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      一次風(fēng)機RB試驗失敗原因分析及改進措施

      2019-01-07 02:12:16刁云鵬王松寒司瑞才
      吉林電力 2018年5期
      關(guān)鍵詞:動葉磨煤機爐膛

      刁云鵬,王松寒,司瑞才

      (1.國網(wǎng)吉林省電力有限公司,長春 130021;2.國網(wǎng)吉林省電力有限公司電力科學(xué)研究院,長春 130021)

      快速減負荷(RB)功能的可靠性是新建機組并網(wǎng)運行的必備條件之一,是防止機組非正常停運的重要手段,對電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行有著十分重要的意義。某電廠350 MW超臨界新建機組進行一次風(fēng)機RB試驗時,試驗失敗引發(fā)鍋爐滅火,造成非計劃停運。試驗時機組運行狀態(tài)為300 MW穩(wěn)定運行,4套制粉系統(tǒng)投運,手動停運A側(cè)一次風(fēng)機進行RB試驗,鍋爐發(fā)生“爐膛負壓低”主燃料跳閘(MFT)事故。下面分析一次配風(fēng)情況,以及RB試驗失敗導(dǎo)致鍋爐滅火的原因,并提出改進措施。

      1 機組概況及一次配風(fēng)情況

      鍋爐為超臨界參數(shù)變壓直流爐,采用單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。制粉系統(tǒng)采用一次風(fēng)正壓直吹式,配置5臺輥盤式中速磨煤機,對應(yīng)A、B、C、D、E5層燃燒器,采用四角切圓燃燒系統(tǒng)。設(shè)有2臺50% 額定容量的動葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機,提供冷、熱一次風(fēng)輸送煤粉。配置2臺動葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機、送風(fēng)機。

      協(xié)調(diào)控制系統(tǒng) (CCS)方式下,機組負荷大于220 MW時,2臺運行一次風(fēng)機其中1臺故障跳閘,則觸發(fā)一次風(fēng)機快速減負荷,由上向下跳閘磨煤機,保留3臺磨煤機運行,投入A層油槍穩(wěn)燃。RB目標負荷為175 MW。

      試驗前鍋爐A、C、D、E4臺磨煤機運行,一次風(fēng)配置情況見表1。兩臺一次風(fēng)機動葉開度均為90%,已達調(diào)節(jié)指令上限。一次風(fēng)機出口風(fēng)壓為A側(cè)12.6 kPa,B 側(cè) 12.7 kPa,熱一次風(fēng)母管壓力11.05 kPa,一次風(fēng)機聯(lián)絡(luò)擋板處在全開位置。

      表1 一次風(fēng)配置情況

      2 一次風(fēng)機RB試驗過程

      2018年5月25日 13:55:00,機組負荷301 MW,制粉系統(tǒng) A、C、D、E 層運行。13:56:57,運行人員就地手動打閘A側(cè)一次風(fēng)機,RB邏輯動作正常,跳閘 E層磨煤機,投入 A層油槍穩(wěn)燃。13:57:06鍋爐MFT,首出原因為爐膛壓力低低。13:56:57,鍋爐A側(cè)一次風(fēng)機跳閘后,B側(cè)一次風(fēng)機動葉開度由90%下降至75%,B側(cè)一次風(fēng)機出口壓力降至 5.65 kPa,熱一次風(fēng)母管壓力降至3.34 kPa。RB動作后,E層磨煤機跳閘前爐膛壓力為 -59 Pa,13:57:06,降至 -2 529 Pa后爐膛壓力低低觸發(fā)鍋爐MFT。

      3 RB試驗失敗及鍋爐滅火原因分析

      為防止磨煤機風(fēng)粉管道堵塞,RB試驗前2臺一次風(fēng)機動葉開度已到調(diào)節(jié)上限,一次風(fēng)機維持較高的出口壓力,磨煤機出口一次風(fēng)速及出口風(fēng)粉溫度均較高,存在一次風(fēng)比例過大的問題。RB動作后,B側(cè)一次風(fēng)機動葉不開反關(guān),造成一次風(fēng)壓力下降,送粉能力減弱,是鍋爐滅火的主要原因;另一方面A側(cè)風(fēng)機跳閘后,出口擋板關(guān)閉過程較長,部分一次風(fēng)經(jīng)過聯(lián)絡(luò)管道從A側(cè)風(fēng)機入口排至系統(tǒng)外,一次風(fēng)壓力進一步下降,一次風(fēng)送粉能力不足,鍋爐燃燒惡化,爐膛負壓急速下降導(dǎo)致鍋爐主保護動作。

