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      某廠1 000 MW機(jī)組低壓加熱器疏水不暢分析與治理

      2019-01-03 02:37:54
      節(jié)能技術(shù) 2018年6期
      關(guān)鍵詞:水封抽汽凝汽器

      王 輝

      (廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 潮州 515723)

      近幾年,國內(nèi)大容量火電機(jī)組發(fā)展迅速,機(jī)組設(shè)計和安裝水平也不斷提高。為了提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,國內(nèi)外設(shè)計時均采用了高、低壓加熱器回?zé)岢槠到y(tǒng),加熱器水位調(diào)整直接影響了加熱器換熱效果[1]。

      潮州電廠1 000 MW機(jī)組為哈汽首臺國產(chǎn)化百萬機(jī)組,機(jī)組于2009年底投產(chǎn)運(yùn)行后發(fā)現(xiàn):#5至#8低壓加熱器水位達(dá)不到設(shè)計要求,正常疏水調(diào)門全開狀態(tài)水位持續(xù)升高,無法維持;需打開危急疏水調(diào)節(jié)閥將疏水直接排入凝汽器才能維持低壓加熱器正常水位。

      1 設(shè)備簡介

      潮州電廠二期2×1 000 MW機(jī)組共設(shè)置6臺低壓換熱器,雙流程設(shè)計,其中7A、7B,8A、8B置于凝汽器喉部,6臺低壓換熱器均為臥式結(jié)構(gòu),傳熱管采用不銹鋼材料。

      加熱器分別設(shè)置啟動和連續(xù)運(yùn)行用的排氣接口,所有加熱器設(shè)置正常疏水和緊急疏水口,上部設(shè)供充氮保護(hù)的接口。疏水自流入下一組加熱器之前,先經(jīng)過換熱器,用主凝結(jié)水將疏水適當(dāng)冷卻后再進(jìn)入下一級加熱器。加熱器正常疏水采用了逐級自流方式,危急疏水直接進(jìn)入凝汽器。見圖1 低加正常疏水逐級自流示意圖[2]。

      圖1 低加疏水逐級自流示意圖

      2 故障現(xiàn)象及原因分析

      5號低壓加熱器正常疏水閥門全開,5號低壓加熱器危急疏水閥門開度在45%左右才能維持正常水位;疏水溫度約107℃熱水直接排入凝汽器。6號低壓加熱器正常疏水閥全開,6號低壓加熱器危急疏水閥門開度在50%左右,疏水溫度約86℃熱水直接排入凝汽器。7號低壓加熱器正常疏水閥全開,7號低壓加熱器危急疏水閥門開度在50%左右,疏水溫度約70℃熱水直接排入凝汽器,造成大量熱能的損失。

      通過一系列的測試,確定疏水不暢的主要原因是正常疏水調(diào)閥通流面積較小以及7號低壓加熱器至8號低壓加熱器疏水管路走向不合理,形成了水封,導(dǎo)致疏水不暢。

      低壓加熱器汽側(cè)因?yàn)榕c凝汽器聯(lián)通,為負(fù)壓狀態(tài),實(shí)際情況較為復(fù)雜,通過純理論控制閥口徑選型計算偏差較大[3]。

      根據(jù)控制閥手冊閥門口徑公式如式(1)

      (1)

      式中CV——閥門流量系數(shù)/USGaS·min-1;

      N——數(shù)字常數(shù);

      Fp——管道幾何形狀系數(shù),無量綱;

      p1——上游絕對靜壓/MPa;

      p2——下游絕對靜壓/MPa;

      Gf——液體比重(工作溫度下液體的密度與60℉下水的密度比值),無量綱。

      由公式可看出,理論計算時的諸多參數(shù)選擇至關(guān)重要,因低壓加熱器實(shí)際工況及現(xiàn)場管路安裝復(fù)雜,介質(zhì)形態(tài)復(fù)雜,在參數(shù)計算選擇上和公式選擇上等均在設(shè)計選型時無法充分準(zhǔn)確估算。因此,計算偏差與實(shí)際會發(fā)生較大誤差。

      3 處理方案

      3.1 正常疏水調(diào)門改造

      為了節(jié)省成本,將7號低壓加熱器正常疏水閥門安裝到5號低壓加熱器正常疏水閥的位置,流量從90 t/h上升為280 t/h,解決5號低壓加熱器疏水不暢的問題。7號低壓加熱器正常疏水每臺機(jī)組有兩臺閥門,將7號低壓加熱器正常疏水閥門安裝到6號低壓加熱器正常疏水閥的位置,流量就可以從90 t/h上升為280 t/h,解決6號低壓加熱器疏水不暢的問題。8號低壓加熱器正常疏水每臺機(jī)組有兩臺閥門,因此將8號低壓加熱器正常疏水閥門安裝到7號低壓加熱器正常疏水閥的位置,流量就可以從120 t/h上升為200 t/h,解決7號低壓加熱器疏水不暢的問題。另外一臺7號低壓加熱器正常疏水和8號低壓加熱器正常疏水一樣升級為3.3 m閥門。8號低壓加熱器正常疏水每臺機(jī)組有兩臺閥門,將8號低壓加熱器正常疏水的閥門由原來的26.4 m升級為3.3 m,閥門通流面積與管道相一致,確保疏水正常。

