謝明輝 ,張偉 ,李建軍 ,曾宇 ,李曉春
(1.鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山114021;2.鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山114009)
高爐鋅危害主要是其在煉鐵系統(tǒng)內(nèi)不斷循環(huán)富集造成的。目前基于成本和環(huán)保壓力,多數(shù)鋼鐵企業(yè)的塵泥料都回配燒結(jié),造成有害元素重新進入燒結(jié)礦返回高爐。鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠(以下簡稱煉鐵總廠)高爐鋅負荷普遍超標(biāo),為降低高爐鋅負荷,采取了從源頭控制的手段,結(jié)合業(yè)內(nèi)控制高爐鋅危害的實踐經(jīng)驗,制定入爐原燃料控制標(biāo)準(zhǔn),即根據(jù)合理的高爐鋅負荷標(biāo)準(zhǔn),設(shè)定原燃料鋅含量上限,進一步反推燒結(jié)原料鋅含量上限或配料比例上限,以實現(xiàn)高爐鋅的逐級控制。
對煉鐵總廠近期高爐原燃料進行取樣分析。1#~11#高爐鋅負荷的初步統(tǒng)計情況見表1。由表1可以看出,1#、2#、3#高爐鋅負荷較高,超過 0.7 kg/t,5#、7#、10#、11#高爐鋅負荷在 0.6 kg/t左右,4#高爐鋅負荷最低。對照行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn),即鋅負荷≤0.15 kg/t,煉鐵總廠高爐鋅負荷普遍超標(biāo)3~5倍。
表1 1#~11#高爐鋅負荷情況 kg/t
高爐入爐原燃料包括燒結(jié)礦、球團礦、塊礦、焦炭、煤粉等。根據(jù)高爐入爐原燃料的含鋅量及各物料對應(yīng)的噸鐵單耗,可以在計算鋅負荷的同時,確定鋅的主要來源物料。鋅負荷及單種物料帶入鋅量權(quán)重比例的計算公式如下:
式中,MZn為高爐鋅負荷,kg/t;Zni為每種入爐原燃料中鋅的質(zhì)量百分含量,%;fi為每種入爐原燃料的噸鐵消耗,kg/t;n為入爐物料的種類數(shù)。
表2為煉鐵總廠1#高爐鋅負荷及單種物料帶入鋅量權(quán)重比例。由表2可以看出,1#高爐中的鋅約有96%是由燒結(jié)礦帶入,其余物料帶入的鋅量均較少。同時,從實際化驗結(jié)果可知,球團、塊礦含鋅均極低(低于0.005%的檢測下限),焦炭和煤粉含鋅也極少,且球團、塊礦和燃料帶入高爐的鋅量基本固定。故1#高爐中鋅主要來源于燒結(jié)礦。
表2 1#高爐鋅負荷及單種物料帶入鋅量權(quán)重比例
對其它高爐所用原燃料進行化驗分析,發(fā)現(xiàn)存在與1#高爐相同的規(guī)律。因此,煉鐵總廠高爐中鋅主要來源于燒結(jié)礦,控制高爐鋅負荷的關(guān)鍵即控制燒結(jié)礦的含鋅量。
進一步對燒結(jié)工序進行鋅負荷統(tǒng)計分析。表3為三燒各原料帶入燒結(jié)的鋅量及比例。由表3可以看出,三燒燒結(jié)礦中的鋅約有79%是由混料帶入,由于鐵礦、熔劑含鋅均按0.005%計算(化驗值<0.005%),因此實際由混料帶入鋅的比例應(yīng)該更高。同時,從實際化驗結(jié)果可知,煉鐵總廠使用的鐵礦原料中,除了關(guān)寶山精礦含鋅0.006%,其余鐵礦原料含鋅均低于0.005%的檢測下限,且熔劑(生石灰、石灰石、鎂石)基本不含鋅,燃料含鋅也極少。故三燒燒結(jié)礦中的鋅主要來源于混料。
表3 三燒各原料帶入燒結(jié)的鋅量及比例
由于煉鐵總廠的燒結(jié)工序中,僅東燒不使用塵泥混料,含鋅<0.005%,其余各燒結(jié)工序燒結(jié)配料情況基本相同,因此煉鐵總廠燒結(jié)礦中的鋅主要來源于混料。
