段立祥,孫彬,曾宇,張飛宇
(鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠 ,遼寧 鞍山114021)
環(huán)保、低耗、高效是鋼鐵工業(yè)生存、發(fā)展的前提。推進燒結(jié)工藝優(yōu)化,是燒結(jié)生存發(fā)展的必由之路。鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠二燒作業(yè)區(qū)(以下簡稱二燒)1958年建成投產(chǎn),原建有4臺75 m2燒結(jié)機。2001年進行改造,淘汰了4臺75 m2燒結(jié)機,新建1臺360 m2燒結(jié)機,配套建設(shè)了二次配料、燒結(jié)礦冷卻、整粒篩分系統(tǒng)。燒結(jié)機由小變大,工藝由熱礦變?yōu)槔涞V,整體技術(shù)裝備水平有了質(zhì)的提升。但是本次改造,二燒原料供應(yīng)系統(tǒng)(包括一次配料)基本保持1958年建廠時的工藝原貌:鐵料通過翻車機翻車,由皮帶系統(tǒng)運送到鐵料槽,然后用吊車抓取到漏礦車,輸送到一次配料室;一次配料按品種將不同鐵料分別裝入槽內(nèi),定量配料;熔劑、燃料通過螺旋卸料機卸到受料槽內(nèi),經(jīng)過皮帶系統(tǒng) (燃料經(jīng)過四輥破碎后)輸送到一配槽,直接進行配料。隨著高爐大型化對燒結(jié)礦質(zhì)量要求越來越高,二燒原料供應(yīng)系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足高爐穩(wěn)定順行需要,因此必須對其進行升級改造。
二燒原料供應(yīng)系統(tǒng)原工藝配置主要問題體現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)二燒所用的各種原燃料,除外購富礦粉、鎂石、焦粉質(zhì)量相對穩(wěn)定外,其它均存在質(zhì)量不穩(wěn)定問題。原燃料質(zhì)量不穩(wěn)定主要表現(xiàn)為同一品種質(zhì)量波動和不同品種的質(zhì)量差異兩個方面。鞍鋼燒結(jié)所使用的原料品種多、波動大已經(jīng)成為生產(chǎn)常態(tài)。在這種情況下來什么料、用什么料,難免造成燒結(jié)礦質(zhì)量波動。無原料中和混勻工藝,成為燒結(jié)原工藝配置的重大缺陷,嚴重限制了燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定水平的提高。
(2)精礦槽容積小,僅可儲料8 000 t。最多可使用4種鐵料:精礦1~2個品種,富礦粉1~2個品種,其中精礦、富礦最多可選3個品種,塵泥混料作為1個料種。槽容小,料種少,運輸部門需要投入大量精力調(diào)配車皮、組織運料保供;生產(chǎn)部門需要及時組織來料翻卸車,穩(wěn)定料種及槽存,生產(chǎn)組織存在困難。
原工藝二燒原料運輸幾乎完全靠鐵路運輸,單一鐵路運輸方式,對生產(chǎn)影響較大,易打亂正常生產(chǎn)秩序。鐵路運輸經(jīng)由翻車機和受料槽進入生產(chǎn)線,其影響因素較多:路況、車頭車皮、氣候條件等均可影響運輸計劃的落實,造成生產(chǎn)待料停產(chǎn);火車車皮無苫蓋、無保溫,夏季雨后料潮,冬季溫低凍塊,抵御環(huán)境變化能力差;火車運輸還存在車皮漏料途耗、飄灑等問題,導(dǎo)致燒結(jié)所用物料運輸線路、發(fā)、收料區(qū)域環(huán)境狀況差。
二燒原料供應(yīng)設(shè)備、設(shè)施均為1958年建廠時的老系統(tǒng),自動控制系統(tǒng)于2001年進行了局部改造。由于自動控制技術(shù)不斷升級換代,二燒自控系統(tǒng)經(jīng)過十幾年運行之后,控制系統(tǒng)CPU、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、變頻裝置等所采用的技術(shù)已經(jīng)嚴重落后,一些關(guān)鍵備件或停產(chǎn)下線、或找不到原生產(chǎn)廠家,替代產(chǎn)品與老系統(tǒng)還存在軟件互不兼容問題。同時系統(tǒng)內(nèi)存低、通訊速度慢,經(jīng)常出現(xiàn)程序卡頓、掃面終斷等問題,故障率較高。
