吳紅林,馬雁鴻
(云南馳宏鋅鍺股份有限公司,云南 曲靖 655011;云南鉛鋅資源綜合利用企業(yè)重點試驗室,云南 曲靖 655011)
某公司煙化爐主要處理鋅系列產(chǎn)出的酸浸渣,床能力~12t/(m2·d),處理能力偏小,不能處理完鋅系列產(chǎn)出的酸浸渣。為了提升處理能力,項目組擬采用富氧熔煉提升煙化爐床能力,解決鋅系列產(chǎn)出的酸浸渣堆存的環(huán)保壓力和資金積壓。
煙化爐生產(chǎn)實際是利用預熱空氣將煤粉吹入煙化爐的熔渣中,使熔渣中的鋅化合物還原成鋅金屬,并以氣態(tài)揮發(fā)上升到爐子的上部空間,被三次風口吸入的空氣,氧化成氧化鋅,煙氣經(jīng)過收塵后產(chǎn)出氧化鋅煙塵,熔渣經(jīng)水淬產(chǎn)出煙化爐水淬渣。
富氧吹煉的實質(zhì)就是提高鼓入空氣中的O2含量,加劇風口區(qū)的燃燒反應。從熱力學角度看,大大增加了單位時間內(nèi)燃燒反應的放熱量,能迅速提高熔渣溫度,加快冷料的熔化速度,溫度較高的熔渣還能有效地促進金屬氧化物的還原和金屬的揮發(fā)過程;從動力學角度看,鼓入富氧空氣進一步強化“氣-液-固”相之間的傳質(zhì)傳熱效應,加速燃料的燃燒、金屬氧化物的還原和金屬的揮發(fā)過程。
3.1.1 鋅系列產(chǎn)出的酸浸渣成分表見表1
3.1.2 粉煤成分表見表2
富氧濃度:21.5%~25%。
供氧起點:第一階段酸浸渣開始加入起;第二階段吹煉完成起。
供氧終點:第一階段酸浸渣終止加入后10分鐘內(nèi);第二階段煙化爐開始放渣。
試驗期間富氧濃度、供風量及供氧量設定參考值見表3:
3.4.1 第一階段試驗
項目組通過綜合分析煙化爐吹煉性質(zhì)以及不同氧氣濃度對爐況的影響,在煙化爐首先以富氧濃度約為22%對進料期全程供氧進行試驗。試驗結果表明爐況與普通吹煉法相比提溫速度有所加快,廢渣溫度較高,放渣比較流暢。部分試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表4。
表1 鋅系列產(chǎn)出的酸浸渣成分表(%)
表2 粉煤成分表(%)
表3 富氧濃度、供風量、供氧量之間關系表
表4 富氧試驗初試階段各參數(shù)統(tǒng)計表
表5 富氧試驗摸索階段各參數(shù)統(tǒng)計表
3.4.2 第二階段試驗
為了進一步搭配冷料,縮短吹煉時間,摸索出更為理想的工藝條件,提高富氧濃度至約23%,進料期全程供氧 ;與第一階段試驗相比,爐內(nèi)提溫速度顯著加快,放渣流暢。部分試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表5。
表6 富氧試驗提高階段各參數(shù)統(tǒng)計表
表7 項目主要技術指標表
3.4.3 第三階段試驗
為了進一步搭配冷料,縮短吹煉時間,摸索出更為理想的工藝條件,提高富氧濃度至約24%。部分試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表6。
3.4.4 項目主要技術指標表
經(jīng)過富氧試驗可以看出,增加富氧濃度對煙化爐熔煉非常有利。能夠提升煙化爐經(jīng)濟技術指標,降低水淬渣平均品位和耗煤,提高氧化鋅煙塵平均品位和床能力。
4.1 富氧熔煉對提升煙化爐床能力效果明顯。
4.2 富氧熔煉對提溫過程有利,對吹煉過程不利。
4.3 由于富氧系統(tǒng)供氧有限,沒有開展?jié)舛雀叩脑囼炑芯?,按照趨勢,增加富氧濃度對煙化爐熔煉是有效的。