叢陽(yáng)陽(yáng),王雪峰,汪恩輝,左雁冰,李勇鵬
(中國(guó)重型機(jī)械研究院股份公司,陜西 西安 710032)
熱處理線中,鋼管經(jīng)過(guò)加熱爐加熱、淬火機(jī)淬火、冷床冷卻等熱處理工藝,造成鋼管的彎曲變形,為了滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)于鋼管直線度的要求,必須對(duì)鋼管進(jìn)行矯直。鋼管矯直后,不僅直線度有很大提高,經(jīng)過(guò)碾壓,還可以去除表面的氧化鐵皮,使表面光亮,提高表面質(zhì)量。中國(guó)重型機(jī)械研究院為湖南衡陽(yáng)某廠熱處理生產(chǎn)線設(shè)計(jì)的Φ245十輥快開(kāi)式鋼管矯直機(jī)已于2020年7月投入使用,該套設(shè)備包括前臺(tái)上料、主機(jī)、后臺(tái)下料裝置等組成,設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中自動(dòng)化程度高,調(diào)整好管材的矯直參數(shù)后,上料、矯直及下料無(wú)需人工干預(yù),完全自動(dòng)化生產(chǎn),設(shè)備程序穩(wěn)定,可滿(mǎn)足熱處理生產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)奏。
主機(jī)的結(jié)構(gòu)如圖1所示,調(diào)整主機(jī)的矯直參數(shù),主要是調(diào)整矯直輥的角度及輥縫的大小。為提升調(diào)整效率,便于操作,角度與輥縫調(diào)整機(jī)構(gòu)都安裝有編碼器,用來(lái)將調(diào)整時(shí)的參數(shù)讀取至操作室的工控機(jī)中,并通過(guò)自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng),在工控機(jī)的窗口中設(shè)定生產(chǎn)所需的參數(shù),角度與輥縫會(huì)自動(dòng)調(diào)整至設(shè)定的參數(shù)值。隨著工廠對(duì)鋼管品質(zhì)的提升,對(duì)矯直機(jī)的矯直精度要求也有所提高,因此,在六輥快開(kāi)矯直機(jī)的基礎(chǔ)上,為湖南衡陽(yáng)某鋼廠研發(fā)了十輥快開(kāi)式矯直機(jī),矯直后鋼管管體直線度小于1 mm/m。此套設(shè)備具備數(shù)據(jù)庫(kù),可以存儲(chǔ)各種鋼管矯直時(shí)的參數(shù),方便鋼管矯直工藝的管理與提升,并可以讀取數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)的矯直參數(shù),輥縫自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng)建立以后,可以將輥縫自動(dòng)調(diào)整至數(shù)據(jù)庫(kù)中讀取的參數(shù)值,提高了輥縫調(diào)整的效率[1]。
十輥快開(kāi)式矯直機(jī)采用十二立柱、五滑動(dòng)梁結(jié)構(gòu),每個(gè)滑動(dòng)梁由四個(gè)導(dǎo)向套組成,稱(chēng)之為四滑架結(jié)構(gòu),四滑架結(jié)構(gòu)具備機(jī)架剛性好,導(dǎo)向平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn)[2,3]。主機(jī)的機(jī)架采用預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)[4-8],可以防止矯直過(guò)程中矯直力過(guò)大造成設(shè)備振動(dòng),影響矯直效果與設(shè)備穩(wěn)定性。立柱穿過(guò)滑動(dòng)梁的四個(gè)導(dǎo)向護(hù)套,滑動(dòng)梁可以沿著立柱軸向方向上下移動(dòng),矯直輥安裝在滑動(dòng)梁上,隨著滑動(dòng)梁一起移動(dòng),達(dá)到調(diào)整輥縫的目的。調(diào)整螺母安裝在滑動(dòng)梁的上表面,不可以旋轉(zhuǎn),調(diào)整絲桿安裝在上固定梁上(圖中省略),可以旋轉(zhuǎn)但不可以上下移動(dòng),調(diào)整絲桿與調(diào)整螺母配合,通過(guò)電機(jī)帶動(dòng)絲桿旋轉(zhuǎn),使螺母上下移動(dòng),調(diào)整矯直輥輥縫的大小。滑動(dòng)梁結(jié)構(gòu)呈Z型,如圖1所示,按照1#~5#的順序,環(huán)環(huán)相扣,如1#滑動(dòng)梁壓在2#滑動(dòng)梁上方,安裝時(shí)要先裝2#滑動(dòng)梁再裝1#滑動(dòng)梁,調(diào)整輥縫時(shí),1#滑動(dòng)梁與2#滑動(dòng)梁要保證安全距離。
