汪趙宏,王小鋒,黃海清
(中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司,湖南 長沙410200)
尾撐作動器在飛機(jī)地勤、運(yùn)輸中主要用于支撐飛機(jī)后大門以用于地面維護(hù)和裝卸貨物、設(shè)備等,主要承受壓力載荷,因此其設(shè)計(jì)過程中要充分對其剛度和穩(wěn)定性進(jìn)行考核驗(yàn)證。
結(jié)構(gòu)減重設(shè)計(jì)是飛機(jī)設(shè)計(jì)中一個(gè)重要的考核指標(biāo)。某型飛機(jī)尾撐作動器在鑒定試驗(yàn)時(shí)系統(tǒng)壓力升高至16 MPa時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有漏油現(xiàn)象,進(jìn)一步分解檢查后發(fā)現(xiàn),活塞桿表面出現(xiàn)不同程度的凹陷,發(fā)生結(jié)構(gòu)失穩(wěn)。為此,需要對結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。本文從從理論計(jì)算、仿真模擬等手段對該尾撐作動器的穩(wěn)定性進(jìn)行重新的評估和考核,并提出了改進(jìn)方案,最終通過試驗(yàn)驗(yàn)證。結(jié)果表明改進(jìn)方案可行。
尾撐作動器結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由外筒、活塞桿、信號感應(yīng)座、保持底座等組成,主要用于裝卸貨時(shí)支撐飛機(jī),防止飛機(jī)后坐,以及支撐飛機(jī)輔助千斤頂應(yīng)急更換意外爆破的主輪胎。通過液壓驅(qū)動實(shí)現(xiàn)作動器伸長和收縮來滿足支撐飛機(jī)的要求。
圖1 尾撐作動器結(jié)構(gòu)示意圖
活塞桿部分本著減重設(shè)計(jì)的目的,采用薄壁式結(jié)構(gòu)布局,壁厚尺寸2.6 mm(min),活塞桿筒體與球頭部分采用真空電子束焊接來保證連接強(qiáng)度和剛度。如圖2所示?;钊麠U材料:30CrMnSiNi2A,σb=1 670±100 MPa,活塞桿直徑 D0:φ100f7,活塞桿最小壁厚 t:2.6 mm,實(shí)測壁厚 2.69 mm,重量:8.356 kg.其中,引用文獻(xiàn)[1]中的定義,壁厚與曲率半徑之比t/R≤1/10時(shí)為薄壁容器,根據(jù)尺寸計(jì)算,t/R=2.6/50=0.052≤1/10,因此,尾撐作動器活塞桿屬于薄壁結(jié)構(gòu)。
圖2 尾撐作動器活塞桿結(jié)構(gòu)示意圖
某型飛機(jī)尾撐作動器,試驗(yàn)要求壓力63 MPa,在進(jìn)行靜強(qiáng)度壓力試驗(yàn)過程中,當(dāng)加壓至16 MPa時(shí)發(fā)現(xiàn)活塞桿有漏油現(xiàn)象,中止試驗(yàn)。對尾撐作動器進(jìn)行了分解檢查,在活塞桿表面位置均發(fā)現(xiàn)存在不同程度凹陷,如圖3所示。
圖3 活塞桿表面失穩(wěn)示意圖
通過對表面情況進(jìn)行分析,初步確定為表面發(fā)生徑向失穩(wěn),并進(jìn)行故障的理論計(jì)算和仿真模擬,并提出改進(jìn)設(shè)計(jì)方案。
1)軸向穩(wěn)定性分析
尾撐作動器在使用過程中,屬于兩端鉸支階梯形桿件,在彈性范圍內(nèi)總體穩(wěn)定性計(jì)算采用文獻(xiàn)[2]中的計(jì)算方法。通過對尾撐作動器進(jìn)行分析,建立數(shù)學(xué)模型,如圖4所示。
圖4 尾撐作動器軸向穩(wěn)定性理論計(jì)算示意圖
其中,L=1 641 mm,a=871 mm,b=770 mm(b取活塞桿在外筒的支撐中點(diǎn)),Ia=2 351 445.3 mm4,Ib=910 540.3 mm4,Ea=Eb=207 × 103MPa.
