• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      火力發(fā)電廠鍋爐受熱面管泄漏原因分析

      2019-01-02 01:46:12徐勃趙海高強(qiáng)
      發(fā)電技術(shù) 2018年6期
      關(guān)鍵詞:爆口球化末級

      徐勃,趙海,高強(qiáng)

      (1.華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江省 杭州市 310030;2.黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司,黑龍江省 齊齊哈爾市 161000)

      0 引言

      鍋爐受熱面作為火力發(fā)電廠鍋爐中一個(gè)基本部位經(jīng)常處于復(fù)雜、惡劣的環(huán)境之中[1]。鍋爐受熱面管包括省煤器管、水冷壁管、過熱器管和再熱器管。多年來,受熱面管的損壞泄漏一直是影響火力發(fā)電廠安全運(yùn)行的一大因素。受熱面管的泄漏是造成電廠非正常停機(jī)(非停)的最普通、最常見的形式,一般占機(jī)組非停事故的50%以上,最高可達(dá) 80%[2]。受熱面管的失效嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性,因而備受電廠重視。造成受熱面管泄漏失效的主要原因有磨損、過熱、應(yīng)力、疲勞、腐蝕、焊接缺陷、材料原始缺陷等[3-5]。

      1 事故經(jīng)過

      某電廠300MW鍋爐于2007年9月投產(chǎn),是采用美國燃燒工程公司引進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì)和制造的。鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,采用平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒方式,設(shè)計(jì)燃料為煙煤。末級過熱器位于水冷壁排管后方的水平煙道內(nèi),一共有 90片,材質(zhì)、規(guī)格分別為12Cr1MoV Φ 51×9mm 和 SA-213 T23 Φ 51×8 mm,以152.4 mm的橫向節(jié)距沿整個(gè)爐寬方向布置。此次泄漏位置為末級過熱器高溫段。

      事故當(dāng)天 19:00時(shí),1號爐爐管泄漏監(jiān)測測點(diǎn)“26”、“27”、“16”點(diǎn)發(fā)出報(bào)警,報(bào)警點(diǎn)位于尾部煙道后墻40~53 m標(biāo)高處,機(jī)組運(yùn)行參數(shù)未見異常。打開本體人孔門檢查,確認(rèn)鍋爐發(fā)生泄漏,22:56時(shí)停止1號機(jī)組運(yùn)行。入爐檢查發(fā)現(xiàn)1號爐末級過熱器泄漏,需將外部管割除才能處理漏點(diǎn),共割管18根。對漏泄管以及臨近管取樣并進(jìn)行失效分析。

      2 試驗(yàn)與分析

      2.1 宏觀分析

      進(jìn)行試驗(yàn)的 3段末級過熱器管,材質(zhì)為12Cr1MoV,規(guī)格為Φ51×9mm。其中有一段過熱器管為泄漏管段,編號25-6,其余2段過熱器管為與泄漏管段相鄰的未泄漏管段(分別編號 24-6和26-6),各管段位置編號及位置關(guān)系見表1。

      表1 管段位置關(guān)系一覽表Tab. 1 Position relationship list

      宏觀檢查中未發(fā)現(xiàn)編號24-6和26-6的試樣有明顯脹粗,但管段迎煙氣側(cè)均有不同程度的氧化;編號25-6的試樣存在明顯異常,圖1(a)為該管段迎煙氣面的宏觀形貌,可觀察到管段中上部有爆口,管徑有明顯的脹粗,測量后發(fā)現(xiàn)爆口處脹粗量為5.9%,其他位置脹粗量為3.5%。圖1(b)是圖 1(a)中爆口處的局部形貌,可以看到爆口邊緣是不平整鈍邊,爆口處管壁厚度減薄不明顯,爆口及附近管外壁氧化皮較厚,且有部分已經(jīng)脫落,如圖 1(c)所示,這說明氧化皮很脆,爆口呈較明顯的長時(shí)過熱特征。

      圖1 25-6號樣品沿長度方向及局部宏觀照片F(xiàn)ig. 1 Macrophotograph of sample No. 25-6

      2.2 化學(xué)成分分析

      從編號25-6的樣品上鉆取金屬屑,分別采用CS230對C、S,采用 Optima 8300DV對 Cr、Mo、V、Mn,采用7230G分光光度計(jì)對P進(jìn)行化學(xué)成分測定分析;采用合金分析儀對編號24-6、26-6的樣品進(jìn)行化學(xué)成分測定分析,其結(jié)果見表 2。根據(jù)GB 5310—2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》對12Cr1MoV化學(xué)成分的要求,3根管材的化學(xué)成分基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。其中編號25-6的樣品中S、P元素略高于標(biāo)準(zhǔn)成分要求。

