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      可逆冷軋機(jī)工藝潤滑系統(tǒng)的使用與維護(hù)

      2018-11-30 01:38:08
      中國重型裝備 2018年4期
      關(guān)鍵詞:油器板面鐵粉

      亓 萌

      (山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東271100)

      1 工藝潤滑系統(tǒng)介紹

      1700 mm單機(jī)可逆冷軋機(jī)主要以生產(chǎn)普碳鋼為主,設(shè)計最大軋制速度為1200 m/min,軋制壓力為25 MN,最大卷取張力250 kN,機(jī)組工藝潤滑系統(tǒng)采用乳化液潤滑,即軋制油和軟水(脫鹽水)按照一定比例配置而成的混合介質(zhì),水是潤滑油的載體,俗稱為“水包油”。

      1.1 工藝潤滑的作用

      工藝潤滑系統(tǒng)向軋機(jī)提供軋制要求的一定溫度、壓力、流量、清潔的潤滑冷卻液,使軋輥得以充分冷卻,使軋輥和軋件得到充分潤滑,以獲得良好的表面質(zhì)量。其作用主要為:

      (1)潤滑性:軋制過程中帶鋼在軋輥咬入?yún)^(qū)時,軋件與軋輥產(chǎn)生摩擦是必然的,軋制油即在軋輥和帶鋼的表面形成一個保護(hù)膜,限制金屬與金屬之間接觸的方法來減小摩擦系數(shù)。摩擦系數(shù)的降低有效減少了軋輥淬硬層的磨損,延長了軋輥的使用壽命;同時摩擦系數(shù)的降低,使電機(jī)所付出的能耗相應(yīng)降低,為提高軋制速度、增大壓下量創(chuàng)造了條件。

      (2)冷卻性:軋制過程帶鋼與軋輥間的變形區(qū)會產(chǎn)生溫度較高的變形熱,會導(dǎo)致帶鋼表面產(chǎn)生熱劃傷、帶鋼粘輥等危害。乳化液潤滑作為油水混合介質(zhì),水會帶走變形區(qū)的大部分熱量,起到快速冷卻工作輥和帶鋼的作用。

      (3)清潔性:大流量的乳化液噴到輥縫處會沖洗掉帶鋼及軋輥上的異物,如鐵粉、碳黑及其他雜質(zhì),使軋后的板面清潔,保證了后序的退火板板面質(zhì)量。

      (4)防銹性:乳化液噴到輥縫區(qū)后,擠壓分離后在帶鋼表面形成一層油膜,此油膜可保證冷硬卷表面不生銹狀態(tài)下存放一定的周期,依據(jù)不同乳化液的性能參數(shù)決定存放時間的長短。

      (5)抗油性:使軋機(jī)泄漏的液壓油不溶于乳化液中,避免破壞乳化液。軋機(jī)生產(chǎn)工況相對惡劣,軋機(jī)周圍遍布的液壓油管道會出現(xiàn)損壞、泄漏等故障,造成液壓油混入工藝潤滑系統(tǒng),抗油性使泄漏的液壓油漂浮在乳化液上面。

      1.2 工藝潤滑系統(tǒng)的組成

      1700 mm冷軋機(jī)工藝潤滑系統(tǒng)主要組成為:凈油箱、污油箱、凈油泵、污油泵、平床過濾機(jī)、機(jī)架內(nèi)的噴射系統(tǒng)、污油箱上面放置有撇油器和磁過濾器,凈油箱上放置有攪拌器,工藝潤滑簡圖見圖1。