燒結(jié)配用的混料構(gòu)成相當(dāng)復(fù)雜,其涉及物料涵蓋煉鐵、煉鋼、軋鋼等各工序除塵和收集的固廢,包括燒結(jié)機頭電場灰、燒結(jié)機尾灰、高爐瓦斯泥、高爐干法灰、高爐重力灰、轉(zhuǎn)爐泥、轉(zhuǎn)爐二次塵、球團機頭灰、球團機尾灰、線材鐵皮、無縫鐵皮、厚板鐵皮等,且各物料沒有固定配比,產(chǎn)生量多少就配多少,各物料本身成分無法控制,混料成分自然也波動極大。
2017年10月和2018年1月的二燒、三燒燒結(jié)用混料成分見表4,可以看出混料成分不穩(wěn)定,含鋅量波動大。
表4 燒結(jié)用混料成分 %
燒結(jié)用混料涉及到的各物料的含鋅情況見表5。經(jīng)過排序?qū)Ρ?,含鋅最高的物料是高爐干法灰和瓦斯泥,之后是高爐重力灰、燒結(jié)灰、轉(zhuǎn)爐泥,鐵皮類物料和球團除塵灰含鋅極少。經(jīng)計算,混料中的干法灰和瓦斯泥帶入高爐的鋅負荷達到0.4 kg/t,占全部鋅負荷的70%。
表5 燒結(jié)用混料各物料的含鋅情況 %
高爐中的鋅主要來源于燒結(jié)礦,而燒結(jié)礦中的鋅主要來源于燒結(jié)混料,因此,結(jié)合煉鐵總廠用料實際情況,初步制定高爐鋅負荷及入爐原燃料兩級控制標(biāo)準(zhǔn)(見表6)和對應(yīng)的燒結(jié)原料鋅含量上限(見表7)。由于球團、燒結(jié)用鐵礦原料等含鋅都極低、無需限定,日常應(yīng)重點監(jiān)控混料?;炝现袖\主要來自高爐干法灰、瓦斯泥,只要燒結(jié)工序停止配加這三種物料,即可切斷鋅的循環(huán)路徑,逐步降低高爐鋅負荷。
表6 高爐鋅負荷及入爐原燃料兩級控制標(biāo)準(zhǔn)
表7 對應(yīng)的燒結(jié)原料鋅含量上限 %
從大循環(huán)角度分析,鋼鐵系統(tǒng)中的鋅初始來源于鐵礦原料和煉鋼中使用的含鋅廢鋼,由于鋅具有易還原揮發(fā)的特點,大都不進入渣鐵而集中在爐塵,含鋅粉塵回配燒結(jié)導(dǎo)致鋅不斷循環(huán)積累沒有出口,從而造成系統(tǒng)中的鋅量只增不減。因此,減輕高爐鋅負荷必須將高鋅粉塵料開路處理。
通過對混料涉及的物料化驗可知,混料中涉及的軋鋼鐵皮類物料和球團除塵灰含鋅極少、鐵含量最高,能夠完全回用燒結(jié)。而其它物料若嚴格參考控制標(biāo)準(zhǔn),均不能回配。但停用混料在實際生產(chǎn)中存在困難。由于每年塵泥產(chǎn)生量約為鋼鐵產(chǎn)量的10%左右,依據(jù)國家環(huán)保法,大量的塵泥物料既不能一直堆存,也不能隨意外排處理。目前,僅將含鋅較高的干法灰、瓦斯泥外銷,在一定程度上減少了高爐的鋅富集。
煉鐵總廠自2017年12月起,將含鋅較高的干法灰、瓦斯泥外銷,并依據(jù)原燃料控制標(biāo)準(zhǔn),對原燃料實現(xiàn)逐級控制。采取措施后1#~11#高爐鋅負荷情況見表8。
表8 1#~11#高爐鋅負荷情況 kg/t
由表8可以看出,相比于2017年12月,2018年3、6、7月各高爐鋅負荷均有所下降,高爐鋅負荷平均值分別降低了 0.237 kg/t、0.085 kg/t、0.191 kg/t。
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠高爐中的鋅主要來源于燒結(jié)礦,而燒結(jié)礦中的鋅主要來源于混料,為了解決高爐鋅負荷普遍超標(biāo)的問題,采取了將含鋅較高的干法灰、瓦斯泥外銷,并依據(jù)原燃料控制標(biāo)準(zhǔn),對原燃料實現(xiàn)逐級控制的措施。采取措施后,高爐鋅負荷均有所降低,各高爐鋅負荷平均值降低了 0.085~0.237 kg/t。