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      鋁箔產(chǎn)品厚度控制分析

      2018-12-25 10:57:52郭萬(wàn)花
      新疆有色金屬 2018年6期
      關(guān)鍵詞:測(cè)厚儀輥縫軋輥

      郭萬(wàn)花

      (新疆眾和股份有限公司 烏魯木齊 830013)

      1 鋁箔生產(chǎn)過(guò)程中的厚度控制原理

      鋁箔的生產(chǎn)過(guò)程中有很多因素會(huì)引起產(chǎn)品的厚度出現(xiàn)偏差,包括:

      上道工序造成的厚度偏差影響,機(jī)械、液壓方面的機(jī)架彈性、軋輥偏心、輥系熱膨脹和磨損、軋輥軸承間隙影響,電氣控制方面的模型精度、計(jì)算誤差、響應(yīng)時(shí)間、采樣時(shí)間影響,以及生產(chǎn)工藝方面的壓下量、變形率、加工硬化、軋制速度和張力的變化、冷卻等的影響。

      上述各種影響因素的最后結(jié)果是使軋制過(guò)程中的軋制力發(fā)生變化,而軋制力的變化引起機(jī)座彈性變形量的變化。機(jī)座彈性量的變化直接影響軋輥輥縫值,使軋件厚度發(fā)生變化。在軋制過(guò)程中,如果能及時(shí)調(diào)整輥縫,使輥縫調(diào)整量能夠部分或全部抵消由軋制力變化引起的機(jī)座彈性變形量,就能減小甚至完全消除軋件的厚度偏差。

      現(xiàn)代化的鋁軋機(jī)都配置有厚度自動(dòng)控制系統(tǒng),其原理是通過(guò)液壓壓上系統(tǒng)來(lái)控制軋機(jī)機(jī)座的當(dāng)量剛度來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)于輥縫的控制,并最終實(shí)現(xiàn)對(duì)于軋件厚度的控制?,F(xiàn)代化軋機(jī)的自動(dòng)厚度控制系統(tǒng)(即AGC系統(tǒng))一般分為三個(gè)系統(tǒng):

      ⑴測(cè)厚儀部分,檢測(cè)軋件的實(shí)際厚度。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),操作人員是根據(jù)測(cè)厚儀顯示的實(shí)測(cè)曲線(xiàn)是否在偏差控制范圍以?xún)?nèi)來(lái)判斷厚度控制異常與否見(jiàn)圖1。

      圖1

      ⑵厚度比較和調(diào)節(jié)部分,主要是將檢測(cè)的軋件實(shí)際厚度與設(shè)定厚度比較,得出厚度偏差值,輸出輥縫調(diào)節(jié)量信號(hào)。

      ⑶輥縫調(diào)整部分,主要根據(jù)輥縫調(diào)節(jié)量信號(hào),通過(guò)液壓缸對(duì)輥縫進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,以消除或減少軋件的縱向厚度偏差。

      一般很容易將厚度偏差異常產(chǎn)生的原因與厚度自動(dòng)控制系統(tǒng)本身相聯(lián)系,實(shí)際上,厚度控制系統(tǒng)工作的有效性除了與其本身有關(guān),還取決于軋機(jī)各系統(tǒng)包括坯料的厚度質(zhì)量,如果前述導(dǎo)致厚度偏差的因素的影響程度超出了厚度控制系統(tǒng)要求的范圍,就會(huì)出現(xiàn)厚度偏差超出要求的現(xiàn)象。

      以下筆者通過(guò)對(duì)所在企業(yè)鋁箔生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的一些有典型意義的厚度波動(dòng)異?,F(xiàn)象進(jìn)行介紹、分析,供業(yè)界同仁參考。

      2 坯料厚度異常的影響

      我公司曾經(jīng)發(fā)生過(guò)在冷軋和箔軋過(guò)程中每一個(gè)料卷都會(huì)有一點(diǎn)的厚度波動(dòng)大大超過(guò)控制范圍要求的異?,F(xiàn)象,每卷的厚度波動(dòng)點(diǎn)在相同道次的位置近似,處于頭或尾部見(jiàn)圖2。