      表2 末級過熱器化學(xué)成分分析結(jié)果Tab. 2 Analysis of the chemical composition of final superheater %

      2.3 力學(xué)性能試驗(yàn)

      分別從3個(gè)樣品上沿管長度方向切取拉伸試樣,拉伸試樣尺寸如圖2所示,每個(gè)管上切取2根平行試樣。采用AG-Xplus 100 kN萬能材料試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行拉伸試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表 3,各樣品編號后的數(shù)字1代表迎煙氣側(cè),數(shù)字2代表背煙氣側(cè)。將各樣品的強(qiáng)度及延伸率與GB 5310—2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》中規(guī)定12Cr1MoV的力學(xué)性能進(jìn)行比較:編號24-6和26-6的樣品的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度以及延伸率均完全符合標(biāo)準(zhǔn),但25-6號樣品的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度均明顯低于標(biāo)準(zhǔn)下限,尤其是迎煙氣側(cè)更為嚴(yán)重。

      圖2 力學(xué)性能試樣尺寸示意圖Fig. 2 Sample size diagram

      表3 試樣力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果Tab. 3 Test results of mechanical properties

      2.4 金相觀察

      采用OLYMPUS GX71金相顯微鏡進(jìn)行氧化皮厚度測試。圖3為25-6號樣品氧化皮厚度測試面宏觀照片,分別在管周圍所示8個(gè)位置觀察氧化皮厚度。圖4(a)、(b)依次為25-6號樣品泄漏位置附近g、h兩處(對照圖3)測厚位置的顯微形貌,其中灰色區(qū)域?yàn)檠趸^(qū)域,亮白色區(qū)域?yàn)槟覆膮^(qū)域。對測量結(jié)果對比發(fā)現(xiàn),管內(nèi)壁的氧化程度比外壁嚴(yán)重,且爆口處附近(位置g)的氧化皮厚度最大,達(dá)到0.7255 mm。

      在3段管橫截面上分別取樣,并依次在200倍和1000倍下進(jìn)行金相顯微組織觀察,觀察位置分別為管內(nèi)壁、管壁厚中部和管外壁。觀察后發(fā)現(xiàn)編號24-6和26-6的試樣顯微組織均為鐵素體+珠光體,珠光體球化3.5級和3級。

      對25-6號試樣泄漏處附近進(jìn)行觀察,如圖5所示。圖5中(a)、(b)、(c)是200倍下的顯微組織形貌,圖5中(d)、(e)、(f)是1000倍下的顯微組織形貌,可見泄漏處附近的金相組織為鐵素體+碳化物,組織中珠光體已經(jīng)完全球化,球化5級。在晶界處存在大量蠕變孔洞以及由蠕變孔洞連通形成的蠕變微裂紋,裂紋均沿晶分布。

      圖3 25-6號樣品氧化皮厚度觀察位置示意圖Fig. 3 Observation position of oxide skin of sample No.25-6

      圖4 25-6試樣的不同氧化皮測試位置處顯微組織Fig. 4 Microstructure of sample No. 25-6 at different positions of the oxide skin

      3 討論

      宏觀檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)編號24-6和26-6的樣品管徑未見明顯脹粗,管外徑有比較厚的氧化皮。而25-6號樣品管徑有比較明顯的脹粗,爆口處脹粗量最大達(dá) 5.9%,其他位置脹粗量 3.5%,在迎煙氣側(cè)存在沿管徑方向的爆口,爆口邊緣是不平整的鈍邊,爆口處壁厚無減薄,爆口及其附近的管子外壁存在較厚的氧化皮。從宏觀形貌來看,25-6號樣品具有明顯的長時(shí)過熱的特征。

      化學(xué)成分分析結(jié)果表明樣品 24-6號、25-6號和26-6號的化學(xué)成分基本滿足標(biāo)準(zhǔn)GB 5310—2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》對12Cr1MoV的要求。其中25-6號樣品中的元素S、P含量略高于標(biāo)準(zhǔn)要求,但不是此次過熱器泄漏的主要原因。