圖1 十輥快開(kāi)式矯直機(jī)結(jié)構(gòu)
如圖2所示,快開(kāi)缸固定在上固定梁上,調(diào)整絲桿通過(guò)軸承和鎖緊螺母固定在快開(kāi)缸的活塞上,可以旋轉(zhuǎn)并隨著活塞上下動(dòng)作,起到快開(kāi)作用[9-12]。右側(cè)滑動(dòng)梁的高處護(hù)套與左側(cè)滑動(dòng)梁的低處護(hù)套在同一根立柱上滑動(dòng),如不限定其上下移動(dòng)的位置,高處護(hù)套的下表面會(huì)與低處護(hù)套的上表面碰撞,造成設(shè)備的損壞。因此,在兩個(gè)護(hù)套間的最小允許距離處要安裝接近開(kāi)關(guān),當(dāng)接近開(kāi)關(guān)有信號(hào)時(shí),輥縫調(diào)整電機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),防止兩個(gè)護(hù)套碰撞,起到安全保護(hù)作用。在輥縫自動(dòng)調(diào)整過(guò)程中也要考慮安全因素,防止在無(wú)人觀察的情況下對(duì)設(shè)備造成損壞。圖2中當(dāng)兩個(gè)滑動(dòng)梁的高度一致時(shí),高低護(hù)套的間距X=60 mm,快開(kāi)缸的行程為S=30 mm,因此快開(kāi)缸伸出和縮回的動(dòng)作不會(huì)造成高低護(hù)套碰撞。由于矯直工藝[13-16]的需要,主機(jī)的2#、3#、4#上下矯直輥可以給定反彎量W,相鄰的兩個(gè)滑動(dòng)梁高度不一致,高低護(hù)套的距離Y=X-S-W,設(shè)定高低護(hù)套間的最小距為5 mm,則矯直過(guò)程中的最大反彎量為25 mm。
圖2 兩滑動(dòng)梁相對(duì)位置示意圖
結(jié)合矯直機(jī)主機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu),配置了矯直機(jī)輥縫調(diào)整系統(tǒng),該系統(tǒng)是以西門(mén)子可編程邏輯控制器CPU1511-1PN為載體,S120變頻器為執(zhí)行機(jī)構(gòu),輥縫檢測(cè)絕對(duì)值編碼器為反饋的控制系統(tǒng),如圖3所示。
圖3 輥縫調(diào)整系統(tǒng)的配置圖
圖4為單個(gè)矯直輥輥縫調(diào)整流程。首先,根據(jù)設(shè)定的數(shù)值判定輥縫的增大與減小,如果增大,則電機(jī)正傳,輥縫每增大0.01 mm,PLC讀取此時(shí)編碼器的輥縫數(shù)值,與設(shè)定值對(duì)比,若不滿(mǎn)足判定條件,則輥縫繼續(xù)增大,若滿(mǎn)足判定條件,則電機(jī)停轉(zhuǎn),輥縫調(diào)整結(jié)束;同理可進(jìn)行輥縫減小的調(diào)整流程[17-20]。
圖4 單個(gè)矯直輥輥縫調(diào)整流程
根據(jù)矯直機(jī)主機(jī)的結(jié)構(gòu),輥縫調(diào)整分為A方案與B方案,A方案按照1#~5#矯直輥的順序調(diào)整輥縫的大小,B方案則按照5#~1#矯直輥的順序調(diào)整輥縫,具體每個(gè)方案調(diào)整流程參照?qǐng)D5所示。
圖5 輥縫調(diào)整方案
由于結(jié)構(gòu)限制,矯直機(jī)的反彎量最大為25 mm,即相鄰矯直輥輥縫的差值不超過(guò)25 mm,否則高低護(hù)套便會(huì)碰撞,造成設(shè)備損壞。圖6為矯直機(jī)輥縫設(shè)定的界面,當(dāng)前值為輥縫調(diào)整之前的實(shí)際值,輥縫的設(shè)定值為需要調(diào)整后的參數(shù)值。為了保證設(shè)備的安全,輥縫的設(shè)定值需滿(mǎn)足條件:
圖6 輥縫設(shè)定示意圖
|i#輥縫設(shè)定值-j#輥縫設(shè)定值|≤25 mm,其中,i、j=1、2、3、4、5。
(1)
根據(jù)此條件設(shè)定參數(shù),按照正確的順序調(diào)整輥縫,可滿(mǎn)足矯直的反彎要求,也不會(huì)對(duì)設(shè)備造成損壞。參數(shù)設(shè)定結(jié)束后,如果相鄰矯直輥輥縫的差值不滿(mǎn)足設(shè)定要求,此刻操作畫(huà)面會(huì)提示輸入值錯(cuò)誤,并定位是哪一個(gè)輥縫設(shè)定有問(wèn)題。