      3.2 低壓加熱器本體疏水管路改造

      調(diào)整7號低壓加熱器進(jìn)入8號低壓加熱器的疏水接管位置由原斜向上300接入改為在加熱器中心線下550 mm處,消除7號至8號低壓加熱器疏水管路形成的水封,保證疏水暢通。見圖2低壓加熱器正常疏水管路示意圖[4]。

      圖2 低壓加熱器正常疏水管路示意圖

      疏水管路在安裝時形成的水封,可按照多級水封計算公式進(jìn)行計算[5]

      H=(Pin-Pout)/nr+(0.5~1)/n

      (2)

      式中H——管路每個水封管的高度/m;

      Pin——水封進(jìn)口壓力/MPa;

      Pout——水封出口壓力/MPa;

      n——水封個數(shù);

      r——水的重度/kg·m-3;

      系數(shù)(0.5-1)——富裕度(可忽略)。

      機(jī)組滿負(fù)荷時,7號低壓加熱器抽汽壓力為-0.01 MPa,8號低壓加熱器抽汽壓力為-0.046 MPa,差壓為0.036 MPa。按照上述公式可得出水封高度為3.6 m時,將形成水封,疏水無法流入下一級加熱器,未改造前7號低壓加熱器至8號低壓加熱器疏水管路由低壓加熱器頂部穿過,所形成的U型水封的高度約3 m,經(jīng)過改造后疏水管路由低壓加熱器下部穿過,水封高度約為1 m。經(jīng)過改造后基本消除了水封高度,疏水暢通[6]。

      3.3 改造前后疏水量分析

      按照汽輪機(jī)設(shè)計時5抽進(jìn)入5號低壓加熱器的最大抽汽量為88.3 t/h,6抽進(jìn)入6號低壓加熱器的最大抽汽量為74.5 t/h,7抽進(jìn)入7號低壓加熱器的最大抽汽量為65.8 t/h,8抽進(jìn)入8號低壓加熱器的最大抽汽量為82.9 t/h??煽闯觯?號低壓加熱器最大疏水量約88 t/h,6號低壓加熱器最大疏水量約163 t/h,7號低壓加熱器最大疏水量約228 t/h,8號低壓加熱器最大疏水量約310 t/h。按上述方案改造完成后,5號低壓加熱器正常疏水調(diào)門開度為66%,6號低壓加熱器正常疏水調(diào)門(2路)開度為80%,7號低壓加熱器正常疏水調(diào)門開度為64%,8號低壓加熱器正常疏水調(diào)門開度為40%,詳見下圖3。

      圖3 改造后滿負(fù)荷閥門開度

      從調(diào)門開度分析,改造后閥門口徑偏大,但通流面積的增加有效增大了流量,實(shí)際運(yùn)行中調(diào)節(jié)控制方面基本能滿足要求。

      4 改造效果

      潮州電廠通過上述改造后,低壓加熱器疏水不暢的問題得到了有效解決。

      改造前5號低壓加熱器正常疏水閥門全開,5號低壓加熱器危急疏水閥門開度在45%左右,疏水量合計約為200 t/h。原正常疏水閥門全開流量按90 t/h計算。5號低壓加熱器有近110 t/h 107℃熱水直接進(jìn)入凝汽器。

      6號低壓加熱器正常疏水閥全開,6號低壓加熱器危急疏水閥門開度在50%左右,疏水量合計為200 t/h。原正常疏水閥門全開流量按160 t/h計算。6號低壓加熱器約有40 t/h 86℃熱水直接進(jìn)入凝汽器。

      7號低壓加熱器正常疏水閥全開,7號低壓加熱器危急疏水閥門開度在50%左右,疏水量合計為200 t/h。原正常疏水閥門全開流量按115 t/h計算。7號低壓加熱器約有85 t/h 70℃熱水直接進(jìn)入凝汽器。

      根據(jù)熱平衡方程式[7]

      G(i-t)×η=(t2-t1)×G0

      (3)

      式中G——加熱器排入凝汽器熱量/kJ;

      i——進(jìn)入加熱器抽汽焓值/kJ·kg-1;

      t——凝結(jié)水在加熱器出口焓值/kJ·kg-1;

      η——加熱器效率;

      t2-t1——加熱器疏水焓值差/℃;

      G0——凝結(jié)水水量/kg。

      改造后低壓加熱器疏水逐級自流,疏水經(jīng)過換熱后進(jìn)入凝汽器,熱量利用率顯著提高[8]。

      由公式可換算出排入凝汽器熱量,換算成標(biāo)煤約為1.5 t/h。年節(jié)約標(biāo)煤6 700余t。

      5 結(jié)論

      潮州電廠通過調(diào)整低壓加熱器正常疏水閥門通流面積,增大流量;以及優(yōu)化7號、8號低壓加熱器本體部分疏水管路走向,消除疏水管路存在的水封。

      通過上述措施改造后,機(jī)組低壓加熱器存在的正常疏水不暢問題得到了有效解決,節(jié)能效果顯著,且實(shí)施簡單費(fèi)用低。

      改造后,危急疏水閥在機(jī)組正常運(yùn)行時全關(guān),低壓加熱器事故狀態(tài)時可有效調(diào)整水位,為機(jī)組安全長周期運(yùn)行提供了保障。

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