鐘思偉,楊曉華,肖 聰,黃萬銘,楊曉勤,蔣遠華
(湖北宜化集團有限責任公司 湖北宜昌 443000)
近年來,隨著國家環(huán)保要求越來越嚴格,對化工裝置排放的尾氣進行綜合治理、降低環(huán)保設施的運行費用,成為企業(yè)挖潛增效的重要舉措。針對該問題,湖北宜化集團有限責任公司下屬貴州宜化化工股份有限公司(以下簡稱貴州宜化公司)將尿素裝置的放空尾氣引至鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng),即將尿素尾氣與鍋爐煙氣的治理相結合,實現(xiàn)以廢治廢,既解決了尿素放空尾氣氨含量超標的問題,又降低了鍋爐煙氣脫硫的運行成本。據(jù)初步測算,實現(xiàn)尾氣綜合治理后,每年可節(jié)省脫硫裝置運行費用約367萬元。
貴州宜化公司尿素裝置設計產(chǎn)能300 kt/a,實際產(chǎn)量為350 kt/a,高壓圈放空尾氣量為4 000 m3/h(標態(tài)),其主要成分為N2,含氨質(zhì)量濃度為1 200~1 300 mg/m3(標態(tài))。
貴州宜化公司有1臺130 t/h循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐煙氣脫硫采用NaOH法,不僅避免了石灰法塔內(nèi)易結垢的問題,而且具備鈉堿法吸收效率高的特點。脫硫裝置煙氣處理量320 000 m3/h(標態(tài)),年NaOH消耗量2 838 t,運行成本較高。
NaOH溶液吸收SO2并副產(chǎn)亞硫酸鈉的過程分為吸收和中和兩大步驟[1]。吸收:2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O,Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3,總反應為NaOH+SO2=NaHSO3。中和:NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O。
尿素裝置的尾氣回收至煙氣脫硫系統(tǒng)后,在吸收塔內(nèi)與吸收溶液接觸混合,尿素尾氣中的氨和鍋爐煙氣中的SO2與吸收溶液中的(NH4)2SO3和NH4HSO3反應而被脫除,吸收液循環(huán)利用,發(fā)生的化學反應如下[2]:
SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3
SO2+(NH4)2SO3+H2O=2NH4HSO3
NH3+NH4HSO3=(NH4)2SO3
由于尿素尾氣中的氨含量相對于氨水而言很低,在與鍋爐煙氣中的SO2充分接觸后,氨可以完全反應,沒有其他有害物質(zhì)產(chǎn)生,不會產(chǎn)生二次污染。因此,該改造完全滿足現(xiàn)有脫硫工藝的要求,是對現(xiàn)有生產(chǎn)工況的合理優(yōu)化。
為解決尿素裝置放空尾氣的處理問題,貴州宜化公司進行了尿素尾氣引入鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)的改造。如圖1所示,從尿素裝置尾吸塔后配1根Ф 159 mm不銹鋼管道至煙氣脫硫系統(tǒng)的脫硫塔,在尿素尾吸塔原流程處增加1只調(diào)節(jié)閥,以防止尿素裝置出現(xiàn)超壓事故,并在尿素裝置至煙氣脫硫塔管道上配置吹掃蒸汽以防止堵管。
改造實施后,SO2和氨均實現(xiàn)達標排放,其中氨排放質(zhì)量濃度為10 mg/m3(標態(tài))。改造前,煙氣脫硫系統(tǒng)NaOH消耗量為8.60 t/d,年消耗量為2 838 t;改造后,NaOH消耗量降至4.23 t/d,日增效益10 488元,年效益在367萬元左右。
貴州宜化公司將尿素尾氣與鍋爐煙氣治理相結合,不僅排放指標達到標準要求,而且實現(xiàn)了以廢治廢的目標,同時降低了脫硫成本,系統(tǒng)運行更加經(jīng)濟環(huán)保。
圖1 改造后的工藝流程