胡 鵬
(山西潞安集團蒲縣伊田煤業(yè)有限公司,山西 蒲縣 041204)
潞安集團伊田煤礦生產(chǎn)能力為1.2Mt/a。礦井開采9+10+11號煤,煤層厚度為5.78~8.16m,平均厚度6.85m,為近水平煤層,工作面采用綜放開采。9+10+11號煤層經(jīng)鑒定,煤的自燃傾向性等級為Ⅱ級,屬自燃煤層。
9103工作面煤層為厚煤層,巷道沿煤層底板掘進,在長期礦山壓力作用下,容易形成高冒區(qū),該區(qū)域煤體呈破碎狀態(tài),且破碎煤體長期處于微風供氧狀態(tài),易于積聚熱量發(fā)生自燃。在2017年6月中旬,監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測到9013工作面上隅角一氧化碳濃度急劇上升,分析認為是采空區(qū)遺煤自燃氧化導致,必須對該工作面進行防滅火治理。
9103綜放工作面出現(xiàn)自燃隱患前后,發(fā)現(xiàn)采空區(qū)有大量松散遺煤,且兩條回采順槽采空區(qū)處有漏風現(xiàn)象,加速了煤層自燃。
火源隱蔽在采空區(qū)深部,煤層自然發(fā)火期較長,當?shù)V井發(fā)現(xiàn)明火時,其周圍已存在較大熱量,若不進行有效治理,煤層自燃會越來越嚴重。
根據(jù)井下實際情況,雖然已撲滅明火,但自然發(fā)火隱患未徹底解決。若采空區(qū)沒有有效控制和處理高溫點,工作面重新投入生產(chǎn)使用時,恢復時間較長,仍然存在采空區(qū)遺煤復燃的可能。
通過技術(shù)人員討論分析確定,9103綜放工作面自燃發(fā)火的重點區(qū)域范圍在工作面下端口到第35架液壓支架區(qū)間的采空區(qū)。因此,本次自燃封閉節(jié)點選在此處,封閉措施選用艾格勞尼材料對工作面下段進行噴涂封堵,并在第16~18架液壓支架后方采空區(qū)灌注高分子膠體材料。為防止煤層自燃情況擴大,同時對工作面順槽防火墻改造加固,在防火墻內(nèi)部10m打臨時密閉墻,在防火門處設(shè)立永久密閉墻,并在采空區(qū)處埋設(shè)氣體檢測裝置。如下圖1所示,為9103綜放工作面自燃發(fā)火處及封閉位置示意圖。
圖1 9103綜放工作面自燃發(fā)火處及封閉位置示意圖
降氧控溫是煤層自燃治理的核心手段,而為了實現(xiàn)防滅火的目的,需要深入采空區(qū)深部尋找火源位置,進行鉆孔探測,其施工難度大且不易尋找火源。
煤層自燃治理技術(shù)主要有:(1)控制氧氣供應量,主要方法有利用發(fā)泡率高、堆積成型好、耐高溫的材料封堵漏風通道;(2)控制采空區(qū)溫度,主要方法有灌漿、高水材料等;(3)控氧與控溫相結(jié)合,主要方法有注氮、凝膠等;(4)控制接觸時間,主要方法是改善煤體蓄熱環(huán)境,控制與氧氣接觸的時間,防止氧化升溫。
結(jié)合本礦實際情況,決定采用向采空區(qū)松軟煤體打鉆,注入液體CO2和高分子膠體進行降溫,以及注入氮氣等進行降氧,兩種方法相結(jié)合的措施。如下圖2所示,為防滅火鉆孔平面示意圖及注入液體CO2防滅火裝置。
圖2 防滅火鉆孔平面示意圖及注入液體CO2防滅火裝置
針對9103綜放工作面溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,該工作面遺煤量較大,內(nèi)部積聚能量較大,導致溫度較高。當工作面啟封時,應首先降低采空區(qū)溫度,然后再降氧防止遺煤復燃。因此,首先選取了向采空區(qū)注入液態(tài)CO2防滅火技術(shù)措施。
采用礦用CO2氣體發(fā)生裝置,從工作面順槽打好的鉆孔向采空區(qū)注入CO2,灌注前后采空區(qū)溫度曲線圖如圖3所示。
圖3 灌注液態(tài)CO2前后采空區(qū)溫度曲線圖