      1.3 工藝潤滑系統(tǒng)流程

      如圖1所示,污油箱的乳化液經(jīng)污油泵打入至平床過濾機(jī)進(jìn)行過濾,之后流入凈油箱,凈油箱的乳化液經(jīng)凈油泵打入機(jī)架,機(jī)架由帶噴咀的噴射梁組成,噴灑后的乳化液經(jīng)軋機(jī)下部的收集槽流入污油箱。污油箱內(nèi)的乳化液由于沖洗帶鋼、軋輥產(chǎn)生的雜質(zhì)較多,因液壓管路泄漏產(chǎn)生雜油,造成乳化液污染,因此上面配置了撇油器和磁過濾器進(jìn)行雜油的撇除和鐵粉的吸附,以此達(dá)到清潔乳化液的目的。凈液箱上的攪拌器是為了使乳化液乳化均勻,防止乳化液因靜態(tài)產(chǎn)生變質(zhì)。

      圖1 工藝潤滑簡圖Figure 1 Diagram of process lubrication

      1.4 工藝潤滑系統(tǒng)的使用及控制指標(biāo)

      軋制過程中工藝潤滑系統(tǒng)必須保證恒定的噴灑壓力、流量和溫度,以維護(hù)軋制過程的穩(wěn)定,一般壓力控制在0.6 MPa以上,溫度控制在50~55℃。同時要求機(jī)架內(nèi)的噴咀噴射角度統(tǒng)一,現(xiàn)階段的軋機(jī)設(shè)計中噴射梁的噴咀角度多為固定式,角度在30°~45°之間,無法調(diào)節(jié)。噴射梁的設(shè)計多為分段冷卻,即可隨意調(diào)整同一輥系不同位置的乳化液流量,達(dá)到調(diào)整輥形的目的。

      乳化液的控制指標(biāo)主要有:濃度、pH值、電導(dǎo)率、皂化值、鐵粉含量、灰分含量、氯離子含量。通常狀態(tài)下濃度、pH值、電導(dǎo)率、鐵粉含量為每班次的必檢項目,這些項目直接反應(yīng)當(dāng)前乳化液的潤滑性和清潔性,其余檢測項目每周一次,需重點關(guān)注皂化值指標(biāo),因為軋制油的潤滑性能直接來自于這種可皂化的材料,軋制液中不能產(chǎn)生皂化值的油稱之為雜油,雜油的百分比允許我們確定表示軋制液系統(tǒng)中活性油的含量,公式為:

      2 工藝潤滑系統(tǒng)產(chǎn)生的質(zhì)量問題

      經(jīng)過長時間的生產(chǎn)運行,工藝潤滑系統(tǒng)暴露出自身的問題較多,對板面和板型質(zhì)量產(chǎn)生影響,現(xiàn)主要問題為:

      (1)系統(tǒng)清潔、過濾效果較差造成板面清潔度差。

      工藝潤滑系統(tǒng)自身設(shè)置了管式撇油器,即利用循環(huán)轉(zhuǎn)動的圓管帶走乳化液中的雜油,經(jīng)過一段時間的使用效果不明顯,乳化液中的雜油清理速度較慢,受限于軟管的面積較小,每次帶走的雜油量較少。乳化液中殘留較多的雜油會使?jié)舛戎笜?biāo)不穩(wěn)定,會出現(xiàn)乳化液濃度指標(biāo)很高,潤滑較差,軋制壓力偏高,其次乳化液的雜油較多會使軋制后的帶鋼產(chǎn)生黑斑缺陷,影響板面光潔度。

      系統(tǒng)自身配置的磁過濾器裝置目的是吸附乳化液的鐵粉,實際應(yīng)用中因刮板的松動、磁鐵的吸附力下降及人工維護(hù)的不及時導(dǎo)致了磁過濾器吸附效果變差,乳化液中的鐵粉含量升高,乳化液的清潔度變差,近階段的軋制過程中板面經(jīng)常出現(xiàn)條狀的麻點狀缺陷,造成板面質(zhì)量下降。