      在對(duì)冷、箔軋機(jī)進(jìn)行排查未果的情況下,我們將排查重點(diǎn)轉(zhuǎn)向熱軋卷來(lái)料。由于我公司熱軋機(jī)沒(méi)有配置測(cè)厚儀設(shè)備,無(wú)法直觀判斷熱軋過(guò)程中厚度的波動(dòng)情況,因此采取了對(duì)熱軋卷切片測(cè)量厚度變化情況及觀察熱軋過(guò)程中軋制力能參數(shù)變化的檢查辦法。檢查發(fā)現(xiàn):熱軋卷對(duì)應(yīng)到冷、箔軋出現(xiàn)厚度波動(dòng)時(shí)的相同位置確實(shí)有厚度異常的現(xiàn)象;熱軋過(guò)程中出現(xiàn)厚度異常時(shí)軋制力能參數(shù)也有異常的變化。據(jù)此,我們繼續(xù)對(duì)熱軋工序進(jìn)行排查,最終發(fā)現(xiàn),熱軋機(jī)在進(jìn)行最后一道次軋制時(shí),當(dāng)尾部即將離開(kāi)距輥縫處約10m處的轉(zhuǎn)向輥時(shí),操作手會(huì)習(xí)慣性的進(jìn)行降速來(lái)防止依靠轉(zhuǎn)向輥建立的后張力失去后出現(xiàn)甩尾現(xiàn)象。而熱軋機(jī)陡然降速會(huì)引發(fā)軋制力能參數(shù)的波動(dòng),并導(dǎo)致熱軋卷出現(xiàn)厚度異常波動(dòng)。經(jīng)過(guò)計(jì)算,熱軋卷上的降速點(diǎn)與冷箔軋過(guò)程中的厚度波動(dòng)點(diǎn)位置基本一致。分析至此,我們對(duì)熱軋操作手的操作方式進(jìn)行了調(diào)整,將板片即將離開(kāi)轉(zhuǎn)向輥減速改為板片尾部即將進(jìn)入輥縫時(shí)降速,此時(shí)即便出現(xiàn)厚度波動(dòng),也屬于冷箔軋工序的頭尾升降速段,不會(huì)影響到最終的成材率。

      調(diào)整熱軋操作方式,新生產(chǎn)的熱軋卷進(jìn)入冷箔軋工序后,固定點(diǎn)出現(xiàn)厚度波動(dòng)異常的現(xiàn)象消失。這是一次典型的來(lái)料導(dǎo)致厚度波動(dòng)異常的情況。

      圖2

      3 軋機(jī)液壓系統(tǒng)異常的影響

      我公司冷軋機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)厚度無(wú)規(guī)律波動(dòng)并超出偏差范圍的現(xiàn)象。從測(cè)厚儀顯示曲線(xiàn)看,沒(méi)有明顯的位置規(guī)律。我們使用了在異常出現(xiàn)前生產(chǎn)的熱軋卷進(jìn)行冷軋,異常仍然出現(xiàn),以此排除了來(lái)料的影響。在排查過(guò)程中,技術(shù)人員對(duì)軋機(jī)的AGC系統(tǒng)、測(cè)厚儀、傳動(dòng)控制、機(jī)械部分等進(jìn)行了全面的檢查,并采取了更換部分控制元件的排除法來(lái)查找異常原因,先后更換了測(cè)厚儀射線(xiàn)源,AGC系統(tǒng)的相關(guān)控制電路板,壓上油缸的控制伺服閥,但始終未能消除異?,F(xiàn)象。

