劉井剛
(安徽開(kāi)發(fā)礦業(yè)有限公司)
在地下金屬礦山生產(chǎn)中,及時(shí)準(zhǔn)確判斷提升機(jī)故障,采取有效的技術(shù)處理措施,最終徹底排除故障是保證提升系統(tǒng)設(shè)備和人員安全的保障。安徽開(kāi)發(fā)礦業(yè)有限公司1#主井提升系統(tǒng)采用中信重工機(jī)械股份有限公司生產(chǎn)的JKM4×6(Ⅲ)E多繩摩擦提升機(jī),在某次正常生產(chǎn)運(yùn)行時(shí),當(dāng)箕斗在正常卸載位置進(jìn)行卸礦后,打下行信號(hào),遠(yuǎn)程自動(dòng)模式下箕斗出現(xiàn)倒轉(zhuǎn),深度指示儀顯示箕斗位置在+0.45 m,上位機(jī)監(jiān)視故障旁路里的過(guò)卷監(jiān)視項(xiàng)報(bào)“過(guò)卷繼電器”故障和“箕斗過(guò)卷A”故障,提升司機(jī)在操作臺(tái)上不能復(fù)位。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),箕斗實(shí)際并沒(méi)有機(jī)械過(guò)卷,提升機(jī)機(jī)械過(guò)卷開(kāi)關(guān)也沒(méi)有發(fā)出動(dòng)作信號(hào),實(shí)際箕斗為軟過(guò)卷保護(hù)動(dòng)作。為保證提升機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn),必須盡快排除故障。
當(dāng)閘控系統(tǒng)制動(dòng)力不足時(shí),提升機(jī)空箕斗狀態(tài)下,由于配重側(cè)質(zhì)量大于箕斗側(cè)質(zhì)量,可能會(huì)發(fā)生提升機(jī)倒轉(zhuǎn)情況,針對(duì)此問(wèn)題做出以下分析和測(cè)試。
(1)1#主井提升機(jī)采用全進(jìn)口ABB閘控系統(tǒng),通過(guò)對(duì)閘瓦行程傳感器進(jìn)行檢查測(cè)試,閘間隙在1.5~2.0 mm有效范圍內(nèi),且無(wú)故障報(bào)警顯示[1],因此,閘間隙超標(biāo)引起制動(dòng)力不足情況排除。
(2)對(duì)盤(pán)型制動(dòng)器機(jī)械部分進(jìn)行檢查,測(cè)試閘襯在鎖定塊和閘盤(pán)之間距離為9.5 mm,閘襯磨損不超限。對(duì)蝶形片、鎖緊螺母及制動(dòng)閘的緊固螺栓進(jìn)行全面檢查,都完好,液壓管路部分無(wú)滲油泄漏,測(cè)試制動(dòng)力矩,都在規(guī)定范圍內(nèi)。因此,閘控機(jī)械裝置問(wèn)題引起的制動(dòng)力不足情況排除。
(3)閘控液壓系統(tǒng)測(cè)試檢查。按照制動(dòng)系統(tǒng)測(cè)試方法,對(duì)閘控進(jìn)行空測(cè)試,關(guān)閉閘頭閥門(mén),開(kāi)閘后V32、V37、V39(V16)與V132得電,閥V32阻塞了油由油泵到油箱的通路,從而使制動(dòng)單元建立起壓力油,閥V32和閥V37阻塞了閥V11和閥V16(卸油口Y),閥V25被閥V32堵塞,閥V39阻塞了閥V16油口X[1]。經(jīng)測(cè)試制動(dòng)油路,各部件均動(dòng)作正常,因此,判斷閘控液壓系統(tǒng)完好。
根據(jù)當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況,提升機(jī)在下放剛啟動(dòng)后即產(chǎn)生倒轉(zhuǎn),從機(jī)械裝置上看,發(fā)生此問(wèn)題可能原因有摩擦輪繩槽襯墊磨損,導(dǎo)致摩擦力不足,由于空箕斗時(shí)配重側(cè)重,滑繩引起反轉(zhuǎn);導(dǎo)向輪軸承損壞或繩槽襯墊磨損,導(dǎo)致與摩擦輪間的圍包角不足或不均勻,引起提升張力不足或摩擦力阻力增大,產(chǎn)生滑繩;鋼絲繩或摩擦襯墊上有油污,造成摩擦力不夠,產(chǎn)生滑繩。
提升機(jī)采用德國(guó)進(jìn)口K25SB高摩擦襯墊,摩擦系數(shù)不小于0.25,通過(guò)計(jì)算摩擦力與最大靜張力,完全滿足設(shè)計(jì)使用要求。經(jīng)過(guò)對(duì)摩擦輪襯墊進(jìn)行全面檢查,均未磨損超限,檢查鋼絲繩及襯墊上也不存在油污問(wèn)題,檢查導(dǎo)向輪軸承及繩槽襯墊,也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
從IFIX數(shù)據(jù)庫(kù)查閱“過(guò)卷繼電器”故障對(duì)應(yīng)變量P53_PNOWINDRELAYFLT和“箕斗過(guò)卷A”故障對(duì)應(yīng)變量P53_PNOWINDUPSHAFTSW,查找“過(guò)卷繼電器”故障為P53_C5相關(guān)程序,該故障是因DiSUBG111X_值為1[2],見(jiàn)圖1。
圖1 P53過(guò)卷繼電器故障相關(guān)程序
通過(guò)查閱圖紙為V201.70或V201.71繼電器動(dòng)作。因該故障能旁路,通過(guò)旁路這2個(gè)故障,打檢修模式下,將箕斗下放8 m,離開(kāi)卸載位置。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),檢修模式正常,但手動(dòng)和自動(dòng)模式都會(huì)出現(xiàn)發(fā)出下行信號(hào)后提升機(jī)倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
