就地巡檢設(shè)備,查看出口壓力、實(shí)測振動和溫度有無異常,有無跑冒滴漏等,并及時匯報[2-3]。

      2.2.4 單臺漿液循環(huán)泵跳閘的反事故措施

      2.2.4.1 危險源預(yù)知

      漿液循環(huán)泵跳閘發(fā)現(xiàn)不及時,未及時啟動備用漿液循環(huán)泵,導(dǎo)致出口SO2濃度超標(biāo),造成環(huán)保事件。

      2.2.4.2 事故現(xiàn)象

      單臺漿液循環(huán)泵跳閘事故現(xiàn)象為:①跳閘的漿液循環(huán)泵電流顯示為0,DCS發(fā)出聲光報警;②跳閘漿液循環(huán)泵指示由紅色變黃;③出口SO2濃度超過35 mg/Nm3,DCS發(fā)出聲光報警;④出口煙溫升高。

      2.2.4.3 處理措施

      單臺漿液循環(huán)泵跳閘事故處理措施為:①立即調(diào)整石灰石漿液量至最大流量供漿,匯報值長運(yùn)行中一臺漿液循環(huán)泵跳閘,準(zhǔn)備啟動備用漿液循環(huán)泵,保證出口SO2濃度達(dá)標(biāo)排放,同時匯報運(yùn)行專工、運(yùn)行班長[4]。②立即派巡檢人員就地檢查備用漿液循環(huán)泵狀態(tài),立即啟動備用漿液循環(huán)泵。同時開啟除霧器沖洗總門和除霧器至事故噴淋系統(tǒng)減溫水氣動門,啟動備用循環(huán)泵[5]。③確認(rèn)事故噴淋系統(tǒng)已經(jīng)打開,注意原煙氣溫度的變化。④投除霧器沖洗程序,降低塔內(nèi)溫度。⑤備用漿液循環(huán)泵啟動正常后,將出口濃度調(diào)整至環(huán)保要求排放值以下,并保證小時平均值不能超標(biāo)。匯報值長,備用漿液循環(huán)泵已運(yùn)行正常,環(huán)保參數(shù)已達(dá)標(biāo)排放,同時匯報運(yùn)行專工。⑥查看DCS上漿液循環(huán)泵跳閘首出原因及報警。⑦巡檢人員到現(xiàn)場查看入口電動門是否關(guān)閉到位,如果沒有關(guān)到位,可手動操作,關(guān)閉漿液循環(huán)泵入口門。⑧巡檢人員到現(xiàn)場查看循環(huán)泵溫度、油位是否正常,機(jī)封水及冷卻水是否正常。⑨對跳閘漿液循環(huán)泵進(jìn)行切電,聯(lián)系檢修人員到現(xiàn)場檢查處理跳閘漿液循環(huán)泵。⑩若短時間內(nèi)不能恢復(fù)運(yùn)行,需將泵內(nèi)的漿液排放、沖洗并注水保養(yǎng)。如出現(xiàn)特殊情況,可聯(lián)系值長降負(fù)荷處理。

      3 經(jīng)濟(jì)性分析

      某分公司對漿液循環(huán)泵組合廠用電經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了分析。液循環(huán)泵不同時間段耗電量及節(jié)電情況見表1.從表1可以看出,按照廠用電0.39元/ kWh,最小功率漿液循環(huán)泵每天少運(yùn)行8 h計(jì)算,節(jié)約的電費(fèi)約7 450×0.39=2 905元,每月按20 d考慮,可節(jié)約6萬元,每年可節(jié)約72萬元左右。

      表1 液循環(huán)泵不同時間段耗電量及節(jié)電統(tǒng)計(jì)

      循環(huán)漿液泵流量/(m3/h)楊程/m運(yùn)行電流/A單泵每小時耗電量/kWh每天按8 h計(jì)可節(jié)省/kWh循環(huán)泵不同組合方式電耗量/kWh A12 85019.2103931.27 450A+B=1 889.6,A+C=2 025.17,A+D=2 124.6;B+C=2 052.37,B+D=2 151.8;C+D=2 287.37;A+B+C=2 983.6,A+B+D=3 083,A+C+D=3 218.6;B+C+D=3 246;A+B+C+D=4 176.97 B12 85021.2106958.47 667 C12 85023.21211 093.978 752 D12 85025.21321 193.4 9 547

      4 結(jié)論

      通過實(shí)踐證明,單臺及多臺漿液循環(huán)泵優(yōu)化組合的運(yùn)行方式,可達(dá)到降低脫硫系統(tǒng)廠用電的目的,滿足環(huán)保達(dá)標(biāo)排放,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。

      實(shí)施漿液循環(huán)泵優(yōu)化組合,不僅確保環(huán)保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行,還減少了設(shè)備磨損、腐蝕等因素,延長了設(shè)備使用壽命,減少了維修成本。

      [1]楊天桃,翟學(xué)軍.脫硫漿液循環(huán)泵電耗影響因素與優(yōu)化[J].電力工程技術(shù),2011,30(3):74-77.

      [2]羅真.600 MW燃煤機(jī)組超低排放改造[D].北京:華北電力大學(xué),2017.

      [3]孫克勤.電廠煙氣脫硫設(shè)備及運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2008.

      [4]閆維平,劉忠,王春波,等.電站燃煤鍋爐石灰石濕法煙氣脫硫裝置運(yùn)行與控制[M].北京:中國電力出版社,2005.

      [5]孫晨,程雪濤,梁新剛.Output power analyses for the thermodynamic cycles of thermal power plants[J].Chinese Physics B,2014,23(05):212-219.

      〔編輯:嚴(yán)麗琴〕

      2095-6835(2018)19-0078-02

      TK284.9

      A

      10.15913/j.cnki.kjycx.2018.19.078

      齊荷梅(1982—),女,內(nèi)蒙古,本科,中級工程師,研究方向?yàn)殡娏Νh(huán)保。

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