      一次偶然的因素,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)軋機(jī)傳動(dòng)液壓系統(tǒng)的變量柱塞泵上的流量指示盤(pán)顯示異常:在軋機(jī)處于停機(jī)狀態(tài),無(wú)任何液壓執(zhí)行元件動(dòng)作的情況下,變量柱塞泵仍為滿(mǎn)流量輸出(圖3)。

      圖3 63PCY14-1B油泵外形圖

      檢查發(fā)現(xiàn),液壓傳動(dòng)泵站安全球閥上的一個(gè)常閉油口處于常開(kāi)狀態(tài),導(dǎo)致系統(tǒng)流量大量?jī)?nèi)泄,這意味著液壓系統(tǒng)存在大的內(nèi)泄漏點(diǎn),油泵泵出的液壓油直接流回了油箱(圖4)。

      圖4 系統(tǒng)圖

      軋機(jī)的液壓系統(tǒng)一般分兩個(gè)部分。液壓壓上系統(tǒng)向壓上油缸、彎輥油缸提供動(dòng)力,屬于伺服控制系統(tǒng),是軋機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)厚度控制和操作手調(diào)節(jié)板型的重要手段。其它為液壓傳動(dòng)系統(tǒng),主要向軋機(jī)各作業(yè)點(diǎn)的液壓執(zhí)行原件提供液壓動(dòng)力,如卷筒漲縮、上卸卷小車(chē)的移動(dòng)及升降,等等。我公司冷軋機(jī)機(jī)前裝置上的展平輥升降及上支撐輥的平衡油缸均由液壓傳動(dòng)系統(tǒng)提供液壓動(dòng)力。機(jī)前裝置的展平輥在軋制過(guò)程中處于壓緊帶材的位置,以使帶材后張力在整個(gè)帶材寬度上分布更加均勻,根據(jù)壓延理論,后張力對(duì)壓延過(guò)程中的厚度變化的影響非常大。上支撐輥平衡油缸的作用是將上支撐輥緊緊頂住,保持壓延過(guò)程中的輥縫穩(wěn)定(圖5)。

      圖5

      當(dāng)液壓傳動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)大的內(nèi)泄漏后,機(jī)前展平輥的壓下油缸及上支撐輥平衡油缸動(dòng)力不足,造成后張力和輥縫出現(xiàn)波動(dòng),最終造成產(chǎn)品的厚度整體波動(dòng)超差。在將安全球閥關(guān)閉后,軋制過(guò)程完全恢復(fù)了正常。

      4 軋輥軸承精度下降的影響

      軋輥是軋機(jī)重要的核心部件,對(duì)于其制造精度有很高的要求。尤其是支承輥軸承,要承載巨大的軋制壓力,同時(shí)還要為高精度軋制要求所需的恒輥縫提供精度基準(zhǔn),為軋輥磨削提供精度基準(zhǔn)。我公司冷軋機(jī)支承輥四列短圓柱滾子軸承的軸承內(nèi)圈為軋輥磨削的精度基準(zhǔn),圓度和圓柱度要求均在5微米以?xún)?nèi)。

      我公司曾發(fā)生過(guò)生產(chǎn)過(guò)程中厚度整體波動(dòng)偏大的異常,經(jīng)過(guò)多方排查未果情況下,更換支承輥后,異常消失。對(duì)更換下來(lái)的支承輥進(jìn)行檢測(cè),軸承內(nèi)圈的精度嚴(yán)重超差(圖6)。

      圖6

      5 結(jié)語(yǔ)

      鋁板帶箔軋機(jī)的厚度控制是軋機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中的最重要的控制內(nèi)容之一,也屬于較為復(fù)雜的控制技術(shù),涉及方方面面的因素。綜合以上介紹和分析,除了要保證設(shè)備的制造、安裝精度及選用高水平的厚度控制系統(tǒng)(AGC)、測(cè)厚儀外,加強(qiáng)日程管理,保證設(shè)備的完好及來(lái)料的質(zhì)量,對(duì)于保證厚度控制的一致性和穩(wěn)定性,有著至關(guān)重要的意義。

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