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      大港石化延遲焦化裝置接觸冷卻塔系統(tǒng)技術(shù)拓展

      2018-12-06 04:50:33張磊
      商品與質(zhì)量 2018年50期
      關(guān)鍵詞:焦粉污油冷卻塔

      張磊

      中國石油天然氣股份有限公司大港石化分公司 天津 300280

      1 生產(chǎn)現(xiàn)狀及存在的問題

      1.1 裝置現(xiàn)狀

      延遲焦化裝置由中油華東設(shè)計院設(shè)計,2003年底開始建設(shè),2004年11月建成投產(chǎn)。經(jīng)歷過5次檢修技術(shù)改造,裝置以大港減壓渣油為主要原料,目前年處理能力為120萬噸,主要產(chǎn)品為汽油、柴油、液化氣、蠟油、石油焦,副產(chǎn)品為干氣。

      裝置位于廠區(qū)西南,占地2.4萬平方米。裝置主體包括焦化、分餾、吸收穩(wěn)定三部分,輔助系統(tǒng)包括焦炭塔水力除焦和天車裝置,系統(tǒng)配套有配電室、儀表室、高低壓水泵房、壓縮機房、焦炭儲運裝車場等。工藝上采用一爐兩塔、單井架水力除焦、無堵焦閥密閉放空的先進工藝,生焦周期為24小時,設(shè)計循環(huán)比為0.4,額定工況下在0.3-0.45之間可調(diào)。

      1.2 存在問題

      (1)接觸冷卻塔塔盤吹翻問題。延遲焦化裝置接觸冷卻塔在每次檢修時均發(fā)現(xiàn)有塔板不同程度的被吹落,有時僅剩頂部兩三層,每次開工月余便發(fā)生塔板掉落跡象。由于塔內(nèi)件部分失效,造成了蠟油及焦粉上行,被油氣帶到空冷系統(tǒng),造成空冷器和水冷器堵塞,效率低,效果差。

      (2)污油脫水難,裝置內(nèi)、外的污油無法實現(xiàn)全回煉。裝置內(nèi)的污油主要是接觸冷卻塔底油和預熱甩油。裝置外污油主要是南區(qū)污水提升站污油(含水較高)、電脫鹽廢水處理器污油(含水較高)、萊特污油(含水較低)、公用系統(tǒng)污油(含水較低)等。裝置內(nèi)、外的污油首先進入污油罐D(zhuǎn)-3203/AB進行升溫、沉降、密閉切 水,然后將污油罐D(zhuǎn)-3203/AB中的污油當做急冷油進行回煉。期間污油脫水難的問題一直沒有得到好的解決,造成裝置內(nèi)、外污油無法實現(xiàn)全部回煉。由于公司污油的來源復雜,性質(zhì)變化較大,含有重組分的污油在做急冷油時容易在大油氣線形成液相組份,液相組份和焦粉顆粒相結(jié)合會形成油氣線結(jié)焦的誘導因子,易造成焦炭塔大油氣線結(jié)焦趨勢加劇,對裝置長周期安全平穩(wěn)運行存在生產(chǎn)隱患。

      2 對存在問題進行分析

      利用2017年裝置檢修的契機,對接觸冷卻塔實施以下的技術(shù)改造:

      ①塔板加固;②接觸冷卻塔進料線擴徑至DN700并增設(shè)進料分布器;③采用兩層高效防堵實心錐型霧化噴嘴組成的噴射式分布器代替常規(guī)的擋板內(nèi)件;④采用冷熱油混合控溫,流量相對穩(wěn)定的控制方案;⑤根據(jù)噴嘴要求配置相應的過濾器;⑥投用塔底加熱器,保證塔底溫度在160℃以上。

      3 實踐中解決問題的過程

      3.1 塔盤的改造

      接觸冷卻塔每次檢修時均發(fā)現(xiàn)有塔板不同程度的被吹落,有時僅剩頂部兩三層,主要原因是由于接觸冷卻塔的塔盤,采用的是6層人字擋板,焦炭塔在冷焦工序中,冷焦塔油氣改進接觸冷卻塔時,油氣氣速過快,高速油氣流進入接觸冷卻塔后,對塔盤造成沖擊,造成塔盤脫落,嚴重影響了接觸冷卻塔操作。為了避免高速油氣對塔盤的沖擊,同時提高塔效率,將原6層人字擋板取消,采用兩層高效防堵實心錐型霧化噴嘴組成的噴射式分布器代替常規(guī)的擋板內(nèi)件。