      (2)潤滑不足,軋制壓力偏高、板面產(chǎn)生熱劃傷缺陷。

      軋制中出現(xiàn)潤滑不足的狀況一方面因為乳化液系統(tǒng)中的雜油較多,檢測出的濃度指標(biāo)不真實,另一方面加入的軋制油沒有充分的攪拌均勻,導(dǎo)致濃度偏低,潤滑不足。軋制力升高、板面發(fā)灰、板面產(chǎn)生的短狀劃傷缺陷是對乳化液潤滑系統(tǒng)潤滑性能最直接的反饋,因此必須認(rèn)真清理乳化液雜質(zhì),并且嚴(yán)格控制乳化均勻性。

      (3)分段冷卻造成軋輥輥形控制不良,影響帶鋼板型質(zhì)量。

      分段冷卻的目的是可任意調(diào)整每段的乳化液流量,改善局部軋輥凸度,以達(dá)到調(diào)整板型的目的。1700 mm軋機(jī)工作輥分為5段冷卻,生產(chǎn)中采用的方式為5段統(tǒng)一的開口進(jìn)行噴灑,但在軋制時,發(fā)現(xiàn)板型不易控制,肋浪缺陷較多,需要通過對噴射梁的噴咀進(jìn)行清理、改善局部段的乳化液流量,以達(dá)到控制板型的目的。

      (4)攪拌器攪拌效果較差。

      工藝潤滑箱上部的攪拌器目的是使乳化液混合均勻,充分乳化,停機(jī)時持續(xù)攪拌使其運動,防止油水分離,造成乳化液損壞。系統(tǒng)自帶的攪拌器由于軸距較長,葉輪較短造成攪拌能力較弱,且在箱體內(nèi)存在攪拌盲區(qū),無法有效地進(jìn)行乳化液攪拌。工作中,由于軸承浸入到乳化液內(nèi),經(jīng)常損壞且不方便修復(fù),造成使用中斷。

      (5)噴射梁噴咀維護(hù)不到位,潤滑冷卻效果變差。

      1700 mm軋機(jī)的乳化液噴咀采用人工調(diào)整的方式,現(xiàn)控制的角度在30°~45°之間,在使用過程中,噴咀產(chǎn)生松動,角度發(fā)生變化,使均勻的噴灑線路發(fā)生改變,同時乳化液中未過濾出的異物會對噴咀造成堵塞,造成軋輥某處的潤滑、冷卻效果變差,軋輥局部受熱過大產(chǎn)生膨脹,輥面容易發(fā)黑,疲勞加快產(chǎn)生軟點缺陷,使軋輥無法達(dá)到預(yù)定的過鋼量。

      3 控制對策

      針對以上問題,對工藝潤滑系統(tǒng)進(jìn)行了分析改造,確定以下解決對策:

      (1)針對系統(tǒng)清潔、過濾效果較差的現(xiàn)狀,首先在油箱內(nèi)增設(shè)了自制撇油器,即利用懸浮式原理設(shè)置浮動撇油器,通過調(diào)整懸浮器漏斗的高度將收集槽置于雜油區(qū)液面下,將浮于乳化液上部的雜油進(jìn)行撇除。對撇油器進(jìn)行調(diào)整,由每班次開啟時間2 h改為由操作工根據(jù)雜油量自定義時間,加油后2 h不開啟撇油器。嚴(yán)格控制雜油量,要求箱內(nèi)的雜油允許覆蓋液面的2/3,保證乳化液的清潔性。定期進(jìn)行人工清理磁過濾器裝置,防止因刮板未刮下吸附的鐵粉造成系統(tǒng)工作能力下降,對吸附力較小的磁棒進(jìn)行更換,做好磁棒刮板、鏈條等設(shè)備的維護(hù)工作。每班次對系統(tǒng)液壓管路進(jìn)行檢查、維護(hù),及時處理漏油點,杜絕跑、冒、滴、漏,保證乳化液的清潔度。

      (2)針對潤滑不足的狀況,在乳化液內(nèi)的雜油得到有效控制后,增設(shè)了乳化液配液箱,將乳化液按照一定的濃度在配液箱內(nèi)配置完成,之后根據(jù)需要打入乳化液系統(tǒng),防止了因軋制油乳化不好而造成濃度波動及潤滑不良等狀況。

