徐向東,蒲嘉亮,杜軍
(鞍鋼聯(lián)眾不銹鋼股份有限公司冷軋廠,廣東 廣州510760)
鐵素體不銹鋼由于其具有成本低、抗氯化物應(yīng)力腐蝕能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),在部分行業(yè)逐漸有取代奧氏體不銹鋼的趨勢(shì),而430不銹鋼是鐵素體不銹鋼中生產(chǎn)和使用量最大的一種,主要集中在家電板行業(yè)[1-2]。因此,對(duì)于 430不銹鋼材料除了要求其具有很好的耐蝕性能,還要同時(shí)具有良好的板面質(zhì)量。鞍鋼聯(lián)眾不銹鋼股份有限公司是一家具有煉鋼、熱軋、冷軋、光亮全流程作業(yè)能力的公司。然而,在冷軋推拉式酸洗線生產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)酸洗后的430不銹鋼板表面存在異物壓入缺陷,且該缺陷帶鋼在下游BA(粗糙度很低的板面)光亮板加工時(shí),會(huì)變得比較明顯,嚴(yán)重影響了帶鋼的表面品質(zhì)。
異物壓入缺陷按其宏觀形貌可分為塊狀缺陷、單面散點(diǎn)狀缺陷及雙面黑點(diǎn)狀缺陷三種,其宏觀形貌如圖1所示。
(1)塊狀缺陷:該類(lèi)型缺陷大多發(fā)生在帶鋼的上、下表面,缺陷呈灰黑色;也有的單獨(dú)存在,呈短條狀,其宏觀形貌見(jiàn)圖1(a)。
(2)單面散點(diǎn)狀缺陷:該類(lèi)型缺陷大多出現(xiàn)在帶鋼的下表面,而上表面相對(duì)較少,缺陷尺寸為針尖到米粒大小,且無(wú)固定位置,偶發(fā)出現(xiàn),缺陷呈黑色或灰白色,其宏觀形貌見(jiàn)圖1(b)。
(3)雙面黑點(diǎn)狀缺陷:該類(lèi)型缺陷分布在帶鋼的上、下表面,缺陷尺寸為針尖到米粒大小,且通常密集分布在整個(gè)板面,呈黑色。此種缺陷的尺寸很小,但爆發(fā)頻率高,其宏觀形貌見(jiàn)圖 1(c)。
圖1 異物缺陷宏觀形貌
對(duì)塊狀異物壓入缺陷進(jìn)行了SEM與EDS分析,結(jié)果見(jiàn)圖2,從圖2中可以看出,構(gòu)成異物壓入缺陷的元素組含有大量的C、O元素,從組成成分看,它與擠壓輥材質(zhì)(C8H14O2ClS)成分極為相似,下線后擠壓輥表面膠皮分析結(jié)果見(jiàn)圖3。
圖2 塊狀異物壓入缺陷SEM與EDS分析
圖3 擠壓輥表面膠皮SEM與EDS分析
因此,對(duì)在線輥系進(jìn)行了排查,發(fā)現(xiàn)個(gè)別膠輥存在磨損和脫膠情況。從塊狀異物壓入缺陷的宏觀形貌判斷,該類(lèi)缺陷有擦傷和拉長(zhǎng)變形特征?;谝陨系陌l(fā)現(xiàn)以及缺陷的特征可以推測(cè)出,塊狀異物壓入缺陷的產(chǎn)生與膠輥磨損和脫膠有很大關(guān)系。一旦膠輥磨損和脫膠,產(chǎn)生的磨屑會(huì)直接粘附在鋼板表面,經(jīng)后續(xù)輥系碾壓,從而形成塊狀異物壓入缺陷。
對(duì)單面散點(diǎn)狀異物壓入缺陷進(jìn)行了調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)該表面缺陷通常出現(xiàn)在帶鋼出酸洗區(qū)域后,且下表面比上表面嚴(yán)重。對(duì)單面散點(diǎn)狀異物壓入缺陷進(jìn)行SEM與EDS分析,結(jié)果見(jiàn)圖4,從圖4可以看出,缺陷處分析成分中含大量的Cu,同時(shí)含F(xiàn)、O,與混酸區(qū)酸泥成分相似,混酸酸泥成分分析如圖5。分析原因?yàn)榛焖岵蹆?nèi)積聚的酸泥轉(zhuǎn)印粘附在鋼板下表面上,經(jīng)后續(xù)工序軋制,形成點(diǎn)狀壓入外物。
圖4 單面散點(diǎn)狀異物壓入缺陷SEM與EDS分析
圖5 混酸酸泥SEM與EDS分析
