汪春蕾
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司型鋼廠,山東271104)
山鋼集團(tuán)萊蕪分公司型鋼廠鼓風(fēng)機(jī)為陜鼓生產(chǎn)的AV100—18全靜葉可調(diào)軸流鼓風(fēng)機(jī)。電動風(fēng)機(jī)正式投運(yùn)以來,在運(yùn)行中出現(xiàn)了多種問題:電動放風(fēng)閥閥門動作延遲12次;氣動防喘閥卡澀不動作平均一個月3次;潤滑油泵振動大(最高為0.087 mm);潤滑油壓不穩(wěn)定;電動風(fēng)機(jī)開機(jī)切換困難;嚴(yán)重影響了電動風(fēng)機(jī)的安全穩(wěn)定順行。
電動風(fēng)機(jī)出現(xiàn)的各種故障主要存在于電動機(jī)的潤滑油系統(tǒng)、供風(fēng)系統(tǒng)和電器系統(tǒng)上。本文從潤滑油系統(tǒng)、供風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)梳理和研究。
型鋼廠鼓風(fēng)機(jī)供風(fēng)系統(tǒng)存在的問題是防喘閥工作不穩(wěn)定。先后多次出現(xiàn)防喘閥執(zhí)行器銅管斷裂、防喘閥閥位波動等問題。防喘閥執(zhí)行器故障及閥位波動將導(dǎo)致風(fēng)機(jī)喘振。喘振是風(fēng)機(jī)性能與管道裝置耦合震蕩特性的一種表現(xiàn)形式。一般風(fēng)機(jī)的P-Q曲線左半部分會有一馬鞍形的區(qū)域,如圖1所示。
當(dāng)風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中,負(fù)荷下降至低于點QK時,風(fēng)機(jī)會進(jìn)入不穩(wěn)定工作區(qū)域。當(dāng)風(fēng)機(jī)的流量大于管路的流量(QK≥QG)時,管路的工作點會向右移動到達(dá)A點。當(dāng)管路壓力PA超過風(fēng)機(jī)輸送的最大壓力時,風(fēng)機(jī)的工作點改變到B點,此時,A點和B點壓力相等,風(fēng)機(jī)抵抗管路壓力而產(chǎn)生壓力做功。此時,風(fēng)機(jī)當(dāng)中的氣體向兩個方向輸送,一個供給負(fù)載,另一個供給風(fēng)機(jī)。但是由于風(fēng)機(jī)的流量小于管路的流量(QC≤QD),管路當(dāng)中的壓力下降至E點。風(fēng)機(jī)的壓頭工作點瞬間跳回到F點(E點和F點壓力相等)[5]。
圖1 鼓風(fēng)機(jī)性能曲線Figure 1 Property curves of blower
型鋼廠鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行期間,為了滿足要求需要經(jīng)常進(jìn)行調(diào)整,兩個氣動防喘振閥處于關(guān)閉狀態(tài),當(dāng)風(fēng)機(jī)進(jìn)入不穩(wěn)定工作區(qū)時,有程序自動控制將防喘振閥打開到一定開度,保障風(fēng)機(jī)運(yùn)行安全[1-3]。為了保證防喘振閥能夠在風(fēng)機(jī)發(fā)生危險時快速、可靠打開,一般不使用防喘振閥對機(jī)組負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,避免長期處于開啟狀態(tài),氣流對管道的沖擊造成的振動對防振閥造成損壞,失去保護(hù)作用[4]。
風(fēng)機(jī)的氣動防喘閥原設(shè)計為組合一體式,執(zhí)行器在調(diào)節(jié)氣缸上部,執(zhí)行器依靠氣路放到氣缸的連接短管固定,多路轉(zhuǎn)換器固定在閥門上。運(yùn)行初期,由于放風(fēng)閥管道、防喘閥等振動,造成執(zhí)行器的多跟連接管道斷裂,雖然采取管道加固、更換抗振性較強(qiáng)的不銹鋼管連接,仍不能滿足生產(chǎn)要求,存在防喘閥誤動作、動作遲緩等現(xiàn)象。通過原因分析,制定了以下解決措施:
(1)經(jīng)過現(xiàn)場測量,原執(zhí)行器既有英制也有公制,同樣規(guī)格的尺寸相差較大,不能互相兼容。根據(jù)控制原理和氣路圖,重新布置連接執(zhí)行器。