二燒機尾、整粒輸灰系統(tǒng)由單一的輸灰皮帶、斗提、灰槽、螺旋稱、加濕機等設(shè)備構(gòu)成。單一輸灰路徑,任何一環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障,都造成輸灰中斷。其中斗提事故較頻,經(jīng)常因鏈板卡住、鏈板變形、斷裂、灰斗壞損等被迫搶修。除塵灰時斷時續(xù),直接導(dǎo)致燒結(jié)混合料水碳波動,影響生產(chǎn)的穩(wěn)定。除塵器內(nèi)積灰不能及時排放,集灰槽灰量超上限,易導(dǎo)致電場短路(電改袋后將影響布袋除塵效果)等問題。
2.1.1 建設(shè)現(xiàn)代化混勻料場
2013年鞍鋼投資建設(shè)二燒混勻料場。料場內(nèi)設(shè)有兩個料條,共建有兩臺HDB1000/31.5型堆料臺,兩臺QLKH800.34取料機,堆取料全自動作業(yè)。每個料條長120 m,寬32 m,高13 m,可儲混勻料4萬 t,兩個料條計8萬 t。堆料方式采用人字菱形。精礦槽鐵料(部分精礦、富礦粉、廠內(nèi)雜料)、受料槽石灰石、鎂石等經(jīng)過一次配料后輸送到混勻料場進行堆料混勻。兩料條一堆一取,提供的含鐵、硅、鈣、鎂及水分基本穩(wěn)定的混勻料可供燒結(jié)機使用4天,且成份偏差小,δTFe≤0.35%,δSiO2≤0.30%。2014年11月,混勻料場一次試車成功,一周后實現(xiàn)燒結(jié)生產(chǎn)全部使用混勻料。圖1為二燒新建混勻料場后原料供應(yīng)系統(tǒng)工藝示意圖。
圖1 二燒新建混勻料場后原料供應(yīng)系統(tǒng)工藝示意圖
新建混勻料場后,生產(chǎn)工藝得到完善:
(1)料場全封閉,無粉塵外溢,無物料流失,減輕了雨雪天氣對生產(chǎn)的影響。
(2)實現(xiàn)鐵料、熔劑多品種物料混勻,成份穩(wěn)定。
(3)經(jīng)過一次配料后的各種原料,再次經(jīng)過混勻作業(yè),混勻效果良好。2.1.2新建輔助料槽
為解決老精礦槽貨位少、料種調(diào)劑能力差的問題,2015年在老精礦槽南側(cè)修建了容積2 000 t的輔助料槽。輔助料槽與老精礦槽共用進料、出料皮帶,合理利用了現(xiàn)有條件,最大限度降低投資額度。新槽即可以鐵路運料,也可以實現(xiàn)汽運補料,增加了物料的運輸途徑,同時為燒結(jié)配用多料種創(chuàng)造了條件。新建輔助料槽工藝布置見圖2(圖中虛線部位為新建系統(tǒng))。
圖2 新建鋪助料槽工藝布置圖
2.1.3 燃料及生石灰配加工藝改進
(1)燃料配加工藝改進。二燒原4臺75 m2燒結(jié)機燃料在一次配料配入,2001年燒結(jié)機改造期間,采用燃料分加技術(shù),一次配料內(nèi)配,滾煤機外配。由于外配煤量與燒結(jié)機上料量線性相關(guān),上料量變化必須同步調(diào)整外配煤量,否則將導(dǎo)致燒結(jié)礦FeO等成份產(chǎn)生波動。為減少質(zhì)量波動,該工藝于2012年停用。2014年新建混勻料場時,將配煤由一配調(diào)整到二配。為降低改造費用,將停用的外配煤皮帶重新利用,將與其臨近的二配生石灰槽改造為配煤槽,實現(xiàn)了燃料配加的工藝改造。
(2)生石灰配加工藝改進。二燒原設(shè)計生石灰通過火車運輸?shù)藉i礦槽,然后通過皮帶運輸?shù)揭慌渖业V槽,配加到混合料中。這種工藝粉塵大,嚴重污染環(huán)境。2001年改造時,在二次配料礦槽配置了全密閉的生石灰礦槽,實現(xiàn)罐車風(fēng)送生石灰。2014年改造時,由于配煤調(diào)整占用該槽,重建了相關(guān)系統(tǒng)。
為解決礦山精礦完全靠火車運輸產(chǎn)生的資源、費用、途耗、環(huán)境等問題,2013~2014年公司投資建設(shè)了鞍千精礦管道輸出系統(tǒng)。主要包括24 km的高壓精礦礦漿輸送管道、二級加壓泵站、一個精礦濃縮池、兩個礦漿調(diào)漿攪拌槽、8臺真空盤式過濾機系統(tǒng)。二燒配套建設(shè)了可儲存2 000 t的精礦筒倉及配料系統(tǒng)。