      噴淋采用上下2層錯層布置,冷焦塔高速油氣通過主管道進入分布器,再經(jīng)過分布器均勻分布到9個洗滌噴嘴中,通過噴嘴以霧狀向下噴出,材質(zhì)選316L不銹鋼。噴嘴2層共18個噴嘴及其12根支管和2根主管。一層孔隙4.76mm,最小流量3.18m3/h,操作壓力0.5-20bar,二層孔隙14.3mm,最小流量3.0m3/h,操作壓力0.2-20bar。

      3.2 流程的優(yōu)化改造

      本次改造,對塔內(nèi)部構(gòu)件進行了更換,用兩層高效防堵實心錐型霧化噴嘴組成的噴射式分布器代替常規(guī)的擋板內(nèi)件。因此,在外部流程上,也需要進行相應的配套改造。主要改造如下:

      (1)流程改造1:增加塔內(nèi)補充熱蠟油措施。改造目的:接觸塔底溫度控制在180℃,塔頂控制150℃,并且接觸系統(tǒng)24小時運行,將塔底油內(nèi)水分進行充分蒸發(fā),減少改接觸后熱油氣進入,塔底油內(nèi)水分短時大量汽化造成對塔盤的沖擊。

      (2)流程改造2:接觸冷卻塔底油增加做急冷油回煉。改造目的:針對裝置污油作為急冷油時,污油脫水不徹底的問題,本次流程改造,實現(xiàn)了污油能全部進接觸冷卻塔回煉脫水,保證裝置不外甩污油,增加經(jīng)濟效益。同時避免污油脫水困難給裝置造成的生產(chǎn)波動,消除安全隱患,保證裝置長周期運行。

      (3)流程改造3:采用冷熱油控制溫度,保證噴頭工作狀態(tài)。改造目的:為提供更好的氣液接觸,下部回流主要為塔底熱油,上部回流主要是冷卻后的冷油。為了保證噴嘴工作狀態(tài)最佳,采用了冷熱油混合控溫,流量相對穩(wěn)定的控制方案。

      4 解決的效果、經(jīng)濟效益或社會效益

      本次改造后,于2017年7月投產(chǎn)運行,經(jīng)多次調(diào)試運行,基本達到了預期效果,解決了改造前存在的問題。一方面,解決了接觸冷卻塔塔盤吹翻問題。在運行過程中,按照設(shè)計要求,有效的控制住了塔底頂溫度,空冷運行效果良好。改造前,接觸冷卻塔空冷堵塞率在50%(4臺空冷堵塞),嚴重影響了安全生產(chǎn),改造后,空冷堵塞率降低到25%(1-2臺空冷存在堵塞),對安全生產(chǎn)的影響降低。二方面,有效的解決了污油脫水的問題。改造前,污油脫水從塔下部進入,沒有分布管,含水污油直接與塔底油混合,造成塔底重沸器負荷過大,塔底溫度不易提高,且造成塔底油帶水,引起塔底泵抽空。改造后,污油從塔頂部進入,經(jīng)分布管,將污油均勻的分布,和塔下部來的熱油氣換熱,將污油中的水分均勻的加熱蒸發(fā)出去,使污油達到有效的脫水。

      5 結(jié)語

      (1)保證接觸冷卻塔內(nèi)焦粉洗滌充分,避免接觸冷卻塔頂焦粉堵塞。接觸冷卻塔頂空冷及后冷器運行效果良好,不凝氣滿足放火炬條件,放火炬溫度基本控制在65℃以下,避免了不凝氣帶水對火炬系統(tǒng)造成安全隱患,提高了安全環(huán)保水平。做到裝置的本質(zhì)安全,具有良好的社會效益。

      (2)接觸冷卻塔塔頂系統(tǒng)維護頻次降低,降低了工人勞動強度。

      (3)實現(xiàn)了裝置內(nèi)污油全部脫水回煉,同時承擔了一部分裝置外污油回煉,增加了經(jīng)濟效益。

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