按照式(1)設(shè)定輥縫調(diào)整參數(shù),在調(diào)整輥縫時(shí)按照A方案與B方案的順序調(diào)整輥縫,至于選哪種方案,與輥縫設(shè)定值有關(guān),分三種情況,一是只能按照A方案調(diào)整,二是只能按照B方案調(diào)整,三是A方案與B方案都可行。具體判定流程如圖7所示。
圖7 主機(jī)上輥輥縫調(diào)整流程圖
如圖7所示,判定選用A方案還是B方案調(diào)整輥縫的流程,首先在界面中按照公式(1)的要求輸入設(shè)定值,根據(jù)輸入的設(shè)定值,判定1#輥縫的設(shè)定值是否大于2#輥縫調(diào)整前的輥縫值,如果大于,則1#輥縫在調(diào)整過(guò)程中,1#滑動(dòng)梁與2#滑動(dòng)梁的高低護(hù)套不會(huì)碰撞;如果小于,則進(jìn)一步判斷,如果兩個(gè)差值的絕對(duì)值大于25 mm,則高低護(hù)套就會(huì)有碰撞的危險(xiǎn),例如:1#與2#輥縫的初始值為200 mm,設(shè)定1#與2#輥縫調(diào)整值為100 mm,按照判定流程,則不能進(jìn)行先減小1#輥縫再減小2#輥縫的操作,否則兩個(gè)滑動(dòng)梁的護(hù)套會(huì)相碰,應(yīng)先將2#輥縫減小至100 mm后再將1#輥縫減小至100 mm。若1#與2#輥縫的初始值為100 mm,設(shè)定二者的調(diào)整值為200 mm,則按照判定流程,應(yīng)先調(diào)整1#輥縫增大至200 mm,再調(diào)整2#輥縫至200 mm,否則也會(huì)造成高低護(hù)套碰撞。此例是兩個(gè)滑動(dòng)梁的判定情況,主機(jī)共有五個(gè)相互影響的滑動(dòng)梁,如流程圖所示,按照判定條件依次從1#輥縫判定至4#輥縫,若全部滿(mǎn)足條件,則按照方案A執(zhí)行輥縫調(diào)整流程;若有任何一個(gè)步驟不滿(mǎn)足條件,則按照方案B執(zhí)行輥縫調(diào)整流程。按照上述步驟,完成所有矯直輥的輥縫調(diào)整,在調(diào)整的過(guò)程中滑動(dòng)梁的高低護(hù)套不會(huì)相碰。
結(jié)合圖7流程圖進(jìn)行PLC編程,可以對(duì)輥縫調(diào)整進(jìn)行預(yù)判,待滿(mǎn)足相關(guān)條件后,執(zhí)行自動(dòng)調(diào)整程序。對(duì)應(yīng)的輥縫調(diào)整功能模塊“FB51輥位置調(diào)整”如圖8所示?!癛oller_Set”為輥縫位置設(shè)定值,“Roll_Current”為輥縫位置實(shí)際值,“P_Tolerance”為上升啟動(dòng)參考值,“N_Tolerance”為下降啟動(dòng)參考值,“Up_limit”為上限位,“Down_Llimit”為下限位;該功能塊啟動(dòng)后,先執(zhí)行反饋值與給定值的比較運(yùn)算,當(dāng)該差值大于“P_Tolerance”值,啟動(dòng)上升,當(dāng)該差值小于等于“N_Tolerance”值,啟動(dòng)下降;當(dāng)該差值介于“P_Tolerance”值與“N_Tolerance”值中間時(shí),既不上升,也不下降,當(dāng)前調(diào)整結(jié)束。
圖8 輥縫調(diào)整功能模塊
需要注意的是,5個(gè)上輥輥縫調(diào)整電機(jī)采用一個(gè)S120變頻器拖動(dòng),通過(guò)變頻器出口側(cè)的接觸器通斷來(lái)控制不同的輥縫電機(jī)。因此,無(wú)論手動(dòng)或自動(dòng),絕對(duì)不允許變頻器在運(yùn)行過(guò)程中在線切換電機(jī),只有在停止?fàn)顟B(tài)下方可,否則會(huì)導(dǎo)致變頻器報(bào)過(guò)流故障或損壞設(shè)備。
本文結(jié)合十輥矯直機(jī)滑動(dòng)梁的機(jī)械結(jié)構(gòu),考慮反彎量和快開(kāi)缸行程對(duì)矯直輥輥縫調(diào)整的影響,首先建立單個(gè)矯直輥輥縫的調(diào)整流程,確定輥縫調(diào)整的A方案與B方案;根據(jù)多個(gè)輥縫調(diào)整的判定條件,選用合適的方案進(jìn)行輥縫調(diào)整,最終建立了主機(jī)上輥輥縫調(diào)整系統(tǒng)。此系統(tǒng)的建立,可對(duì)矯直機(jī)輥縫進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整,提升了輥縫調(diào)整的效率,方便了矯直工藝參數(shù)的管理與優(yōu)化。