      力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果表明,編號 24-6和 26-6的樣品的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度以及延伸率均完全符合標(biāo)準(zhǔn)GB 5310—2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》中對12Cr1MoV材料的要求,但25-6號樣品的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度均明顯低于標(biāo)準(zhǔn)下限,尤其是迎煙氣側(cè)較嚴(yán)重。這說明此次過熱器的泄漏與強(qiáng)度不足有直接關(guān)系。

      對 24-6、25-6和 26-6號樣品進(jìn)行金相組織試驗(yàn),并重點(diǎn)對爆口區(qū)附近的金相組織進(jìn)行觀察,結(jié)果表明,樣品24-6和26-6的金相組織均為鐵素體+珠光體,但珠光體已部分球化,球化分別為3.5級和3級;而25-6號樣品的金相組織為鐵素體+碳化物,珠光體已完全球化,球化 5級,并存在大量的沿晶分布的蠕變孔洞和由此產(chǎn)生的裂紋,金相組織明顯異常。

      綜合以上試驗(yàn)結(jié)果分析,該廠末級過熱器的泄漏是長時(shí)過熱所致。長時(shí)過熱是指管子長時(shí)超溫而發(fā)生蠕變破裂的現(xiàn)象[6-7]。造成超溫的原因有很多,如燃燒不穩(wěn)、局部積灰、結(jié)焦、內(nèi)壁氧化皮脫落堵塞、啟停及事故處理不當(dāng)?shù)萚8-11]。受熱面管在高溫下運(yùn)行時(shí)所受的應(yīng)力主要是管中介質(zhì)內(nèi)壓力對其產(chǎn)生的切向應(yīng)力,在這種應(yīng)力作用下,管子會以相當(dāng)于 10-7mm/h的蠕變速度進(jìn)行正常的徑向蠕變[12-13]。但當(dāng)管子由于超溫而長期過熱時(shí),即便所受的應(yīng)力不變,也會加速蠕變而發(fā)生脹粗現(xiàn)象[14-15]。隨著脹粗量的不斷增大,蠕變孔洞連通形成蠕變裂紋并沿晶分布,裂紋繼續(xù)聚集、擴(kuò)大形成宏觀軸向裂紋,最終發(fā)生漏泄。此外,高溫引起珠光體的球化和碳化物的聚集,會使得鋼的抗蠕變能力和持久強(qiáng)度下降,高溫性能下降,也會進(jìn)一步加速蠕變失效的過程。

      圖5 泄漏位置附近金相組織形貌Fig. 5 Metallographic structure near the leakage position

      4 結(jié)論

      此次末級過熱器的泄漏是長時(shí)過熱所致,是一個(gè)由于管子長期超溫而發(fā)生蠕變破裂最終導(dǎo)致失效的過程。建議查明末級過熱器超溫原因,并采取有效措施避免類似事故再次發(fā)生。

      猜你喜歡
      爆口球化末級
      末級壓出室水力結(jié)構(gòu)對多級離心泵水力性能的影響
      運(yùn)載火箭末級離軌控制策略優(yōu)化
      GCr15軸承鋼球化退火工藝的模擬試驗(yàn)
      山東冶金(2022年1期)2022-04-19 13:40:36
      某電廠Super304H鋼鍋爐高溫再熱器爆管分析
      湖北電力(2021年6期)2021-03-24 06:42:18
      超臨界機(jī)組鍋爐末級過熱器管爆管分析
      Research progress on chemical composition, pharmacological effects of Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl and predictive analysis on Q-marker
      某超超臨界鍋爐一級過熱器T91鋼吊掛管泄漏原因分析
      ML40Cr熱軋材球化退火工藝實(shí)踐
      DF100A發(fā)射機(jī)末級電子管的計(jì)算與分析
      電子制作(2018年8期)2018-06-26 06:43:32
      球墨鑄鐵QT500-7球化不良的原因分析及防止措施
      江门市| 南开区| 萝北县| 大庆市| 廊坊市| 吉木萨尔县| 房产| 大悟县| 永兴县| 古丈县| 淅川县| 邹城市| 马鞍山市| 甘德县| 项城市| 遂昌县| 晴隆县| 阿克苏市| 贺州市| 祁东县| 松溪县| 成都市| 开鲁县| 仁寿县| 湘西| 乃东县| 东城区| 瓦房店市| 汝阳县| 长阳| 房产| 张家川| 建德市| 绍兴县| 芦溪县| 华阴市| 东乌| 罗城| 綦江县| 德阳市| 资兴市|