      (3)針對分段冷卻不理想的狀況,通過試驗分析將分段的乳化液噴射梁改為整條式噴射梁,不控制任意一段的乳化液流量,將控制閥門開至最大,使每個噴咀的流量得到提高,提高噴射效果。這種方式解決了分段冷卻的弊端,即在同一區(qū)段因乳化液內(nèi)的雜質(zhì)對噴咀造成堵塞后,造成該區(qū)段的潤滑、冷卻效果變差,軋制過程中產(chǎn)生輥形變化。同時對乳化液噴射系統(tǒng)的管道及管接頭進(jìn)行檢查,杜絕泄漏造成乳化液壓力下降及流量不足的狀況。

      (4)在更換噴射梁的工作中,對乳化液的噴咀角度進(jìn)行調(diào)整,控制乳化液噴咀角度40°~45°,同時將噴咀間距縮小調(diào)整,提高工作輥區(qū)潤滑冷卻效果。規(guī)定在更換4輥時必須對噴咀進(jìn)行角度調(diào)整和清理,使乳化液噴咀角度統(tǒng)一,清理完成后進(jìn)行試噴灑,保證使用效果。

      (5)針對攪拌器攪拌能力弱的現(xiàn)象,在工藝潤滑箱內(nèi)加入了壓縮空氣攪拌裝置,此類攪拌面積較大,無盲區(qū),攪拌能力較強(qiáng),間接降低了機(jī)械攪拌的損耗。在使用壓縮空氣攪拌的過程中需要對壓縮空氣的干燥度進(jìn)行控制,防止壓縮空氣中的水分對乳化液造成污染,使乳化液的指標(biāo)出現(xiàn)波動。

      (6)根據(jù)乳化液指標(biāo)檢測數(shù)據(jù)和系統(tǒng)參數(shù)及時進(jìn)行乳化液系統(tǒng)調(diào)整,使各項指標(biāo)符合軋制要求。乳化液控制指標(biāo)見表1??刂迫榛簻囟仁菫榱朔乐乖跍囟容^低時出現(xiàn)潤滑不良、軋后板面臟污、水分蒸發(fā)不良、板面生銹及細(xì)菌生長的狀況,細(xì)菌滋生期一般在20~40℃,溫度較高時會產(chǎn)生過潤滑現(xiàn)象,軋機(jī)打滑。

      表1 為乳化液控制指標(biāo)Table 1 Control index of emulsion

      (7)為提高清潔效果將平床過濾機(jī)的過濾紙精度由60 μm調(diào)整至40 μm,每次走紙時間由4 h改為2 h,保證過濾效果。

      4 實施效果

      通過實施以上措施,軋機(jī)液壓系統(tǒng)得到完善,基本杜絕了系統(tǒng)泄漏油現(xiàn)象,乳化液的清潔度得到提高。配液箱及噴射梁的改進(jìn)進(jìn)一步增強(qiáng)了乳化液的潤滑、冷卻性能。通過加強(qiáng)工藝潤滑系統(tǒng)維護(hù)的各項指標(biāo)控制在規(guī)定的范圍內(nèi),工藝潤滑系統(tǒng)工作正常,產(chǎn)品板面質(zhì)量得到提高,板型缺陷得到控制。

      5 結(jié)語

      在軋制過程中,工藝潤滑系統(tǒng)產(chǎn)生至關(guān)重要的作用,不可忽視系統(tǒng)構(gòu)成中的任何一部分,加強(qiáng)使用、維護(hù)才能更好地保證設(shè)備的正常運行,同時運用同行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗進(jìn)行系統(tǒng)技術(shù)改造及工藝優(yōu)化,使工藝潤滑系統(tǒng)更好地服務(wù)于軋制生產(chǎn)。

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