對(duì)雙面黑點(diǎn)狀異物壓入缺陷進(jìn)行分析,帶鋼出酸洗區(qū)域后可見(jiàn)其上下表面密集分布的缺陷,對(duì)黑點(diǎn)位置進(jìn)行SEM與EDS分析,結(jié)果見(jiàn)圖6,從圖6中可以看出,缺陷處分析成分中含大量的Cu與Cr,同時(shí)含少量S與O,與硫酸區(qū)酸泥成分相似,硫酸酸泥成分分析如圖7。根據(jù)硫酸區(qū)的酸泥經(jīng)過(guò)混酸區(qū)酸洗仍嵌入在鋼板基體中的現(xiàn)象分析,由于430物料較軟,噴砂強(qiáng)度過(guò)高會(huì)導(dǎo)致鋼板表面粗糙度過(guò)大,進(jìn)入硫酸區(qū)后,酸泥容易附著在鋼板表面,與擠干輥擠壓后,會(huì)使酸泥嵌入鋼板內(nèi),從而形成黑色點(diǎn)狀軋入外物,即雙面黑點(diǎn)狀異物壓入缺陷。
圖6 雙面黑點(diǎn)狀異物壓入缺陷SEM與EDS分析
圖7 硫酸酸泥SEM與EDS分析
為消除或減輕冷軋帶鋼表面異物壓入缺陷,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)情況,采取了以下改進(jìn)措施。
(1)控制原料上料溫度小于 80℃,防止來(lái)料過(guò)熱燙壞在線膠輥。
(2)生產(chǎn)430鋼卷時(shí),要求每班作業(yè)人員對(duì)出口段輥群進(jìn)行擦拭,擦拭標(biāo)準(zhǔn)為輥面光潔無(wú)雜物,如圖8所示。
圖8 出口段輥群擦拭標(biāo)準(zhǔn)
(3)制定430不銹鋼穿帶作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),在穿帶完成后,將9#夾送輥打開(kāi),防止夾送輥受力異常,導(dǎo)致其反向受力頻繁磨損。
(1)完善和優(yōu)化混酸槽清理的周期和標(biāo)準(zhǔn),避免酸泥堆積。
(2)優(yōu)化刷洗段噴桿的清透制度,防止噴桿堵塞。
(3)優(yōu)化最終刷洗段加水量,從2 m3/h增加到5 m3/h,保證刷洗水的沖刷力及沖洗效果,將粘附在板面的酸泥沖洗干凈。
(1)完善和優(yōu)化硫酸槽清理的周期和標(biāo)準(zhǔn),避免酸泥堆積。
(2)優(yōu)化噴砂制程,優(yōu)化前后的430鋼板噴砂性能見(jiàn)表1。
表1 優(yōu)化前后的430鋼板噴砂制程
采取上述措施后,板面狀態(tài)得到了改善,有效控制了冷軋430不銹鋼帶鋼表面異物壓入缺陷的產(chǎn)生,缺陷量明顯降低,優(yōu)化前430異物壓入缺陷檢出率均值約為20.92%,優(yōu)化后缺陷檢出率穩(wěn)定控制在3%以下。
(1)塊狀異物壓入缺陷是由于在線膠輥磨損和脫膠,產(chǎn)生的磨屑直接粘附在鋼板表面所致,通過(guò)對(duì)原料上料溫度的管控,430不銹鋼穿帶作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,輥系清理周期及標(biāo)準(zhǔn)的制定,改善了塊狀異物壓入缺陷。
(2)單面散點(diǎn)狀異物壓入缺陷產(chǎn)生的主要原因是混酸區(qū)酸泥粘至擠干輥上轉(zhuǎn)印到鋼板表面上所致,通過(guò)混酸段清理周期和標(biāo)準(zhǔn)的制定,以及對(duì)刷洗段清洗水量的優(yōu)化,解決了單面散點(diǎn)狀異物壓入缺陷。
(3)雙面黑點(diǎn)狀異物壓入缺陷產(chǎn)生的主要原因是鋼板與擠干輥擠壓后粘附酸泥嵌入鋼板內(nèi)部,形成黑色點(diǎn)狀軋入外物。通過(guò)采取優(yōu)化噴砂制程、制定硫酸區(qū)清理周期和檢查標(biāo)準(zhǔn),有效控制了雙面黑點(diǎn)狀異物缺陷的產(chǎn)生。
(4)采取優(yōu)化措施后,430不銹鋼表面異物壓入缺陷量明顯降低,缺陷檢出率由原來(lái)的20.92%降至3%以下。