如圖3所示,2017年7月24號之前,采空區(qū)溫度在45 ℃上下。7月24號開始向采空區(qū)注入液態(tài)CO2,對采空區(qū)進行降溫,采空區(qū)溫度驟降,于8月初降到最低溫度,最低溫度為18 ℃左右。隨后采空區(qū)溫度開始緩慢上升,于8月10號左右趨于平衡,溫度平衡在30℃左右,保障采空區(qū)溫度維持在安全范圍內(nèi)。
分析實施注入液體CO2后的效果發(fā)現(xiàn),向采空區(qū)注入液體CO2能有效地降低采空區(qū)溫度,遏制遺煤自燃的發(fā)生。但弊端是液態(tài)CO2氣化后比熱容減小,其降溫效果會減弱,導致采空區(qū)溫度再次升高。
采用ZHJ-5/1.8礦用灌漿裝置,向工作面注入高分子膠體,采空區(qū)溫度變化如圖4所示,CO有害氣體變化如圖5所示。
圖4 灌注高分子膠體前后采空區(qū)溫度曲線圖
由圖4可知,施工前,采空區(qū)溫度高達45℃左右,從2017年7月初一直持續(xù)到7月中旬。當向工作面灌注高分子膠體材料后,采空區(qū)溫度開始急速下降,在8月初到達了最低點18℃。之后監(jiān)測中,發(fā)現(xiàn)采空區(qū)溫度略有回升,最終穩(wěn)定在30℃左右。在8月底,再次對采空區(qū)煤體進行灌注高分子膠體,采空區(qū)溫度驟降到16℃,然后再次回升并穩(wěn)定至28℃左右。
由圖5可知,2017年7月初未實施防滅火措施前,采空區(qū)CO濃度達到5500ppm。灌注高分子膠體后,采空區(qū)CO濃度降到接近0,使得采空區(qū)CO有害氣體維持到最低點。
圖5 CO有害氣體變化曲線圖
注氮防滅火是向采空區(qū)氧化帶內(nèi)注入一定流量的氮氣,達到防火、滅火的目的。具有以下特點:
(1)系統(tǒng)簡單,原材料來源于空氣,取之不盡用之不竭,機器可進行無人操作,移動方便。
(2)能夠杜絕新鮮空氣進入采空區(qū),有利于控制采空區(qū)浮煤自燃;
(3)可抑制采空區(qū)瓦斯爆炸,安全性能高;
(4)可對采空區(qū)高冒落等人員不能進入的地點進行滅火;
(5)滅火速度較快,能夠盡快恢復生產(chǎn),生產(chǎn)設(shè)備不易受到損壞;
(6)注入氮氣后增加了其注入空間內(nèi)混合氣體的總量,能夠減少封閉區(qū)內(nèi)外之間的壓力差,減少封閉區(qū)外部向內(nèi)部漏風,減少了遺煤與外部空氣接觸的機會;
(7)要求防漏系統(tǒng)嚴密,對漏風較大的采空區(qū)較難實施;
(8)不允許任何人正對泄氮口近距離觀察,以防止窒息;
(9)前期投資大,運行成本高。
9103綜放工作面通過綜合應用以上防滅火技術(shù)措施,封閉火區(qū)得到良好治理。工作面通過向采空區(qū)注入液態(tài)CO2和高分子膠體材料,有效地降低采空區(qū)的氧氣濃度和溫度,同時也將采空區(qū)中的高溫能量充分的置換,使得該工作面在11月初得以順利啟封。
結(jié)合礦井實際開采條件,可采取的注氮方式有:托管注氮和插管注氮等。在工作面啟封后,恢復生產(chǎn)時,采用了注氮技術(shù)防止煤層自燃,有效地對采空區(qū)進行降溫及降氧。在工作面啟封后,確定注氮鉆孔位置為9103綜放工作面運輸順槽端頭處,靠近采空區(qū)升熱帶和散熱帶邊緣,打3個鉆孔,通過鉆孔向采空區(qū)注入氮氣,注氮量為1000m3/h。同時,在回采期間也隨著工作面的回采采取邁步式注氮工藝,不斷循環(huán)地向工作面后方采空區(qū)注入氮氣,做好回采期間的防滅火工作。
針對伊田煤業(yè)9103綜放工作面采空區(qū)發(fā)生煤層自燃現(xiàn)象,采取了綜合防治措施,取得了良好效果。工作面封閉后,向采空區(qū)注入了液態(tài)CO2和高分子膠體材料,有效地降低了采空區(qū)的溫度和氧氣濃度,并置換出采空區(qū)積聚的高能量;工作面啟封后,采用了注氮技術(shù)防止煤層自燃,降低采空區(qū)的溫度及氧氣含量。9103綜放工作面在隨后的2個月生產(chǎn)中,工作面上隅角CO氣體濃度為0,采空區(qū)氧氣濃度維持在5%以下,保障了礦井安全高效生產(chǎn)。