      4 優(yōu)化措施

      4.1 磨煤機配風(fēng)的調(diào)整

      為降低一次風(fēng)壓力,對磨煤機一次風(fēng)速及出口風(fēng)粉溫度進行了調(diào)整。在保證不堵磨的條件下,調(diào)整磨煤機一次風(fēng)速在20~25 m/s,出口風(fēng)粉溫度在60~65℃。優(yōu)化配風(fēng)調(diào)整后機組300 MW負荷時,一次風(fēng)機出口壓力為9 kPa,熱一次風(fēng)機母管壓力為7.8 kPa。

      4.2 風(fēng)機運行方式的優(yōu)化

      由于一次風(fēng)機出力上限設(shè)置采用1號機組經(jīng)驗值,2臺風(fēng)機運行時出力上限為動葉開度90%,1臺風(fēng)機運行時出力上限為動葉開度75%,一次風(fēng)機RB動作后,將運行風(fēng)機動葉關(guān)至75%,一次風(fēng)壓力不能及時回調(diào)。經(jīng)過風(fēng)機出力試驗后,調(diào)整一次風(fēng)機運行上限至85%。機組在300 MW負荷時,一次風(fēng)機動葉開度為60%,留有25%的向上調(diào)節(jié)裕度。300 MW負荷時優(yōu)化前后一次風(fēng)運行情況對比見表2。

      表2 300 MW負荷時優(yōu)化前后一次風(fēng)運行情況對比

      一次風(fēng)機聯(lián)絡(luò)門保持關(guān)閉狀態(tài),一次風(fēng)機出口擋板關(guān)閉后允許開啟,防止一次風(fēng)從跳閘風(fēng)機排出。

      4.3 引風(fēng)機動葉控制方式的優(yōu)化

      一次風(fēng)機RB勢必造成爐膛負壓急劇下降,因此在爐膛負壓控制系統(tǒng)中增加一次風(fēng)機RB前饋,一次風(fēng)機RB時超前關(guān)閉引風(fēng)機動葉17%,提高爐膛負壓恢復(fù)速度。

      5 優(yōu)化效果

      2018年5月27日11:45:00,再次組織鍋爐一次風(fēng)機RB試驗。11:46:15,鍋爐A側(cè)一次風(fēng)機跳閘后,B側(cè)一次風(fēng)機動葉開度由58.4%開至85%,B側(cè)一次風(fēng)機出口壓力由8.8 kPa最低降至6.6 kPa,最后穩(wěn)定在7.7 kPa。熱一次風(fēng)母管壓力7.8 kPa最低降至4.34 kPa開始回調(diào),最后穩(wěn)定在5.8 kPa。爐膛壓力為-107 Pa,最低降至-1 434 Pa,最后穩(wěn)定在-128 Pa。優(yōu)化后的一次風(fēng)配置情況見表3。

      試驗過程中機組運行平穩(wěn),運行人員沒有手動調(diào)整,負荷降至198 MW穩(wěn)定運行時,RB過程結(jié)束。

      表3 優(yōu)化后一次風(fēng)配置情況

      6 結(jié)束語

      通過350 MW機組一次風(fēng)機RB試驗失敗引發(fā)的鍋爐滅火事故,分析引發(fā)鍋爐滅火的主要原因為RB試驗前一次風(fēng)機出口壓力較高,一次風(fēng)比例過大,RB動作后,一次風(fēng)壓力下降,送粉能力減弱。結(jié)合現(xiàn)場情況,提出了磨煤機配風(fēng)、風(fēng)機運行方式、引風(fēng)機動葉控制方式的優(yōu)化措施,實施后,成功進行了鍋爐一次風(fēng)機RB試驗,其動作過程和優(yōu)化措施對同類型機組具有借鑒意義。

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