(2)重新做單獨基礎(chǔ),將執(zhí)行器與防喘閥、放風(fēng)管隔開。避免由于放風(fēng)引起管道振動造成執(zhí)行器共振。
(3)將執(zhí)行器與調(diào)節(jié)氣缸的連接更換為高壓橡膠軟管。采用高壓橡膠軟管可以吸收放風(fēng)引起的管道振動,不影響執(zhí)行器的動作。
原電動放風(fēng)閥為直聯(lián)式電動蝶閥,執(zhí)行器控制方式為脈沖開關(guān)控制,脈沖時間為20 ms,閥門調(diào)節(jié)精度在3%~5%,無法滿足控制精度要求,對高爐的正常生產(chǎn)及風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行造成嚴(yán)重影響。
經(jīng)過分析,我們采取以下措施:
(1)更換為行程電動調(diào)節(jié)閥(DN800)。
(2)重新計算選型。將執(zhí)行器輸出扭矩由8000 Nm增加為16000 Nm,更換為分體式,采用模擬量控制調(diào)節(jié)精度高的執(zhí)行器,更換后能實現(xiàn)高精度微調(diào)。以上工作完成后,電動放風(fēng)閥閥位穩(wěn)定,項目實施后未出現(xiàn)波動、延遲等故障。
(3)實現(xiàn)微機(jī)操作和現(xiàn)場手動操作,設(shè)置外部手操器,進(jìn)行操作使用。
(4)微機(jī)內(nèi)加入歷史趨勢記錄,能及時檢測電動放風(fēng)閥動作情況,并進(jìn)行分析,當(dāng)出現(xiàn)故障時便于及時采取措施。
(5)閥門執(zhí)行器機(jī)械傳動部分采用齒輪傳動,閥門與執(zhí)行器間通過拐臂、連桿連接,增加肌桿強(qiáng)度,并加強(qiáng)固定螺栓的防松動處理。
潤滑油泵出口的額定流量為911 L/min,壓力為1.0 MPa,調(diào)節(jié)閥前壓力數(shù)值為0.75 MPa,風(fēng)機(jī)軸承入口油壓為0.15 MPa,電機(jī)軸承入口油壓為0.3 MPa,調(diào)節(jié)閥范圍為0.45~1 MPa。潤滑油系統(tǒng)存在的問題是油壓不穩(wěn)定。
潤滑油壓力調(diào)整正常在360 kPa,啟動后電機(jī)轉(zhuǎn)速3000 r/s,油壓下降至325 kPa。對整個油系統(tǒng)進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行初期兩臺潤滑油泵均存在振動過大并均存在有運(yùn)行異音的現(xiàn)象,震動最高達(dá)0.07 mm。
鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行初期,兩臺潤滑油泵均存在振動過大并均存在有運(yùn)行異音的現(xiàn)象,仍不能消除振動過大的現(xiàn)象。通過研究分析,泵體軸承處剛性不足,本身的動不平衡在轉(zhuǎn)動時被放大。為此制作一個可調(diào)整托架,來彌補(bǔ)泵體剛性不足。潤滑油泵調(diào)整托架制作完成后,現(xiàn)場進(jìn)行安裝,將支架底板與油泵基礎(chǔ)臺進(jìn)行焊接固定,防止長時間振動造成松動或游走,在做好防護(hù)措施的同時,一邊測量泵體振動,一邊進(jìn)行調(diào)整,使震動值達(dá)到最小,實施后潤滑油泵震動降至0.03 mm以下。
(1)氣動防喘閥分體式改造,將高精密控制機(jī)構(gòu)與傳動執(zhí)行部分分體安裝,優(yōu)化高精密控制機(jī)構(gòu)工作環(huán)境,保證閥門控制效果。提高了氣動防喘閥的穩(wěn)定性。
(2)潤滑油壓穩(wěn)定在340~360 kPa,消除了潤滑油壓的波動;有效地將兩臺潤滑油泵的振動控制在0.03 mm以下,潤滑油設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)步優(yōu)化,工藝參數(shù)穩(wěn)定性顯著提高。
(3)在項目實施后,電動放風(fēng)閥、氣動防喘閥的閥門卡澀、閥門波動、閥門延遲等故障完全消除,供風(fēng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定,各個閥門開度均能精確到1度,及時準(zhǔn)確達(dá)到3號高爐的調(diào)節(jié)要求,提高了供風(fēng)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性。