精礦管道輸出工程的建成使用,優(yōu)化了二燒原料供應(yīng)系統(tǒng)的工藝:
(1)分流了二燒老精礦槽鐵料40%~50%的供料量,彌補了二燒精礦槽容積小的缺陷。
(2)過濾后精礦通過膠帶運輸機直接輸送到燒結(jié)精礦筒倉內(nèi)參與配料(堆料),避免運輸途耗,減輕鐵路運輸壓力,降低物料轉(zhuǎn)移成本。
(3)避免礦山精礦槽、運輸線路、燒結(jié)收料區(qū)域環(huán)境污染。
(4)解決了車皮運輸導(dǎo)致的下雨天精礦水分大、嚴寒天精礦凍結(jié)成塊對燒結(jié)生產(chǎn)影響的難題。
2015年二燒機尾、整粒電除塵改為布袋除塵。電改袋后,煙氣粉塵排放濃度由≤100 mg/m3降低到≤30 mg/m3,除塵灰量大幅增加。據(jù)測算,灰量幾乎增加50%以上,為此在除塵器電改袋的同時,進行了除塵放灰工藝的改進:將原輸灰系統(tǒng)單向運轉(zhuǎn)的1號皮帶改為雙向可逆運轉(zhuǎn),新增了一條除塵灰運輸皮帶,將除塵灰輸送到4 m3儲灰槽。礦槽設(shè)稱重料位計、調(diào)速星型閥、加濕機。除塵配加工藝改造示意圖見圖3。改造后,新、老輸灰系統(tǒng)互補使用,解決了原除塵系統(tǒng)工作受制于除塵輸灰的難題。
圖3 除塵灰配加工藝改造示意圖
2016年2月利用二燒環(huán)冷機升級改造為新式水密封環(huán)冷機的機會,對原料供應(yīng)、一次配料自動化控制進行了升級改造。主要改造方面:
(1)將二燒老區(qū)電子稱及其附屬區(qū)域的控制系統(tǒng)由AB500升級改造為AB5000系統(tǒng),改進了供配電系統(tǒng)的設(shè)備、設(shè)施,更換了高性能計算機。
(2)鋪設(shè)了老、新區(qū)聯(lián)絡(luò)通訊光纜,將改造后的老區(qū)控制系統(tǒng)與二燒燒結(jié)機主系統(tǒng)采用光纖聯(lián)網(wǎng),使二燒老、新區(qū)信息和數(shù)據(jù)進一步連通、共享。
(3)將二燒老區(qū)使用近20年的配料核子稱,升級改造為檢測精度較高、符合環(huán)保要求的高精度電子稱。
(1)二燒工藝配置改進后,鐵精礦、富礦粉、塵泥混料、石灰石、鎂石物料經(jīng)過一次配料、混勻料場混勻及二次配料配合使用,燒結(jié)礦質(zhì)量明顯趨于穩(wěn)定。表1為工藝改進前后燒結(jié)礦質(zhì)量指標情況。由表1可以看出,改進后燒結(jié)礦質(zhì)量大幅提升。
(2)建設(shè)礦山精礦管道輸出系統(tǒng)、輔助料槽等,解決了原精礦槽容積小帶來的運輸調(diào)配緊張、生產(chǎn)組織困難、抵御環(huán)境變化能力差等一系列問題,避免了鐵路運輸途耗以及對環(huán)境造成的危害,正常生產(chǎn)秩序保證能力明顯提升。
(3)通過機尾、整粒電除塵改為布袋除塵,解決了原現(xiàn)場環(huán)境差、粉塵排放超標的問題。新增了除塵輸灰系統(tǒng),新、老輸灰系統(tǒng)互補使用,原單一輸灰系統(tǒng)威脅生產(chǎn)及除塵的問題也得到了根治。
(4)自動化系統(tǒng)升級改造后,原料供應(yīng)系統(tǒng)自動控制事故得到有效控制,未再發(fā)生相關(guān)事故。
表1 工藝改進前后燒結(jié)礦質(zhì)量指標情況
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠二燒作業(yè)區(qū)對原料供應(yīng)系統(tǒng)進行了改造,通過建設(shè)混勻料場、新建輔助料槽、改進燃料及生石灰配加工藝、建設(shè)鞍千精礦管道輸送及燒結(jié)現(xiàn)場過濾系統(tǒng)、對原料供應(yīng)系統(tǒng)進行自動化升級改造及改進除塵輸灰系統(tǒng),大幅度提升了燒結(jié)礦的質(zhì)量。相比于改造前,改造后燒結(jié)礦合格率平均提高了7.98%、一級率平均提高了9.24%、TFe穩(wěn)定率平均提高了5.54%、堿度穩(wěn)定率平均提高了9.08%,為高爐提供了更加穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的燒結(jié)礦,并改善了生產(chǎn)環(huán)境。