安全裕度:(尾撐作動器軸向穩(wěn)定)
2)徑向穩(wěn)定性分析
在進(jìn)行徑向穩(wěn)定性時(shí),需計(jì)算產(chǎn)品的臨界長度,并與實(shí)際產(chǎn)品長度進(jìn)行對比,確定筒體類型后進(jìn)行穩(wěn)定性考核。從圖2中可以看出,S=670 mm,引用文獻(xiàn)[2],得到:
經(jīng)計(jì)算,該產(chǎn)品屬于短圓筒類型,因此活塞桿按受均布徑向外壓短圓筒進(jìn)行穩(wěn)定性計(jì)算:
3)失效定位
通過對軸向、徑向穩(wěn)定性分析,活塞桿在受壓大于10.42 MPa時(shí),產(chǎn)品會發(fā)生失穩(wěn),而在試驗(yàn)加載過程中活塞桿隨壓力升高會發(fā)生行程位移變化,中部已縮回至作動器內(nèi)部,因此a、b、L值發(fā)生變化,即在16 MPa壓力時(shí)發(fā)生徑向失穩(wěn)。
通過分析,影響活塞桿徑向穩(wěn)定性的主要因素有:加強(qiáng)圈中心線之間的距離L、活塞桿壁厚尺寸t、活塞桿外徑D0以及材料選用。綜合評估后,僅通過增加壁厚和補(bǔ)充加強(qiáng)筋的方法進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),如圖5.改進(jìn)后的參數(shù):材料為30CrMnSiNi2A,σb=1 670±100 MPa,活塞桿直徑D0為φ100f7,活塞桿最小壁厚t為3.8 mm,加強(qiáng)圈中心線之間最大的距離L為164 mm,加強(qiáng)筋厚度9 mm,重量為11.81 kg.
圖5 活塞桿改進(jìn)示意圖
增加壁厚和加強(qiáng)筋對軸向穩(wěn)定起貢獻(xiàn)作用,因此,軸向穩(wěn)定不做分析,僅進(jìn)行徑向穩(wěn)定性分析。
=600.2,L=164 mm<Lcr=600.2 mm活塞桿組件屬于短圓筒。
通過CATIA軟件中的Analysis Manager模塊對活塞桿進(jìn)行相應(yīng)的分析,對活塞桿施加材料(30CrMnSiNi2A)以及對零件進(jìn)行網(wǎng)格劃分,利用CATIA軟件進(jìn)行有限元分析,分析結(jié)果一階特征值f=1.528 9,臨界壓力 Pcr=P × f=96.32 MPa,N=-1=0.53安全裕度(徑向穩(wěn)定),如圖6所示。
圖6 有限元分析云圖
結(jié)構(gòu)改進(jìn)后的尾撐作動器按照改進(jìn)前的試驗(yàn)條件和試驗(yàn)方法重新進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證,在加壓速率≯3 MPa/s的情況下,將系統(tǒng)壓力緩慢提升至63 MPa,整個(gè)試驗(yàn)過程中產(chǎn)品未發(fā)生局部失穩(wěn),改進(jìn)效果明顯。但重量指標(biāo)超過41%,這是用戶無法接受的指標(biāo)。
基于以上結(jié)果,需對產(chǎn)品繼續(xù)進(jìn)行減重設(shè)計(jì),因壓力提升至63 MPa未發(fā)生失穩(wěn),在此基礎(chǔ)上考慮到改變活塞桿的壁厚是有效可行的方案,因此在上述試驗(yàn)件的基礎(chǔ)上將活塞桿的壁厚按照表1的理論計(jì)算結(jié)果進(jìn)行了迭代設(shè)計(jì)并反復(fù)進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,理論壁厚在3.4 mm的情況下仍未發(fā)生失穩(wěn)的現(xiàn)象??紤]到飛機(jī)使用過程中以及加工過程中的不確定因素,最終確定產(chǎn)品理論壁厚尺寸為3.4 mm,最小壁厚3.2 mm,同時(shí)也符合試驗(yàn)技術(shù)指標(biāo)要求。重量指標(biāo)僅超出26.7%,改進(jìn)效果明顯,符合用戶要求。
表1 不同壁厚下的臨界壓力值
本文給出了筒類零件壓力考核的設(shè)計(jì)依據(jù),并對其穩(wěn)定性進(jìn)行了校核和仿真計(jì)算,通過試驗(yàn)結(jié)果表明,結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)合理可行,方法正確。對該類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證提供了理論依據(jù)和方法。