根據(jù)以上測(cè)試分析判斷,能造成提升機(jī)倒轉(zhuǎn)故障的電氣原因有預(yù)置力矩方向反;預(yù)置力矩指令因條件不滿足而未發(fā)出;預(yù)置力矩過(guò)小。
檢查程序P42的力矩驗(yàn)證相關(guān)程序,見(jiàn)圖2。
圖2 P42力矩驗(yàn)證相關(guān)程序
查閱看出力矩驗(yàn)證命令有輸出,進(jìn)一步檢查P32.C4.PresetStartTorque Ref是否正常,查閱P32相關(guān)力矩程序,見(jiàn)圖3。
通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)預(yù)置力矩取反了,找到P34.C3.SkipX_Empty 條件不滿足,閱讀P34相關(guān)SkipX_Empty條件(圖4)可知,DiCSBG111AckSkX_ScrollCl變量應(yīng)置為1[2],但是動(dòng)車(chē)試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),該變量值為0。最終確定故障原因是由于直軌開(kāi)關(guān)沒(méi)有動(dòng)作,經(jīng)檢查無(wú)誤后,將箕斗提升至正常卸載位置,打開(kāi)箕斗一次,再正常下放,設(shè)備恢復(fù)正常。
圖3 P32相關(guān)力矩程序
圖4 P34相關(guān)力矩程序
此類故障不易捕捉,磁開(kāi)關(guān)安裝位置剛好處于感應(yīng)距離的臨界位置,由于直軌變形左右不同步、關(guān)閉箕斗時(shí)的沖擊或管道繩的松動(dòng)等原因造成箕斗關(guān)閉時(shí),直軌開(kāi)關(guān)未能動(dòng)作,導(dǎo)致開(kāi)關(guān)沒(méi)刷到,所以DiCSBG111AckSkX_ScrollCl信號(hào)錯(cuò)誤。
(1)定期檢查開(kāi)關(guān)位置,并清理開(kāi)關(guān)上粉塵,防止發(fā)生開(kāi)關(guān)接地故障。
(2)定期測(cè)試柔性鋼絲罐道的張緊力,檢查預(yù)緊打壓,定期檢查罐道張緊油缸有無(wú)滲漏問(wèn)題,并做好液壓閥件的維護(hù)。
(3)經(jīng)常對(duì)直軌導(dǎo)向輪進(jìn)行潤(rùn)滑維護(hù),防止導(dǎo)向輪運(yùn)轉(zhuǎn)不靈活卡阻致使直軌變形,造成直軌關(guān)閉不到位,開(kāi)關(guān)不動(dòng)作或誤動(dòng)作。
通過(guò)運(yùn)行觀察發(fā)現(xiàn),在關(guān)閉箕斗時(shí),偶爾會(huì)發(fā)生一側(cè)門(mén)鉤掛不到位的情況,導(dǎo)致導(dǎo)向輪和固定輪相對(duì)位置發(fā)生變化,當(dāng)箕斗裝礦后,上行入直軌時(shí),導(dǎo)向輪與固定輪的相對(duì)偏角位置不正確,箕斗入直軌產(chǎn)生卡阻碰撞,輕則造成導(dǎo)向輪軸承受損或軸變形,重則造成導(dǎo)向輪偏離出直軌軌道,從而引發(fā)撞直軌事故。
鑒于此問(wèn)題,為了保證門(mén)鉤開(kāi)合時(shí)導(dǎo)向輪和固定輪相對(duì)位置,首先在直軌框架的關(guān)閉到位位置,在左右兩側(cè)設(shè)置直軌機(jī)械定位塊,保證箕斗直軌框架關(guān)閉后,兩側(cè)門(mén)鉤相對(duì)位置平行,避免一側(cè)門(mén)鉤掛不到位;其次在箕斗側(cè)板上焊接門(mén)鉤機(jī)械上下開(kāi)合限位裝置,保證導(dǎo)向輪和固定輪相對(duì)位置,避免提升機(jī)入直軌時(shí)產(chǎn)生卡阻沖擊;將入直軌段的錐形導(dǎo)向板延伸,提高導(dǎo)向輪入槽時(shí)的圍包角,使導(dǎo)向輪切向平穩(wěn)地引入直軌內(nèi)。卸載導(dǎo)向輪直軌限位保護(hù)示意見(jiàn)圖5。
圖5 卸載導(dǎo)向輪直軌限位保護(hù)示意
本機(jī)故障案例是一起典型的機(jī)械裝置動(dòng)作不到位引起的提升機(jī)檢測(cè)信號(hào)錯(cuò)誤而產(chǎn)生的設(shè)備誤動(dòng)作。技術(shù)改造后,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行測(cè)試,提升機(jī)入直軌平穩(wěn)無(wú)沖擊,箕斗門(mén)鉤能夠準(zhǔn)確關(guān)閉到位,徹底解決了此類故障的重復(fù)發(fā)生。通過(guò)對(duì)提升機(jī)故障的診斷排除看出,處理提升機(jī)故障需要從電控、閘控、機(jī)械裝置等多方面著手,全面綜合分析診斷問(wèn)題,根據(jù)問(wèn)題現(xiàn)象逐步進(jìn)行分類排除,從而對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷定位。在排除故障的同時(shí),為了避免故障問(wèn)題重復(fù)發(fā)生,還需根據(jù)故障產(chǎn)生的原因,制定針對(duì)性的操作及維護(hù)措施,如設(shè)備本身電氣控制和機(jī)械裝置存在缺陷,還需要制定針對(duì)性的技術(shù)改進(jìn)措施,從根本上解決問(wèn)題,這樣才能有效地保證提升系統(tǒng)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。